唐 松 李文斌
(四川共享鑄造有限公司,四川641300)
某柴油機機體與我公司前期制作的16V240機體、16V280機體相比,不但體積大、結構復雜、幾何形狀變化大、尺寸多、技術要求高,而且尺寸精度等級達到CT11級,這就對模型精度提出了更高的要求。
前后端面的最大尺寸達到1.6 m。前后端面的尺寸多,直接相關的尺寸600多個。機體前端尺寸見圖1。
圖1 機體前端圖Figure 1 End surface of the engine body
機體幾何形狀變化大,平面到斜面的、直面到曲面的,曲面到曲面的,深度變化達140 mm。
前端面由A1、A2兩副芯盒組成,后端面由B1、B2兩副芯盒組成。這4副芯盒是該機體模型中十分重要的芯盒,這是由于:
(1)它形成機體自由端和輸出端的外形。
(2)在造型下芯過程中,它是縱向下芯基準。
(3)它是主油道的下芯基準。
泥芯內腔最大尺寸為2400 mm,高度為354 mm。澆冒系統(tǒng)也在此芯盒內。
用傳統(tǒng)制作法,采用可拆式芯盒框,芯頭采用定位銷定位,上下垂直取模。此方案模型制作簡便,省工、省料,但下工序操作復雜,取模困難。芯盒緊固時,如有不當會造成泥芯尺寸不準,配箱工作量增大,造成毛坯精度降低。
采用脫落式芯合框,芯頭采用燕尾銷定位,水平和垂直相結合的取模方式。此方案模型制作難度大,費時費料,制作工期長,但下工序操作方便,容易取模。芯盒不易變形,泥芯尺寸精確。
經過比較及綜合考慮,決定采用方案二。
由于前后端4副芯盒大而復雜的特點,木模容易變形。木模變形將影響砂芯精度,進而影響下芯精度,因此采取以下措施:
(1)將芯盒的主體部分放置于底板上,底板的平面度尤為重要。為此用木工板與刨花板進行泡水24 h試驗和舂砂試驗,試驗表明:刨花板優(yōu)于木工板和東北紅松,其靜曲強度≥11.5 MPa;內結合強度≥0.24 MPa,2 h吸水厚度膨脹率為≤8%,板面平均密度偏差為±8%,握螺釘力側面≥700 N,板面≥1100 N,甲醛釋放量≤30 mg100g,刨花板無紋理差別,使用不浪費。靜曲強度雖比東北紅松偏小,但采取工藝措施是可以彌補,采用框式平板結構,用寬140 mm,厚60 mm的檔子,兩側面加板包邊,防止受潮變形。
(2)在芯盒的長、寬方向四面各加60 mm×30 mm的襯塊,且加檔加固,防止變形,同時芯盒框四周相應作成30 mm,加強檔加固做成整體芯盒框,如圖2所示。
圖2 芯盒框圖Figure 2 Drawing of core box frame
(3)由于4副芯盒每兩兩構成一端,因此在制作時,應同時配合劃線,再分開制作,分別放置于芯盒中,可防止錯邊,確保尺寸精度。
(4)由于圖紙上標注的角度尺寸較多,為了確保角度的準確,在制作模型時不用量角器來量角度,而是把它轉化為尺寸來進行控制,如圖3所示。機體前端的右上部有一個25°的角,通過L尺寸來控制角度,L尺寸可用三角函數(shù)計算出來:L=tg25°×663=0.4663×663=309.16 mm。其它角度尺寸均可采用此方法來進行控制,保證尺寸精度。
(5)為了方便下工序取模,將定位銷定位的芯頭改作成燕尾銷定位,改變其取模方向,見圖4。
(6)B1芯盒內直接做在底模的部分芯頭改作的大芯頭上,將原來的拔模斜度取消,減小泥芯間的批縫,見圖5。
圖3 機體前端局部圖Figure 3 Local view of the front end of engine body
圖4 燕尾銷定位圖Figure 4 Dovetail pin positioning diagram
圖5 拔模斜度Figure 5 Pattern draft
(1)模型不變形,尺寸精度高,分模面配合緊密度良好。
(2)下工序操作效率明顯提高,一次配箱成功。
(3)毛坯表面光潔,泥芯結合部批縫小,尺寸準確。
通過方案二的實施,雖然給模型制作增加了難度,增加了工作量,多用了木料,但為下工序創(chuàng)造了方便,節(jié)省了不少工時,并且延長了模型的使用壽命,保證了鑄件的尺寸精度,減少了廢次品的產生。所以,類似大型復雜要求精度高的鑄件,采用此工藝是值得的。