王柱森
摘要;石油開采過程會消耗大量的電能,如何提升石油的開采效率,降低能源消耗量成為石油開采企業(yè)所面臨的一個重要問題。為此,本文將針對采油隊實施節(jié)能降耗的做法進行研究與探討。
關鍵詞:采油隊;節(jié)能降耗;策略與辦法
前言:
石油在開采過程受諸多因素的影響,整個石油開采過程難以得到有效控制,增加石油開發(fā)成本,同時增加能源消耗量,制約石油產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。為提升石油開采質量,降低能源消耗量,節(jié)約石油開采成本,采油隊分成多個環(huán)節(jié)入手,將節(jié)能降耗工作全面落實到位。
一、落實采油過程管理,降低電能消耗量
石油在開采過程會運用到大量的開采設備,這些設備巨大多數(shù)均需要有電能的支持。在設備運行的過程,電能無法得到有效供給,石油開采工作必將無法順利進行。石油開采設備在運行的過程,絕大多數(shù)電能會被轉化成機械能,成為推動石油生產的主要動力,少數(shù)電能會被轉化成熱能,在生油生產過程散失掉,而這部分散失掉的熱能沒有被石油生產設備充分的利用起來,造成能量的損失。想要在采油過程對機械設備的耗能問題進行管理與控制,需要從油井參數(shù)、電泵井治理等方面分別著手。
(一)優(yōu)化油井參數(shù)
油井參數(shù)是石油生產過程的一個重要系數(shù),該系數(shù)直接決定著石油生產的安全性、穩(wěn)定性與有效性。采油隊通過對抽油機井的各項參數(shù)進行全面調整,確保抽油機井內部的各項參數(shù)均被調整到一個相對適宜的范圍,能夠有效提升油井生產的穩(wěn)定性,同時提高采油系統(tǒng)的生產效率與生產質量。例如,18年某采油隊將沉沒度在100米以下,采油泵采油效率相對比較低的油井下調到6口井,這一做法不僅降低原油損失量,還提升才油泵的開采效率,使頁面回升122米;負荷利用率在95%以上或者是扭矩利用率在95%以上的抽油機井進行下調處理,為防止抽油機下調后設備出現(xiàn)損壞現(xiàn)象,需要減小油井的運行電流。
(二)治理欠載電泵
因螺桿泵井安裝簡單、方便,投資費用低、屬于以此投資,作業(yè)效率高,節(jié)能效果好,管理費用低,具有極高的實用性,可將其運用到油田開采工作中,使其能夠代替?zhèn)鹘y(tǒng)電泵井,實現(xiàn)對傳統(tǒng)升舉方式的優(yōu)化與改進,有效降低能源的消耗量。
二、優(yōu)化地面生產設備,降低系統(tǒng)能耗量
地面生產設備是一個龐大的系統(tǒng)耗能組織,想要降低該系統(tǒng)的能耗量,需要地面作業(yè)人員全面加強對地面生產設備的管理與維護,保證設備質量,降低系統(tǒng)耗能量。
(一)落實防腐保溫工作
石油生產作業(yè)環(huán)境復雜多樣,對石油生產設備的質量與性能影響相對較大,機械設備在實際運行過程極易出現(xiàn)銹蝕、老化、破損等現(xiàn)象,導致機械設備無法順利開展,同時加劇環(huán)境污染,為石油開采地的生態(tài)環(huán)境帶來諸多負面影響。為此,采油隊需要不斷強化日常巡檢管理,將防腐、保溫工作全面落實到位,最大限度降低外界環(huán)境對石油生產設備的影響。
(二)優(yōu)化生產作業(yè)流程
為保證石油生產作業(yè)能夠順利開展,采油隊需要在實施生產作業(yè)之前到施工地進行實地考察,充分了解施工地的實際情況,全面搜集與此次施工內容有關的各項資料,結合油井施工的具體要求與需要,科學制定石油生產作業(yè)方案,細化生產作業(yè)流程。根據以往工作經驗,對生產作業(yè)中的重要環(huán)節(jié)、重點內容明確標注出來,突出生產作業(yè)的重難點,明確各個工作崗位的工作任務,將各項工作智者全面落實到位,并加強各個部門之間的聯(lián)系,保證生產作業(yè)能夠有序進行。與此同時,采油隊在后期開展作業(yè)過程,需要作業(yè)人員根據工作的實際情況,及時對作業(yè)方案進行調整與優(yōu)化。
(三)及時跟換耗能設備
在整個石油開采過程,需要檢修人員定期對設備進行日常維護與檢查,及時更換嚴重老化的設備以及生產過程能力消耗量較高的設備。隨著社會的不斷發(fā)展,科學技術的不斷更新,一系列新設備陸續(xù)問世,這些設備不僅性能佳,而且能耗小,檢修人員可根據油田生產作業(yè)的實際情況,結合工程項目的資金情況,及時將先進的節(jié)能設備引入到石油生產作業(yè)中,通過更換節(jié)能設備,降低電能消耗量。
(四)轉油站機泵降低
在石油生產過程運用小排量螺桿泵洗井會出現(xiàn)憋壓打回流的現(xiàn)象,降低洗井質量,此時采油隊會通過增加熱洗時間,提升洗井效果,但是這種做法卻增加了能源的消耗量。通過對熱洗泵的排量情況進行分析,我們能夠發(fā)現(xiàn),熱洗泵排量大不敬滿足不了熱洗作業(yè)的實際要求,還會增加能源的消耗量。通過更換大排量熱洗泵,并與小排量熱洗泵時的運行狀況進行對比,我們能夠發(fā)現(xiàn)雖然洗凈液的排量和泵的壓力有所下降,但是能夠達到高效洗井效果,節(jié)能降耗現(xiàn)象十分明顯。
三、強化生產管理,提升節(jié)能效率
整個采油隊的生產過程涉及環(huán)節(jié)眾多,需要管理人員積極做好各項工作的管理工作,將外輸泵運行、爐運行等管理工作全面落實到位。
(一)落實外輸泵管理
采油隊通針對各個運營環(huán)節(jié)制定與之相對應的管理制度,使各崗位工作人員均能夠全面提升對采油工作的重視,同時將變頻外輸泵的管理工作全面落實到位,有效提升變頻外輸泵的利用率,落實變頻外輸泵的日常維護工作,最大限度降低變頻外輸泵的故障發(fā)生率,確保故障不過夜、問題不拖延,將各項故障對石油開采工作的影響降到最低,實現(xiàn)節(jié)能降耗的同時延長輸油泵的使用壽命。
(二)降低爐耗氣量
考慮到平衡管在使用過程會出現(xiàn)嚴重的結垢現(xiàn)象,維護人員定期對煙箱進行清理,并對高效爐實施酸洗處理。與此同時,作業(yè)人員還需要根據氣候環(huán)境特點,及時對煙道擋板的大小、方向進行提哦啊接,實現(xiàn)對加熱爐的全面優(yōu)化,有效節(jié)約加熱爐的運行時間。
總結:
綜上所述,采油隊在實施試油開采工作時,想要降低能源的消耗量,提升石油開采作業(yè)質量,需要全面提高對采油過程的重視,最大限度降低電能的消耗量,實現(xiàn)對整個生產作業(yè)過程的綜合管理,不斷優(yōu)化地面生產工藝,優(yōu)化生產流程,提升設備性能,有效降低系統(tǒng)的耗能量,為石油開采工作的順利開展奠定基礎。
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