安曉鋼
摘要:? 通過對1#連鑄機拉矯機系統(tǒng)輕壓系統(tǒng)改造后存在的部分故障的分類統(tǒng)計、分析,針對性的對拉矯機系統(tǒng)中拉矯機電機編碼器故障排除;對電纜及鋪設(shè)路徑和防護措施做改進,加裝信號隔離裝置,對編碼器信號隔離屏蔽;對西門子S120變頻器在啟動過程中經(jīng)常故障,對參數(shù)進行針對性的優(yōu)化設(shè)置,達到在滿足生產(chǎn)需求的前提下提高其運行穩(wěn)定性的目的,針對位移傳感器使用中間,數(shù)值死機問題的排除等,通過以上幾項改造措施,實現(xiàn)了提高拉矯機傳動系統(tǒng)工作穩(wěn)定性的目的,為鑄坯輕壓下使用提供設(shè)備前提保障,穩(wěn)定生產(chǎn)過程。
關(guān)鍵詞:編碼器、位移傳感器,變頻電機、S120變頻器。
1#連鑄機是河南省濟源鋼鐵集團股份有限公司投資,上海重礦進行設(shè)計安裝的7機7流R10M的方坯連鑄機,配備結(jié)晶區(qū)電攪電磁攪拌,末端電磁攪拌,銫源型液面檢測塞棒控制系統(tǒng),液壓振動,主打斷面240*240。后期因轉(zhuǎn)型升級特鋼生產(chǎn),提高產(chǎn)品質(zhì)量,根據(jù)工藝需求,由中冶京誠進行改造拉矯機輕壓下系統(tǒng),由原來的4架拉矯機機架,增加為7架拉矯機機架。此連鑄機自2012年投產(chǎn),2018年進行輕壓系統(tǒng)改造升級。
輕壓下(Soft Reduction)在連續(xù)鑄鋼煉鐵過程中,連鑄軋鋼坯拉矯采用液芯矯直時,為了獲得無缺陷鑄坯,對帶液芯的鑄坯施加小的壓力的工藝方法。中心偏析的形成是由于向內(nèi)生長的凝固前沿形成“搭橋”,阻隔了鋼水的向下輸送。凝固與冷卻收縮就會導(dǎo)致凝固收縮力把周圍樹枝晶間的富集S、P的液體吸入,產(chǎn)生中心偏析。中心偏析會嚴(yán)重地影響鑄坯內(nèi)部質(zhì)量。為了減輕中心偏析,在產(chǎn)生中心偏析段(鑄坯凝固末段)應(yīng)用了輕壓下技術(shù),即在快要完全凝固處,對鑄坯進行輕微地壓下(如2mm),減輕中心偏析。
常出故障:
解決處理過程:
1.傳動柜問題解決
改造后利舊的傳動柜變頻器安裝編碼器后信號波動大,并出現(xiàn)為直接回零現(xiàn)象,通過與京誠瑞達電氣調(diào)試人員現(xiàn)場的試驗,檢查,懷疑為舊柜的接地,屏蔽等存在較大問題,因以前沒有使用編碼器,未出現(xiàn)類似情況;調(diào)試人員推薦使用信號隔離器,隨后在為公司軋鋼廠借到一個板子,回來安裝后效果明顯,無回零現(xiàn)象,達到使用條件,之后通知京誠瑞達調(diào)配28套板子來安裝:
通過安裝隔離信號板,解決了舊傳動柜60%編碼器問題
2.線路檢查
存在以下幾個問題:由于當(dāng)時電氣安裝到了后期,臨近春節(jié),電氣施工員多數(shù)回家,只有兩個專業(yè)電氣接線人員,其他為焊工,液壓人員臨時幫忙接線,存在問題
a.線路接線錯亂
b.編碼器引出線z組無防護,可能會導(dǎo)致編碼器短路接地?zé)龎?/p>
c.端子接線錯位
3.編碼器自身問題
編碼器使用安維特NS35A YICX15 AG 1024 5-28 50MA;在使用前幾天, 還正常的編碼器,突然出現(xiàn)多個信號異常,針對出現(xiàn)的信號回零現(xiàn)象,聯(lián)系廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場檢查,廠家?guī)Щ毓具M行檢測發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有異物,懷疑為密封不好導(dǎo)致,現(xiàn)場檢查備件都未安裝防塵罩,
a.對出現(xiàn)信號異常的編碼器進行返廠,吸塵處理
b.現(xiàn)場正常的進行加裝防塵蓋,密封膠防護
4.變頻器參數(shù)優(yōu)化
通過查看西門子S120系列變頻器的參數(shù)手冊,對變頻器報以上幾項故障的原因進行查閱和分析,然后我們根據(jù)參數(shù)手冊的說明內(nèi)容調(diào)整了一些具體的參數(shù)設(shè)置,根據(jù)實際生產(chǎn)過程中的要求,我們將故障檢測的誤差區(qū)間(故障公差)及誤差檢測時間(延遲時間)做了部分放大,經(jīng)過參數(shù)改動后,實際使用效果明顯,誤報故障基本消除,同時又能保證在編碼器或者電機確實發(fā)生問題的時候能有效的報故障停機。
5.位移傳感器問題
位移問題是制約輕壓下使用的關(guān)鍵測量設(shè)備,它的穩(wěn)定運行至關(guān)重要,在使用過程中出現(xiàn)了數(shù)值死機現(xiàn)象,導(dǎo)致鋼坯被壓變形嚴(yán)重,導(dǎo)致單流停機事故。
經(jīng)檢查存在以下問題:位移在生產(chǎn)一段時間后,發(fā)生信號死機現(xiàn)象,停送電源后能恢復(fù)一段一段時間,之后還出現(xiàn)異常,通過查看信號趨勢記錄,都是在生產(chǎn)后出現(xiàn)異常情況,針對故障情況,做了如下排查
a.懷疑因溫度問題導(dǎo)致位移傳感器自身保護,檢查現(xiàn)場液壓缸冷卻水路等,未發(fā)現(xiàn)異常,排除。
b.編碼器自身問題,通過對調(diào)其他正常拉矯機位移傳感器,異?,F(xiàn)象存在,排除傳感器問題。
c.更換采集模塊,使用一段時間還有異常,排除模塊問題。
d.排查現(xiàn)場線路問題,現(xiàn)場排線為4個流拉矯機線路在同一組橋架內(nèi),有電機變頻動力線和編碼器線,位移傳感器線交叉的地方,但是所有線路都有這種問題,出現(xiàn)異常的就3臺位移,抱著試試的態(tài)度,重新延橋架外側(cè)鋪設(shè)位移傳感器線路,試用幾天未在出現(xiàn)異常,判斷為線路存在干擾問題,對其他幾個同樣問題的位移更換線路后恢復(fù)。
通過以上措施的執(zhí)行,解決了拉矯機整體故障,系統(tǒng)設(shè)備能穩(wěn)定運行,為輕壓下工藝的實施提供可靠的設(shè)備保障,也為我們在以后日常的維護積累了經(jīng)驗。
結(jié)束語:
我們通過對拉矯機傳動及控制系統(tǒng)的一些列改造和創(chuàng)新工作,不但解決了拉矯機整體故障,而且為我們在以后日常的維護積累了經(jīng)驗、降低了設(shè)備實際維護難度,實現(xiàn)了拉矯機傳動系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。同時為1#連鑄機整體鑄機系統(tǒng)的持續(xù)穩(wěn)定化工作奠定良好的設(shè)備基礎(chǔ)。為我公司進行全面戰(zhàn)略產(chǎn)品升級、打造有影響力的國內(nèi)精品鋼基地提供了重要設(shè)備保障,為濟鋼全面產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移、優(yōu)轉(zhuǎn)特產(chǎn)品的不斷升級奠定穩(wěn)定的設(shè)備基礎(chǔ)。
參考文獻:
(1)《SINAMICS S120/S150 參數(shù)手冊》? ?西門子股份公司? ? 2011