祁少棟
(岳陽長嶺設(shè)備研究所有限公司,湖南岳陽414000)
加熱爐熱效率的高低直接影響到加熱爐燃料消耗的多少,加熱爐燃料消耗指標(biāo)用全爐熱效率表示,即全爐有效熱負(fù)荷與燃料總發(fā)熱量之比,熱效率越高說明燃料的有效利用率越高,燃料消耗就低。某石化企業(yè)煉油一部常減壓裝置減壓爐F1002和閃蒸爐F1003 公用一個(gè)余熱回收系統(tǒng)(擾流子+熱管組合式空氣預(yù)熱器),閃蒸爐F1003 長期處于停爐階段。加熱爐排煙氧含量為13.92%,排煙溫度122.3℃,如果爐體散熱損失取3%,計(jì)算加熱爐F1002 熱效率僅為86.11%。為了解決該加熱爐運(yùn)行熱效率低的問題,對(duì)該爐進(jìn)行了全面的熱效率測試計(jì)算分析。
依據(jù)SHF 0001—90《石油化工工藝管式爐效率測定法》進(jìn)行加熱爐現(xiàn)場測試,根據(jù)加熱爐現(xiàn)場情況畫出加熱爐設(shè)備示意圖,如圖1 所示。利用德圖TESTO 350加強(qiáng)型煙氣分析儀對(duì)加熱爐的空氣預(yù)熱器出口、空氣預(yù)熱器進(jìn)口和對(duì)流段出口聯(lián)合煙道的煙氣組分進(jìn)行測試,同時(shí)利用紅外熱成像儀對(duì)爐體外部進(jìn)行檢查,記錄了相關(guān)的運(yùn)行參數(shù)。
圖1 加熱爐示意圖
表1 加熱爐運(yùn)行相關(guān)在線數(shù)據(jù)
加熱爐F1002 的相關(guān)數(shù)據(jù)如表1 所示。現(xiàn)場測試的煙氣氧含量和溫度數(shù)據(jù)如表2 所示。通過空氣預(yù)熱器進(jìn)、出口的測試氧含量數(shù)值對(duì)比,熱管空氣預(yù)熱器和擾流子空氣預(yù)熱器不存在漏風(fēng)。氧化鋯數(shù)值整體偏小,氧化鋯不準(zhǔn)確。受停爐F1003 漏風(fēng)影響,煙氣中氧含量偏高。通過利用紅外熱成像儀對(duì)加熱爐檢查測試,F(xiàn)1002 煙囪紅外圖如圖2 所示,通過圖2 發(fā)現(xiàn),F(xiàn)1002 對(duì)流頂煙囪擋板未關(guān)緊,部分高溫?zé)煔庵苯优湃氪髿?。通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),停爐的F1003 熱風(fēng)道擋板未關(guān)緊,導(dǎo)致部分熱風(fēng)漏入F1003 爐膛。
表2 現(xiàn)場測試氧含量和溫度數(shù)據(jù)表
圖2 F1002煙囪紅外熱圖
測試過程中發(fā)現(xiàn),擾流子空氣預(yù)熱器的煙氣溫降較小,因此對(duì)空氣預(yù)熱器進(jìn)行換熱計(jì)算。利用軟件對(duì)加熱爐的當(dāng)前運(yùn)行工況下煙氣和空氣焓值進(jìn)行計(jì)算,再根據(jù)測試數(shù)據(jù)和在線數(shù)據(jù),空氣預(yù)熱器的示意圖與測試數(shù)據(jù)見圖3,利用焓差法對(duì)各段煙氣和空氣的熱量情況進(jìn)行計(jì)算,空氣預(yù)熱器實(shí)際換熱計(jì)算結(jié)果見表3。
圖3 空氣預(yù)熱器測試數(shù)據(jù)示意圖
表3 空氣預(yù)熱器實(shí)際換熱計(jì)算
空氣預(yù)熱器的熱量平衡計(jì)算結(jié)果如圖4 所示,通過計(jì)算,空氣預(yù)熱器預(yù)熱器的換熱主要集中在熱管部分,擾流子部分換熱量較小,未達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期要求。擾流子空氣預(yù)熱器的設(shè)計(jì)煙氣進(jìn)口溫度為365 ℃,設(shè)計(jì)熱風(fēng)出口溫度為310 ℃,計(jì)算設(shè)計(jì)對(duì)數(shù)平均溫差為62.2 ℃。目前換熱量低的主要原因是進(jìn)入空氣預(yù)熱器的煙氣溫度(198.5 ℃)偏低,擾流子空氣預(yù)熱器出口的熱風(fēng)溫度(173.5 ℃)偏低,擾流子空氣預(yù)熱器的對(duì)數(shù)平均溫差為30.2 ℃,空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙氣溫度偏低抑制了熱風(fēng)溫度的升高,導(dǎo)致對(duì)數(shù)平均溫度變小,空氣預(yù)熱器的換熱能力降低。
圖4 空氣預(yù)熱器熱量計(jì)算示意圖
(1)對(duì)所有氧化鋯重新進(jìn)行校驗(yàn),加強(qiáng)燃燒器調(diào)整和爐膛氧含量的控制。
(2)檢查F1003 熱風(fēng)擋板,必要時(shí)增加使用“盲板”,防止熱風(fēng)泄漏;檢查F1002 對(duì)流段出口煙囪直排煙道擋板,防止熱煙氣直排,損失熱量。
(3)檢查F1003 對(duì)流段出口煙道擋板,防止冷空氣漏入聯(lián)合煙道,必要時(shí)增加使用“盲板”??山档蜔煔庵械难鹾浚瑴p少排煙損失,提供加熱爐的熱效率。同時(shí)提高煙氣進(jìn)空氣預(yù)熱器的溫度,強(qiáng)化了空氣預(yù)熱器的換熱,加熱爐熱風(fēng)溫度得以提高,減少了加熱爐燃料耗量。
(4)通過企業(yè)對(duì)煙道和F1003 熱風(fēng)道增加盲板,同時(shí)更換了偏差較大的氧化鋯,經(jīng)過加熱爐優(yōu)化調(diào)整后,加熱爐的排煙氧含量為3.25%,排煙溫度為125.5℃,爐體散熱損失取3%,計(jì)算加熱爐F1002 熱效率為92.41%。
(5)加熱爐F1002 運(yùn)行熱效率提高了6.3%,該加熱爐設(shè)計(jì)熱負(fù)荷44.1 MW,按照年平均運(yùn)行負(fù)荷率80%,年運(yùn)行8 000 h,標(biāo)油3 000/t 元計(jì)算,每年的經(jīng)濟(jì)效益達(dá)491萬元,節(jié)能效果顯著。
煉油加熱爐在實(shí)際運(yùn)行過程中,由于氧化鋯壽命短或指示不準(zhǔn)確,設(shè)備現(xiàn)場管理疏忽導(dǎo)致系統(tǒng)漏風(fēng)等因素,導(dǎo)致加熱爐設(shè)備在非正常狀態(tài)下運(yùn)行,加熱爐熱效率偏低,增加了燃料的消耗。因此,可以通過加熱爐現(xiàn)場測試與計(jì)算分析,查找加熱爐運(yùn)行管理存在的原因,為加熱爐的運(yùn)行管理提供指導(dǎo)性建議,提升加熱爐的運(yùn)行效率,確保加熱爐的高效、安全和長周期運(yùn)行。