丁 鴻
(中國石化達州天然氣凈化有限公司,四川 達州 635000)
普光氣田天然氣凈化廠是目前國內最大的高含硫天然氣凈化廠,原料氣主要成分除甲烷外,還含有13%~18%的H2S,8%~10%的CO2以及含量為340.6mg/m3的有機硫[1],其中H2S為劇毒氣體,少量吸入即能致人瞬間死亡,還會引起設備和管道的腐蝕和泄漏,污染環(huán)境且不利于下游工業(yè)生產(chǎn)[2]。因此,對原料氣中的H2S進行凈化脫除,使產(chǎn)品氣中的H2S含量達到國家標準是十分必要的。
普光氣田天然氣凈化廠采用從美國B&V公司引進的凈化工藝,包括脫硫、脫水、硫磺回收、酸水汽提以及尾氣處理5個單元,其中脫硫單元是整個凈化工藝的核心單元,使用甲基二乙醇胺(MDEA)法對原料氣進行脫硫,此法是當前天然氣工業(yè)最廣泛應用的脫硫方法[3]。該廠脫硫單元在運行過程中,受各種因素影響,脫硫后的產(chǎn)品氣中H2S含量可能會超標(高于6mg/Nm3),此時要對不合格的產(chǎn)品氣進行放空燃燒處理,會造成大量的資源浪費。本文結合生產(chǎn)實際,對產(chǎn)品氣H2S含量超標原因進行分析并提出相應的處置措施,對于裝置平穩(wěn)運行、安全環(huán)保以及節(jié)能減排具有重要的意義。
高含硫天然氣自廠外管道進入天然氣過濾器,脫除原料氣中攜帶的液體和固體雜質,然后進入吸收塔,在塔中與質量分數(shù)約為50%的MDEA溶液(貧胺液)逆流接觸,對氣體中的H2S和CO2進行選擇性吸收,脫硫脫碳后的濕凈化氣進入脫水單元進行脫水處理后成為產(chǎn)品氣。從吸收塔底部出來的富胺液經(jīng)過閃蒸罐的閃蒸和換熱器的升溫后進入再生塔,在再生塔中富胺液與重沸器內產(chǎn)生的高溫汽提氣逆流接觸,將富胺液中的H2S和CO2解吸出來,解吸出的酸性氣從塔頂流出進入硫磺單元進行處理。與此同時,從再生塔底部再生出的貧胺液經(jīng)過換熱器、空冷器、胺液過濾器以及水冷器進行過濾降溫,最終通過胺液循環(huán)泵送入吸收塔循環(huán)使用。脫硫單元的工藝流程如圖1所示。
圖1 脫硫單元工藝流程
在吸收塔中,MDEA溶液與高含硫天然氣逆流接觸,在8.3MPa(表壓)、35~45℃的條件下,對天然氣中的H2S和CO2進行選擇性吸收。在再生塔中,富胺液與低壓蒸汽產(chǎn)生的汽提氣逆流接觸,在0.08~0.1MPa、124℃的條件下,將胺液吸收的H2S和CO2解吸出來,再生后的貧胺液循環(huán)使用。MDEA溶液對H2S和CO2吸收與解吸的化學反應式如下:
主反應:
副反應:
式中R1為“CH3”,R2為“C2H4HO”。從化學反應式可以看出,MDEA與H2S和CO2的反應均為可逆反應,在吸收塔低溫高壓的條件下,反應向右進行,MDEA將原料氣中H2S和CO2脫除;在再生塔高溫低壓的條件下,反應向左進行,MDEA釋放出吸收的H2S和CO2得以再生并循環(huán)使用。
2產(chǎn)品氣H2S含量超標原因分析及對策
在實際生產(chǎn)過程中,原料氣中H2S的吸收會受到各種因素的干擾,導致產(chǎn)品氣H2S含量超標。下文將結合生產(chǎn)實際,多方面分析產(chǎn)品氣H2S含量超標的原因,并提出針對性的處置方法。
胺液再生系統(tǒng)是脫硫單元的核心組成部分,貧胺液對H2S吸收的效果很大程度上取決于富胺液再生的好壞。因此,胺液再生不良是導致產(chǎn)品氣H2S含量超標的主要原因之一。導致胺液再生不良的主要原因為以下幾個方面:
2.1.1 再生蒸汽品質下降
富胺液在再生塔內與低壓蒸汽(0.4MPa,140℃)產(chǎn)生的高溫汽提氣逆流接觸,從而使H2S和CO2從胺液中解吸出來,當再生蒸汽品質下降時,會嚴重影響胺液的再生質量[4]。此時,應采取措施保證再生蒸汽的品質:(1)加強聯(lián)合裝置中低壓鍋爐的定排、連排操作,提高低壓蒸汽的產(chǎn)出品質;(2)聯(lián)系公用工程供熱系統(tǒng)人員,穩(wěn)定管網(wǎng)中低壓蒸汽的壓力及溫度;(3)控制好低壓蒸汽減溫減壓調節(jié)閥的開度,保證再生蒸汽的壓力和溫度能夠滿足胺液再生的需求。
2.1.2 再生蒸汽流量不足
當再生蒸汽流量不足時,會造成再生塔底和塔頂溫度偏低,基于高溫有利于胺液再生的原理,應采取措施提高再生蒸汽的流量:(1)增加再生蒸汽調節(jié)閥開度,提高再生蒸汽流量,將再生塔塔底溫度控制在118~124℃,塔頂溫度控制在92~105℃;(2)疏通凝結水排出流程,及時排出再生蒸汽換熱后產(chǎn)生的凝結水,保證進入重沸器的再生蒸汽流量充足。
2.1.3 再生塔塔器性能下降
在再生塔內,富胺液與低壓蒸汽產(chǎn)生的汽提氣在規(guī)整填料中發(fā)生傳質、傳熱過程,從而使輕組分H2S,CO2與重組分MDEA得以分離,當再生塔塔器性能下降時,會降低富胺液與汽提氣的傳質傳熱效率,導致貧胺液再生不合格,而再生塔塔器性能下降主要表現(xiàn)為:(1)再生塔攔液,胺液不能順暢流下;(2)再生塔內汽、液接觸不充分;(3)再生塔內胺液成溝流;(4)再生塔集液槽泄漏。當再生塔出現(xiàn)以上問題時,要及時進行停工,對再生塔進行檢查維修。
脫硫單元在長時間的運行下,胺液中會形成大量的雜質、金屬離子和熱穩(wěn)定性鹽,使胺液易于發(fā)泡,影響胺液對H2S和CO2的吸收性能[5]。胺液質量和性能下降的主要原因有:(1)原料氣攜帶的污染物進入胺液系統(tǒng);(2)胺液對管道設備長期沖刷產(chǎn)生一定量的金屬陽離子(Ca2+、Mg2+、Fe3+等);(3)胺液在長期使用過程中因使用不當、操作波動發(fā)生降解變質;(4)胺液與氣體中的某些酸性物質發(fā)生不可逆反應,產(chǎn)生一定量的熱穩(wěn)定性鹽。為了改善胺液的質量和性能,應采取這些措施:(1)加強原料氣的預處理,避免原料氣攜帶雜質進入脫硫單元;(2)加強胺液中雜質的過濾,確保胺液過濾量,及時更換過濾器中的活性炭;(3)投用胺液凈化裝置,降低胺液中的金屬陽離子和熱穩(wěn)定性鹽。
在吸收塔中,胺液對H2S的吸收過程是放熱反應,因此低溫有利于胺液對H2S的吸收,當胺液溫度超過控制范圍,很容易導致凈化氣的H2S含量超標,應及時采取措施調整胺液溫度,保證入吸收塔的胺液溫度在33~38℃范圍內:(1)增加空冷器啟動臺數(shù),增大空冷器的百葉窗開度,及時對空冷器進行清洗除垢,提高空冷器對胺液的換熱效果;(2)增大水冷器的循環(huán)水開度,提高循環(huán)水流量,將胺液溫度控制在工藝范圍內。
胺液濃度對H2S的吸收有一定的影響,胺液中MDEA濃度過高,會減緩H2S的溶解速度,進而降低H2S的吸收效率;胺液中MDEA濃度過低,會減緩H2S的反應速率,使H2S吸收不夠徹底。因此要及時調整胺液濃度,保證MDEA濃度在47%~53%之間:(1)當胺液濃度偏低時,要進行提濃操作,及時從胺液罐區(qū)向脫硫系統(tǒng)補充高濃度的胺液;(2)當胺液濃度偏高時,可以直接補充凝結水或較低濃度的胺液。
原料氣處理量和胺液循環(huán)量適宜的配比(該廠設計值為219)對保證H2S的吸收效果起著至關重要的作用,該廠原料氣處理量滿負荷為12.5×104m3/h,為保證胺液對原料氣中H2S的吸收效果,胺液循環(huán)量應保證在500~630t/h范圍內:(1)當原料氣處理量過大時,要降低原料氣處理量;(2)當胺液循環(huán)量過小時,要提高胺液循環(huán)量。
高含硫天然氣凈化廠產(chǎn)品氣H2S含量超標的主要原因是脫硫單元胺液對H2S吸收效果不好,本文針對影響胺液吸收H2S的主要因素,找出抑制H2S吸收的主要原因,并提出對應的解決措施,能夠有效提高脫硫單元對H2S的吸收,避免產(chǎn)品氣因H2S含量超標而放空,保證天然氣凈化裝置能夠高效平穩(wěn)運行。