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汽輪機調(diào)門LVDT位移傳感器故障治理探析

2019-10-14 02:29趙銳
科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2019年23期

趙銳

摘 ? 要:本文針對大型汽輪機調(diào)門LVDT位移傳感器容易斷裂的問題,及其斷裂后DEH系統(tǒng)難以準確判斷閥門狀態(tài)導(dǎo)致汽輪機控制失控,導(dǎo)致機組跳閘。闡述一種高壓調(diào)門LVDT新型萬向節(jié)導(dǎo)向安裝方式和三重冗余測量方法,對機組進行實際改造測試,同時改進新華MVP閥門信號取樣卡件信號采集方式,保證采樣速率和準確率的同時,滿足三重冗余的需求。通過總結(jié)傳統(tǒng)的信號取樣處理方式,舍棄原有的單路采樣、雙路采樣方式,設(shè)計出一種有針對性的三重冗余信號取樣辨別,合理剔除故障LVDT位移傳感器,進行了有效的離線在線試驗,投入運行后,顯著地提高了LVDT設(shè)備和控制系統(tǒng)的可靠性,降低機組跳閘風(fēng)險。對LVDT位移傳感器故障研究分析,對控制措施不斷地予以完善和改進,使檢修工作逐步從故障檢修轉(zhuǎn)為預(yù)防性檢修,從而為系統(tǒng)的安全運行奠定良好的基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞:高壓調(diào)門 ?LVDT ?取樣 ?三重冗余

中圖分類號:TK223. 7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-098X(2019)08(b)-0087-02

1 ?項目背景

某電廠采用上汽600MW亞臨界汽輪機,配有10個調(diào)門(2個TV,4個GV,4個IV),每個調(diào)門安裝兩支LVDT位移傳感器作為其反饋信號裝置。自機組投產(chǎn)以來,由于汽輪機調(diào)門高頻振動、門桿轉(zhuǎn)動、門桿漏氣高溫等問題,每年均有LVDT位移傳感器故障導(dǎo)致的異常事件發(fā)生。2014年4月,4號機GV4調(diào)門LVDT斷裂,閥門失控后波動引起汽輪機2、3瓦振動測點急劇上升,最終機組跳閘。

2 ?故障分析

針對汽輪機調(diào)門LVDT位移傳感器故障總結(jié)分析,基本原因如下幾點。

(1)調(diào)門閥桿防轉(zhuǎn)設(shè)計不合理,防轉(zhuǎn)桿間隙過大,在運行過程中閥桿轉(zhuǎn)動角度過大,導(dǎo)致LVDT鐵芯錯位斷裂。

(2)調(diào)門高頻振動大,導(dǎo)致LVDT鐵芯斷裂,或線圈故障、航空插頭松脫。

(3)調(diào)門門桿處高溫漏氣直吹LVDT位移傳感器,加快LVDT位移傳感器老化。

(4)檢修安裝工藝不過關(guān),LVDT鐵芯與線圈安裝不同軸,加快了鐵芯的磨損。

傳統(tǒng)的信號取樣處理方式一般有以下幾種:單路采樣——LVDT故障后反饋完全失去監(jiān)視;雙路采樣二取均值——單路故障后,反饋為好點的50%;雙路采樣二取高值——反饋向上跳變后,指令向下調(diào)節(jié),出現(xiàn)閥門突關(guān);雙路采樣二取接近指令——LVDT故障后,指令隨反饋波動嚴重。在LVDT斷裂后傳統(tǒng)方式應(yīng)變能力有局限性,容易導(dǎo)致閥門失控。

3 ?LVDT優(yōu)化改造背景技術(shù)

為解決汽輪機高壓調(diào)門LVDT位移傳感器容易斷裂,及其斷裂后引起的DEH控制系統(tǒng)閥體失控,某電廠專門對LVDT位移傳感器測量方式進行優(yōu)化,具體技術(shù)路線如下。

3.1 新型LVDT安裝設(shè)計方案

針對LVDT位移傳感器容易斷裂問題,采取新型LVDT安裝設(shè)計方案:在LVDT側(cè)裝有導(dǎo)向桿,在連接橫桿側(cè)裝有兩個萬向節(jié),實現(xiàn)在LVDT側(cè)“導(dǎo)向”、在連接橫桿側(cè)“卸力”的技術(shù)措施。同時在閥門引出桿和LVDT鐵芯的螺母連接處加裝彈簧緩沖,有效地抑制LVDT斷裂。

3.2 LVDT三重冗余就地安裝方式

針對傳統(tǒng)LVDT測量方式的局限性,采取一種新型測量取樣方式:就地安裝三支LVDT位移傳感器,實現(xiàn)反饋三重冗余控制。其中一支LVDT裝于防轉(zhuǎn)桿側(cè),另兩支LVDT裝于LVDT連桿側(cè)。位移連桿與LVDT組件連接采用關(guān)節(jié)軸承組件連接。關(guān)節(jié)軸承機構(gòu)配套固定襯套,安裝板焊接在閥門兩側(cè)。

3.3 LVDT三重冗余控制策略

三路LVDT反饋信號在正常情況下冗余選擇采用三取平均值,然后和指令比較,進行閥門閉環(huán)控制,這樣可進一步平滑LVDT波動;3個信號品質(zhì)均為好點時,有一路差值大于設(shè)定值,取另外兩路平均值;3個信號品質(zhì)均為好點時,三路差值均大于設(shè)定值,取最接近前選擇的一路。任何一路LVDT信號為壞點,另外兩路差值在設(shè)定的精度范圍內(nèi),取兩路平均值;另外兩路差值大于設(shè)定值,取接近指令的一路。

4 ?LVDT優(yōu)化改造實例

某電廠4號機LVDT優(yōu)化改造,實現(xiàn)高壓調(diào)門LVDT三重冗余測量,并模擬各種故障的信號剔除及選取,如LVDT斷線、元件鐵芯斷裂、信號升降速度過快、三支偏差大等,試驗情況良好,目前已經(jīng)投入正常使用。實現(xiàn)過程如下。

(1)就地安裝3支河埒LVDT位移傳感器。其中一支LVDT裝于防轉(zhuǎn)桿側(cè),另兩支LVDT裝于LVDT連桿側(cè)。位移連桿與LVDT組件連接采用關(guān)節(jié)軸承組件連接,關(guān)節(jié)軸承機構(gòu)配套固定襯套,安裝板焊接在閥門兩側(cè)。

(2)本優(yōu)化改造硬件采用MVP閥門卡件,采集和處理周期達到10ms,軟件基于GE新華公司提供的Mark VIe控制器,高性能的OC6000e系統(tǒng)平臺,伺服回路采用數(shù)字PID調(diào)節(jié),冗余輸入/輸出。由于單塊MVP50閥門控制卡只接收兩路LVDT信號,三重冗余方式每個調(diào)閥需要配置兩塊閥門控制卡,一主一輔。主閥門控制卡接收兩支LVDT反饋信號,并對三路LVDT信號進行邏輯選擇判斷,輸出作為閥門閉環(huán)控制反饋值;輔閥門控制卡則只接收一支LVDT反饋信號,轉(zhuǎn)換為電壓信號送至主閥門控制卡中的AI通道。

5 ?優(yōu)化改造驗收總結(jié)

(1)雙支專業(yè)加長型LVDT固定于同一支架,并采用專門的萬向節(jié)軸承連接閥體連桿,顯著地提高了LVDT元件的防轉(zhuǎn)、抗震能力。

(2)由于MVP閥門伺服控制模塊的運算周期達到10ms,大大快于普通系統(tǒng)組態(tài)的200ms,高調(diào)門的整個反饋采集和處理都在卡件內(nèi)部完成,因此三組LVDT冗余控制在快速切換中,油動機開度絲毫未受影響 ,有效地提高了閥門控制的穩(wěn)定性。

(3)相比于傳統(tǒng)的LVDT測量方式對LVDT故障處理的局限性,新型LVDT測量方式投入后,三重冗余采樣及其完善的組態(tài)能夠使信號容錯能力、邏輯故障判斷能力明顯提升。

(4)新型LVDT三重冗余測量方式投入后,試驗中在各種LVDT故障模式下,均能及時系統(tǒng)能夠剔除故障信號,保留正常信號,且故障點變好點后可以自由設(shè)置其投切時間。單從閉環(huán)控制角度講,做到真正意義上在線處理故障LVDT,顯著地提升了發(fā)電機組的穩(wěn)定性。

參考文獻

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