李振亮
【摘 ?要】為了實現(xiàn)鍋爐在深度調(diào)峰中超低負荷運行的需求,本研究通過機組鍋爐點火穩(wěn)燃試驗,對比微油點火燃燒器技術(shù)與傳統(tǒng)強化燃燒器,分析機組鍋爐負荷、燃燒器的溫度與入爐煤量,煤粉燃盡率與節(jié)油率之間的聯(lián)系以及多層微油點火技術(shù)的優(yōu)勢及風險等,為將來燃煤鍋爐超低負荷穩(wěn)燃的改造提供一定的參考建議。
【關(guān)鍵詞】深度調(diào)峰;超低負荷穩(wěn)燃;干濕狀態(tài)轉(zhuǎn)換,水動力;穩(wěn)燃能力
1 研究概況
某發(fā)電廠擴建工程2x330 MW鍋爐,為自然循環(huán)汽包式、微油點火、對沖燃燒鍋爐,其最低斷油穩(wěn)燃負荷為30%BMCR,設計爐膛容積熱負荷116.71/(kW·m,100%BMCR),設計燃燒器區(qū)域熱負荷為1.31/(MW·m,100%BMCR)。
對于該鍋爐將前墻下層D燃燒器以及后墻下層E燃燒器中的燃燒噴口改為微油點火,并在滿足鍋爐氣化微油冷爐啟動以及低負荷穩(wěn)燃的情況下維持鍋爐燃燒器的性能。并且微油點火燃燒器不僅能夠用作點火器和低負荷穩(wěn)燃燃燒器,而且還能在微油槍退出后當作主要燃燒器。對于本次改造可繼續(xù)使用鍋爐的一次風燃燒器的輸粉系統(tǒng),并且改造工程極為簡便。
2 超低負荷穩(wěn)燃試驗
2.1 試驗概況
對沖燃燒鍋爐為單燃燒器式非全膛鍋爐,并且鍋爐在50%ECR負荷狀態(tài)下,需要使用大油槍助燃,因此將需要較高的油量。本次研究將通過改造鍋爐的點火技術(shù)來驗證在超低負荷情況下不使用大油槍助燃能否實現(xiàn)穩(wěn)燃以及節(jié)省油量。
2.2 試驗條件
鍋爐在正常運行時所使用煤種中會摻入洗中煤,為了使本次試驗結(jié)果更具有研究價值,D層燃燒器的煤種將采用洗中煤。不過由于洗中煤具有水分高、灰分含量大以及具有較低的低位發(fā)熱量等特性,為了避免試驗中鍋爐在運行過程中發(fā)生燃燒惡化甚至出現(xiàn)滅火,需要保證鍋爐D層燃燒器溫度高于最低穩(wěn)燃溫度。
鍋爐在低負荷工況下運行2臺磨煤機將會受到新的制粉系統(tǒng)耗時的影響,導致鍋爐無法快速的上升負荷,因此,本次研究中將采用3臺磨煤機并分析此工況下鍋爐的低負荷情況。
2.3 試驗過程
(1)機組鍋爐負荷與入爐煤量分析
機組滑參數(shù)停運進行試驗,進行停機前將各層燃燒器的大油槍進行隔離處理,改用微油槍作為燃燒器,并停止機組鍋爐對外供熱,以此確保試驗過程中鍋爐煤量與負荷相對應。本次試驗中從330MW進行降負荷,初期機組鍋爐爐膛燃燒情況正常,當鍋爐負荷降低至140MW時保持機組中具有3套制粉系統(tǒng),此時A層的給煤量為16t/h、D/E給煤量為31t/h,而機組鍋爐爐膛燃燒減小,燃燒器噴口火焰降低。如果繼續(xù)降低給煤量,尤其是底層燃燒器,將會進一步的導致鍋爐爐膛溫度降低,甚至形成的煙氣無法將中層燃燒器的煤粉進行有效的點燃,這種情況則是鍋爐無油助燃的最低負荷狀態(tài),因此,投入微油槍能否更進一步降低負荷穩(wěn)燃是本研究的主要內(nèi)容。試驗中機組鍋爐負荷與入爐煤量變化曲線如圖1所示。
為了降低鍋爐中的蓄熱,需要將機組鍋爐在140MW負荷狀態(tài)下穩(wěn)定運行至少5h,然后投入D層燃燒器4支微油槍并測量各噴口區(qū)域的爐膛溫度,見表1。
由上表可知,D層燃燒器噴口區(qū)域的爐膛溫度相對E層有所提升,分析原因為D層燃燒器所使用的煤種為洗中煤,具有具有水分高、灰分含量大以及具有較低的低位發(fā)熱量等特性,雖然使用了微油槍但是起到的效果不大;A層燃燒噴口區(qū)域的爐膛溫度相對偏低,若繼續(xù)減少入爐煤量將增加A層燃燒器的滅火幾率。本次試驗中通過將A層燃燒器煤量降低至13/th,D/E層燃燒器煤量均為30t/h,此時機組鍋爐的負荷為120MW,A/E層燃燒器的噴口區(qū)域的爐膛溫度均達到800℃的穩(wěn)燃最低溫度;繼續(xù)減少A/E層燃燒器的入爐煤量,雖然可以使鍋爐負荷不斷的降低,但會嚴重影響鍋爐爐溫裕量,因此本次試驗不予考慮;由于A層燃燒器位于D等燃燒器上方,A層燃燒器會受到D層燃燒器高溫煙氣的影響,因此,此組合方式為試驗中單層微油最佳的超低負荷穩(wěn)燃磨組組合方式,若向B層或C層燃燒器,則二者噴口區(qū)域的爐膛溫度將低于A層燃燒器,因此單層微油超低負荷穩(wěn)燃能力為鍋爐額定負荷的35%左右。
(2)燃燒器的溫度與入爐煤量分析
通過投入E層燃燒器4支微油槍驗證能否使用更低入爐煤量,并觀察投入E層燃燒器4支微油槍后各噴口區(qū)域的爐膛溫度,見表2。
由上表可知,E層燃燒器噴口區(qū)域的爐膛溫度出現(xiàn)明顯的上升,所形成的煙氣將導致A與D層燃燒器噴口區(qū)域的爐膛溫度上升。通過持續(xù)減少A層燃燒器的入爐煤量,A層燃燒器噴口區(qū)域的爐膛溫度呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢,至最低的入爐煤量10t/h時A層燃燒器的溫度仍高于穩(wěn)燃最低溫度800℃,此時機組的負荷為105MW,且噴口燃燒火焰狀態(tài)良好;A層燃燒器的溫度與入爐煤量的變化情況如圖2所示。
在此條件下A/D/E層燃燒器的入爐煤量分別為10t/h、30t/h與30t/h,通過試驗顯示,E層燃燒器的入爐煤量增加到34t/h后噴口區(qū)域的爐膛溫度將上升到1200℃,噴口燃燒火焰狀態(tài)良好,具有較為穩(wěn)定的穩(wěn)燃效果。因此,當機組負荷低于105MW時可將A層燃燒器進行停運,使用微油槍穩(wěn)燃D/E層燃燒器,鍋爐整體的穩(wěn)燃效果將會得到提升。此外,還可以停運A層燃燒器,并將機組負荷控制在70MW,此時D/E層燃燒器噴口區(qū)域的爐膛溫度則高于1050℃。綜上所述,增加投入2層微油槍相對于單層微油槍,鍋爐的超低負荷穩(wěn)燃能力將得到極大的提升,通過微油點火技術(shù)可實現(xiàn)鍋爐30%超低負荷穩(wěn)燃運行。
(3)煤粉燃盡率與節(jié)油率分析
投入D/E層燃燒器8支微油槍后,通過對鍋爐的飛灰及大渣分析計算煤灰的燃盡率。試驗中煤灰的燃盡率能夠達到85%以上,具有較好的微油槍引燃效果,試驗中單支微油槍的用油量為50kg/h,僅為傳統(tǒng)大油槍用油量的5%,微油系統(tǒng)運行3h中時共耗油0.9t,節(jié)油比達到95%。A層燃燒器煤粉燃盡率與節(jié)油率變化情況如圖3所示。
3 多層微油點火技術(shù)的優(yōu)勢及風險
多層微油點火技術(shù)相對于傳統(tǒng)大油槍穩(wěn)燃技術(shù),能夠在確保煤粉燃盡率的情況下節(jié)省較多的燃油用量;傳統(tǒng)的大油槍穩(wěn)燃中需要退出電除塵系統(tǒng),以防止未充分燃燒的油煙附著在陰陽極板表面,而使用多層微油點火技術(shù)穩(wěn)燃,通過提升振動頻率,可不斷進行電除塵的投入,從而減少粉塵排放以及引風機的磨損的發(fā)生。
不過,目前多層微油槍穩(wěn)燃技術(shù)正在發(fā)展階段,在運行中也會出現(xiàn)一定的弊端,同傳統(tǒng)大油槍穩(wěn)燃技術(shù)相比,微油點火技術(shù)采用的是內(nèi)燃式燃燒器,因此燃燒室溫度通常較高,其壁溫容易出現(xiàn)超限的情況,造成燃燒器噴口過熱出現(xiàn)損壞或內(nèi)部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)嚴重結(jié)渣;相較于傳統(tǒng)大油槍穩(wěn)燃技術(shù),微油系統(tǒng)對于油壓及燃油清潔度具有較高的要求,并且系統(tǒng)無備用微油槍,使用多層微油點火技術(shù)穩(wěn)燃時需要將全部微油槍進行投入以保障鍋爐的超低負荷穩(wěn)燃,因此,在鍋爐運行的過程中需要保障燃燒器噴口不被雜質(zhì)阻塞造成穩(wěn)燃效果降低。
4 結(jié)語
通過鍋爐的超低負荷可滿足機組深度調(diào)峰需求,但通過傳統(tǒng)燃燒器無法進行低負荷穩(wěn)燃,而大油槍穩(wěn)燃則會增加運行成本以及粉塵排放超標的情況發(fā)生。通過本次研究,雖然燃用部分洗中煤,但穩(wěn)燃性能較僅燃用煙煤具有一定的降低,而使用微油點火技術(shù)不僅可以達到超低負荷穩(wěn)燃,而且煤粉燃盡情況較好以及能夠減少95%的油耗,具有重要的經(jīng)濟效益,能夠為將來燃煤鍋爐超低負荷穩(wěn)燃的改造提供一定的參考建議。
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(作者單位:國投哈密發(fā)電有限公司發(fā)電部)