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萊鋼1 880 m3高爐焦炭質(zhì)量劣化下提產(chǎn)量實踐

2019-09-03 08:35宮文壘
山東冶金 2019年4期
關(guān)鍵詞:爐況篩分焦炭

宮文壘

(萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司 煉鐵廠,山東 萊蕪271104)

1 前言

2018年,我國鋼鐵行業(yè)深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,鋼鐵企業(yè)效益明顯提升,據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計,重點大中型企業(yè)利潤同比增長613.6%。在此背景下,提高高爐產(chǎn)量意味著效益的產(chǎn)生,然而由于焦煤短缺和環(huán)保升級等多方面影響,萊鋼自產(chǎn)焦炭供應(yīng)量嚴重不足,需要配加35%~60%外購焦。因為外購焦冷、熱態(tài)指標比自產(chǎn)焦均有較大差距,所以必須通過優(yōu)化操作,降低焦炭質(zhì)量劣化影響,在保證高爐順行的基礎(chǔ)上提升產(chǎn)量。

2 焦炭問題現(xiàn)狀

2.1 焦炭供應(yīng)與質(zhì)量情況

2018全年自產(chǎn)焦?jié)M足1 880 m3高爐約60%的需求量,外購焦配加比例至少40%以上。與自產(chǎn)焦相比,外購焦灰分、水分、粒度、反應(yīng)性等大部分理化指標都有明顯的差距。而且由于單一供應(yīng)商無法滿足連續(xù)生產(chǎn)需求,所以至少有2家以上的供應(yīng)商,不同品種焦炭之間也存在較大差距。表1為主要外購焦品種與自產(chǎn)焦冷、熱態(tài)典型性指標對比。

表1 外購焦與自產(chǎn)焦冷、熱態(tài)典型性指標對比 %

2.2 焦炭質(zhì)量對爐況的影響

2018年1季度,外購焦M40最低81.9%,平均84.99%;M10最高7.5%,平均7.15%,入爐比例30%。高爐透氣性指數(shù)由24.5~25降低到22.5~23,2月11日焦比被迫調(diào)整到400 kg/t后,爐況仍勉強維持低水平的順行,透指最高到23.5左右,壓差接近180 kPa,風(fēng)量離全風(fēng)至少下降400 m3/min左右,燃料比升高20~40 kg/t,產(chǎn)量降低1 500~2 000 t/d,整體生產(chǎn)非常被動。

3 應(yīng)對措施

鑒于采購焦炭質(zhì)量不可控性,1 880 m3高爐主要通過入爐篩分、制度調(diào)整、操作優(yōu)化等方法,維持高爐順行度,提高產(chǎn)量。

3.1 定倉入爐

保持焦炭結(jié)構(gòu)穩(wěn)定是后期調(diào)整爐況的基礎(chǔ)。根據(jù)不同焦炭進量和庫存情況,按照“單獨存放、分開入倉”的原則,固定不同外購焦配加比例(見表2),配合外購焦緩沖倉,可以保證焦炭結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定,有利于焦炭質(zhì)量跟蹤;其次,外購焦打入13#、14#倉,自產(chǎn)焦打入15#、16#倉,嚴禁混倉。這樣就可以使粉末較少,粒度均勻的焦炭不在中心,保持中心氣流的暢通。

表2 焦炭配加比例和入倉管理

3.2 篩分控制

篩分是入爐控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié),針對外購焦炭水分不穩(wěn)定、粉末多的特點,焦炭振篩的改進如下:

1)把振篩間距由22 mm調(diào)整為25 mm;2)加大篩底板傾角,有效減輕因外購焦粉末量大造成的篩底板積料返料現(xiàn)象;3)增加篩棒長度和篩分面積,同時對篩棒加粗,減少篩棒磨斷頻次;4)分料器與篩體改為分離式,減少了篩體負荷,有效增加了振幅;5)同時振幅增加5 mm,抵消因篩棒加粗造成的夾料現(xiàn)象。篩分改進后,減少合格料流失,提高了篩分質(zhì)量(見表3),更好的適應(yīng)雨季水分波動的影響。

表3 篩分質(zhì)量對比 %

3.3 氣流分布

外購焦主要特點是粉末多,強度差,極易引起氣流堵塞,爐缸堆積[1]。而在恢復(fù)過程中,往往采取大比例退負荷、中心加焦等引導(dǎo)中心氣流等措施,這就造成了死料柱體積不斷增加,爐缸縮小,堆積情況加劇。因此,通過料制調(diào)整先疏松邊緣,打通煤氣通路,再進一步引導(dǎo)中心的步驟,實現(xiàn)了邊緣、中心兩股氣流,從根本上改善了煤氣分布,為后續(xù)爐況恢復(fù)奠定基礎(chǔ)料制調(diào)整前后對比見表4,其次優(yōu)化風(fēng)口布局,保證風(fēng)速和動能,1 880 m3高爐進風(fēng)面積0.316 7 m2,鼓風(fēng)動能11 000~12 500 kg·m/s,風(fēng)速260~280 m/s。

表4 料制調(diào)整

3.4 出鐵控制

1)提高炮泥質(zhì)量,保證出鐵時間90~120 min。

2)把憋鐵、憋渣作為事故看待,鐵間隔≥40 min,立即減風(fēng)200 m3/min,控氧1 000~2 000 m3/h;鐵間隔每超出10 min,至少減風(fēng)100 m3/min;憋鐵狀態(tài)未消除前,高爐嚴禁加風(fēng)。

3)提高和穩(wěn)定渣處理能力,保證出凈渣鐵,嚴禁出現(xiàn)被迫堵口情況。

4)渣鐵溫度是影響爐渣黏度最明顯的因素,所以保持鐵水較高的溫度,是保證爐渣流動性的前提和基礎(chǔ),1880 m3高爐要求渣鐵溫度>1 510℃。

3.5 Al含量控制

隨著利用系數(shù)的提高,在冶煉過程中,爐缸液面將快速上升,直接影響料柱的透氣性,使高爐表現(xiàn)出“憋風(fēng)”現(xiàn)象[2]。1880 m3高爐控制渣中鎂鋁比,即w(MgO/Al2O3)=0.40~0.50,w(MgO)≤8%,w(Al2O3)≤15%。通過提高鎂含量,抑制Al2O3對爐渣的粘稠影響,取得較好的效果。

3.6 負荷定量調(diào)劑

高爐操作采取早調(diào)、微調(diào)的原則,通過數(shù)據(jù)分析,量化不同指標對高爐影響,形成調(diào)劑標準化。避免了不必要的退負荷力度,減少過量調(diào)劑,使高爐操作有據(jù)可依。在原有順行模型的基礎(chǔ)上,形成一套參數(shù)標準區(qū)間集,調(diào)劑量化標準如表5所示。

表5 指標影響量化標準

3.7 及時獲取和傳遞焦炭信息

制定并實施焦炭督查管控標準化,每天統(tǒng)計和化驗焦炭的數(shù)量和質(zhì)量情況,定期與原料部門溝通交流,全面掌握焦炭信息;發(fā)現(xiàn)問題第一時間通報,制定應(yīng)對措施。

3.8 實施效果

截至2019年1月,外購焦比例已達到45.2%,在質(zhì)量沒有根本改善的基礎(chǔ)上,1 880 m3高爐平均日產(chǎn)5 185.7 t,最高月產(chǎn)5 460.57 t,同比增產(chǎn)8.5%,達到目標。

4 結(jié)語

原則上,焦炭質(zhì)量是以滿足高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行為前提。但是由于市場價格、供需環(huán)境等因素,現(xiàn)代高爐操作往往無法滿足精料,這就要求高爐從業(yè)人員能夠立足現(xiàn)有條件,從內(nèi)部控制入手,通過操作手段,抵消和降低外界影響。

1)高爐氣流穩(wěn)定、分布合理是高爐順行的基礎(chǔ),重點是控制焦炭粉末入爐和料面的分布。把較差的焦炭布在邊緣,強度較好的焦炭布在中心,有利于形成穩(wěn)定的漏斗區(qū),使中心氣流暢通集中。

2)出鐵及時出凈,爐溫熱量滿足要求是提高產(chǎn)量的過程中必須關(guān)注的。因為鐵水理論生產(chǎn)量高達3~4 t/min,大量渣鐵聚集很快就會侵入料柱縫隙,導(dǎo)致高風(fēng)壓、高壓差。所以減風(fēng)標準和時機的把握是非常重要的。

3)內(nèi)部操作措施的配合實施,是可以支撐一定程度的強化冶煉。但是要兼顧良好的經(jīng)濟指標,焦炭質(zhì)量應(yīng)從根本上保持穩(wěn)定和提升。

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