郭劍衛(wèi) 王宇鵬
(山西藍(lán)焰煤層氣集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西 沁水 048200)
三甘醇脫水裝置是煤層氣氣田地面集輸、處理工藝的重要組成部分。近年來隨著沁水區(qū)塊煤層氣抽采量的不斷增大,李莊首站的輸氣量也不斷增加。此外,煤層氣的含水量受季節(jié)的影響,冬季含水量較多、三甘醇進(jìn)吸收塔溫度偏高等問題都會影響三甘醇脫水裝置的正常運(yùn)行。
李莊首站三甘醇脫水裝置分兩期進(jìn)行建設(shè),一期煤層氣的處理規(guī)模為100×104Nm3/d,二期煤層氣的處理規(guī)模為100×104Nm3/d。要求原料氣的壓力為1.97MPa,溫度為37℃,進(jìn)入下游管道的煤層氣的水露點(diǎn)要求≤-5℃(水露點(diǎn)應(yīng)比最低環(huán)境溫度低5℃)。
李莊首站三甘醇脫水裝置工藝流程如圖1所示,主要分為煤層氣脫水單元、三甘醇再生單元兩個系統(tǒng)。
圖1 三甘醇脫水工藝流程簡介
濕氣(含水煤層氣)首先進(jìn)分離器分離出濕氣夾帶的液滴,然后從底部進(jìn)入三甘醇吸收塔,在塔內(nèi)與塔上部進(jìn)入的貧三甘醇通過塔盤充分接觸,脫除氣體中的水分,脫水后的煤層氣進(jìn)入干氣/貧液換熱器與貧三甘醇換熱升溫至43℃去外輸單元。吸收塔底出來的富三甘醇進(jìn)入三甘醇再生單元。
來自煤層氣脫水單元的富三甘醇進(jìn)入三甘醇再生單元。富三甘醇(0.5MPa,40℃左右)首先進(jìn)入再生塔頂部,通過塔頂冷凝器與塔頂水汽換熱升溫后進(jìn)入三甘醇閃蒸罐,分離出的氣體去匯氣管,分離出的富三甘醇經(jīng)活性炭過濾器和濾布過濾器進(jìn)一步除去固體顆粒和雜質(zhì)后,通過貧/富液換熱器和緩沖罐與貧三甘醇換熱升溫至 122℃左右,進(jìn)入三甘醇再生塔中部進(jìn)行甘醇濃度提純。三甘醇再生溫度為200℃。再生后的三甘醇溶液濃度由97%提純至99.2%以上,此時三甘醇由富液變?yōu)樨氁骸L峒兒蟮呢氁河芍胤衅鞯囊缌骺谶M(jìn)入緩沖罐。貧液(190℃左右)通過貧/富液換熱器與富三甘醇換熱降低溫度后,經(jīng)三甘醇注入泵增壓后,再進(jìn)干氣/貧液換熱器與外輸煤層氣換熱冷卻至60℃左右后,進(jìn)入三甘醇吸收塔上部,循環(huán)使用。再生塔塔頂水汽就地放空。
李莊首站目前每日的輸氣量為110~140×104Nm3/d?,F(xiàn)在兩套三甘醇脫水裝置全部運(yùn)行,每套處理能力為100×104Nm3/d,目前運(yùn)行壓力1.5MPa左右,煤層氣進(jìn)裝置溫度在40~45℃之間,每套處理煤層氣約65×104Nm3/d,甘醇循環(huán)量約2m3/h。脫水塔采用板式塔,三甘醇再生使用明火直接加熱至195℃~200℃通過再生裝置再生,三甘醇循環(huán)泵為電動柱塞泵。
針對站內(nèi)脫水設(shè)備的實際運(yùn)行情況,分析造成脫水設(shè)備脫水效果不達(dá)標(biāo)和三甘醇損耗較大這兩個問題的具體原因。
三甘醇脫水裝置主要的運(yùn)行成本集中在三甘醇的損耗上,按照《天然氣脫水設(shè)計規(guī)范》SY0076中對三甘醇損耗的設(shè)計要求為15mg/m3,目前站內(nèi)三甘醇的損耗量偏大。表1為站內(nèi)三甘醇的消耗量統(tǒng)計情況與設(shè)計要求的對比。通過對現(xiàn)場三甘醇設(shè)備運(yùn)行情況分析,其原因主要如下:
表1 三甘醇的消耗量統(tǒng)計情況與設(shè)計要求的對比
(1)三甘醇發(fā)泡變質(zhì)。通過對三甘醇裝置排污閥的排污,發(fā)現(xiàn)三甘醇溶液有時會出現(xiàn)發(fā)泡變質(zhì)現(xiàn)象。三甘醇溶液顏色呈較深的黑褐色并伴有難聞的氣味時,表明三甘醇發(fā)泡變質(zhì)。吸收塔內(nèi)形成泡沫,干氣會從吸收塔內(nèi)帶走一定量的三甘醇,閃蒸罐內(nèi)形成大量的泡沫,三甘醇會通過閃蒸氣管線進(jìn)入燃燒爐被燒掉,三甘醇發(fā)泡的主要原因是三甘醇被無機(jī)鹽、凝析油、化學(xué)助劑、固體顆粒雜質(zhì)等污染造成的。
(2)三甘醇進(jìn)吸收塔溫度高。三甘醇貧/富液換熱效果差,目前站內(nèi)使用盤管換熱器,由于緩沖罐內(nèi)貧液溫度約為190℃左右,經(jīng)貧/富液換熱器換熱后,貧液進(jìn)入增壓泵溫度仍高達(dá)85℃~90℃,造成后部進(jìn)吸收塔溫度超過60℃,增加了三甘醇的損耗。
(3)三甘醇的泄漏。三甘醇脫水裝置長時間的運(yùn)行,閥門、加壓泵等設(shè)備的密封件出現(xiàn)磨損,造成三甘醇的漏失損耗。
煤層氣經(jīng)過脫水后,出站的水露點(diǎn)達(dá)不到-5℃。在冬季,下游用戶反映輸氣管道有凍堵現(xiàn)象發(fā)生。通過對現(xiàn)場三甘醇設(shè)備運(yùn)行情況分析,其原因主要如下:
(1)三甘醇循環(huán)泵出口共用管線。三甘醇循環(huán)泵出口共用管線,然后分支至兩座吸收塔。由于采用手動調(diào)節(jié)閥門來分配流量,會存在三甘醇流量分配不均,致使兩座吸收塔脫水效果存在差異。
(2)三甘醇再生溫度不穩(wěn)定。再生溫度是保證三甘醇再生的關(guān)鍵參數(shù),溫度過高三甘醇分解,溫度過低三甘醇無法完成再生。表2為現(xiàn)場再生設(shè)備的關(guān)鍵溫度參數(shù),從表中可以看出再生溫度要求穩(wěn)定在196℃~199℃之間,但在現(xiàn)場運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),溫度會上下波動,而且波動較大,造成貧液濃度不足,脫水效果差。通過對現(xiàn)場設(shè)備的檢查發(fā)現(xiàn)燃燒機(jī)的點(diǎn)火電極積碳多,燃燒機(jī)在自動點(diǎn)火時常常出現(xiàn)不能自動啟動的現(xiàn)象。
表2 再生設(shè)備的關(guān)鍵溫度參數(shù)
(1)加強(qiáng)進(jìn)入吸收塔前原料氣的預(yù)處理,提高原料氣的潔凈度。改進(jìn)煤層氣進(jìn)脫水設(shè)備前的過濾分離設(shè)備,提高過濾精度及捕霧網(wǎng)的捕集能力。設(shè)備運(yùn)行時定期測定pH值,添加pH調(diào)節(jié)劑。
(2)由于目前三甘醇貧/富液換熱是使用盤管換熱器進(jìn)行換熱,換熱效率低,建議把貧/富液換熱器更換為板式換熱器。板式換熱器具有體積小、換熱系數(shù)高、重量輕等特點(diǎn),可一次將熱量充分換熱,確保進(jìn)循環(huán)泵溫度在50℃~60℃之間。通過進(jìn)脫水塔前的套管換熱器進(jìn)一步將三甘醇貧液溫度降低至40~45℃之間,確保脫水效果和降低三甘醇損耗。
(3)定期對脫水設(shè)備進(jìn)行檢修,杜絕三甘醇“跑、冒、漏、滴”現(xiàn)象發(fā)生。
(1)三甘醇循環(huán)泵及貧液進(jìn)塔管線每套裝置專用。目前現(xiàn)場設(shè)置有4臺三甘醇增壓循環(huán)泵,可每套裝置2臺(一用一備),將泵出口至進(jìn)塔貧液管線分開,各自單獨(dú)運(yùn)行,可確保每座脫水塔的甘醇量。但由于目前煤層氣-三甘醇貧液換熱器只有一臺,建議暫時隔離不用,在每座脫水塔頂煤層氣管線上各自增設(shè)一臺套管換熱器即可,即可確保進(jìn)塔三甘醇的溫度在適當(dāng)范圍。同時檢修甘醇循環(huán)泵,確保排量達(dá)到設(shè)計值。
(2)對所有設(shè)備進(jìn)行定期的檢查、維護(hù)、保養(yǎng),對以前出現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)。發(fā)現(xiàn)小的問題時要及時地理,保證設(shè)備的完好、運(yùn)行正常。
(1)在脫水裝置運(yùn)行過程中,應(yīng)對運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)測和控制。定期對脫水裝置進(jìn)行停運(yùn)檢修,消除設(shè)備運(yùn)行中可能出現(xiàn)的隱患。
(2)在脫水站運(yùn)行過程中,加強(qiáng)對脫水前原料氣的預(yù)處理尤為重要,在條件允許的情況下,可在原料氣進(jìn)入脫水裝置前加裝一套除塵設(shè)備,以減少進(jìn)入脫水裝置粉塵、油污和機(jī)械雜質(zhì)的含量。
(3)要保證三甘醇脫水設(shè)備的脫水效果,重要的是保證三甘醇貧液的濃度和貧液進(jìn)吸收塔的流量。