楊智(中國石油寧夏石化分公司)
寧夏石化公司煉油廠260×104t/a 催化裂化裝置再生煙氣排放量為438 240 m3/h(標(biāo)況),煙氣中污染物排放數(shù)值:SO2為528 mg/m3、NOx為313 mg/m3、粉塵為78.6 mg/m3(標(biāo)況)。隨著環(huán)境保護(hù)新形式的工作要求不斷提高,公司于2013 年增設(shè)煙氣脫硫設(shè)施、于2017 年增設(shè)煙氣脫硝設(shè)施。并對脫硫脫硝設(shè)施運(yùn)行過程中存在的問題進(jìn)行優(yōu)化改造,保證外排煙氣中污染物排放濃度及外排污水COD 指標(biāo)達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)要求(SO2值小于50 mg/m3、NOx 值小于100 mg/m3、粉塵值小于30 mg/m3、COD 小于60 mg/L),提高周邊地區(qū)空氣質(zhì)量。
煙氣脫硫設(shè)施由中國石油工程建設(shè)公司大連設(shè)計分公司設(shè)計,采用ExxonMobil 公司的噴射文丘里(JEV)濕氣洗滌系統(tǒng)。
催化煙氣以水平方式進(jìn)入噴射文丘里管,文丘里管上部噴射循環(huán)液,由于液體的抽吸作用,煙氣與循環(huán)液在喉徑處劇烈混合,經(jīng)擴(kuò)散段后進(jìn)入彎頭處脫除SO2及固體顆粒物[1-3]。煙氣與循環(huán)液以切線方式進(jìn)入洗滌塔,氣體經(jīng)過煙囪塔盤、格里其規(guī)整填料分離出游離水后直排大氣,凈化煙氣中固體顆粒和SO2含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于排放濃度限值。設(shè)置洗滌塔循環(huán)泵,將循環(huán)液自塔底抽出,送至各文丘里管噴射器入口,用于增壓催化煙氣,吸收煙氣中的SO2、顆粒物等雜質(zhì)。30%的NaOH 堿液送至洗滌塔底部。采用濃水或新鮮水作為洗滌塔補(bǔ)充水。操作過程中需要連續(xù)補(bǔ)充水和堿,并排出一小股廢液進(jìn)入排液處理系統(tǒng)。2015 年對氧化罐進(jìn)行改造,在罐底增設(shè)了兩組自制的樹枝狀曝氣管,通入工藝風(fēng),借以增加氧化罐曝氣量,通過對氧化罐改造,外排水COD 控制在120 mg/L。
煙氣脫硝設(shè)施由中國石油工程建設(shè)公司華東設(shè)計分公司設(shè)計,采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術(shù)。
余熱鍋爐焚燒煙氣自上而下,依次經(jīng)過高低溫過熱段、蒸發(fā)段,然后進(jìn)入SCR 脫硝反應(yīng)器;來自氨區(qū)單元氨氣緩沖罐的氨氣進(jìn)入氨空氣混合器,稀釋空氣經(jīng)稀釋風(fēng)加熱系統(tǒng)加熱后,與氨氣在氨空氣混合器中充分混合,將氨氣充分混合稀釋到5%濃度以下,氨空混合氣經(jīng)過噴氨格柵噴入煙道的煙氣中;充分混合后的還原劑氨氣和煙氣中的NOx 在催化劑的作用下發(fā)生反應(yīng),生成N2和H2O[4-6]。凈化后的煙氣在SCR 脫硝反應(yīng)器下部經(jīng)過余熱鍋爐省煤器,最后經(jīng)煙道進(jìn)入煙氣脫硫單元。催化劑為蜂窩式催化劑,采用上下兩層方式布置。為防止積灰,為每層催化劑設(shè)置蒸汽吹灰器。設(shè)置氮氣吹掃系統(tǒng),在脫硝系統(tǒng)啟停時對管道中的氨進(jìn)行置換,防止事故發(fā)生。
新的排放指標(biāo)執(zhí)行以來,煙氣脫硫設(shè)施運(yùn)行中出現(xiàn)外排水COD 超標(biāo)問題,不能滿足直排指標(biāo)60 mg/L 的要求,導(dǎo)致外排水只能進(jìn)入污水處理廠進(jìn)行再次處理,給污水處理廠帶來影響。針對煙氣脫硫設(shè)施外排污水中COD 值長期存在超標(biāo)現(xiàn)象,制定長期攻關(guān)計劃,做出以下技術(shù)改造。
2017 年經(jīng)過對氧化罐補(bǔ)堿注入點的摸索排查,發(fā)現(xiàn)原注入點與氧化罐pH 不能及時匹配,增加氧化罐頂部補(bǔ)堿注入點并加強(qiáng)現(xiàn)場pH 比對,優(yōu)化系統(tǒng)注堿量,改造如圖1 所示。在2018 年增加了二級氧化系統(tǒng),外排水COD 控制在60 mg/L 以內(nèi)。此系統(tǒng)為新增一套污水氧化系統(tǒng)的方法解決外排污水中COD 值存在超標(biāo)現(xiàn)象,即在原澄清器和原氧化罐之間增設(shè)一套氧化系統(tǒng)(包括氧化罐、氧化風(fēng)機(jī)、氧化循環(huán)泵),改造如圖2 所示。
圖1 氧化罐機(jī)增堿線注入點流程
圖2 兩級氧化系統(tǒng)改造
煙氣脫硝設(shè)施2017 年8 月運(yùn)行以來,出現(xiàn)的問題為脫硝入口煙氣NOx 實測濃度比設(shè)計值低的多,導(dǎo)致氨氣注入量不易調(diào)節(jié);脫硝床層反應(yīng)溫度南側(cè)測點比東西兩側(cè)測點偏高70 ℃,導(dǎo)致脫硝反應(yīng)溫度不能準(zhǔn)確判斷;脫硝裝置配套中壓蒸汽吹灰器,在運(yùn)行期間吹灰器震動較大、卡澀故障較頻繁;脫硝設(shè)施投用以來,氨逃逸表檢測偏差較大,不能真實反應(yīng)氨逃逸量。針對煙氣脫硝設(shè)施運(yùn)行問題,為保證煙氣NOx 達(dá)標(biāo)排放,做出了以下技術(shù)改造。
1)在原注氨調(diào)節(jié)閥旁增加了小流量注氨調(diào)節(jié)閥,氨氣最大量由52.03 m3/h(標(biāo)況)降至19 m3/h(標(biāo)況),經(jīng)過近一年操作,能夠滿足當(dāng)前催化操作條件下調(diào)整使用,且當(dāng)前注氨調(diào)節(jié)閥已投自動控制調(diào)節(jié)。
2)脫硝反應(yīng)溫度偏差較大是由于南側(cè)測點檢測到爐內(nèi)局部短路未換熱煙氣的溫度,故在原安裝位置旁重新開孔,熱電偶長度由800 mm變?yōu)? 200 mm。改造后,脫硝反應(yīng)溫度偏差降至15 ℃以內(nèi),為脫硝設(shè)施平穩(wěn)操作提供真實數(shù)據(jù)。新熱偶開孔位置如圖3 所示。
圖3 新熱偶開孔位置
3)為消除中壓蒸汽吹灰器震動較大、卡澀故障較頻繁的隱患,保證中壓蒸汽吹灰器正常運(yùn)行,在吹灰器蒸汽主管上新增自立式減壓閥。改造后蒸汽吹灰器運(yùn)行平穩(wěn),保證了脫硝反應(yīng)床層穩(wěn)定運(yùn)行。
4)針對氨逃逸表檢測問題,先期由選取預(yù)留采樣口進(jìn)行激光檢測,到激光抽取式改造,再到選取在不同位置改回原內(nèi)置式激光檢測。調(diào)試后氨逃逸表數(shù)值顯現(xiàn)出變化趨勢,但根據(jù)注氨量的調(diào)整,氨逃逸表數(shù)值變化較大,且數(shù)值最高在10×10-6,設(shè)計要求氨逃逸監(jiān)控數(shù)值在3×10-6以內(nèi),目前注氨量與理論需氨量數(shù)值基本一致時,氨逃逸表數(shù)值4×10-6,判斷此氨逃逸表還存在異常,不能真實反應(yīng)實際煙氣中氨逃逸數(shù)值。目前在保證環(huán)保指標(biāo)排放達(dá)標(biāo)前提下,控制單臺爐煙氣出口NOx 數(shù)值不低于20 mg/m3(標(biāo)況),以盡可能降低實際氨逃逸量。氨逃逸表改造如圖4 所示。
2018 年4 月25 日新增二級氧化系統(tǒng)改造完畢并投用,投用前外排水COD 數(shù)值波動較大且不能滿足新排放指標(biāo)60 mg/L 的要求,最高甚至達(dá)到100 mg/L以上。投用后外排水COD 數(shù)據(jù)較投用前波動變小,且97%的數(shù)據(jù)滿足新排放指標(biāo)60 mg/L 以下,達(dá)到了當(dāng)時改造的預(yù)期目標(biāo)。2018 年2 月—9 月外排水COD 數(shù)值趨勢見圖5。
圖5 2018 年2 月—9 月外排水COD 指標(biāo)趨勢
經(jīng)過對脫硫脫硝設(shè)施運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題的改造,目前設(shè)施運(yùn)行平穩(wěn),除氨逃逸表其余各項改造都達(dá)到了預(yù)期效果。2018 年寧夏石化公司催化裂化裝置再生煙氣污染物處理設(shè)施運(yùn)行平穩(wěn)(表1)。全年污染物SO2減排1 158.6 t、NOx 減排482.2 t、粉塵減排90.1 t。
表1 2018 年A 爐再生煙氣直排口監(jiān)測數(shù)據(jù)
隨著國家對節(jié)能減排工作的日益重視,污染物排放指標(biāo)會更加嚴(yán)厲,結(jié)合現(xiàn)有的脫硝技術(shù)、設(shè)備結(jié)構(gòu)及工藝還需進(jìn)一步改進(jìn)完善。為使催化裂化裝置再生煙氣獲得最佳的凈化效果,在工程設(shè)計中,煙氣脫硫脫硝設(shè)施的設(shè)備和工藝參數(shù)根據(jù)實際具體運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)整,后面將繼續(xù)優(yōu)化操作參數(shù),持續(xù)對氨逃逸表進(jìn)行探討,保證污染物達(dá)到最低排放。