高 偉,田亮亮,王奮斗
(陜西金泰氯堿化工有限公司,陜西榆林718100)
陜西金泰氯堿化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金泰氯堿”)22 萬t/a 燒堿裝置采用電解食鹽水的方法制備燒堿,電解生成的32%的燒堿送往固堿蒸發(fā)工序的液堿罐區(qū), 濕氯氣和濕氫氣經(jīng)氯氫處理后送入合成爐,合成氯化氫氣體。
金泰氯堿合成爐采用SZL-1600 二合一石墨合成爐,副產(chǎn)蒸汽。2 條生產(chǎn)線裝置滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)共產(chǎn)蒸汽16.95 t/h。
生產(chǎn)裝置冬季滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)除合成爐產(chǎn)出的16.95 t/h 蒸汽外,還需自備熱電廠供應(yīng)8 t/h 低壓蒸汽,以滿足辦公和生產(chǎn)需求。
金泰氯堿地處陜西省米脂縣,位于黃土高原腹部、陜西省北部,屬于溫帶半干旱氣候區(qū),四季分明,年平均氣溫8.5 ℃,極端最高氣溫38.2 ℃,極端最低氣溫-25.5 ℃。
生產(chǎn)裝置區(qū)域低壓蒸汽有以下用戶:辦公樓及生產(chǎn)區(qū)廠房暖氣供暖、鹽水工序、電解工序、氯乙烯合成工序、空壓冷凍工序、化水工序和污水處理工序。上述用戶除生產(chǎn)裝置區(qū)域需持續(xù)使用低壓蒸汽外,辦公樓及生產(chǎn)區(qū)廠房暖氣供暖每年4 月至10 月停止供暖。此時(shí),熱電分廠低壓蒸汽停止供應(yīng),合成爐副產(chǎn)蒸汽可滿足生產(chǎn)裝置需求,當(dāng)?shù)蛪赫羝偣軌毫Ω哂?.14 MPa 時(shí),為了保證裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行,氯化氫合成崗位采用蒸汽排空措施,降低低壓蒸汽總管壓力,確保裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行,滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)排空2.8 t/h 蒸汽。
金泰氯堿做了大量的現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)論證,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況,制定2 套方案可供選擇。
方案一:利用一線電解裝置堿液中間槽的板式換熱器對(duì)32%燒堿進(jìn)行加熱。板式換熱器用作電解裝置在大檢修或裝置長(zhǎng)期停車后,電解槽開車前對(duì)堿液中間槽的32%燒堿加熱升溫,滿足電解槽注液需要,電解裝置正常生產(chǎn)時(shí)板式換熱器處于停運(yùn)狀態(tài),方案一工藝流程示意圖見圖1。
圖1 方案一工藝流程示意圖
板式換熱器(E0205)設(shè)備參數(shù)如下。
型號(hào):ZEX50-200C,技術(shù)參數(shù):Q=118 921 9 kcal/h F=5.2 m2,主體材料:316 L。利用板式換熱器加熱32%燒堿。
優(yōu)點(diǎn):可有效利用低壓蒸汽,降低固堿蒸發(fā)工序的中壓蒸汽消耗。
缺點(diǎn):(1)板式換熱器換熱面積太小,不能全部利用排空部分的低壓蒸汽。若全部利用需增加換熱器面積,或更換整臺(tái)換熱器;(2)堿液中間槽泵出口至固堿工序的管道材質(zhì)采用304 不銹鋼,32%堿液溫度過高對(duì)管道腐蝕將加大;(3)在電解工序加熱后距進(jìn)入固堿效體蒸發(fā)前距離較遠(yuǎn), 熱量損失較大。
方案二:32%燒堿在進(jìn)入固堿工序降膜蒸發(fā)器前加裝換熱器, 經(jīng)低壓蒸汽加熱后的32%燒堿直接進(jìn)入降膜蒸發(fā)器蒸發(fā), 方案二工藝流程示意圖見圖2。
優(yōu)點(diǎn):減少?gòu)碾娊夤ば蛑凉虊A蒸發(fā)工序之間的熱量損耗,最大限度利用了低壓蒸汽,同時(shí)可以降低中壓蒸汽的消耗,不用考慮電解工序至固堿蒸發(fā)工序之間管道腐蝕問題。
圖2 方案二工藝流程示意圖
缺點(diǎn):需新增一臺(tái)換熱器,投資費(fèi)用較大,約30 萬元。
由于換熱器換熱面積過小,達(dá)不到工藝要求,若增加換熱器面積和方案一新增加板換價(jià)格接近,加上預(yù)熱后的32%燒堿會(huì)加大對(duì)電解至固堿工序堿管道的腐蝕,增大管道泄漏風(fēng)險(xiǎn),容易造成安全環(huán)保事件。由于電解至固堿工序32%堿管道長(zhǎng)度較長(zhǎng),更換為更高材質(zhì)的管道(如316、316 L 等)會(huì)增加運(yùn)行成本,故從安全環(huán)保、生產(chǎn)成本、設(shè)備及日常管理等方面綜合考慮采用方案二更加合理。
根據(jù)合成爐設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),產(chǎn)1 t 100%氯化氫產(chǎn)生0.65 t 蒸汽,一線滿負(fù)荷按8 400 Nm3/h 計(jì)算,二線按滿負(fù)荷8 000 Nm3/h,一線每小時(shí)蒸汽產(chǎn)量為8.9 t,二線每小時(shí)蒸汽產(chǎn)量為8.05 t。一二線采暖季蒸汽基本無放空,采暖季以外一線放空較大,二線基本無放空,由于一線蒸汽流量計(jì)計(jì)量的為放空后的蒸汽,根據(jù)蒸汽流量顯示不采暖時(shí)蒸汽放空量為2.8 t/h。不采暖時(shí)低壓蒸汽放空造成了蒸汽浪費(fèi),為了充分利用熱量,計(jì)劃在32%燒堿管線,利用放空的低壓蒸汽對(duì)32%堿進(jìn)行預(yù)熱。
通過查閱資料0.14 MPa、130 ℃低壓蒸汽焓值為2 732.7 kJ/kg,0.80 MPa、240 ℃中壓蒸汽焓值為2 928.6 kJ/kg。采暖季過后低壓蒸汽排空約為2.8 t/h,根據(jù)焓值換算成中壓蒸汽為2.6 t/h。
每年按7 個(gè)月計(jì)算(除采暖期)可節(jié)約中壓蒸汽:2.6×24×210=13 104(t)。
低壓蒸汽的綜合利用,可提高系統(tǒng)熱能利用,減少中壓蒸汽消耗,進(jìn)而節(jié)約裝置運(yùn)行成本。該技術(shù)改造方案在現(xiàn)有的裝置基礎(chǔ)上小幅度改動(dòng),但帶來的效益以及減少的能源消耗卻相當(dāng)可觀。以上改進(jìn)措施的實(shí)施還要考慮企業(yè)自身的工藝特點(diǎn),做到具體情況具體對(duì)待。