何玉汝,張芳芳,張寧波
(河南清水源科技股份有限公司,河南 濟(jì)源 459000)
一氯甲烷俗稱(chēng)氯甲烷,也叫甲基氯,是一種有機(jī)鹵化物。分子式CH3Cl ,相對(duì)分子質(zhì)量 50.49,是一種無(wú)色、可燃、易液化氣體,有醚樣的微甜氣味,是制備甲基纖維素、有機(jī)硅、甲烷氯化物等的原料,隨著甲基纖維素、有機(jī)硅、甲烷氯化物行業(yè)的快速發(fā)展,一氯甲烷的需求量也飛速增加,特別是高純度一氯甲烷在有機(jī)硅、醫(yī)藥、電子、水處理的應(yīng)用,使得其附加值更為可觀。目前一氯甲烷的生產(chǎn)方法主要有3種:1)氣-液相非催化法;2)氣一液相催化法;3)氣一固相催化法[1-2];三種工藝各有特點(diǎn),大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)都會(huì)依據(jù)公司產(chǎn)品的上下游關(guān)系選擇適合自己企業(yè)的工藝以滿足生產(chǎn)需求。本文是基于公司申請(qǐng)專(zhuān)利“一種低溫低壓氣液相合成一氯甲烷的工藝”的一氯甲烷除雜工藝優(yōu)化,是一種氣-液相低溫、低壓非催化法制備一氯甲烷的工藝,即在溫度不大于85℃、壓力不高于0.1 MPa的條件下,用液體甲醇和氯化氫反應(yīng)生成一氯甲烷和水。該法的優(yōu)點(diǎn)是適合于大規(guī)模生產(chǎn),甲醇經(jīng)進(jìn)多級(jí)串聯(lián)鼓泡反應(yīng)后,總轉(zhuǎn)化率較高,甲醇單耗低,原料利用率高。但生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)有一氯甲烷除雜工藝還需進(jìn)一步優(yōu)化才能達(dá)到高純一氯甲烷市場(chǎng)需求,所以急需對(duì)現(xiàn)有工藝做進(jìn)一步優(yōu)化。
在一氯甲烷壓縮機(jī)增壓至0.8 MPa(表壓)后,設(shè)置單套精餾塔精制提純,回流形式為外置強(qiáng)制回流,從壓縮機(jī)出來(lái)的混合氣首先在初冷器中部分冷凝為液體,其中冷凝后溫度由110~120℃冷卻至70~80℃,冷凝液中含有甲醇和水,該液返回反應(yīng)工序,未冷凝的氣相進(jìn)入加壓精餾塔進(jìn)行精制提純。精餾塔設(shè)置冷凝器,為保證操作起壓,將冷凝器一部分被冷凝液浸沒(méi)進(jìn)行憋壓,提高塔內(nèi)壓力,冷凝液通過(guò)循環(huán)泵進(jìn)行回流和采出操作,塔頂可采出純度較高的一氯甲烷,塔底采出一氯甲烷-甲醇-水的混合物,該部分采出液同樣返回反應(yīng)工序。同時(shí)本次優(yōu)化設(shè)置自動(dòng)化控制方案,從而可極大地降低員工操作強(qiáng)度。
圖1 一氯甲烷除雜優(yōu)化工藝流程簡(jiǎn)圖
Fig.1 Schematic diagram of optimized process flow for chloromethane impurity removal
依靠化工流程模擬軟件(ASPEN PLUS、PRO II、ChemCAD等[3-4])對(duì)整個(gè)工藝工程進(jìn)行全流程模擬計(jì)算,得到最優(yōu)工藝方案。
圖2為一氯甲烷-甲醇體系在0.8 MPa(G)下的氣液相平衡相圖,從圖中可以看出,該體系在整個(gè)濃度范圍內(nèi)不存在共沸現(xiàn)象,同時(shí)具有較大的相對(duì)揮發(fā)度,分離相對(duì)較為容易。
圖2 一氯甲烷-甲醇在高壓下的氣液平衡相圖
Fig.2 Gas-liquid equilibrium phase diagram of chloromethane - methanol at high pressure
本文對(duì)從壓縮機(jī)出來(lái)的一氯甲烷高壓精餾過(guò)程進(jìn)行了數(shù)值模擬計(jì)算,模擬流程和結(jié)果如圖3所示,計(jì)算所采用的操作壓力為0.8 MPa(G),初冷器冷凝液為甲醇-水-一氯甲烷的混合物,冷卻后的氣相進(jìn)入精餾塔,塔頂可得到純度較高的一氯甲烷,塔底為一氯甲烷-甲醇-水混合物,塔底采出液與初冷器冷凝器均回到反應(yīng)工序。
圖3 一氯甲烷高壓精餾塔數(shù)值模擬
Fig.3 Numerical simulation of high pressure distillation column of chloromethane
現(xiàn)場(chǎng)按照優(yōu)化除雜工藝技改,并投入使用后發(fā)現(xiàn),模擬計(jì)算結(jié)果跟現(xiàn)階段試運(yùn)行結(jié)果是比較吻合,其中精餾塔通過(guò)對(duì)進(jìn)料溫度以及回流量調(diào)整之后一氯甲烷產(chǎn)品純度由現(xiàn)有的97.9%提高到99.1%。技改后除雜工序采用DCS系統(tǒng)控制,實(shí)現(xiàn)了一氯甲烷除雜過(guò)程全自控操作,大大降低了員工的操作強(qiáng)度,并提高了工藝的安全性和產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。