李元發(fā) 陳受興 鐘建文
摘要:熱風溫度CPK值是松散回潮工序一個重要工藝過程控制指標,在工藝要求不加入補償新風情況下,熱風溫度主要通過改變加熱器蒸汽流量來控制,CPK值達標率低。通過改進熱風系統(tǒng)、改變熱風溫度控制模式、調(diào)整優(yōu)化設(shè)備參數(shù),減小了熱風溫度波動,提高熱風溫度CPK值達標率。
關(guān)鍵詞:熱風溫度CPK值;熱風系統(tǒng);控制模式
煙草制絲工藝生產(chǎn)線松散回潮工序的工藝任務(wù)是對片煙進行松散,并通過加入熱風、水和蒸汽對物料進行加溫加濕,其熱風溫度CPK值為重要工藝過程控制指標,直接影響產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量。部分卷煙企業(yè)為不影響片煙內(nèi)在質(zhì)量考量,工藝要求在熱風中不能加入新風,導致熱風溫度控制困難,熱風溫度波動較大,CPK值達標率低。
1.設(shè)備原理和現(xiàn)狀
TBS松散回潮機為德國HAUNI公司產(chǎn)品,其工作原理為:切片后的煙片從進料罩進入滾筒,滾筒內(nèi)安裝有呈現(xiàn)規(guī)律排列的抄板。滾筒連續(xù)不斷旋轉(zhuǎn),由于滾筒與水平呈一定角度,在滾筒內(nèi)抄板的疏導作用下,物料向出料口方向流動并進行松散。蒸汽和水從進料端經(jīng)霧化后噴在物料上,熱風經(jīng)加熱器加熱后從進料端吹入滾筒內(nèi),在出料端部分被排潮風機排走,其余進入熱風管道經(jīng)熱風循環(huán)風機從進料口吹入滾筒內(nèi)部循環(huán)使用。
因工藝要求為了不對煙葉內(nèi)在質(zhì)量及色澤產(chǎn)生影響,要求松散回潮熱風不加入新風,熱風溫度主要靠改變進入熱交換器的蒸汽流量來控制(如圖1),即當熱傳感器測得熱風溫度發(fā)生波動時,控制系統(tǒng)通過氣動薄膜閥開度變化改變進入熱交換器的蒸汽流量,從而改變熱風溫度。
在生產(chǎn)過程中當熱風溫度發(fā)生波動時,改變熱交換器的工作蒸汽流量需一定時間,而工作蒸汽流量發(fā)生變化后,反應(yīng)到熱交換器改變熱風溫度也需要一段時間,因而靠設(shè)備本身控制系統(tǒng)改變熱風溫度的過程反應(yīng)時間較長,導致熱風溫度不平穩(wěn),CPK不達標次數(shù)高。對2018年1-4月份松散回潮熱風溫度CPK值達標率進行調(diào)查后統(tǒng)計,僅為86.9%。
2.原因分析
2.1生產(chǎn)過程在換批次時,熱風溫度標準由高往低換牌時,預熱溫度下降慢,過程穩(wěn)定性差。熱風溫度標準由高溫轉(zhuǎn)低溫換牌時,料頭熱風溫度偏高持續(xù)時間較長,且批次曲線波動動大,過程穩(wěn)定性的SD值在1.1以上,影響了批次的CPK值。如由某規(guī)格品牌熱風溫度標準為68℃度,換牌后另一規(guī)格品牌熱標準為60℃時,降溫速度慢,達到穩(wěn)定正常狀態(tài)需20分鐘。
2.2換牌預熱時,蒸汽熱慣性大,熱風溫度調(diào)節(jié)慢。上批生產(chǎn)結(jié)束后,松散回潮工作轉(zhuǎn)入預熱狀態(tài)中,由于上批尾料時熱風溫度下降,為達到設(shè)定標準溫度,則熱交換器蒸汽閥調(diào)節(jié)變量不斷增大,因熱慣性作用,溫度上升快且回落慢。如下圖:上批生產(chǎn)結(jié)束轉(zhuǎn)預熱后,溫度上升至74.5度,而此時換牌預熱溫度額定為63度,相差11.5度,降溫跨度大。
2.3人工調(diào)節(jié)補償蒸汽施加比例來控制料頭熱風溫度波動難以實現(xiàn)穩(wěn)定性。如果通過人工干預調(diào)節(jié)補償蒸汽施加比例來調(diào)整熱風溫度值,其施加比例大小難以把握,且因為其控制系統(tǒng)采集的熱風溫度為回風熱風溫度,在時間上有一定滯后。
3.對策實施
3.1優(yōu)化熱風溫度PID參數(shù)。
經(jīng)多次調(diào)節(jié),將KP值由原設(shè)定值1.5調(diào)為1.2、TN值由原42調(diào)為36、修正極限調(diào)節(jié)量最大值由原100調(diào)為80、最小值由原0調(diào)為10。調(diào)和優(yōu)化后有一定效果,CPK達標率87.1%,較調(diào)整前86.9%提升了0.2%,效果不明顯。
3.2增設(shè)空壓噴吹降溫管路。
增設(shè)一套空壓氣噴吹管從進料口噴入滾筒內(nèi)。預熱溫度超出額定值3度時,人工開啟空壓氣降溫,達到額定值時關(guān)閉,使預熱溫度快速降至額定溫度。改進后經(jīng)過試運行,熱風溫度CPK達標率為88.03%,較前只提高了1%左右,效果不明顯,且人工控制難以把握時間和溫度,達不到自動化控制要求。
3.3改進熱風系統(tǒng)及熱風溫度控制模式
通過前兩個措施,對提高熱風溫度CPK值有一定改善,但其控制熱風溫度的根本措施沒有改變,還是靠改變熱交換器的蒸汽流量,因此要根本上解決上問題,還是要考慮對熱風系統(tǒng)和熱風溫度的控制模式進行改進。
因加熱器前后的熱風溫度相差40℃左右,即熱交換器可對循環(huán)熱風溫度提高40℃左右,因此可以使加熱器工作蒸汽流量一定,通過引入回風利用溫度差和回風量來調(diào)節(jié)熱風溫度。從加熱器前引出一路管路至加熱器后引入回風,增加一個角執(zhí)行器和風門用于控制加入回風的風量,這樣既保證可以不加入新補償新風,又能利用加熱器前后熱風溫度差來快速調(diào)節(jié)吹入滾筒內(nèi)熱風的溫度。
在加熱器后風管中安裝鉑熱電阻熱傳感器測量加熱后的熱風溫度,在控制柜增加一臺PLC,連接角執(zhí)行器和熱傳感器線路至控制柜PLC。對熱風溫度控制過程進行編程,將熱風溫度控制模式改成:加熱器蒸汽用量一定,根據(jù)溫度傳感器信號控制角執(zhí)行器動作改變風門開度,控制回風加入量大小來實現(xiàn)快速調(diào)整熱風溫度,使溫度波動趨于平穩(wěn)。
3.4再次優(yōu)化熱風溫度PID參數(shù)
對熱風系統(tǒng)改進后,在生產(chǎn)運行過程中對熱風溫度PID參數(shù)再次調(diào)整優(yōu)化,最終將參數(shù)調(diào)整為: KP值由原設(shè)定值1.2調(diào)為2.2、TN值由原36調(diào)為28、修正極限調(diào)節(jié)量最大值由原80調(diào)為92、最小值由原10調(diào)為15。通過調(diào)整達到高溫轉(zhuǎn)低溫時快速降溫,實現(xiàn)熱風溫度及時跟蹤控制,過程控制穩(wěn)定性明顯提高,SD值有較大幅度降低,CPK值明顯提高。
4.實施效果
4.1熱風溫度CPK值達標率大幅提升。
經(jīng)過三個月運行,觀察回潮熱風溫度CPK達標率由改善前的86.9%提升到改善后的99%,上升了12.1%。
4.2過程能力指數(shù)提高。
CPK平均值由改善前的1.23提高到改善后的2.18,提升了0.95;SD平均值由改善前的0.73下降至改善后的0.4。
5.結(jié)束語
通過對熱風系統(tǒng)及熱風溫度控制模式進行改進,同時對設(shè)備控制參數(shù)進行調(diào)整優(yōu)化,提高了熱風溫度CPK值達標率,過程控制穩(wěn)定性提高,滿足了工藝要求,保證了產(chǎn)品加工工藝質(zhì)量。
參考文獻
[1]工藝流程手冊 TB[S]HAUNI公司.
[2]卷煙制絲設(shè)備編寫組.卷煙制絲設(shè)備[M]鄭州:河南科學技術(shù)出版社,2014.
作者簡介:李元發(fā)(1970.06-),男,江西興國人,當前職務(wù):車間主任,當前職稱:助理工程師,學歷:大學本科,研究方向:設(shè)備管理。