張斌
摘要:本文以某采油廠蒸汽驅區(qū)塊為例,對汽驅開發(fā)中后期的低效停產(chǎn)井治理進行分析。
關鍵詞:蒸汽驅;低效井;停產(chǎn)井
隨著該區(qū)塊蒸汽驅開發(fā)進入中后期,開發(fā)矛盾突出、產(chǎn)能接替匱乏、區(qū)塊遞減不斷加快等問題日益凸顯,穩(wěn)產(chǎn)難度越來越大。因此,我們不能只將開發(fā)重點放在新儲量的動用上,而是應該著眼在深挖老井的潛力上。低效停產(chǎn)井作為閑置資產(chǎn),很容易被技術人員忽視。目前該區(qū)塊塊蒸汽驅共有停產(chǎn)井約200口,約占總井數(shù)的30%。這些停產(chǎn)井,不但不能對油氣生產(chǎn)有所貢獻,甚至會存在安全環(huán)保方面的隱患乃至對周邊環(huán)境有所影響,給區(qū)塊發(fā)展帶來巨大的經(jīng)濟損失。
針對目前生產(chǎn)現(xiàn)狀,為提高該區(qū)塊塊蒸汽驅的開發(fā)管理水平,創(chuàng)新低效停產(chǎn)井復產(chǎn)思路,精細單井研究,配套應用現(xiàn)代化管理方法,采取了以點到面的復產(chǎn)模式,充分挖掘停產(chǎn)井潛力,完善注采井網(wǎng),實現(xiàn)該區(qū)塊塊蒸汽驅中后期的高效開發(fā)。而通過本項目研究,應用多種技術手段進行停產(chǎn)井修復,將在相當長一段時間內成為該區(qū)塊蒸汽驅管理工作的主要方向。
1.原因分析
經(jīng)反復論證,把該區(qū)塊塊蒸汽驅停產(chǎn)井的主要關井原因進行了重點分析,并總結出以下具體原因:
(1)地層能量不足,統(tǒng)計共有100口,主要位于區(qū)塊的邊部或者長注井長期停注區(qū)域,原油粘度高,地層壓力低,油井普遍產(chǎn)能低,經(jīng)濟效益差,負效停關井數(shù)多;
(2)高含水停產(chǎn)井,統(tǒng)計共有30口,主要位于邊低水區(qū)塊,目前主力油層平面、縱向水淹范圍大,部分油井含水在90%以上,導致低產(chǎn)關井;
(3)井下問題嚴重,主要位于該區(qū)塊塊的主體部位,統(tǒng)計共有60口,其中套管錯斷、變形40口,井下落物20口,主要原因是主體部位長期汽驅、頻繁作業(yè),導致套管損壞嚴重,無法正常生產(chǎn);
(4)地層出砂,統(tǒng)計共有10口,主要位于A井組和C井組,因儲層膠結疏松出砂或頻繁作業(yè)所致。
2.技術研究
以科技為先導,深入分析,精細研究,完善注采井網(wǎng),實現(xiàn)效益開發(fā)。
2.1針對地層能量不足的停產(chǎn)井的技術研究
由于地層能量不足導致關井的停產(chǎn)井共有108口,主要位于區(qū)塊的邊部或者長注井長期停注區(qū)域,原油粘度高,地層壓力低,油井普遍產(chǎn)能低,經(jīng)濟效益差,負效停關井數(shù)多。
針對該區(qū)域的停產(chǎn)井,主要采取優(yōu)化注汽設計、補層、轉向注汽措施,補充地層能量,增加油層動用程度。經(jīng)過分析,在該區(qū)域優(yōu)選33口停產(chǎn)井實施引效注汽措施,累計增油1.5萬噸;優(yōu)選5口停產(chǎn)井實施補層措施,累計增油0.5萬噸。優(yōu)選2口停產(chǎn)井實施轉向注汽措施,累計增油0.4萬噸。
2.1.1采取一井一爐注汽方式
針對地層壓力差異大井,必須采取一爐一井方式,進行注汽,以避免壓力高井注不進或注汽量嚴重不足。
2.1.2實施分層注汽和選層注汽
針對縱向動用差異,根據(jù)地層溫度采取合理的注汽方式。主力層已突破或鄰近突破井,采取選層注汽方式,針對動用差層進行引效注汽。主力層未突破,但目前因注汽量下調(或間歇)導致主力層受效減弱,采取分層注汽方式,對受效差層加強引效注汽,對主力層適當補充能量。2017年對停產(chǎn)井共實施分注、選注4井次,累計增油0.25萬噸。
2.1.3非烴類氣體輔助吞吐
通過調研,C02輔助蒸汽吞吐具有以下四方面增油機理:一是補充地層能量;二是占據(jù)地層虧空區(qū)域,提高油層動用程度;三是減少熱量損失;四是提高原油流動性。2017年停產(chǎn)井實施非烴類氣體輔助吞吐措施共5井次,累計增油0.17萬噸。
2.1.4補層措施
為了提高儲量動用程度,我們對注采對應關系進行了充分的調查和對比,對注采不對應的停產(chǎn)井,采取補層補孔措施,提高了驅替油層的厚度,提高蒸汽波及體積,從而提高井組采注比,進一步提高了汽驅階段的采收率。2017年對停產(chǎn)井實施補層措施5井次,累計增油0.5萬噸。
2.1.5轉向注汽
位于低滲透砂巖油藏、儲層低孔低滲,且無注汽井或注汽井長期停注等注采井網(wǎng)不完善的井組,地層能量長期得不到補充,根據(jù)地層對比和井溫資料,優(yōu)選停產(chǎn)井實施轉向注汽。2017年對停產(chǎn)井實施轉向注汽措施2井次,累計增油0.4萬噸。試注兩個月后,地層能量得到補充,構造高部位油井產(chǎn)量、壓力均有增長,溫度場發(fā)生改變,受效明顯。
2.2針對高含水的停產(chǎn)井的技術研究
由于高含水而關井的停產(chǎn)井共有36口,主要位于邊低水區(qū)塊,目前主力油層平面、縱向水淹范圍大,部分油井含水在90%以上,導致低產(chǎn)關井。經(jīng)過分析,在該區(qū)域優(yōu)選2口停產(chǎn)井實施封竄措施,累計增油0.1萬噸;優(yōu)選4口停產(chǎn)井實施大修、側鉆措施,累計增油0.3萬噸。
2.2.1封竄措施
對于高含水水淹井應借助產(chǎn)液剖面測試、找竄找漏等手段,結合動態(tài)分析挖掘層間、層內潛力,通過封竄達到降水增油恢復生產(chǎn)的目的。同時還應進行井組注采關系發(fā)生變化或井組及鄰井進行過重大調整,通過潤濕反轉等手段促使井下流體動力及油水關系發(fā)生改變,幫助單井復產(chǎn)。2017年對停產(chǎn)井實施封竄措施2井次,累計增油0.1萬噸。
2.2.2大修、側鉆
對于井下問題較嚴重無法實施封竄的高含水停產(chǎn)井,通過重新落實構造,開展地層對比,對有復產(chǎn)潛力的實施大修、側鉆等進攻型措施。2017年對停產(chǎn)井實施大修、側鉆措施4井次,累計增油0.3萬噸。
2.2.3針對井下問題嚴重的停產(chǎn)井的技術研究
由于井下問題嚴重而關井的停產(chǎn)井,主要位于該區(qū)塊塊的主體部位,統(tǒng)計共有87口,其中套管錯斷、變形64口,井下落物23口,主要原因是主體部位長期汽驅、頻繁作業(yè),導致套管損壞嚴重,無法正常生產(chǎn)。經(jīng)過分析,在該區(qū)域優(yōu)選5口停產(chǎn)井實施大修措施,累計增油0.4萬噸;優(yōu)選5口停產(chǎn)井實施側鉆措施,累計增油0.6萬噸。優(yōu)選20口停產(chǎn)井實施間開措施,累計增油0.1萬噸。
2.2.4針對地層出砂的停產(chǎn)井的技術研究
由于地層出砂而關井的停產(chǎn)井共有25口,主要位于74井組和11井組因儲層膠結疏松出砂或頻繁作業(yè)所致。
根據(jù)地層出砂模擬室內實驗研究結果及結合出砂區(qū)塊的具體情況,歸納出該區(qū)塊塊蒸汽驅油藏出砂主要原因是油藏儲層為疏松膠結砂巖。同時,該區(qū)塊塊蒸汽驅由于長期注入高溫蒸汽極大的破壞儲層骨架,造成油井出砂。油井出砂的危害主要表現(xiàn)在三個方面:一、砂埋產(chǎn)層,造成油井減產(chǎn)或停產(chǎn);二、高速的砂粒,造成地面及井下設備加劇磨蝕;三、出砂導致地層虧空并坍塌,造成套管損壞使油井報廢等。為解決停產(chǎn)井的出砂問題,開展了樹脂防砂、機械防砂、高溫人工井壁防砂、撈砂等排砂技術研究,制定了不同的治砂方案。
3.特殊井措施
經(jīng)過分析,在該區(qū)域優(yōu)選2停產(chǎn)井實施防砂措施預計增油0.2萬噸;優(yōu)選2口停產(chǎn)井實施檢泵撈砂措施,累計增油0.2萬噸。
3.1防砂措施
針對出砂嚴重,且井下問題不嚴重的停產(chǎn)井實施防砂措施。通過研究出砂原因,精細地層對比,對有復產(chǎn)潛力的停產(chǎn)井實施防砂措施。2017年在該區(qū)域對停產(chǎn)井實施防砂措施2口,累計增油0.2萬噸。
3.2檢泵、撈砂措施
針對那些出砂嚴重而不能實施防砂措施的停產(chǎn)井,實施檢泵、撈砂措施。2017年在該區(qū)域對停產(chǎn)井實施檢泵、撈砂措施2口,累計增油0.2萬噸。