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300MW汽輪機(jī)真空系統(tǒng)節(jié)能改造

2019-10-14 02:27宋紅偉
科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2019年23期
關(guān)鍵詞:廠用電冷卻水

宋紅偉

摘 ? 要:本文主要介紹了江蘇徐礦綜合利用電廠的真空系統(tǒng)節(jié)能改造實(shí)施方案,方案是在原有兩臺(tái)并聯(lián)的真空泵基礎(chǔ)上加裝一臺(tái)羅茨水環(huán)真空泵組,通過(guò)兩種泵的結(jié)構(gòu)形式及異常事件分析,并進(jìn)行節(jié)能分析對(duì)比。改造后不僅有效提高了機(jī)組的真空,確保機(jī)組真空系統(tǒng)安全嚴(yán)密性,同時(shí)節(jié)省了廠用電,避免了夏季冷卻水溫太高,導(dǎo)致運(yùn)行水環(huán)真空泵汽蝕,影響機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性。

關(guān)鍵詞:真空系統(tǒng) ?水環(huán)真空泵 ?羅茨泵 ?廠用電 ?冷卻水

中圖分類號(hào):TK267 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1674-098X(2019)08(b)-0088-02

1 ?真空泵對(duì)比

目前300MW以上汽輪機(jī)組采用水環(huán)真空泵存在以下問(wèn)題:耗電量大,效率低,抽氣性能差,存在汽蝕現(xiàn)象,維修成本高。羅茨泵具有以下特點(diǎn):?jiǎn)?dòng)快,轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡擾動(dòng)小,振動(dòng)偏小,耗電小,節(jié)約廠用電,可靠性高。

2 ?異常事件分析

2.1 事件

2013年05月20日早班,14:40#2機(jī)組負(fù)荷280MW,2B循泵,2B真空泵運(yùn)行,因工業(yè)水需要停運(yùn),主值張某派人將真空泵泵冷卻水由工業(yè)水切換至循環(huán)水運(yùn)行,切換后真空由-94.5kPa迅速下降,匯報(bào)值長(zhǎng),立即手動(dòng)減負(fù)荷,并增啟2A偱泵,2A真空泵,14:50機(jī)組真空回升,由-92.5kPa上升并維持真空-94.4kPa。15:40工業(yè)水恢復(fù)運(yùn)行,將真空泵泵冷卻水由循環(huán)水切換至工業(yè)水運(yùn)行,15:28停運(yùn)2A真空泵,真空系統(tǒng)穩(wěn)定,維持兩臺(tái)循泵運(yùn)行。

2.2 原因分析

管式熱交換器冷卻水水源為兩路水源(循環(huán)水和工業(yè)水)且互為并聯(lián),循環(huán)水冷卻水壓力0.1~0.2MPa,冷卻水量25m?/h,水溫在20℃~35℃。工業(yè)水壓力0.3MPa,水溫在20℃~33℃。正常運(yùn)行時(shí)一般采用工業(yè)水進(jìn)行冷卻。因恰逢夏季且近期環(huán)境溫度較高,機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行,工業(yè)水在30℃左右,而循環(huán)水高達(dá)33℃,冷卻效果差,導(dǎo)致汽水分離器內(nèi)工作水溫高達(dá)40℃左右。根據(jù)經(jīng)驗(yàn):當(dāng)真空泵工作液溫度上升到35℃以上時(shí),工作液開(kāi)始汽化,真空泵性能惡化,抽氣性能變差,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行導(dǎo)致真空泵汽蝕。所以夏季氣溫高時(shí),水環(huán)真空泵抽氣能力下降、造成機(jī)組真空低,降低了機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性。

3 ?羅茨水環(huán)真空泵組節(jié)能改造方案分析

3.1 改造方案

如圖1所示,在原抽真空系統(tǒng)中并入一臺(tái)羅茨-水環(huán)真空泵組,通過(guò)其抽真空管道與原抽真空母管連接,同時(shí)在入口抽氣管道上裝設(shè)一個(gè)手動(dòng)閥和一個(gè)速關(guān)氣動(dòng)閥。

3.2 參數(shù)分析

根據(jù)羅茨泵的銘牌參數(shù),羅茨泵在抽吸干空氣量600L/s=2160m3/h,按照凝汽器背壓4.0kPa·a對(duì)應(yīng)的飽和蒸汽溫度28.98℃,凝汽器的過(guò)冷度為4.17℃,凝汽器被抽出的混合氣體溫度為:28.98-4.17=24.81(℃),24.81℃對(duì)應(yīng)的飽和蒸汽分壓為3.13kPa,那么混合氣體中干空氣的分壓4-3.13=0.87(kPa)。對(duì)于一臺(tái)體積流量為2160m3/h的抽吸設(shè)備,能夠抽吸的干空氣量為:2160×0.87/4=469.8(m3/h),由此可計(jì)算干空氣的質(zhì)量流量為469.8m3/h×4/101.3×273/(273+24.81)×1.29kg/m3=21.9kg/h。

結(jié)論:在300MW機(jī)組中通常配套的羅茨復(fù)合機(jī)組的氣量?jī)H為約21.9kg/h左右。

3.3 真空泵的抽氣量核算

試驗(yàn)測(cè)試表明:在背壓為5kPa時(shí),真空嚴(yán)密性小于等于200Pa/min的情況下,只要選擇一臺(tái)實(shí)際抽氣量大于1650m?/h的真空泵即可抽出漏入凝汽器真空系統(tǒng)的20kg/h的空氣,維持系統(tǒng)的真空。300MW濕冷機(jī)組在夏季的背壓可能上升到12kPa,在真空嚴(yán)密性小于400Pa/min的情況下,只要選擇一臺(tái)實(shí)際抽氣量大于1863m?/h的高效羅茨真空泵組即可抽出漏入凝汽器真空系統(tǒng)50kg/h的空氣,維持系統(tǒng)的真空。

4 ?羅茨水環(huán)真空泵組改造后對(duì)比

徐礦電廠300MW機(jī)組安裝羅茨水環(huán)抽真空泵組:型號(hào)WJ2ZJQ600,配套電機(jī)功率為30kW+18.5kW,經(jīng)調(diào)試正常后投入運(yùn)行,羅茨水環(huán)抽真空泵組的總電流約為37A,與原有大水環(huán)真空泵相比,節(jié)電率約80%。對(duì)比分析如表1所示。

5 ?結(jié)語(yǔ)

真空系統(tǒng)節(jié)能改造方案實(shí)施后,不僅有效提高了機(jī)組的真空,確保機(jī)組真空系統(tǒng)安全嚴(yán)密性,同時(shí)節(jié)省了廠用電,避免了夏季冷卻水溫太高,導(dǎo)致運(yùn)行水環(huán)真空泵汽蝕,對(duì)機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性不利的危害。

參考文獻(xiàn)

[1] 周蘭欣,林琦,周玉.水環(huán)式真空泵工作水溫度過(guò)高對(duì)機(jī)組真空的影響及應(yīng)對(duì)措施[J].電力建設(shè),2010,31(12):98-101.

[2] 劉濤,王軍太.提高水環(huán)真空泵效率研究[J].科技展望,2015,25(30):55

[3] 甘恒玉.探討如何提高水環(huán)式真空泵的運(yùn)行效率[J].山東工業(yè)技術(shù),2015(22):285.

[4] 劉海軍.汽輪機(jī)組運(yùn)行中凝汽器真空緩慢下降的原因與處理[J] 經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作信息,2006(19):128.

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