沈怡青
(中國煤炭開發(fā)有限責(zé)任公司,北京市東城區(qū),100011)
隨著國家資源綜合利用扶持力度的加大,坑口資源綜合利用電廠數(shù)量也有所增加??涌诰C合利用電廠主要利用循環(huán)流化床鍋爐燃燒低熱值燃料,使其就地轉(zhuǎn)化為綠色清潔的電能輸出,從而提高資源利用效率并減少運(yùn)輸成本。因此如何提高循環(huán)流化床鍋爐效率成為資源綜合利用電廠生存發(fā)展的重點(diǎn)。除進(jìn)行循環(huán)流化床鍋爐設(shè)備結(jié)構(gòu)提升和運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整外,使用燃煤催化劑也是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的一條有效途徑。
為此,采用不同配比在不同工況下添加燃煤催化劑進(jìn)行現(xiàn)場工業(yè)試驗(yàn),以科學(xué)評價(jià)固態(tài)燃煤催化劑在循環(huán)流化床鍋爐中的節(jié)煤效果。這對提高鍋爐燃燒效率、降低煤耗、減少二氧化硫排放和降低灰渣殘?zhí)剂烤哂兄匾饬x。
燃煤催化劑不改變化學(xué)反應(yīng)的初始反應(yīng)物和生成物,只加快燃燒過程使可燃物充分燃燒,作用機(jī)理主要是氧傳遞理論和電子轉(zhuǎn)移理論。
氧傳遞理論假定非催化反應(yīng)的速度受制于氧氣、二氧化碳或水的表面化學(xué)吸附,并且認(rèn)定催化劑顆粒為具有活性的化學(xué)吸附中心。表面催化劑在金屬到金屬氧化物、或者低價(jià)氧化物到高價(jià)氧化物之間的氧化還原循環(huán)中由于不穩(wěn)定的表面狀態(tài),可分解產(chǎn)生氧原子,分解的氧原子立即與碳表面反應(yīng),加快了氧氣擴(kuò)散的速度,使燃燒更易進(jìn)行。因此,該理論中催化劑可以視為氧原子的分解中心。
電子轉(zhuǎn)移理論認(rèn)為在加入催化劑的燃燒反應(yīng)中,存在2種固相和1種氣相,即氣-固兩相反應(yīng),其中助燃劑和碳直接發(fā)生固相電子轉(zhuǎn)移,助燃劑中的金屬離子能夠被活化,從而使自身的電子發(fā)生轉(zhuǎn)移成為電子給予體,金屬離子形成空穴,而碳表面的電子結(jié)構(gòu)也發(fā)生變化,碳?xì)浣M合更為有序,從而能更多地接觸氧分子;同時(shí)催化劑在加快自由基的生成和運(yùn)動(dòng)速度的過程中會釋放更多的氧分子,使得反應(yīng)溫度要比正常燃燒溫度低得多。
基于以上理論,經(jīng)燃煤催化劑作用后的煤炭在燃燒過程中表現(xiàn)出著火溫度降低、燃燒速度提高、煤在爐膛里的燃盡時(shí)間縮短、燃燒強(qiáng)度提高和爐膛溫度升高等現(xiàn)象。
本試驗(yàn)所用催化劑是由美國亞洲煤催化劑有限公司生產(chǎn)的固體堿金屬催化劑,該固體催化劑中的氧化劑能夠加速自由基的運(yùn)動(dòng),即加速碳原子活化過程,在這一過程中使碳?xì)浣M合更為有序,從而能夠更多地接觸氧分子,有助于加快燃燒過程中發(fā)生的物理及化學(xué)反應(yīng)。催化劑在加快自由基生成和運(yùn)動(dòng)速度的過程中會釋放更多的氧分子,使得反應(yīng)溫度要比正常燃燒溫度低得多。
本試驗(yàn)采用添加催化劑前、后鍋爐的重要能耗指標(biāo)及排污指標(biāo)對比的方法測試催化劑效果。在控制鍋爐給煤量不變、入爐煤低位發(fā)熱量不變,且鍋爐其他工況穩(wěn)定的條件下,通過加入不同比例的催化劑,觀察鍋爐床溫、鍋爐負(fù)荷、測量出口煙氣及灰渣成分變化,從而計(jì)算出鍋爐噸標(biāo)煤產(chǎn)蒸汽量與正平衡熱效率指標(biāo)等數(shù)據(jù),得出催化劑在節(jié)能環(huán)保方面的性能。
(1)試驗(yàn)鍋爐選擇。節(jié)煤效果評價(jià)的準(zhǔn)確程度首先取決于鍋爐負(fù)荷和入爐煤質(zhì)穩(wěn)定等條件,根據(jù)生產(chǎn)條件及現(xiàn)場情況,需要選擇1臺工況相對穩(wěn)定的鍋爐,開展燃煤添加應(yīng)用對比試驗(yàn)。試驗(yàn)期間,試驗(yàn)機(jī)組采用單爐上煤的運(yùn)行方式。鍋爐選用2008年啟用的中煤龍化公司6#循環(huán)流化床鍋爐,其型號為CG-130/9.81-MX15,設(shè)計(jì)能力為130 t/h。
(2)計(jì)量儀表校正。在試驗(yàn)開始前,檢查和校正皮帶秤、電功率表等計(jì)量儀表的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,以確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
(3)催化劑添加方案選擇。國內(nèi)外不同類型鍋爐的試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,催化劑與入爐煤燃料比例在0.50%~1.50%之間節(jié)能效果較為明顯,且在有石灰石的情況下對催化劑的作用有一定抑制作用。為保證試驗(yàn)用催化劑的供應(yīng)量,本試驗(yàn)在無石灰石的條件下選用催化劑添加量為0.50 kg/t與1.50 kg/t這2個(gè)比例進(jìn)行測試;在有石灰石的條件下添加0.50 kg/t的比例進(jìn)行試驗(yàn)。根據(jù)現(xiàn)場條件,選擇燃料煤皮帶車間作為催化劑的最佳添加點(diǎn),在燃料煤到達(dá)燃料煤倉之前,將催化劑通過填料斗均勻?yàn)⒃诮?jīng)帶式輸送機(jī)運(yùn)送的燃料煤上一同入倉,做到分散均勻。
本次測試分為無催化劑運(yùn)行和有催化劑運(yùn)行2個(gè)不同測試條件。每個(gè)測試條件的測試時(shí)間、參數(shù)選取和現(xiàn)場配合等全部相同,每一個(gè)測試條件下測試時(shí)間為24 h。具體測試時(shí)間分配情況如下:第一入爐煤置換階段為8 h,更換催化劑配比;第二測試準(zhǔn)備階段為4 h,觀察數(shù)據(jù)穩(wěn)定性;第三正式測試階段為12 h,每隔15~20 min記錄一組數(shù)據(jù)。
試驗(yàn)采用鍋爐正平衡效率和噸標(biāo)煤產(chǎn)蒸汽量這2個(gè)指標(biāo)來表示催化劑提高燃燒效率的作用,并分析煙氣中二氧化硫、氮氧化物及含氧量等指標(biāo),檢測底灰和飛灰中的殘?zhí)剂康?,進(jìn)一步證明催化劑的節(jié)能環(huán)保效果。加入催化劑前、后的數(shù)據(jù)采集與計(jì)算見表1。
表1 加入催化劑前、后的數(shù)據(jù)采集與計(jì)算
3.1.1 燃燒效率
由表1可以看出,有石灰石正常工況下鍋爐正平衡效率為86.02%,噸標(biāo)煤產(chǎn)蒸汽量為9.14 t;無石灰石時(shí)鍋爐正平衡效率為86.60%,噸標(biāo)煤產(chǎn)蒸汽量為9.15 t。加入催化劑后鍋爐熱效率和噸標(biāo)煤產(chǎn)蒸汽量均發(fā)生了一定的變化。
(1)催化劑加入量為0.50 kg/t時(shí),在有石灰石工況條件下,置換階段鍋爐效率為88.48%,測試階段鍋爐效率為87.82%,鍋爐效率平均提高了2.48%;催化劑加入后置換階段噸標(biāo)煤產(chǎn)蒸汽量為9.47 t,測試階段噸標(biāo)煤產(chǎn)蒸汽量為9.35 t,平均煤耗降低為2.95%。
(2)催化劑加入量為0.50 kg/t時(shí),在無石灰石工況條件下,催化劑加入置換階段鍋爐效率為90.76%,測試階段鍋爐效率為89.03%,鍋爐效率平均提高3.81%;催化劑加入后置換階段噸標(biāo)煤產(chǎn)蒸汽量為9.61 t,測試階段噸標(biāo)煤產(chǎn)蒸汽量為9.39 t,平均煤耗降低3.83%。
(3)在催化劑加入量為1.50 kg/t條件下的置換階段和測試階段,鍋爐效率沒有明顯變化,基本與空白值保持一致,沒有表現(xiàn)出節(jié)煤效果,該結(jié)果有待進(jìn)一步分析。
(4)在無石灰石工況下催化劑對于鍋爐節(jié)煤效果更為明顯,主要是石灰石脫硫過程中的脫硫反應(yīng)可能對于催化劑的活化作用有一定的抑制作用,主要化學(xué)反應(yīng)機(jī)理有待進(jìn)一步驗(yàn)證。
3.1.2 灰渣變化
加入催化劑前、后鍋爐排放灰渣中含碳量的變化情況見表2。
由表2可以看出:
(1)在有石灰石的條件下,按照0.50 kg/t比例加入催化劑,灰、渣中的含碳量分別降低了8.72%和40.49%;
(2)在無石灰石的條件下,按照0.50 kg/t加入催化劑,灰中的含碳量沒有降低,渣中的含碳量減少64.92%;在催化劑加入率為1.50 kg/t時(shí),灰中的含碳量也沒有降低,渣中的含碳量減少了52.02%。
無論有無石灰石的運(yùn)行條件,爐渣的含碳量都大幅降低,其主要原因是催化劑的作用使得燃燒更為充分,提高了燃燒效率。
表2 加入催化劑前、后鍋爐排放灰渣中含碳量的變化情況 %
3.1.3 煙氣變化
試驗(yàn)中催化劑用量為0.50 kg/t時(shí)加入前后煙氣中主要成分的變化見表3。
表3 催化劑為0.50 kg/t時(shí)加入前、后煙氣中主要成分的變化
由表3可以得出,加入催化劑后煙氣中的二氧化碳含量升高了10.6%,氧氣含量降低13.12%,二氧化硫含量降低19.70%,一氧化氮含量降低21.88%。這主要是由于催化劑的作用使得燃燒所需氧氣減少,進(jìn)而空氣量減少,因此氮氧化物隨之有所減少。
試驗(yàn)后中控室儀表數(shù)據(jù)顯示鍋爐負(fù)荷明顯提高,加入催化劑后,鍋爐負(fù)荷由正常工況下的114 t/h提高到117 t/h,最高達(dá)到124 t/h,提高了最多8.7%。鍋爐床溫明顯提高,加催化劑后爐溫提高至950℃,較正常工況的930℃,提高了近20℃。
可以提高燃燒強(qiáng)度從而爐膛溫度升高主要原因是催化劑的加入加速了燃燒反應(yīng)速率,提高了燃燒強(qiáng)度,同樣入爐煤條件下,產(chǎn)生的熱量更多、蒸汽量更大,從而可以提高鍋爐效率。
(1)催化劑加入對提高鍋爐效率具有一定作用。催化劑加入量為0.50 kg/t時(shí),有石灰石情況下,鍋爐效率提高了2.48%,節(jié)煤率為2.95%;無石灰石情況下,鍋爐效率可提高3.81%,節(jié)煤率達(dá)到3.83%。在無石灰石加入的運(yùn)行工況下,催化劑提高鍋爐效率的效果更為明顯。
(2)催化劑對于灰渣含碳量的減少具有一定的作用,尤其對爐渣含碳量降低作用明顯。但在沒有石灰石的條件下,對飛灰中的含碳量降低作用不明顯,且隨著催化劑加入量的增加,降低含碳量的作用也沒有隨之增加。
(3)催化劑的加入可以起到一定脫硫除氮的效果,在催化劑加入量為0.50 kg/t時(shí),二氧化硫可降低19.70%,氮氧化物降低21.88%,具備一定脫硫除氮的效果,且煙氣中氧含量降低,說明催化劑具有一定助燃效果。
此次試驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了3.83%的節(jié)煤率。按照單臺爐運(yùn)行7000 h/a計(jì)算,節(jié)煤量為7280 t/a,折算成標(biāo)煤約為3120 t。如果現(xiàn)有鍋爐均使用催化劑,達(dá)到同等效果的情況下,可實(shí)現(xiàn)節(jié)煤量為21840 t/a,折算成標(biāo)煤約為9360 t。此次試驗(yàn)是催化劑產(chǎn)品首次在大型工業(yè)鍋爐進(jìn)行的測試,時(shí)間短暫、 工況變化較多,雖取得了一定的效果,但仍不能完全證明催化劑對于循環(huán)流化床鍋爐的全方面優(yōu)化效果,應(yīng)在該類型鍋爐進(jìn)行更長期工業(yè)試驗(yàn)。