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基于IA平臺(tái)的秦山一期反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)性能優(yōu)化1)

2019-10-16 08:58:48
中國(guó)核電 2019年4期
關(guān)鍵詞:量程反應(yīng)堆組態(tài)

(中核核電運(yùn)行管理有限公司維修一處,浙江 海鹽 314300)

反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)就是使反應(yīng)堆堆芯產(chǎn)生的熱功率適應(yīng)于在蒸汽發(fā)生器中所吸收的功率,并使這兩種功率能夠達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,使反應(yīng)堆處于某一功率水平,進(jìn)而使二回路電功率與一回路核功率達(dá)到匹配,實(shí)現(xiàn)“堆跟機(jī)”功率控制。秦山一期30萬(wàn)kW機(jī)組通過采用折中的兼顧一、二回路的介于次高選平均溫度恒定和汽機(jī)壓力恒定的控制方案。通過次高選平均溫度與參考平均溫度(汽機(jī)沖動(dòng)室第一級(jí)壓力轉(zhuǎn)換而來)的偏差,按照既定的邏輯功能發(fā)出升降棒及棒速大小的信號(hào),使棒控系統(tǒng)參與反應(yīng)堆的控制;通過軸向功率偏差報(bào)警系統(tǒng)發(fā)出硼化與稀釋的指令來補(bǔ)償慢反應(yīng)性的變化[1]。因此,反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)性能的優(yōu)劣直接影響功率控制品質(zhì)。秦山一期118大修反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)改造,在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試過程中,遇到各種各樣的問題,本文從現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試過程中所遇到的典型問題為視角,從軸向功率偏差ΔI超目標(biāo)帶累計(jì)時(shí)間長(zhǎng)報(bào)警功能實(shí)現(xiàn)、DCS控制系統(tǒng)與舊設(shè)備接口量程匹配問題、計(jì)數(shù)器精度補(bǔ)償問題、人機(jī)界面工藝流程圖的開發(fā)、組態(tài)功能圖優(yōu)化等幾方面出發(fā)對(duì)功調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行性能優(yōu)化研究。

1 軸向功率偏差報(bào)警系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介

軸向功率偏差報(bào)警的目的是監(jiān)測(cè)堆芯軸向功率分布,防止局部功率過高,影響堆芯安全。主檢測(cè)參數(shù)是軸向功率偏移AO,當(dāng)實(shí)測(cè)的AO偏離預(yù)定的目標(biāo)帶時(shí),裝置發(fā)出報(bào)警信號(hào),由主控操作員手動(dòng)調(diào)硼,通過改變磞濃度,達(dá)到改變堆芯反應(yīng)性,從而使調(diào)節(jié)棒自動(dòng)改變其位置,故而改變堆芯軸向功率分布,使軸向偏移返回到目標(biāo)帶之內(nèi)。功率分布限制如圖1所示。

圖1 功率分布限制運(yùn)行圖

1)當(dāng)運(yùn)行熱功率在90%以上時(shí),軸向功率偏差達(dá)到±5%時(shí),必須在15 min內(nèi)完成以相應(yīng)動(dòng)作。

2)當(dāng)運(yùn)行功率在50%~90%,如果滿足相應(yīng)條件,則可繼續(xù)運(yùn)行。

3)在某一核功率水平P′下,對(duì)應(yīng)的軸向功率偏差ΔI′(%),軸向功率偏為ΔI′+3%或ΔI′-3%時(shí),軸向功率偏差報(bào)警系統(tǒng)會(huì)發(fā)出稀釋或硼化的信號(hào),操縱員根據(jù)不同的指令進(jìn)行調(diào)硼;當(dāng)軸向功率偏差達(dá)到ΔI′±5%時(shí),在觸發(fā)硼化或稀釋信號(hào)的同時(shí),還會(huì)將超目標(biāo)帶外累積時(shí)間送往主控盤臺(tái)計(jì)數(shù)器,如果在任意24 h之內(nèi),計(jì)數(shù)器累積時(shí)間達(dá)到1 h,將會(huì)發(fā)出ΔI在目標(biāo)帶外累計(jì)時(shí)間長(zhǎng)報(bào)警,要求降功率運(yùn)行。

2 現(xiàn)狀分析及存在的問題

秦山一期30萬(wàn)kW機(jī)組在118大修之前,反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)一直使用的??怂共_的SPEC200模擬卡件,眾所周知,模擬卡件體積大、參數(shù)調(diào)節(jié)可執(zhí)行性差、精度低、能耗高、發(fā)熱量大等等。118大修中,將原有的模擬卡件改造為基于IA平臺(tái)的DCS分散控制系統(tǒng),但是DCS控制系統(tǒng)與原有的其他接口系統(tǒng)之間存在很多其他的問題,在反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)改造的過程中,主要存在以下問題:

1)軸向功率偏差報(bào)警在以前的SPEC200的卡件中無法實(shí)現(xiàn)在任意24 h之內(nèi)累積計(jì)數(shù)。計(jì)數(shù)器的顯示不是任意24 h的累積時(shí)間,而是從上一次清零后開始的24 h之內(nèi)的累積時(shí)間計(jì)數(shù),這與原始設(shè)計(jì)不相符;原始設(shè)計(jì)的要求應(yīng)該解讀為:從任意時(shí)刻起,往前24 h以內(nèi)的累積時(shí)間計(jì)數(shù),將超出24 h的累積時(shí)間自動(dòng)清除,這樣就能保證任意時(shí)刻之前的24 h的累積時(shí)間,即為24 h長(zhǎng)度的隊(duì)列操作。按照原有的計(jì)數(shù)狀況會(huì)使得ΔI超目標(biāo)帶外累積時(shí)間長(zhǎng)報(bào)警失去了原有的意義,給主控操作員造成了困擾。

2)電核功率大表及ΔI超目標(biāo)帶計(jì)時(shí)器與DCS控制系統(tǒng)接口匹配問題。

3)在聯(lián)合調(diào)試的過程中,無法觀察到一些過程參量的具體數(shù)值變化,這使得邏輯輸出與判斷變得困難。

4)在每次大修完之后,根據(jù)PM大修項(xiàng)目要求,需要修改軸向功率偏差系統(tǒng)的目標(biāo)帶,按照現(xiàn)有設(shè)計(jì),由于每次修改都要在組態(tài)軟件中進(jìn)行,這樣做,提高了風(fēng)險(xiǎn),一旦失誤將其他組態(tài)修改,可能會(huì)造成很嚴(yán)重的后果。

綜上所述,反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)跟軸向功率偏差報(bào)警系統(tǒng)在一定程度上,或多或少存在一些急需優(yōu)化或者改進(jìn)的問題,有些問題影響系統(tǒng)功能、有些對(duì)設(shè)備正常使用造成困擾、有些反復(fù)性工作可能帶來嚴(yán)重的后果,為此,性能優(yōu)化工作迫在眉睫。

3 反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)性能優(yōu)化研究

反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)對(duì)于核電站而言至關(guān)重要,其調(diào)節(jié)性能及檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)的優(yōu)化品質(zhì)決定了投入使用時(shí)性能的優(yōu)劣。針對(duì)以上問題,做出了如下具體的性能優(yōu)化方案。

3.1 ΔI超目標(biāo)帶累計(jì)時(shí)間長(zhǎng)報(bào)警功能具體實(shí)現(xiàn)方法

軸向功率偏差報(bào)警系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)任意24 h以內(nèi)的累計(jì)時(shí)間計(jì)數(shù),先進(jìn)來的累計(jì)時(shí)間先出、后進(jìn)的時(shí)間后出,滿足隊(duì)列的基本定義。在IA平臺(tái)的DCS控制系統(tǒng)中沒有一個(gè)具體的功能模塊可以實(shí)現(xiàn),為此,根據(jù)DCS控制系統(tǒng)中現(xiàn)有的模塊,搭建其邏輯功能圖,如圖2所示。

圖2 計(jì)數(shù)時(shí)間塊原理圖

此原理圖說明如下:

圖2原理圖為計(jì)數(shù)器時(shí)間塊中的一個(gè),總共有1 440個(gè)這樣的時(shí)間計(jì)數(shù)塊,這是因?yàn)橛?jì)數(shù)器顯示量程是0~1 440 min,而一個(gè)計(jì)數(shù)塊的掃描周期t=5 s,在時(shí)間t之內(nèi)需要將1 440個(gè)計(jì)數(shù)塊全部掃描一遍,在掃描的同時(shí),n1~n12位寄存器存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)也會(huì)向前進(jìn)行移位操作,總共有n=12×1 440=17 280個(gè)位寄存器,具體操作如下,當(dāng)前位寄存器存儲(chǔ)狀態(tài)如圖3、圖4所示。

經(jīng)過t時(shí)間后,位寄存器向前移動(dòng)一位,其狀態(tài)如圖4所示。

由圖4可知,一個(gè)時(shí)間塊中12個(gè)寄存器數(shù)據(jù)全部進(jìn)入下一塊時(shí)間塊所需的時(shí)間如圖2所示的塊圖需要時(shí)間:

Δt=12·t=60 s

(1)

即為1 min,走完1 440個(gè)這樣的塊圖總時(shí)間為1 440 min=24 h,因此24 h以外的數(shù)據(jù)以隊(duì)列的形式出隊(duì)。第一個(gè)時(shí)間塊記錄前一分鐘的數(shù)據(jù)、第二個(gè)記錄前兩分鐘的數(shù)據(jù)…以此類推,第1 440個(gè)記錄最先進(jìn)來的前1 440 min進(jìn)來的數(shù)據(jù),這樣的動(dòng)作邏輯滿足設(shè)計(jì)要求,具體可設(shè)當(dāng)前時(shí)間狀態(tài)下,寄存器狀態(tài)為圖3所示,在經(jīng)過一個(gè)掃描周期t之后,入隊(duì)數(shù)據(jù)為k0,其他數(shù)據(jù)向前移位,而24+t時(shí)刻的數(shù)據(jù)k17 280出隊(duì),位寄存器數(shù)據(jù)記錄原則是當(dāng)ΔI超目標(biāo)帶累計(jì)時(shí)間信號(hào)長(zhǎng)時(shí)間存在時(shí),n1~n1 440中對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄為“1”,無超目標(biāo)帶累計(jì)時(shí)間信號(hào)時(shí)為0,由以上結(jié)果可以得出,24 h中超目標(biāo)帶累計(jì)總時(shí)間,其計(jì)算公式如下:

(2)

式中:當(dāng)有計(jì)數(shù)信號(hào)時(shí),ki=1;反之,ki=0,t=5 s,T單位為秒(s)。此數(shù)值T經(jīng)過量程轉(zhuǎn)換處理為標(biāo)準(zhǔn)的4~20 mA的信號(hào)輸出到CB-522盤臺(tái)的超目標(biāo)帶計(jì)數(shù)器上;當(dāng)復(fù)位信號(hào)出現(xiàn)時(shí),所有的寄存器數(shù)據(jù)置“0”,這樣時(shí)間T=0,實(shí)現(xiàn)復(fù)位功能。2018年6月5日下午14:32在冷態(tài)調(diào)試的過程中,在工程師站中讓目標(biāo)帶累計(jì)計(jì)數(shù)信號(hào)強(qiáng)制輸出,讓計(jì)數(shù)器記錄74 min的時(shí)間長(zhǎng)度,并且于第二天2018年6月6日下午去觀察,當(dāng)時(shí)觀察時(shí)間為14:38,超過24 h 6 min,其顯示結(jié)果為“68”,因此此設(shè)計(jì)方案滿足要求,在下午14:46開始觀察,經(jīng)過1 min左右,CB-522盤臺(tái)光字牌上的“ΔI超目標(biāo)帶累計(jì)時(shí)間長(zhǎng)”報(bào)警出現(xiàn),按CB-522盤臺(tái)上的“計(jì)數(shù)器復(fù)位按鈕”,報(bào)警消失,并且計(jì)數(shù)器清零。

圖3 當(dāng)前時(shí)間位寄存器狀態(tài)

圖4 位寄存器當(dāng)前時(shí)間與t時(shí)間之后狀態(tài)對(duì)比圖

3.2 基于DCS控制系統(tǒng)的零點(diǎn)漂移及量程調(diào)整解決方案

電核功率大表作為核電站發(fā)電指示的一雙眼睛,對(duì)操縱員而言,其作用不言而喻,正確的數(shù)值指示是必要的前提,系統(tǒng)改造之后,其顯示不是按照既定的指示變化,而數(shù)字化的系統(tǒng)的好處是就是數(shù)字運(yùn)算處理能力更加強(qiáng)大,可以按照一定的要求與舊設(shè)備進(jìn)行匹配,以電核功率大表為例具體操作方法如下。

為了得出電核功率大表的線性關(guān)系,調(diào)試人員在其相應(yīng)的端子加上不同的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源電壓,對(duì)大表進(jìn)行校驗(yàn),記錄如表1所示。

表1 電功率大表校驗(yàn)記錄

(3)

當(dāng)Pe=467 MWt時(shí)有:

(4)

所對(duì)應(yīng)的電壓由于電功率大表其卡件轉(zhuǎn)換關(guān)系為輸入4~20 mA—轉(zhuǎn)換為0~156%—輸出為0~10 V,0~10 V的信號(hào)經(jīng)過電功率大表信號(hào)數(shù)據(jù)采集處理,顯示為電功率大小,此時(shí)DCS組態(tài)中相應(yīng)參數(shù)為:

(5)

(6)

式中,LSCO1為量程下限、HSCO1為量程上限,LOLIM為低限幅值、HOLIM為高限幅值,按此限幅范圍內(nèi)的百分比,將FOXVIEW對(duì)應(yīng)模塊的“A/M”按鈕切換至“M”,強(qiáng)制送出標(biāo)準(zhǔn)百分比信號(hào),其輸入輸出如表2所示。

表2 電功率表第一次工程師站強(qiáng)制信號(hào)輸出記錄表

由于輸出為電壓信號(hào),所以由線損導(dǎo)致指示偏低的因素需要考慮。因此,為了輸出同樣的百分比變化時(shí),讓DCS輸出卡件電壓增大,在輸出電壓量程0~10 V不變的前提下,必須縮小量程,具體校表修正過程如下:

最大相對(duì)誤差大小為:

(7)

式中,Δ為絕對(duì)誤差大小為2,L為真值,其大小為468,帶入計(jì)算可得:

洋蔥屬于百合科蔥屬類植物,又被成為圓蔥。其糖類、蛋白質(zhì)維生素以及礦物質(zhì)含量都非常豐富,在我國(guó)的南北方都有廣泛的種植。隨著我國(guó)人民生活水平的提高,對(duì)于農(nóng)作物的品質(zhì)要求也隨著上升。為了更好的達(dá)到提升洋蔥品質(zhì)到無公害標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo),對(duì)洋蔥的無公害種植以及病蟲害防治技術(shù)進(jìn)行研究是非常有必要的。

δ=0.427 350 427 35%

(8)

因此,為了讓其滿足性能要求,保持低位量程限電壓限值及顯示,將量程低位也進(jìn)行縮放,高位也進(jìn)行縮放,將量程大小整體縮小δ=0.427 350 427 35%求解過程如下:

圖5 曲線校正示意圖

由圖5可得:

(9)

由上式可求得:

(10)

在DCS組態(tài)圖中,修改其量程大?。?/p>

(11)

經(jīng)過修改后第二次校驗(yàn)數(shù)據(jù)如表3所示。

表3 電功率表第二次工程師站強(qiáng)制信號(hào)輸出記錄表

經(jīng)過第二次校正之后,電功率大表線性度非常好,滿足設(shè)計(jì)要求。

對(duì)于核功率大表而言,用同樣的方法,對(duì)大表進(jìn)行校驗(yàn),在CP5083機(jī)柜中相應(yīng)的端子上加標(biāo)準(zhǔn)的直流電壓,以此來求解其線性度,由秦山一期原始設(shè)計(jì)規(guī)格可知,100%電功率對(duì)應(yīng)的核功率應(yīng)該為966 MW,因此,具體數(shù)據(jù)如表4所示。

表4 核功率大表校驗(yàn)記錄表

經(jīng)過擬合可得曲線PN = 122.46U-11.728可得,當(dāng)PN =0時(shí)核功率百分比為0,U=0.095 V≈0.1 V。此點(diǎn)滿足實(shí)際校驗(yàn)零點(diǎn)U=0.1 V。

(12)

當(dāng)PN=1 159,即核功率為120%時(shí),U=9.56V:

(13)

式中,PN為核功率大小,單位為兆瓦(MW);U為對(duì)應(yīng)卡件應(yīng)該輸出的電壓值,單位為伏特(V)P相對(duì)核功率,單位為%,由式(1-5)(1-6)可得,當(dāng)U=0時(shí),可得P=-1.268 5%;當(dāng)U=10時(shí),P=-125.581%在DCS組態(tài)中相應(yīng)參數(shù)為:

(14)

(15)

式中,LSCO1為量程下限、HSCO1為核功率表的量程上限,LOLIM為低限幅值、HOLIM為高限幅值,按此限幅范圍內(nèi)的百分比,將FOXVIEW對(duì)應(yīng)模塊的“A/M”按鈕切換至“M”,強(qiáng)制送出標(biāo)準(zhǔn)百分比信號(hào),其輸入輸出如表5所示。

表5 核功率表第一次工程師站強(qiáng)制信號(hào)輸出記錄表

由表5可以看出核功率大表在低位時(shí)線性度很好,在高位時(shí),絕對(duì)誤差最大為1 MW,如果要滿足現(xiàn)有的要求,就需要在相同百分比條件下其電壓值增大,核功率大表才能滿足要求,由此可以計(jì)算出其相對(duì)誤差大小為:

=0.086 281 276 96%

(16)

式中,Δ為絕對(duì)誤差大小為1,L為真值,其大小為1 159,帶入計(jì)算可得:

δ=0.086 281 276 96%

(17)

因此,為了讓其滿足性能要求,保持低位量程限值不變,將高位量程縮小δ=0.086 281 276 96%后,可得:

(18)

再次按照上述方法對(duì)核功率大表進(jìn)行校驗(yàn)時(shí),輸出記錄如表6所示。

表6 核功率表第二次工程師站強(qiáng)制信號(hào)輸出數(shù)據(jù)

由表6可知,其線性度滿足要求。

電功率大表由于零點(diǎn)附近跟滿量程附近都存在偏差,因此,通過量程上下限都調(diào)整且零點(diǎn)不變的方式進(jìn)行調(diào)節(jié);而核功率大表只在滿量程附近存在很小的偏差,因此,不調(diào)節(jié)其量程下限來達(dá)到調(diào)節(jié)核功率大表線性度的要求。

用同樣的方法對(duì)電功率大表跟ΔI超目標(biāo)帶計(jì)時(shí)器同樣適用,經(jīng)過對(duì)設(shè)備的調(diào)零、調(diào)滿,根據(jù)自身需求對(duì)輸入到設(shè)備的信號(hào)卡件進(jìn)行量程的遷移與調(diào)整,使設(shè)備工作在要求的范圍內(nèi)。

3.3 功調(diào)系統(tǒng)過程參數(shù)工藝流程圖開發(fā)與應(yīng)用

秦山一期核電站反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)可以根據(jù)冷卻劑平均溫度通道、參考平均溫度通道、功率失配通道三個(gè)通道的綜合偏差大小,按照既定的邏輯發(fā)出報(bào)警、硼化、稀釋、動(dòng)棒指令,以此來達(dá)調(diào)節(jié)反應(yīng)堆功率與汽機(jī)功率匹配的目的,三通道的過程參數(shù)對(duì)于運(yùn)行人員、維修調(diào)試人員都有很大的作用,為此,開發(fā)了基于FOXDRAW的反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)的過程參數(shù)工藝流程,在DCS控制系統(tǒng)中,經(jīng)過組態(tài)圖的優(yōu)化,使得這一項(xiàng)工作只需要在FOXVIEW的畫面中特定的輸入框圖中輸入物理組給定的軸偏數(shù)值大小,系統(tǒng)就可以按照一定的邏輯運(yùn)算完成對(duì)目標(biāo)帶的調(diào)節(jié)工作,這在極大程度上降低了其他組態(tài)參數(shù)修改的可能性,同時(shí)提高了維修工作效率,避免了因人因失誤而造成的風(fēng)險(xiǎn)。具體如圖6所示。

通過此流程圖,可以很便捷地觀看系統(tǒng)運(yùn)行中的參數(shù)變化情況,并且對(duì)其中的過程參數(shù)值尤其是功率適配通道的參數(shù)評(píng)估更準(zhǔn)確,使功調(diào)系統(tǒng)使用性能完善,用戶體驗(yàn)更加友好。

圖6 功調(diào)系統(tǒng)過程參數(shù)工藝流程圖

3.4 ΔI目標(biāo)值組態(tài)功能圖優(yōu)化

DCS組態(tài)軟件中存在一個(gè)叫AIN的功能塊圖,其數(shù)值大小可以與FOXVIEW中的畫面對(duì)其直接進(jìn)行賦值操作,這使得ΔI目標(biāo)值直接不通過組態(tài)軟件下裝成為了可能性,通過CHARC模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,CHARC模塊是通過構(gòu)建最多20個(gè)段的“分段”線性特征曲線來表征模擬信號(hào)的變化,在操作應(yīng)用中,該塊根據(jù)輸入值和用戶指定的特征曲線生成輸出值大小[2]。具體如圖7所示。

圖7 軸偏目標(biāo)帶組態(tài)優(yōu)化功能圖

其原理說明如下:

由物理組提供滿功率情況下的ΔI給定值,則ΔI上、ΔI下可由以下公式確定:

(19)

由次高選核功率與軸向功率偏差關(guān)系可以計(jì)算出ΔI目標(biāo)值:

ΔI目標(biāo)值=-ΔI給定·PN_SEL

(20)

式中,PN_SEL—次高選核功率百分比。

ΔI目標(biāo)值送至加法模塊與ΔI實(shí)測(cè)值計(jì)算偏差,根據(jù)偏差及報(bào)警限值,發(fā)出相應(yīng)的指令。

4.結(jié)論

反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)無論是在冷態(tài)調(diào)試、聯(lián)合仿真、熱態(tài)功率平臺(tái)試驗(yàn)中都經(jīng)受住了考驗(yàn),其性能的優(yōu)化是非常成功的。

1) 電核功率大表在整個(gè)熱態(tài)升功率的過程中一直指示精確,誤差在符合設(shè)計(jì)要求。

2) ΔI超目標(biāo)帶累計(jì)時(shí)間長(zhǎng)的功能在冷態(tài)調(diào)試及75%功率平臺(tái)功率分布試驗(yàn)中得到了充分驗(yàn)證,證明其準(zhǔn)確、有效。

3) ΔI組態(tài)圖優(yōu)化在75%功率平臺(tái)功率分布試驗(yàn)完成后,由物理組提供滿功率對(duì)應(yīng)的ΔI值,通過在FOXVIEW中進(jìn)行修改,目標(biāo)帶隨之被更改,操作簡(jiǎn)單可靠、無風(fēng)險(xiǎn)。

4) 功調(diào)系統(tǒng)過程參數(shù)工藝流程圖在整個(gè)熱態(tài)試驗(yàn)中,如30%平臺(tái)試驗(yàn)、50%平臺(tái)試驗(yàn)、RUNBACK試驗(yàn)、甩負(fù)荷試驗(yàn)、75%功率平臺(tái)試驗(yàn)中、100%功率平臺(tái)試驗(yàn)中為儀控人員實(shí)時(shí)監(jiān)控功調(diào)系統(tǒng)的過程參數(shù)提供了很大的便利,通過過程參數(shù)的大小與變化趨勢(shì)就可以方便的判斷反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)是否有異常。

通過冷態(tài)到熱態(tài)再到功率運(yùn)行狀態(tài)的一系列試驗(yàn),充分驗(yàn)證了經(jīng)過優(yōu)化后的反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)性能良好、符合設(shè)計(jì)要求。說明對(duì)應(yīng)反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究是非常可行的也是很必要的。

5 總結(jié)與展望

DCS控制系統(tǒng)在電廠被廣泛使用,而控制系統(tǒng)的參數(shù)優(yōu)化問題在新建電廠調(diào)試或者現(xiàn)有電廠改造的過程中是調(diào)試人員經(jīng)常需要面對(duì)的難題。本文以秦山一期30萬(wàn)kW機(jī)組反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)為視角,將數(shù)字化改造過程中碰到的問題及解決方案做出歸納總結(jié),希望本文可以為同行業(yè)的從業(yè)人員在調(diào)試或改造時(shí)提供解決此類問題的解決思路與方法。

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