萬修根,周文健,胡江平,郭之萍
(江鈴汽車股份有限公司鑄造廠,江西南昌 330001)
低硅球化劑是由純鐵粉、純鎂粉和少量CaSi經(jīng)混合后在高壓下壓制而成,呈藥片狀,其中還可根據(jù)需要配入對石墨球化有利的元素如稀土等。其含硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般小于10%,用其處理鐵水可以有效地減少一般球化劑對鐵水的增硅作用。從組成上看,除硅外混合型低硅球化劑與合金型高硅低稀土鎂球化劑大致相當(dāng),處理方法都采用沖入法。但由于前者鎂以游離態(tài)形式存在,熔點為651℃,沸點1 107℃,在鐵水中蒸氣壓高;而后者鎂以Mg2Si的化合態(tài)存在,Mg2Si熔點為1 102℃,蒸氣壓低,故兩種球化劑反應(yīng)的激烈程度大不一樣。正是由于組成結(jié)構(gòu)與物理性能上的差異,低硅球化劑在生產(chǎn)應(yīng)用過程中容易出現(xiàn)球化反應(yīng)劇烈,反應(yīng)時間過短、球化劑漂浮、球化劑凍結(jié)包底等質(zhì)量問題[1]。
排氣歧管是發(fā)動機(jī)上的重要零部件,由于長期工作在冷、熱循環(huán)交變的惡劣環(huán)境下,又是比較典型的薄壁鑄件,管身壁厚為3 mm~5 mm,所以,要求排氣歧管的材質(zhì)具有良好的鑄造性能、高溫性能及耐熱性能[2]。目前本廠生產(chǎn)的排氣歧管材質(zhì)均為硅鉬球鐵,屬于異形鑄件,孤立熱節(jié)較多,補(bǔ)縮困難,加之其材質(zhì)屬于糊狀凝固方式,極易產(chǎn)生縮松和縮孔缺陷。為了獲得健全的鑄件,必須保持較高的熔煉溫度(1530℃~1550℃)和澆注溫度(1420℃~1 470℃)[3].加上又在垂直線上生產(chǎn),工藝出品率偏低,多年來導(dǎo)致大量的回爐料囤積,為了節(jié)約成本,平衡回爐料的使用,希望通過低硅球化劑來提高回爐料的用量。本文主要研究在高溫球化條件下,使用低硅球化劑來生產(chǎn)硅鉬球鐵排氣歧管。
硅鉬球鐵的化學(xué)成分、力學(xué)性能分別見表1和表2.
低硅球化劑是將所有材料經(jīng)過機(jī)械混合后,在高壓下壓制而成,外觀見圖1;普通球化劑中的Si則以化合態(tài)Mg2Si存在,外觀見圖2.兩者的化學(xué)成分要求見表3.
表1 排氣歧管的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
表2 排氣歧管的力學(xué)性能
圖1 低硅球化劑圖
圖2 普通球化劑
表3 球化劑的化學(xué)成分要求
為了克服高溫球化的不良影響,使用高徑比大于1.5的澆包,合金裝包方式為:在包坑中先加低硅球化劑,再加普通球化劑,然后加孕育劑,一層覆蓋一層,舂緊實,最后壓上一塊成型的球鐵壓板。
1)試驗方案
球化劑全部使用低硅球化劑,加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.3%;爐內(nèi)溫度1530℃~1550℃,出一包鐵水420kg,觀察球化過程,取爐前試樣1及光譜樣送檢,放置10 min后取爐前試樣2.
2)試驗過程及數(shù)據(jù)
試驗過程發(fā)現(xiàn),球化反應(yīng)特別劇烈,球化時間為42 s,爐前金相1球化等級2級,爐前金相2球化等級為4級(球化率為70%),分別見圖3和圖4.
試驗光譜樣與正常生產(chǎn)樣數(shù)據(jù)對比見表4.
圖3 爐前金相1
圖4 爐前金相2
表4 光譜樣數(shù)據(jù)對比(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
3)試驗小結(jié)
對比光譜樣成分,發(fā)現(xiàn)包內(nèi)加入低硅球化劑的光譜Si含量比包內(nèi)加普通球化劑的光譜Si含量低0.45%左右;全部使用低硅球化劑,球化反應(yīng)特別劇烈,鐵水有噴濺的風(fēng)險,比普通球化劑球化反應(yīng)時間短10 s~20 s,且球化衰退快,存在較大的質(zhì)量風(fēng)險。
1)試驗方案
球化劑使用低硅球化劑與普通球化劑,各質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%,其余同上;取爐前金相3及光譜樣送檢,澆注一包排氣歧管產(chǎn)品,之后澆注一組Y型試塊。
2)試驗過程及數(shù)據(jù)
試驗過程發(fā)現(xiàn),球化反應(yīng)過程較正常,球化時間為55 s,爐前金相3的球化等級為2級,Y型試塊的球化等級為3級,分別見圖5和圖6.
產(chǎn)品光譜樣數(shù)據(jù)見表5.
圖5 爐前金相3
圖6 Y型試塊金相
表5 光譜樣化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
Y型試塊機(jī)械性能檢測均合格,數(shù)據(jù)見表6.
表6 Y型試塊機(jī)械性能
3)試驗小結(jié)
包內(nèi)低硅球化劑與普通球化劑配比各占50%時,球化反應(yīng)過程比較正常,產(chǎn)品性能及金相組織檢測均合格。
1)試驗方案
為了盡可能增加回爐料用量,將低硅球化劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)配比由50%增加至70%,其余不變進(jìn)行試驗,同時將該爐鐵水澆注產(chǎn)品。
2)試驗過程及數(shù)據(jù)
共澆注10包鑄件,球化時間在45 s~55 s之間,爐前金相球化等級均為2級,Y型試塊機(jī)械性能檢測合格,但有2包末箱本體金相為4級。
3)試驗小結(jié)
低硅球化劑配比占70%時,球化反應(yīng)過程基本正常,但本體金相有不合格的情況。
根據(jù)以上的試驗結(jié)果,選擇低硅球化劑與普通球化劑各50%的配比方案進(jìn)行批量驗證,通過三個月的批量生產(chǎn),生產(chǎn)的硅鉬球鐵排氣管本體金相組織、Y型試塊機(jī)械性能等均符合要求,該方案可以滿足批量生產(chǎn);硅鉬球鐵排氣管的回爐料用量加大了11%,解決了硅鉬球鐵排氣管回爐料多余的難題。
針對低硅球化劑的特性,通過優(yōu)化合金裝包工藝,并逐步摸索包內(nèi)低硅球化劑不同配比的試驗,發(fā)現(xiàn)低硅球化劑與普通球化劑占比各50%時,生產(chǎn)過程較穩(wěn)定,產(chǎn)品各項性能均合格;通過批量生產(chǎn)驗證,效果良好;滿足回爐料的平衡使用,降低了車間的生產(chǎn)成本,達(dá)到了試用目的。