???左玉霞
2019年5月18日20時(shí)18分,中色鎳業(yè)(緬甸)有限公司總經(jīng)理羅紅衛(wèi)一聲令下,1號(hào)生產(chǎn)線電爐兩側(cè)四支油槍同時(shí)點(diǎn)火。十五冶三公司承建的1號(hào)生產(chǎn)線大修項(xiàng)目經(jīng)過全體人員81天的攻堅(jiān)克難、奮力苦戰(zhàn),圓滿完成施工,1號(hào)線電爐系統(tǒng)正式進(jìn)入烘爐升溫開爐復(fù)產(chǎn)階段。
中國有色礦業(yè)集團(tuán)中色鎳業(yè)(緬甸)有限公司坐落在伊洛瓦底江邊、美麗的達(dá)貢山下。10年前,十五冶人用不到兩年的時(shí)間,建成了一座準(zhǔn)現(xiàn)代化鎳鐵冶煉企業(yè),創(chuàng)造了多項(xiàng)亞洲第一乃至世界領(lǐng)先的安裝記錄。此次大修,是十五冶首次承擔(dān)的大型海外大修項(xiàng)目。
1號(hào)生產(chǎn)線大修任務(wù)包括電爐內(nèi)耐材的砌筑及爐頂耐材的澆注,是此次大修工程事關(guān)成敗的重中之重。該電爐爐膛內(nèi)空長達(dá)34米,寬度為11米,高6.3米,最大工作負(fù)荷72000千伏安,是亞洲最大的鎳鐵電爐。其結(jié)構(gòu)復(fù)雜施工場地局限,內(nèi)襯耐材砌筑質(zhì)量要求達(dá)到毫米級(jí)別。在2月26日正式停爐后,爐膛和爐底鎳鐵溶液的降溫便成為了大面積作業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。項(xiàng)目部找準(zhǔn)重點(diǎn)難點(diǎn),立即開始打開頂部鋼結(jié)構(gòu),在爐膛上方加設(shè)三臺(tái)措施電動(dòng)葫蘆,以便于爐頂及爐膛內(nèi)部材料的進(jìn)出,在12米層和7米層各架設(shè)4臺(tái)軸流風(fēng)機(jī),多處連接水管利用壓縮空氣對(duì)爐膛進(jìn)行霧化降溫,并對(duì)已經(jīng)燒損的爐墻鋼結(jié)構(gòu)就地拆除,加強(qiáng)空氣對(duì)流。在爐膛溫度還高達(dá)800℃的時(shí)候,就立即開始了爐頂澆注料和墻體耐材的拆除清理。
施工高峰時(shí)期,150余人冒著高溫實(shí)行兩班倒,在爐體北側(cè)設(shè)立三個(gè)出料口,24小時(shí)進(jìn)行不間斷作業(yè)。拆除進(jìn)行到20天時(shí),爐膛內(nèi)實(shí)測溫度超過200℃,工人師傅們的工作鞋底被熔化變形。施工最艱難的是爐底鎳鐵,停爐前未能流出的鎳鐵,把320多平方米的爐底表面全部鋪滿,比停爐之前預(yù)計(jì)的工作量大了很多倍,經(jīng)過項(xiàng)目部與業(yè)主方緊急商量,在排除了其他幾種預(yù)案之后,最終決定采用吹氧管對(duì)鎳鐵進(jìn)行大氧切割。經(jīng)過近30天的艱苦努力,電爐內(nèi)部共拆除清理各種耐材、爐渣2800余噸,鎳鐵800余噸,項(xiàng)目部終于啃下了這塊“硬骨頭”。與此同時(shí),安裝綜合班組與窯爐施工隊(duì)緊密配合,13根新水冷梁的施工在抓緊穿插進(jìn)行,電爐頂部燒損的408根懸掛梁全部拆除換新,為電爐內(nèi)部清理完成之后腳手架的搭設(shè)、爐頂澆筑贏得了時(shí)間。
電爐的爐頂是電爐砌筑的一個(gè)重要組成部分,爐頂澆筑長度為33750毫米,寬度為10700毫米,澆注料澆筑厚度為400毫米,澆筑總量近400噸。為贏得施工時(shí)間,保證澆筑質(zhì)量,項(xiàng)目部在經(jīng)過與業(yè)主方溝通之后,施工人員采取了將整個(gè)爐頂分成17個(gè)小區(qū),腳手架支護(hù)搭設(shè)好了一個(gè)區(qū)域,爐頂小梁、錨固件及吊掛裝置的焊接施工及時(shí)跟進(jìn)。澆筑時(shí)因施工場地狹小,施工人員只能采用小型攪拌機(jī),嚴(yán)格按照配比要求將澆注料攪拌均勻之后,用手推車運(yùn)至場地,再利用小型振動(dòng)棒振搗打?qū)?。?jīng)過4天的晝夜不間斷作業(yè),按時(shí)順利完成了電爐爐頂?shù)臐仓蝿?wù)。
兩臺(tái)回轉(zhuǎn)焙燒窯直徑5.5米,總長度115米,是整個(gè)冶煉廠區(qū)的核心設(shè)備。焙燒窯內(nèi)耐材拆除看似簡單,但20多臺(tái)風(fēng)鎬一天一夜的破除面積還不到15平方米,項(xiàng)目部一方面緊急與公司聯(lián)系爆破專家遠(yuǎn)程指導(dǎo)事宜,一方面在項(xiàng)目附近采礦廠聯(lián)系炸藥與爆破操作人員,多方溝通,逐步試爆,克服了施工環(huán)境惡劣等不利因素,堅(jiān)持兩班作業(yè),按時(shí)完成了600余噸耐材澆注料、11000多處錨固件的拆除以及打磨、放線再重新焊接錨固件和澆注料的澆筑工作。
項(xiàng)目員工憑著敢打敢拼、不屈不撓的狠勁,實(shí)現(xiàn)了大修的一個(gè)個(gè)節(jié)點(diǎn)目標(biāo):3月31日晚上,電爐內(nèi)部的鎳鐵塊以及耐材全部清理完成;4月2日,電爐框架結(jié)構(gòu)修復(fù)、調(diào)整完成;4月10日,電爐爐頂耐材澆筑完成;4月12日,爐體4種規(guī)格45組銅水套拆除更換完成;4月28日,焙燒窯耐材澆筑完成,5月5日成功點(diǎn)火烘窯;5月12日,提前完成2號(hào)電爐中修任務(wù);5月16日,1號(hào)電爐內(nèi)部耐火磚砌筑完成;5月17日,爐底拉桿調(diào)整完成;5月18日,1#電爐熔池300噸保護(hù)層耐材振打結(jié)實(shí),質(zhì)量驗(yàn)收通過,電爐一次性點(diǎn)火成功。
3月至5月份是緬甸的熱季,正好是1號(hào)生產(chǎn)線大修激戰(zhàn)正酣的時(shí)候,連續(xù)40℃以上的高溫天氣,對(duì)現(xiàn)場施工作業(yè)人員的身體素質(zhì)也是個(gè)極大的考驗(yàn)。這時(shí)候,十三冶發(fā)揮了對(duì)自己要“狠”的精神。
電爐內(nèi)部的耐材砌筑,是1號(hào)生產(chǎn)線大修最關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn),是技術(shù)活也是體力活。整個(gè)爐底和爐墻耐火磚品種型號(hào)多達(dá)47種,不定型耐火材料也有8個(gè)種類,耐材總質(zhì)量超過2100噸。砌筑61層,層層都不相同,19種膨脹板,都必須嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求鑲嵌到磚縫里,最重的單磚有64公斤,最小的磚也有8公斤多,每天約70噸的進(jìn)磚量,只能從出鐵口利用人工一塊塊往里搬運(yùn)。爐底搗打料找平層的施工質(zhì)量,將會(huì)直接影響到后面的砌筑質(zhì)量,300多平方米的爐底面積,其允許誤差要控制在兩毫米之內(nèi),難度可想而知。耐材砌筑時(shí),一臺(tái)水準(zhǔn)儀,一臺(tái)激光測距儀架在里面,每完成一層都必須測量、檢查。設(shè)計(jì)院、耐材生產(chǎn)廠家、業(yè)主方和項(xiàng)目部的技術(shù)管理人員,每天都在施工現(xiàn)場盯著,不容有任何閃失。鎂磚不能見水,哪怕是汗水都不能滴到磚上,作業(yè)人員在施工時(shí),每人脖子上圍一條毛巾,有汗水隨時(shí)擦掉。耐材工廠生產(chǎn)時(shí)的誤差,也只能干切干磨,以達(dá)到砌筑的要求。
從5月7日中修開始,施工班組20余人立即投入到工作中去。特別是8根水冷梁,每根需要用兩條11米左右長的不銹鋼板進(jìn)行滿焊加固,且加固的每條不銹鋼板尺寸都需要現(xiàn)場測量,工人師傅們貓著腰,冒著爐頂60℃以上的高溫,輪換著上陣,咬牙堅(jiān)持工作。就這樣,2號(hào)爐中修不僅保證了施工質(zhì)量,還提前一天完成了所有中修的項(xiàng)目。業(yè)主方設(shè)備部負(fù)責(zé)人感慨地說:“專業(yè)隊(duì)伍就是不一樣,干的活有模有樣,提前完成了任務(wù),施工現(xiàn)場還做到工完料清、整整齊齊,佩服!”