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復雜構造非常規(guī)油氣水平井鉆井工藝研究

2019-09-07 02:46袁俊亮周建良吳旭東趙靖影朱宗斌
非常規(guī)油氣 2019年4期
關鍵詞:龍馬活度水平井

袁俊亮,周建良,吳旭東,趙靖影,朱宗斌.

(1.中海油研究總院有限責任公司,北京 100028;2.中海石油(中國)有限公司鉆完井辦公室,北京 100010;3.中國石油西南油氣田分公司,四川成都 610056;4.中海油田服務股份有限公司,天津 300452)

隨著油氣的大幅開采,常規(guī)能源已難以滿足工業(yè)發(fā)展的需求,非常規(guī)油氣已引起人們越來越多的關注[1]。非常規(guī)油氣是指以吸附態(tài)和游離態(tài)保存于富含有機質(zhì)的低孔-特低滲暗色泥頁巖層系中的天然氣[2]。據(jù)美國能源情報署(EIA)估計[3],全球非常規(guī)油氣的風險地質(zhì)儲量高達623萬億立方米,可采儲量達163萬億立方米,具有廣闊的開發(fā)潛力。

目前,北美地區(qū)所鉆各類非常規(guī)油氣井已超過十萬口,從1981年進行第一口井的壓裂以來,經(jīng)過幾十年的發(fā)展已形成了高效的鉆完井技術。在我國威遠構造所鉆W201-H1井是我國的第一口非常規(guī)水平井[4],該井目的層為龍馬溪組,而W201-H3井是第一口以筇竹寺組為目的層的非常規(guī)水平井[5],這兩口井均存在漏、噴、塌、卡復雜情況,施工周期長,目的層出現(xiàn)的井壁坍塌問題導致提前完鉆。在表層防漏、儲層井壁防塌、高密度鉆井液舉砂等方面進行了積極嘗試,為今后非常規(guī)油氣鉆完井作業(yè)積累了寶貴經(jīng)驗。

1 概況

W201-H1井一口位于威遠復雜構造中奧陶頂構造東翼部的評價井[6],該井為水平井,鉆井周期74天。完鉆井深2 823.48 m,水平段長度1 079.48 m,平均機械鉆速10.88 m/h。自上而下分別鉆遇嘉陵江組、飛仙關組,長興組、龍?zhí)督M、茅口組、棲霞組、龍馬溪組。鉆探目的層為龍馬溪組,該組中上部巖性為深灰色和灰黑色頁巖,下部為黑色碳質(zhì)頁巖,埋深為1 468.7~1 518 m。上覆蓋層的巖性依次為白云巖、泥質(zhì)灰?guī)r夾石膏、白云巖夾石膏、石灰?guī)r夾粉砂巖、石灰?guī)r、鋁土質(zhì)泥巖(含黃鐵礦和燧石)、灰黑色頁巖。

W201-H1井分三開次,井身結構如圖1所示[7],

圖1 W201-H1井井身結構Fig.1 Casing program design of well W201-H1

各開次的鉆井時效統(tǒng)計如表1及圖2所示:

一開+二開:鉆揭地層主要為嘉陵江組,復雜情況主要表現(xiàn)為地層出水與漏失。嘉陵江組地層承壓能力低,表層氣體鉆進至193.2 m時,地層出水速度120 m3/h,后采用聚合物無固相鉆進普遍存在泥漿失返,再次采取空氣鉆井再次面臨出水,速度60 m3/h。

表1 各開次鉆井時效統(tǒng)計Table 1 The statistical data of drilling efficiency

圖2 W201-H1井鉆井時效餅圖Fig.2 Drilling efficiency of well W201-H1

三開作業(yè):鉆揭地層為飛仙觀組至龍馬溪組,鉆達龍?zhí)督M時,地層自然造斜嚴重,1 135 m處井斜達到14.25°,為下部控制井眼軌跡帶來了難度。在1 400~1 692 m、1 856~2 200 m、2 750~2 823.48 m井段的龍?zhí)督M和龍馬溪組地層垮塌嚴重,屢次發(fā)生起下鉆阻卡與劃眼,累計舉砂140次,其中龍?zhí)督M12次,龍馬溪組128次,舉砂過程中曾多次發(fā)生憋泵、憋停頂驅(qū)現(xiàn)象,同時引發(fā)井漏。龍?zhí)督M與龍馬溪組地層返出的泥頁巖掉塊分別如圖3、圖4所示。W201-H1井全井鉆井周期34天,通井處理復雜情況耗時38天,舉升垮塌物35 m3。影響鉆井時效的最主要原因就是龍馬溪組地層的井壁垮塌問題。

圖3 龍?zhí)督M鋁土質(zhì)泥頁巖返出物Fig.3 Bauxitic shale from W201-H1

圖4 龍馬溪組頁巖返出物Fig.4 Gas shale from W201-H1

2 井壁失穩(wěn)機理分析

W201-H井水平段的高碳頁巖存在較顯著的層理性特征,現(xiàn)場為防止高碳頁巖發(fā)生水化坍塌,從進入龍馬溪組開始便采用油基鉆井液鉆進,初始泥漿密度為1.22 g/cm3,油水比為91∶9,后期逐步提高密度至1.45 g/cm3,但該井仍發(fā)生大規(guī)模的井壁垮塌問題。井壁的力學失穩(wěn)原因主要在于強度各向異性以及強構造應力兩方面:

強度各向異性分析,為分析龍馬溪組水平段井眼的井壁垮塌的原因,需考慮高碳頁巖的強度及力學參數(shù)所存在顯著各向異性。通過室內(nèi)巖石力學實驗,測取了龍馬溪組頁巖單軸抗壓強度隨曲線方向的變化數(shù)據(jù),如圖5所示。利用簡化后的Jaeger-McLamore強度準則[9],作為高碳頁巖地層井壁坍塌失穩(wěn)的判別準則:

(1)

(2)

其中A1,B1,A2,B2,m,n均為經(jīng)驗參數(shù),通常m,n取3,A1~B2取值范圍在-35~-15之間,θ通常取50°,β為主應力與層理面法向之間的夾角°。

圖5 單軸抗壓強度隨層理面法向之間夾角關系圖Fig.5 The relationship between the uniaxial compressive strength and the normal angle of the bedding plane

根據(jù)鉆后取芯及實驗結果,得到龍馬溪組頁巖的強度參數(shù)A1=-32,B1=-20,A2=-27,B2=-15,θ=50°,m=3,n=3,計算龍馬溪組水平段的坍塌壓力,過程如下:假設水平段沿水平最小地應力方位鉆進,考慮徑向滲流條件,則井壁上發(fā)生剪切破壞的位置處三個主應力為:

(3)

式中,σ′θ為切向應力,MPa;σ′r為徑向應力,MPa;σ′z為軸向應力,MPa;σh1為水平最大地應力,MPa;σh2為水平最小地應力,MPa ;f為地層孔隙度,%;μ為地層巖石泊松比;α為有效應力系數(shù),無量綱;ξ為滲流系數(shù),無量綱。

選取最大主應力σ′θ與最小主應力σ′r,帶入McLamore強度準則(如式4),計算坍塌壓力Pt=1.58 g/cm3。

(4)

實際鉆井工程中,各段使用的泥漿密度如圖6所示,從1 400~2 600 m深度處,長達1 200 m的井段采用泥漿密度為1.22~1.45 g/cm3,低于本文計算的坍塌壓力1.58 g/cm3,因此難以對井壁產(chǎn)生有效的支撐力。

圖6 實用泥漿密度與漏斗黏度Fig.6 Actual mud weight and funnel viscosity

強構造應力影響,考慮到威遠構造頁巖儲層地層傾角介于40°~60°之間,存在較強的構造應力,上覆巖層壓力與兩個水平地應力之間的差距較大,不利于井壁穩(wěn)定,而W201-H1井又是該構造所鉆第一口非常規(guī)水平井,對地層強度及地應力認識并不明朗。鉆井過程中不可避免的出現(xiàn)了井壁坍塌現(xiàn)象,從2 750 m至2 823 m的井段井徑擴大率在135%到172%之間[7]。為及時排除復雜情況,對泥漿密度的調(diào)整較為頻繁。進入龍馬溪組后,實用泥漿密度隨井深和時間的關系如圖7所示。

圖7 實用泥漿密度隨井深與日期變化規(guī)律Fig.7 Actual mud weight versus depth and date

圖7可見出現(xiàn)井徑擴大后,現(xiàn)場提高了泥漿密度至1.85 g/cm3進行重漿舉砂,后期調(diào)整密度至2.4 g/cm3進行間斷舉砂,并提高排量清潔井眼。但由于井壁已經(jīng)發(fā)生應力破壞,造成井筒圍巖產(chǎn)生次生損傷裂縫,因此垮塌發(fā)生后再提高密度,對于緩解井壁失穩(wěn)的效果并不好,最終返出垮塌物35 m3,耗時達38天。由此可見:龍馬溪組頁巖水平段鉆進過程中,需從最初就將泥漿密度提高到位至1.58 g/cm3以上。

3 鉆井液性能優(yōu)化

針對W201-H1井鉆井過程中發(fā)生過的嚴重井壁垮塌問題,為抑制W201-H3井發(fā)生大規(guī)模井壁坍塌,現(xiàn)場從提高鉆井液密度、增強封堵性、合理匹配鉆井液活度等方面入手優(yōu)化了油基鉆井液的性能,鉆井液配方如下[10]:

柴油+3.5%有機土+10%CaCl2水溶液(質(zhì)量體積比為20%~40%)+(4%~6%)主乳化劑+(1%~ 2%)輔乳化劑+(2%~3%)降濾失劑+(1%~3%)塑性封堵劑+(0.5%~1%)潤濕劑+(1%~2%)CaCO3(粒徑為0.043 mm)+(2%~3%)CaCO3(粒徑為0.030 mm)+(1.0%~1.5%)CaO+重晶石

提高泥漿密度:在W201-H3井實鉆中,龍馬溪組頁巖段鉆進采取的鉆井液密度為1.74~1.83 g/cm3(如表所示),高于上文中計算的坍塌壓力值1.58 g/cm3,符合維系井壁力學穩(wěn)定的規(guī)律。

流變性方面:針對油基泥漿流變性對溫度變化敏感的特點,調(diào)整了高溫下的低剪切速率黏度和動塑比。①通過調(diào)節(jié)CaO的加量控制鉆井液堿度Vsa在0.8~1.2之間,CaO加量越高則黏切隨之增高,此外CaO也能保證鉆井液體系的堿性環(huán)境。②在配置基漿時加足主乳化劑,在鉆進過程中調(diào)整主乳化劑用量,保證鉆井液有較高的破乳電壓,提高乳化穩(wěn)定性。③長時間開啟高速離心機等固控設備,清除無用固相,加入白油控制油水比在9∶1左右。

總之,通過不斷調(diào)整乳化劑和CaO的加量始終保持油基鉆井液塑性黏度和動切力在合理范圍,其中塑性黏度在55~64 MPa·s之間,動切力在11~13 Pa之間,漏斗黏度在65~81 s之間,φ6∶φ3=10∶9左右,把溫度對油基鉆井液流變性的影響降到最低。良好的流變性能使得鉆進井過程中產(chǎn)生的鉆屑得以及時上返至井口,井眼清潔問題得到大幅改善。

抑制性方面:調(diào)整油基鉆井液的活度在0.32~0.57之間,對比龍馬溪組頁巖地層水的活度為0.39~0.61之間,始終保持鉆井液活度略低于地層水活度。這樣既能抑制鉆井液中的水分在離子勢差的作用下滲入地層,又能避免地層水進入井筒,污染鉆井液。鉆井液與地層水活度對比如表1所示。

表2 鉆井液與地層水活度對比Table 2 Comparison of drilling fluid and formation water activity

封堵性方面:為保持良好的封堵性,采用并加入剛性封堵劑與可變形封堵材料,其中剛性封堵劑選擇超細碳酸鈣(粒度中值d50=0.04 mm),可變形封堵材料選擇軟化點與地溫相匹配的天然瀝青,以加強對微裂隙的封堵。通過以上措施控制油基鉆井液的API濾失量在0.1 ml以下,高溫高壓(HTHP)濾失量在1 ml以下。實鉆證明,W201-H3井油基鉆井液的封堵能力比W201-H1井大大加強[10],能有效控制鉆井液液柱壓力向地層深部傳遞。

表3 鉆井液API濾失量與HPHT濾失量Table 3 API fluid loss and HPHT fluid loss in drilling fluid

4 效果對比

W201-H3井與W201-H1井同屬威遠構造的頁巖氣水平井,目的層有所不同,前者為筇竹寺組,后者為龍馬溪組,目的層鉆井均為油基鉆井液。但W201-H3井現(xiàn)場所使用的鉆井液在密度、流變性能、封堵性和抑制性等方面均做了優(yōu)化調(diào)整,通過各方面對比分析驗證,W201-H3井使用的優(yōu)化后的油基鉆井液表現(xiàn)好于原始鉆井液,各項對比如表4所示。

表4 W201-H3井與W201-H1井對比Table 4 W201-H3 well compared with W201-H1 well

5 結論與建議

(1)高碳頁巖存在顯著的強度參數(shù)各向異性,強度隨著主應力方向與層理面法向之間的夾角θ呈U字形變化,井斜角越高則坍塌風險越高,因此儲層段水平井筒發(fā)生的力學失穩(wěn)是引起作業(yè)低效的主要因素,建議在今后鉆井過程中,進入儲層段伊始就將鉆井液密度提高到1.58 g/cm3以上,避免井壁圍巖發(fā)生損傷后再被動提高密度。

(2)維持復雜構造下水平井的井壁穩(wěn)定性應從力學-化學兩方面入手,力學方面,主要是盡早采取足夠高的泥漿密度。化學方面,要保證油基鉆井液的活度略低于地層水活度,降低巖石的水化膨脹;從堿度、乳化劑、固控效率入手,控制鉆井液PV在55~64 MPa·s之間,以保證攜巖清潔效果;添加粒度匹配的超細碳酸鈣與可變形封堵材料,保持API濾失量在0.1 ml以下,HTHP濾失量在1 ml以下,封堵地層天然裂縫。

(3)對于井身結構方面仍有優(yōu)化空間,將目前三開井身結構中的9-5/8中間套管下入深度繼續(xù)加深到目的層之上30 m左右,將上部含有復雜巖性的易漏地層(如龍?zhí)督M、茅口組巖性為白云巖、泥質(zhì)灰?guī)r等)與儲層段(高碳頁巖)分隔開,為易垮塌的儲層段騰出處理空間。

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