(中國大唐集團科學技術(shù)研究院有限公司大唐華中電力試驗研究院,鄭州 450000)
隨著國家環(huán)保政策的不斷提高,燃煤電站需對燃燒器進行低氮改造滿足環(huán)保要求,改造后往往會導致鍋爐燃燒上存在一定問題。旋流對沖鍋爐由于燃燒器結(jié)構(gòu)和布置方式的局限性,低氮燃燒器改造后,容易出現(xiàn)燃燒擾動差,尾部CO濃度高的問題。由于燃燒滯后導致高負荷下爐膛氧量分布不均,減溫水量大,影響機組升降負荷的問題[1-2]。電廠為了控制成本,采購低成本的煤進行摻燒,偏離設(shè)計煤質(zhì)范圍,導致燃燒不穩(wěn)定,超溫等問題[3]。由于配風方式的不合理,導致燃燒穩(wěn)定性差,易引起鍋爐滅火的風險[4]。通過數(shù)值模擬技術(shù)手段,對不同爐型燃燒器布置進行模擬分析,得到煤質(zhì)燃燒時爐內(nèi)流場及顆粒場的分布[5]。針對爐膛燃燒時,爐內(nèi)氧量分布不均,飛灰含碳量高,壁溫超溫和高溫腐蝕等問題,通過優(yōu)化配風可有效解決[6-10]。文中結(jié)合600 MW對沖燃燒鍋爐目前存在的問題,通過煤粉細度、配風方式、運行氧量等方面進行了有效調(diào)整,對同類型的機組具有一定的參考意義。
某電廠鍋爐為超臨界壓力燃煤變壓直流鍋爐,一次再熱,平衡通風,固態(tài)排渣,全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置,鍋爐型號為HG-1900/25.4-YM4。爐膛為單爐膛,斷面尺寸22.18 m×15.63 m,最大連續(xù)蒸發(fā)量1 890 t/h,過熱器蒸汽出口溫度571 ℃,再熱器蒸汽出口溫度569 ℃,給水溫度283.4 ℃。燃燒器上排一次風噴嘴中心線到屏式過熱器底部(為19.374 m)、下排一次風噴嘴中心線到冷灰斗彎管處(為3.007 m)。采用水冷壁讓管加強喉口冷卻,并采用高導熱性的、光滑的碳化硅磚敷設(shè)喉口表面,以降低燃燒器喉部耐火層表面溫度,抑制燃燒器區(qū)域的結(jié)焦。
制粉系統(tǒng)采用中速磨煤機正壓直吹冷一次風方式,每爐配6臺HP1003型磨煤機,設(shè)計5臺運行可滿足BMCR工況出力。每臺磨煤機出口5根輸粉管對應(yīng)一層煤粉燃燒器,6臺磨煤機對應(yīng)前后墻各3層燃燒器(前墻:上-D,中-C,下-E;后墻:上-A,中-F,下-B)。
在600 MW和480 MW下進行了原始工況試驗,試驗結(jié)果如圖1-2所示。
圖1 不同工況下空預(yù)器進口氧量分布
圖2 不同工況下空預(yù)器進口一氧化碳分布
由圖1和2可知,在600 MW負荷工況下,空預(yù)器入口A側(cè)氧量分布由A1測點到A8測點呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢,CO濃度呈現(xiàn)逐漸減小的趨勢。與B側(cè)分布相比,A側(cè)氧量分布存在嚴重偏差,導致A側(cè)飛灰可燃物含量明顯高于B側(cè)。在480 MW負荷工況下,空預(yù)器入口A、B側(cè)氧量分布相對一致,呈現(xiàn)“兩頭高,中間低”的現(xiàn)象,空預(yù)器入口A、B側(cè)CO濃度分布都較低,A側(cè)相比B側(cè)而言相對偏高。
通過原始工況試驗和機組運行數(shù)據(jù),目前該機組主要存在以下問題:(1)在高負荷工況下,存在燃燒偏差。A側(cè)氧量偏差尤其明顯,導致A側(cè)CO濃度、飛灰可燃物含量明顯偏高,A/B側(cè)屏過出口過熱蒸汽的汽溫偏差較大。在低負荷工況下,由于配風方式和煤質(zhì)原因,導致A/B側(cè)屏過出口過熱蒸汽的汽溫均較高。(2)配煤摻燒方式不固定,導致灰渣可燃物含量在不同時段,偏差較大。在中負荷原始工況下,空預(yù)器出口CO濃度較小的情況下,灰渣可燃物含量比高負荷時偏高。針對以上問題必須進行燃燒優(yōu)化調(diào)整。
3.1.1 與設(shè)計煤質(zhì)對比
在燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗期間,對入爐煤質(zhì)和設(shè)計煤質(zhì)進行了對比,對比結(jié)果見表1。
表1 入爐煤和設(shè)計煤質(zhì)對比結(jié)果
實際入爐煤質(zhì)具有高揮發(fā)分、高水分和低熱值的屬性,傾向于褐煤特性,與設(shè)計煤質(zhì)特性相差較大。
3.1.2 摻配方式
該爐在配煤方式中摻混了高熱值、不易磨的同友煤,同友煤一般通過中上層燃燒器進入爐膛。在高負荷工況下,不同摻配方式下飛灰爐渣含碳量的變化見表2。
表2 不同摻配方式下飛灰爐渣含碳量變化
在高負荷下,同友煤通過前后墻上層燃燒器進入爐膛,在配風方式基本一致的情況下,與方式1相比,飛灰可燃物含量較大。該現(xiàn)象的原因與磨煤機粉管中粉量的分布、配風方式有一定關(guān)系,但主要原因是由于電廠來煤中不同煤種的煤質(zhì)特性存在較大差別,不能保證煤質(zhì)特性差別大的煤種固定在某臺磨煤機,導致煤粉細度不能維持在合理的范圍內(nèi)。
3.2.1 煤粉細度及粉量偏差測試
在磨煤機常用出力下,對各臺磨煤機進行了煤粉細度和粉量偏差測試,粉量偏差測試結(jié)果如圖3-4所示,煤粉細度測試結(jié)果見表3。
圖3 前墻各磨煤機粉量偏差分布
圖4 后墻各磨煤機粉量偏差分布
表3 各臺磨煤機煤粉細度
A/D/E磨煤機粉管總體上呈現(xiàn)1號粉管和5號粉管粉量較其他粉管粉量偏大,且1號粉管粉量在各粉管中粉量最大;C磨煤機中2號粉管和4號粉管中粉量較其他粉管的粉量偏大,且2/4號粉管中粉量基本相當;F磨煤機中1/3號粉管粉量較其他粉管粉量明顯偏大,且1號粉管中粉量最大;B磨煤機中2號粉管粉量遠遠大于其他粉管粉量。
3.2.2 煤粉細度調(diào)整
針對B磨煤機出現(xiàn)的粉量偏差大及煤粉細度偏粗的情況,對B磨煤機分離器擋板進行了調(diào)整,調(diào)整后的B磨煤機煤粉細度測試結(jié)果見表4。
表4 B磨煤機調(diào)整前后煤粉細度R90對比
通過調(diào)整B磨煤機分離器擋板開度后,B磨煤機的煤粉細度R90由22%降到了14.58%,B磨煤機的煤粉細度的均勻性明顯改善。
3.3.1 屏過汽溫偏差調(diào)整
由于該機組在高負荷工況下,A/B側(cè)屏過出口過熱蒸汽的汽溫偏差較大,因此根據(jù)該爐磨煤機粉管粉量的分布情況,進行了主燃區(qū)二次風、燃盡風配風及燃燒器噴口各手動調(diào)節(jié)裝置的優(yōu)化調(diào)整,在高負荷工況下,由于A/B側(cè)氧量偏差較大,通過調(diào)整主燃區(qū)和燃盡風的手動風門,逐漸改變A側(cè)氧量,并觀察工況1、工況2、工況3和工況4穩(wěn)定運行時A/B側(cè)屏過出入口的汽溫變化,屏過汽溫偏差調(diào)整結(jié)果見表5。
表5 屏過汽溫偏差調(diào)整結(jié)果對比
在高負荷工況下,通過逐漸提高A側(cè)氧量,在工況3下A側(cè)氧量大于B側(cè)氧量低過出口A/B側(cè)汽溫偏差為14.1 ℃,屏過出口A/B側(cè)汽溫偏差已得到明顯改善,當逐漸增加A側(cè)氧量時,屏過出口A/B側(cè)的汽溫偏差已明顯減小,在工況3下A側(cè)屏過出口汽溫已高于B側(cè),但過熱器一級減溫水量卻是最高的,因此根據(jù)工況1、工況2、工況3調(diào)整后的特點,對前后墻燃盡風進行了進一步調(diào)整,得到優(yōu)化工況4。在A/B側(cè)氧量基本一致下,低過出口A/B側(cè)汽溫偏差為3.7 ℃,屏過出口A/B側(cè)汽溫偏差為4.4 ℃。
3.3.2 CO濃度偏差調(diào)整
通過原始工況試驗和屏過汽溫偏差調(diào)整,該現(xiàn)象在高負荷工況下發(fā)生,因此在調(diào)整屏過汽溫偏差的同時,對運行氧量、一氧化碳濃度的偏差進行了優(yōu)化調(diào)整、優(yōu)化調(diào)整前后空預(yù)器進口氧量、CO濃度分布對比如圖5所示。
圖5 高負荷下調(diào)整前后O2、CO濃度分布對比
通過燃燒優(yōu)化調(diào)整后,有效地解決了鍋爐左右側(cè)燃燒偏燒及空預(yù)器進口O2分布不均勻問題。有效地解決了鍋爐左右側(cè)燃燒偏燒的問題。
運行氧量的變化直接影響著爐膛燃燒狀態(tài),氧量過大,使排煙熱損失增加,脫硝入口NOX濃度升高。若氧量過小,又會使不完全燃燒熱損失增加。同時,運行氧量的降低可以顯著降低NOx的濃度。通過變氧量工況試驗尋求合適的運行氧量,兼顧鍋爐的經(jīng)濟性指標和環(huán)保指標。
圖6 高負荷下運行氧量對鍋爐效率的影響
由于氧量提高后,爐膛火焰中心上移,煙氣量增加,再熱器的吸熱量隨之增加,導致再熱器減溫水量增加。當爐膛氧量提高后,飛灰可燃物含量會有所降低,但當繼續(xù)提高氧量后,灰渣可燃物含量并沒有繼續(xù)降低,反而會升高,主要是因為當氧量繼續(xù)增加后,會導致煤粉在爐內(nèi)的停留時間變短,影響燃料的完全燃燒。根據(jù)高負荷工況下變氧量試驗結(jié)果,在試驗煤種下,空預(yù)器進口氧量建議維持在3.0%左右,即過量空氣系數(shù)為1.17。
在燃燒調(diào)整試驗過程中,發(fā)現(xiàn)灰渣可燃物含量在同一負荷下,不同時間段內(nèi)忽高忽低,這是由于上煤方式具有一定的隨機性,導致磨煤機不能根據(jù)來煤煤質(zhì)特性的差異進行有效調(diào)整。因此建議針對個別煤質(zhì)特性差異大的煤種,采用固定磨煤機的上煤方式,通過調(diào)整磨煤機的折向擋板開度等手段,使其維持合適的煤粉細度,可有效改善爐膛燃燒。
通過制粉系統(tǒng)粉量和煤粉細度測試,磨煤機粉管粉量偏差偏大,煤粉細度分布不均勻,尤其是B磨煤機。通過調(diào)整B磨煤機折向擋板開度,煤粉細度R90由22%降到了12.58%。
根據(jù)原始工況試驗結(jié)果及磨煤機煤粉細度調(diào)整,進行了主燃區(qū)二次風、燃盡風及燃燒器噴口各手動調(diào)節(jié)裝置的調(diào)整,調(diào)整后高負荷工況屏過出口A/B側(cè)汽溫偏差由28.4℃降低為4.4 ℃,同時一級減溫水量降低72 t/h,對防止壁溫超溫和爐膛結(jié)渣起到積極作用。
根據(jù)屏過出口汽溫偏差調(diào)整結(jié)果,對鍋爐運行氧量和CO濃度分布同時進行了優(yōu)化調(diào)整,優(yōu)化后空預(yù)器進口氧量A側(cè)為3.03%,B側(cè)為3.04%,兩側(cè)基本一致,氧量分布比較均勻,空預(yù)器進口CO濃度A側(cè)由1924.2 ppm降低到80.3 ppm,已有明顯的改善,有效地解決了鍋爐左右側(cè)燃燒偏燒和O2分布不均勻問題。
根據(jù)高負荷工況下變氧量試驗結(jié)果,在試驗煤種下,空預(yù)器進口氧量建議維持在3.0%左右,即過量空氣系數(shù)為1.17。