宋成立 李英 安文霞
摘要:在采油廠的生產(chǎn)管理中,電費一直是生產(chǎn)成本支出的重中之重,就某某采油廠來說,正常運轉的抽油設備就有5500多套,全年需要電費折合成本1.3億元,通過電力補償?shù)确绞蕉家詰糜谏a(chǎn)現(xiàn)場,但是動力費還是占據(jù)著每個單位生產(chǎn)成本較大的比重,而且控制難度越來越大。在采油隊電力消耗主要體現(xiàn)在電機和井口冬季保溫上,電機消耗的電能影響因素較多,通過一系列的工藝改造,可降耗的空間越來越小,井口電保溫是采油廠冬季井口的主要保溫方式,而井口電保溫在冬季消耗的電量較小,往往被人們忽視,實際上電保溫消耗電量在節(jié)能降耗上還是存在很大的潛力的。
關鍵詞:電保溫;井口;電機;溫度
一、存在的問題
(一)傳統(tǒng)方式存在的問題
為了防止冬季油井出現(xiàn)凍井口現(xiàn)象,采油隊通常都是應用井口電保溫技術。而傳統(tǒng)的電保溫供給方式是24小時供電,由于冬季的氣溫比較低、晝夜溫差大,井口電保溫應用時間長,出現(xiàn)故障不容易及時發(fā)現(xiàn)等因素,增大了冬季安全生產(chǎn)的風險因素,浪費了大量的電能,增加了生產(chǎn)成本,給管理帶來了很大的難度,不適合精細管理的需要。目前,扶余采油廠共有5500口生產(chǎn)井,單井電保溫年消耗量1496.88度,全廠年消耗量823.2尤千瓦,折合成本510.6萬元。
因此,可根據(jù)現(xiàn)場電保溫的需要自動開、關電保溫的通電時間,既能保證生產(chǎn),又能準確顯示電保溫目前的供電狀態(tài)。
目前,傳統(tǒng)的油井電保溫的控制方式還是采用24小時連續(xù)供電的方式,24小時供電浪費了大量的電能,這也就是我們要解決的重點。另外還有的利用溫控開關進行控制,但現(xiàn)場經(jīng)驗證明,這樣的方式不適合野外電保溫的有效控制,由于溫控開關結構復雜,安裝在專門的盒子里,給現(xiàn)場管理帶來了很多不便,有時由于電保溫停運了,采油工還以為是溫控保護起作用了,造成管線凍凝,給生產(chǎn)帶來困難。由于沒有明顯的供電指示,有時也能造成觸電事故,給安全帶來很大的隱患。
(二)改進思路
針對以上分析的傳統(tǒng)方式在井口電保濕中存在的問題,我們需要設計一個裝置,研究方向主要是具有可調節(jié)功能,根據(jù)戶外溫度來自行設定,有效地減少了24小時不間斷供電所造成的浪費。
井口保溫自動控制裝置能有效的解決這一問題,通過在配電箱里安裝該裝置,占用的空間小,控制器采用微電腦控制,可靠性強,從面板上可以清楚的看到該裝置的工作狀態(tài),從而給生產(chǎn)帶來便捷的同時,也起到了保證生產(chǎn)安全節(jié)能降耗的目的。
(三)PLC電保溫自動控制裝置結構
該裝置內部結構采用進口IC芯片,時鐘自動控制器,微電腦,交流接觸器,發(fā)光二極管,變壓器等組件來實現(xiàn)此功能,見圖1。
外部主要由PLC控制模塊、高亮分段液晶顯示屏、微觸點開關、防雨聚內烯塑料外殼四部分組成。
(四)PLC電保溫自動控制裝置工作原理
可根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境溫度,管線內流體溫度、含水等基礎資料,綜合扶余采油廠原油凝固點設定電保溫的電熱帶通、斷。達到既能保證生產(chǎn),又能節(jié)約電能的需要,同時還要準確顯示電保溫目前的工作狀態(tài)及高溫設定、低溫設定及目前電保溫溫度顯示值,方便員工調整。
(五)方案實施
我們先期做一個模擬實驗。在采油隊培訓室模擬了一個油井的電保溫現(xiàn)場。利用兩塊數(shù)字式單項電度表進行現(xiàn)場計量,一組連接油井電保溫控制器并設定為開一小時、關一小時的間開的工作制度,另外一組按照電保溫正常連接方式。通過一周的實驗,能很清楚計算出一口單井電保溫一年消耗的電量,單井平均12米保溫帶計算,小時消耗的電量是0.462×24=11.088度,一年按照四個半月計算將消耗11.088×4.5×30=1496.88度,應用單井電保溫控制器的電表折算只有748.44度,單井年可節(jié)電419.12元
二、現(xiàn)場實驗效果
2015年1月24日在采油隊通過現(xiàn)場試驗(見表1)可以看出在三個平臺42口井上實驗,根據(jù)不同的產(chǎn)液、含水設定不同的工作參數(shù),起到了節(jié)能的效果,三個平臺每天可節(jié)電260.47度,自試驗到大面積安裝此節(jié)能裝置,合計近40天時間,累計節(jié)電1.04萬度,節(jié)約動力費0.6萬元。經(jīng)濟效益非常可觀。
通過在采油廠5500口生產(chǎn)油井上安裝井口保溫自動控制裝置,既滿足了油井的正常生產(chǎn)又節(jié)約了大量的電能,創(chuàng)造了客觀的經(jīng)濟效益。
三、技術創(chuàng)新點
PLC井口電保溫自動控制裝置,具有四個創(chuàng)新點:
(一)自動控制:可根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境溫度的變化、油井產(chǎn)液量的多少,含水,產(chǎn)液溫度、原油物性等綜合指標確定控制裝置的設置,該裝置可手動設置低溫啟動、高溫停止。
(二)可視精確:還可實時顯示當前保溫撬內的真實溫度,控制精度在0.1℃。
(三)防水處理:整個裝置采用防水設計,內部用防水膠灌注,即使放到水盆中依然能正常工作,這樣就可保證操作人員的安全要求。
(四)節(jié)約電能:液晶顯示采用大液晶,分屏顯示,微觸點控制,操作簡便,顯示清晰,可保證了生產(chǎn)的同時節(jié)約大量電能。
四、應用效果
PLC井口電保溫自動控制裝置是一項適合冬季安全生產(chǎn)管理的實用技術,保證了安全生產(chǎn),降低了生產(chǎn)成本,也可減少員工的勞動強度。目前,采油廠共有5500口生產(chǎn)井,單井電保溫年消耗電量1496.88度,全廠年消耗電量823.2萬千瓦,折合成本510.6萬元。應用井口電保溫自動控制器,根據(jù)環(huán)境溫度、單井含水、產(chǎn)液量等綜合因素確定單井電保溫開關時間,不但保證了生產(chǎn),年可節(jié)約電量480萬千瓦,節(jié)約成本350.7萬元,可有效降低單井的生產(chǎn)成本。
參考文獻:
[1] 劉寶和,胡文瑞.中國油氣田開發(fā)志[M]. 北京:石油工業(yè)出版社,2011
作者簡介:
宋成立,吉林油田公司扶余采油廠,采油工,高級技師)
吉林油田公司扶余采油廠,吉林省松原市,郵編:138000