謝冬和
(湖南汽車工程職業(yè)學院機電工程學院 湖南 株洲 412001)
近年來,隨著國內(nèi)環(huán)境污染及能源危機的日益嚴重,國家摩托車新排放法規(guī)的頒布,對摩托車的排放及油耗提出了更高要求。盡管大多數(shù)摩托車發(fā)動機已采用了進氣道噴射汽油的方式供油,由于在進氣道內(nèi)不能產(chǎn)生足夠強的渦流,混合氣中的汽油不能完全霧化,形成的混合氣質(zhì)量較差,導致汽油燃燒不完全,冷起動排放和經(jīng)濟性較差[1]。氣缸內(nèi)噴射與進氣道噴射完全不同,而與柴油機工作相似,是直接將汽油噴入氣缸內(nèi)霧化與空氣混合,再通過預設(shè)的控制程序,可大幅度降低發(fā)動機排放,因此,缸內(nèi)噴射在摩托車行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用前景,并將成為發(fā)展方向。
試驗研究中采用的測量設(shè)備包括燃油供給裝置、電控噴射裝置及臺架裝置等,燃油供給裝置的作用是為噴油器提供恒壓的高壓汽油;電控裝置的作用是依據(jù)各傳感器輸入的信號,由計算機進行精準計算及處理后,按預設(shè)的程序控制噴油器的噴油量和噴射時刻來實現(xiàn)對發(fā)動機運行的控制;臺架裝置的作用是對發(fā)動機的測試運行情況進行記錄,還可在線對其一些運行參數(shù)進行適時修改。
汽油直接噴入氣缸內(nèi)時,其霧化及混合的時間很短,要實現(xiàn)對摩托車發(fā)動機的缸內(nèi)噴油微?;?,要求的噴油壓力較高。隨著油壓升高,油霧粒徑會減小,穿透力增大,會造成濕壁[2]。為了限制噴霧的穿透力,噴油壓力不能太高,在保證燃油微粒化的情況下應(yīng)盡量降低噴射壓力,但噴射壓力不能過低,過低會導致噴射的汽油珠直徑過大,難以霧化,混合氣質(zhì)量差,影響發(fā)動機的正常運行,一般情況下噴油壓力取4~12 MPa,這也遠高于進氣道噴射時所需的油壓[2]。圖1為燃油供應(yīng)系統(tǒng)示意圖,其工作原理是:油泵將汽油泵入增壓閥內(nèi),再由液壓增壓閥將汽油壓入噴油泵,噴油管連接噴油器,噴油器將汽油噴入氣缸內(nèi)。由于摩托車發(fā)動機排量小,單次噴油量很小,并且噴油管內(nèi)產(chǎn)生的壓力波動很小,可直接采用加粗的高壓油管代替。經(jīng)驗證,這種液壓增壓燃油供應(yīng)裝置能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)向噴油器提供所需要的高壓燃油。
圖1 燃油供應(yīng)系統(tǒng)示意圖
要實現(xiàn)汽油能夠向發(fā)動機缸內(nèi)持續(xù)噴油的另一個關(guān)鍵因素是噴油器的設(shè)計與制作。據(jù)分析,要提高汽油的霧化、混合質(zhì)量及保持一定的貫穿度,可采用內(nèi)開旋流式噴油器[3]。在試驗時采用了電磁閥作為噴油器開啟和閉合的控制閥,并利用了柴油機噴油器改造制作了軸針式噴油器,該軸針式噴油器采用電磁閥控制其開啟和閉合,最小開啟壓力≥5 MPa,通過軟件來實現(xiàn)對噴油器的噴油量及噴油時刻的精準控制,滿足了發(fā)動機的使用要求。
因缸內(nèi)噴射與進氣道噴射具有共性,測試時可在改進后的進氣道噴射試驗臺進行,改進后的試驗臺如圖2所示。試驗臺包括計算機、各種信號傳感器、排放儀等,計算機的功用是控制及管理試驗過程,與之相配套的有數(shù)據(jù)采集卡及信號轉(zhuǎn)換器等,具有數(shù)據(jù)處理及通信功能。由各種傳感器采集到的進氣壓力、進氣溫度、節(jié)氣門位置、缸頭溫度、轉(zhuǎn)速及廢氣中的氧含量等信息輸入計算機,再由計算機對其進行分析和計算,確定每循環(huán)的噴油量、噴油時刻和點火時刻,發(fā)出脈沖信號對噴油器的開啟及閉合進行控制,同時對發(fā)動機試驗臺和顯示器的運行參數(shù)進行監(jiān)控并記錄相關(guān)數(shù)據(jù),排放儀則通過串行方式與計算機進行數(shù)據(jù)交換。
圖2 電控及測試裝置原理框圖
臺架試驗用樣機為一臺156FMI單缸風冷汽油發(fā)動機,匹配125型騎式摩托車,應(yīng)用非常廣泛,其氣缸工作容積為124 mL,壓縮比為9.0∶1,標定功率為6.3 kW,對應(yīng)轉(zhuǎn)速為7 000 r/min,為能夠在摩托車發(fā)動機上實施缸內(nèi)噴射,需對發(fā)動機缸蓋進行適當改造,以方便裝配噴油器,噴油器采用的汽油噴射壓力≥5 MPa。
2.1.1 動力性能對比
圖3所示為156FMI摩托車發(fā)動機分別使用化油器供油,進氣道噴射及缸內(nèi)噴射時的外特性對比曲線,從圖3可以看出,在高速負荷情況下,發(fā)動機缸內(nèi)噴射的輸出功率明顯要比化油器供油及進氣道噴射好。原因在于缸內(nèi)噴射避免了化油器喉口處因直徑突變造成進氣節(jié)流損失,也避免了進氣道噴射時混合氣在進氣門座凝聚造成的汽油霧化不良,混合氣質(zhì)量欠佳的問題,提高了發(fā)動機的充氣效率及汽油噴射量[4]。在中低速時轉(zhuǎn)矩略有下降。其原因是在中低速時缸內(nèi)噴射采用了后期噴射原理,希望混合氣能在分層稀燃條件下工作,但由于缸內(nèi)復雜的場流阻礙了汽油進一步的霧化及分層的形成,混合氣分布不均,燃燒不穩(wěn)定,燃燒壓力略有下降,影響功率,對此問題可進行進一步分析,采用均質(zhì)燃燒系統(tǒng)來規(guī)避分層上的困難。
圖3 發(fā)動機外特性對比
2.1.2 怠速工況排放對比
156FMI型摩托車發(fā)動機采用化油器、進氣道噴射及缸內(nèi)噴射[5]等供油方式下的怠速工況排放測試結(jié)果如表1所示。
表1 怠速工況排放對比表
從表1分析得知,當156FMI摩托車發(fā)動機采用化油器供油時,為方便冷機時容易起動,需要供給較多的濃混合氣,但在低溫狀態(tài)時汽油蒸發(fā)霧化效果不良,導致混合氣燃燒不完全,污染物排放嚴重超標;采用進氣道噴射供油時,汽油霧化效果要比化油器式好,但由于進氣道內(nèi)產(chǎn)生的渦流強度不夠,部分混合氣在進氣門座上凝聚成油珠,霧化質(zhì)量欠佳。而缸內(nèi)噴射擴大了發(fā)動機的稀燃極限,高壓噴入氣缸內(nèi)的汽油成微霧狀,能迅速吸收缸內(nèi)熱量而與空氣充分混合,使氣缸內(nèi)最高溫度能有效降低,從而使HC、CO及NOx排放顯著降低。
噴油提前角對氣缸內(nèi)噴射的發(fā)動機來說是很重要的控制參數(shù),它直接影響著汽油的蒸發(fā)速度及混合氣形成質(zhì)量的好壞,并最終影響到發(fā)動機的動力性、經(jīng)濟性和污染物排放。試驗在發(fā)動機臺架上進行,測試時使發(fā)動機處于低負荷狀態(tài),并通過調(diào)整發(fā)動機負荷的大小來保持其轉(zhuǎn)速始終在3 000 r/min上下,測試不同噴油提前角狀態(tài)下,發(fā)動機排氣污染物的變化情況,如圖4~圖6所示。
圖5 噴射提前角對CO排放的影響
圖6 噴射提前角對NOx排放的影響
從圖中分析得知,適當增大156FMI型摩托車發(fā)動機的噴射提前角即增大了汽油霧化時間,有利于汽油霧化和良好混合氣的形成,但在低負荷時增大噴射提前角不能形成良好的分層燃燒,反而會使局部區(qū)域失火,燃燒更加不穩(wěn)定,使排氣中的HC含量迅速增多,而隨著噴油提前角的繼續(xù)增大,排氣中的HC含量反而隨之下降,這是由于隨著噴油提前角的增大,延長了汽油霧化及與空氣的混合時間,使混合氣質(zhì)量變好,混合氣趨于充分燃燒,燃燒產(chǎn)生的最高溫度會上升,使排氣的NOx含量會增加,但當噴油提前角增加得較多時,氣缸內(nèi)壓力還未達到較大值,使高壓油束噴射到缸壁上形成濕壁,使燃油難以蒸發(fā),可燃混合氣形成的速度慢且不均勻,質(zhì)量差,從而使排放廢氣中的CO和HC含量增加。
從以上分析得知,在發(fā)動機缸內(nèi)噴射中,汽油早噴射產(chǎn)生的總體效果要好于遲噴射,故在氣缸內(nèi)難以實現(xiàn)噴射時,可在缸內(nèi)采用均質(zhì)混合方式來擴大稀燃極限,從而保留缸內(nèi)噴射的優(yōu)點,對于摩托車發(fā)動機降低有害氣體的排放及提高其經(jīng)濟性是一個可行的實施方向。
1)燃油供應(yīng)裝置中的液壓增壓泵可保證噴油器能得到持續(xù)不斷的高壓汽油供應(yīng),且供給噴油器的汽油壓力波很小,滿足缸內(nèi)噴射的壓力需要。
2)改造后的156FMI型摩托車發(fā)動機在動力性、經(jīng)濟性及排放性等方面要明顯優(yōu)于化油器供油,也要高于進氣道噴射供油。
3)噴油提前角的選取對缸內(nèi)噴射發(fā)動機的污染物排放影響很大,適當增大噴油提前角,延長了汽油霧化及混合氣形成的時間,形成的混合氣質(zhì)量較好,對降低排氣中的有害氣體有利。
4)當156FMI發(fā)動機采用缸內(nèi)噴射時,若分層燃燒難以形成時,可適當采用缸內(nèi)噴射均質(zhì)混合的方式來加大稀燃的極限,從而保留缸內(nèi)噴射的優(yōu)點。