王小飛
中國石化潤滑油有限公司濟南分公司
垃圾填埋氣、沼氣等惡臭污染氣體被收集用于發(fā)電,但氣體中因含硫量較高,導致機組無法長期平穩(wěn)運行。中國石化潤滑油有限公司為勝動公司代工生產(chǎn)的高硫燃氣內(nèi)燃機油能夠滿足高硫氣體工況使用要求。某醇類生產(chǎn)企業(yè)自建污水處理廠燃氣發(fā)電機組高硫燃氣內(nèi)燃機油運行過程中出現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)異常情況,本文通過對檢測數(shù)據(jù)的分析,結合現(xiàn)場查勘,確定了數(shù)據(jù)異常的原因,提出了對設備的診斷性建議,保證了設備的安全穩(wěn)定運行,獲得用戶認可。
隨著社會各界環(huán)保觀念的日益增強,原先散發(fā)惡臭污染環(huán)境的垃圾填埋氣、沼氣等被收集起來,作為燃氣發(fā)電機的燃料,既解決了臭氣污染環(huán)境所造成的環(huán)保問題,也被轉換為電能,創(chuàng)造出可觀的經(jīng)濟效益,因此,垃圾填埋氣、沼氣等燃氣發(fā)電近年發(fā)展迅速。但由于垃圾填埋氣、沼氣等硫化氫含量高,會造成燃氣內(nèi)燃機油在較短時間內(nèi)失效,因此市場急需一款適用于高含硫的垃圾填埋氣、沼氣發(fā)電的長壽命燃氣機油。中國石化潤滑油有限公司為勝動公司代工生產(chǎn)的一款勝動牌高硫燃氣內(nèi)燃機油較好地滿足了市場需求。在勝動高硫燃氣機油運行過程中,某用戶檢測數(shù)據(jù)明顯異常。通過對檢測數(shù)據(jù)的分析,結合現(xiàn)場查勘,找到數(shù)據(jù)異常原因,最終形成對設備的診斷性建議,幫助用戶避免了后期的嚴重設備損壞,獲得了用戶高度評價。
某醇類生產(chǎn)企業(yè)自建污水處理廠,其污水處理過程中對產(chǎn)生的沼氣進行收集利用,使用濟柴400 kW燃氣發(fā)電機發(fā)電。
由于沼氣硫含量高達4 000 mg/kg以上,特選用勝動牌高硫燃氣內(nèi)燃機專用油應用于濟柴400 kW燃氣發(fā)電機組。在使用過程中,對800 h、1 000 h在用油分別取樣分析,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)嚴重異常,長城潤滑油工作人員立刻趕赴現(xiàn)場進行調(diào)查。
從油冷器及油底殼采取了在用油油樣。雖然取自不同部位,但對正常運行的潤滑系統(tǒng)而言,取樣點的不同造成的油品數(shù)據(jù)差異較小。油品分析檢測數(shù)據(jù)見表1。
由表1可見,出現(xiàn)了3項數(shù)據(jù)異常偏離:
◇鈉含量。潤滑油油品自身鈉含量為微量,在用油鈉含量通常不會超過40 mg/kg。而本次分析的油品檢出量為上限的40倍以上,接近油品中的鈣含量(油品添加劑固有元素),可判定鈉為外界引入。
◇銅含量。鐵、銅元素通常來源于潤滑過程中,金屬運動構件磨損的磨屑進入潤滑油系統(tǒng),而從運動構件自身的鐵、銅元素比例看,鐵含量更高,故通常在用油檢測中,鐵含量會顯著高于銅含量。而本次分析結果顯示,油品銅元素含量顯著高于鐵含量,由此可以判斷,高出正常值的銅來源于其他非潤滑系統(tǒng)。
◇水含量。本次分析中,水含量為2%(質量分數(shù)),而通常在用潤滑油水含量低于0.1%(質量分數(shù)),由于油品自身運行過程中不會產(chǎn)生水,故判斷水為外界引入。
現(xiàn)場查勘走訪發(fā)現(xiàn),該企業(yè)發(fā)動機冷卻液為經(jīng)離子交換樹脂軟化后的工業(yè)水,樹脂再生選用工業(yè)鹽(NaCl)。軟化水經(jīng)過油冷器與熱油換熱后,進入散熱塔,并重復循環(huán)使用。
燃氣發(fā)動機中潤滑油經(jīng)油冷器進行熱交換,油冷器為提升散熱效率,管程構件為銅制,將油品當中熱量轉移至冷卻液(軟化水),再至冷卻塔散熱?,F(xiàn)場了解得知,油冷器為新設備,使用時間僅5個月。
結合現(xiàn)場情況,分析認為:油中鈉來源于冷卻液軟化水當中的鈉離子;超標的銅主要來源于油冷器散熱片的銅片腐蝕;水來源于油冷器中的水。
分析造成腐蝕的根源,懷疑冷卻水當中可能含有氯元素,在80 ℃高溫作用下,于油冷器油水接觸界面發(fā)生電化學腐蝕,由點蝕逐漸擴大,最終蝕透,造成油水串通。為驗證這一結論,對800 h、1 000 h在用油樣品進行氯元素含量分析,結果見表2。
由表2可見,油冷器在用油氯含量高于油底殼中在用油氯含量,同時可以推測冷卻液中氯含量要高于543 mg/kg。因此,本次在用油數(shù)據(jù)異常的根源在于冷卻液當中的氯離子含量超高,在80 ℃高溫作用下,于油冷器油水接觸界面發(fā)生電化學腐蝕,隨著時間推移,銅管銹蝕穿孔,冷卻液中的鈉、氯、水以及銹蝕的銅進入潤滑油系統(tǒng)中,最終造成了表1的在用油檢測結果異常。
表1 油品分析檢測數(shù)據(jù)
表2 在用油氯元素含量分析
針對上述原因,提出如下診斷性建議:
◇排除鈉、銅、水3項設備異常造成的指標偏高外,其他項目指標顯示,油品處于可用運行狀態(tài),但考慮到油冷器已處于故障狀態(tài),建議油品停用。
◇建議停機維修更換油冷器。
◇建議用戶查找氯含量超高的根源,徹底解決水中高含氯問題,為機組設備正常穩(wěn)定運行提供保障。
潤滑油如同燃氣發(fā)動機的血液,通過對在用油品的檢測,能夠客觀評價燃氣發(fā)動機的運行狀態(tài),對出現(xiàn)的異常情況及時處理,可以避免重大燃氣發(fā)電機故障。本案例中所用的勝動牌高硫燃氣發(fā)動機專用潤滑油,在高含硫氣體工況下,能夠較好地為發(fā)動機運行提供潤滑保障,油品使用壽命較長。該案例中的油品分析數(shù)據(jù)表明,排除外界引入潤滑油中的異常元素,油品自身在運行至1 000 h時仍處于可用狀態(tài),仍然可以進一步延長使用。