劉金榮,聶貴紅,李繼武,唐宏世
(山西信榮混凝土技術(shù)發(fā)展有限公司,山西 汾陽 033000)
攪拌站機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備的精準(zhǔn)度和穩(wěn)定性是影響混凝土產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素。但一般攪拌站往往忽略這方面的問題,而把原因歸咎于混凝土的配合比。下面就通過實(shí)例談一下本人的看法。
某攪拌站在一次給客戶生產(chǎn)混凝土,計(jì)劃方量為170m3,但用了不到 150m3就基本夠了。事后第三方檢測公司測得混凝土試塊立方體 28d 抗壓強(qiáng)度和實(shí)體檢測比設(shè)計(jì)強(qiáng)度少了兩個等級,最后甲方要求攪拌站拆除賠償,此事混凝土公司賠償各種費(fèi)用共計(jì) 50 多萬。
生產(chǎn)完混凝土后的第二天,攪拌站召集技術(shù)、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)扔嘘P(guān)人員就此事進(jìn)行原因分析。發(fā)現(xiàn)是由于砂子稱嚴(yán)重超重,但電腦顯示計(jì)量正常。當(dāng)時配合比用量和見表 1。
表 1 生產(chǎn)配合比各材料用量(干燥狀態(tài))
礦粉摻量為 21.8%,粉煤灰摻量為 19.2%。根據(jù)JGJ 55—2011《普通混凝土設(shè)計(jì)規(guī)程》表 5.1.3 查得粉煤灰影響系數(shù)為 0.75~0.85,礦粉影響系數(shù)為 0.95~1.00。(表注:Ⅰ、Ⅱ 級粉煤灰和 95 級礦粉宜取上限值)因拆模、振搗、養(yǎng)護(hù)、工地二次加水等不利因素故選此配合比礦粉系數(shù)為 0.95,粉煤灰系數(shù)為 0.80。配合比 28d 理論強(qiáng)度為:
(1)水泥:P·O42.5 水泥,指標(biāo)見表 2。
表 2 水泥指標(biāo)
(2)礦粉:95 級,7d 活性為 78%,28d 活性為106%,流動度比 102%,比表面積 420m2/kg。
(3)粉煤灰:Ⅱ級,細(xì)度 19%,需水量比 98%,燒失量 3.0%,28d 活性 88%。
(4)機(jī)制砂性能指標(biāo)見表 3。
表 3 機(jī)制砂性能指標(biāo)
(5)碎石:5~25mm 碎石,級配良好,性能指標(biāo)見表 4。
表 4 碎石性能指標(biāo)
(6)外加劑:高性能聚羧酸減水劑,性能指標(biāo)見表 5。
表 5 外加劑性能指標(biāo)
(7)水:飲用水。
扣除砂子含水后開始生產(chǎn)時配合比用量見表 6。
表 6 生產(chǎn)配合比
現(xiàn)分析因砂子稱嚴(yán)重超稱后混凝土單方容重:計(jì)劃用量 170m3,實(shí)際用量為 148m3,大約少用 32m3。事實(shí)上是因?yàn)樯白訃?yán)重超稱,混凝土出廠、工地進(jìn)場都沒有過磅,混凝土量還是大約 170m3,也就是相當(dāng)于用170m3的材料生產(chǎn)了 148m3混凝土。170÷148≈1.15。原先配合比容重為 2420kg/m3,砂子超稱后混凝土容重變?yōu)?2420×1.15=2783(kg/m3)。
因?yàn)槭巧白映Q后除砂子和水,別的材料不變。換算后為每方混凝土直接多用 363kg 砂子和 15kg 水,如果把超稱后的混凝土容重 2793kg/m3假定為單方容重,2783÷2420=1.15。那么,相對以下膠材及外加劑用量應(yīng)該為:水泥 264.5kg/m3;礦粉 97.8kg/m3;粉煤灰 96.2kg/m3;外加劑 10.76kg/m3。因?yàn)橹挥猩白映Q,所以相對除水和砂子用量變化外別的材料用量不變。拋開砂率增大、用水量增大混凝土(密實(shí)度)強(qiáng)度降低、外加劑用量不夠,用水增大(9.36÷1.15=8.14,8.14÷390=0.021,事后用 2.1%的摻量做減水率結(jié)果為 19%。180÷0.72=250,250×0.81=203)等影響,配合比理論強(qiáng)度最大為 (390÷218-0.2)×0.53×(50×0.95×0.80)=32(MPa)。這個理論強(qiáng)度還不包括砂率增大、用水超量混凝土密實(shí)度降低等影響強(qiáng)度。調(diào)查結(jié)束后試驗(yàn)室技術(shù)人員模擬此配合比做了強(qiáng)度試驗(yàn),28d 混凝土抗壓結(jié)果為 22.3MPa??梢姶舜紊白映Q的混凝土強(qiáng)度影響之大!
造成事故原因:
(1)維修人員在生產(chǎn)前沒有檢查設(shè)備是否正常;(2)操作工沒有注意到用水、電流等變化;(3)出廠質(zhì)檢員沒有盡責(zé);
(4)試驗(yàn)員留置試塊是沒有注意混凝土的變化;(5)攪拌站是按方計(jì)量,沒有過磅;
(6)工地現(xiàn)場質(zhì)量驗(yàn)收人員不懂或沒看出混凝土的變化。
預(yù)防措施:
(1)定期檢修、校準(zhǔn)和更換傳感器;
(2)車車過磅;
(3)操作員和質(zhì)檢員及試驗(yàn)員加強(qiáng)學(xué)習(xí),留心、掌握混凝土變化;
(4)攪拌站各崗位人員各負(fù)其責(zé),把責(zé)任落實(shí)到個人;
(5)對工地混凝土質(zhì)量驗(yàn)收人員進(jìn)行培訓(xùn),了解混凝土;
(6)到場做數(shù)量過磅驗(yàn)收。
某攪拌站在生產(chǎn)一批混凝土?xí)r出現(xiàn)離析堵泵,技術(shù)員調(diào)整后結(jié)果還是不理想。經(jīng)過調(diào)查后發(fā)現(xiàn)是由于主機(jī)卸料門未清理干凈殘留硬化混凝土,導(dǎo)致卸料門關(guān)不嚴(yán)漏漿(水)所致。
生產(chǎn)時主機(jī)卸料門關(guān)不嚴(yán)后,水或者漿就會從卸料門漏掉一部分,為了保證流動性就得額外再加水。如果外加劑減水率高、敏感,混凝土就會出現(xiàn)離析、堵泵、強(qiáng)度降低等現(xiàn)象。
預(yù)防措施:及時觀察并清理主機(jī)。
生產(chǎn)中因機(jī)械設(shè)備故障導(dǎo)致混凝土工作性、強(qiáng)度等出現(xiàn)問題還有很多,如:斜皮帶漏料、氣管漏氣、主機(jī)攪拌臂清理不及時攪拌不均勻等這里就不一一列舉。
希望攪拌站在生產(chǎn)混凝土?xí)r一定要注意生產(chǎn)機(jī)械的正常運(yùn)行和計(jì)量設(shè)備的精準(zhǔn)度,保障質(zhì)量避免損失。