甘文海 劉培雄 贠發(fā)天 潘竟科
摘 要:壓濾機(jī)是干法乙炔生產(chǎn)裝置中電石渣處理系統(tǒng)的重要設(shè)備。結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,并對其運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,通過加入自動控制代替人工控制。
關(guān)鍵詞:壓濾機(jī);進(jìn)料量;水份;自動控制
1 改造背景
乙炔生產(chǎn)主要有兩種工藝,一是干法乙炔生產(chǎn)工藝法,二是濕法乙炔生產(chǎn)工藝法。從經(jīng)濟(jì)、安全、環(huán)保及運(yùn)行操作方面來對比,干法乙炔工藝法具有明顯優(yōu)勢。在干法乙炔生產(chǎn)過程中,電石與水反應(yīng)會產(chǎn)生大量副產(chǎn)物氫化鈣(俗稱電石渣漿),目前國內(nèi)的乙炔生產(chǎn)企業(yè)都采用電石渣漿上清液回用工藝,這種工藝采用壓濾機(jī)對電石渣漿進(jìn)行固液分離,上清液回用至發(fā)生器,電石渣濾餅用于水泥生產(chǎn)。甘肅金泥干法乙炔有限責(zé)任公司為16萬t/a乙炔裝置,擁有一臺型號為XAYZ250/1250-U的增強(qiáng)聚丙烯壓濾機(jī),上料時需崗位工根據(jù)現(xiàn)場壓力表壓力與渣漿泵電流進(jìn)行判斷,操作滯后,職工勞動強(qiáng)度大,壓濾機(jī)進(jìn)料滿否不能很好控制,導(dǎo)致壓濾機(jī)工作效率低,經(jīng)研究后決定對壓濾機(jī)進(jìn)行改造,采用壓濾機(jī)進(jìn)料量和壓力自動控制的方法完成上料。
2 改造方案
2.1 壓濾機(jī)概述
增強(qiáng)聚丙烯壓濾機(jī),規(guī)格型號:XAYZ250/1250-U,過濾面積:250m2;濾室容積:3.75m3;濾板:93塊;設(shè)計(jì)日處理能力:960m3電石渣漿;壓濾后電石渣含水率:30%-33%;濾板尺寸:1250*1250*65mm;濾板材質(zhì):增強(qiáng)聚丙烯;濾布數(shù)量:93塊;濾布規(guī)格:2720*1310mm;濾布材質(zhì):綿綸;濾餅厚度:30mm;工作過濾壓力≤0.6MPa;濾板耐溫:0~100℃;最大液壓保護(hù)壓力:25MPa;液壓壓緊工作壓力:19~20MPa;濾板耐酸堿度:2 2.2 改造前操作流程 壓濾機(jī)操作時至少需要2人,一人在濃縮池下渣漿泵房與中控室聯(lián)系啟動渣漿泵,開啟渣漿泵出口閥,另一人開啟壓濾廠房壓濾機(jī)進(jìn)口閥,查看現(xiàn)場壓力表的表顯數(shù)值并聯(lián)系中控查看渣漿泵電流,通過上述兩參數(shù)來判斷壓濾機(jī)是否上渣完成,因現(xiàn)場壓力不穩(wěn),壓力表波動較大,操作滯后,職工勞動強(qiáng)度較大。 2.3 改造方案 在渣漿泵出口原手動閥后再增加一臺止回閥,壓濾機(jī)渣漿進(jìn)口原現(xiàn)場壓力表200mm處安裝0-1.0MPa壓力變送器一臺,吹壓濾機(jī)濾餅壓縮空氣管道上增加防爆電磁閥一臺,控制吹氣電磁閥與進(jìn)壓濾機(jī)料漿壓力信號全部接入中控DCS系統(tǒng),可通過中控啟動渣漿泵,根據(jù)壓力變送器的反饋數(shù)值來掌握進(jìn)料量的情況,控制濾餅含水在35%以內(nèi)壓濾機(jī)處于最佳工作狀態(tài),經(jīng)過多次試驗(yàn),當(dāng)壓力達(dá)到0.45MPa時,渣漿泵自動停止,延時60s電磁閥動作開始吹干,2.0h停止,壓濾物料含水穩(wěn)定(控制在:30-35%),卸料速度快。 3 進(jìn)料時注意的問題 進(jìn)料中壓力控制太高造成中心孔堵塞,壓縮空氣對壓濾機(jī)后半部分吹掃不足,濾餅水份較高,且吹掃時間長。 壓濾機(jī)進(jìn)料壓力隨進(jìn)料時間逐步升高,初始壓力一般在0.2MPa,渣漿泵電流45-48A,隨壓力升高電流逐步下降到36A時,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)跳停壓力0.45MPa。 渣漿泵自動跳停后,開啟吹掃壓縮空氣,壓力變送器檢測的數(shù)值其實(shí)為吹掃壓縮空氣壓力,初始壓力在0.5MPa,流量為700m3/h,隨濾餅含水減低,阻力減小,吹掃空氣壓力會逐步降低到0.12MPa,而流量會逐步升高,達(dá)到900m3/h。 濾餅水分控制對卸料影響非常大,合適的水份對卸料非常有幫助,水份較大會附著在濾布上,不易脫落,附著率大,清理速度較慢,吹掃時間長,造成壓縮空氣浪費(fèi),濾布破損機(jī)率較大,濾餅水份控制在:30-35%。 4 總結(jié) 通過上述壓濾機(jī)進(jìn)料壓力及泵體電流的自控改造解決了之前靠人工控制機(jī)泵進(jìn)出口電流和觀察就地壓力表無法及時控制料漿上滿情況和壓濾機(jī)效率不高的問題,提高了壓濾機(jī)工作效率,相對之前的控制模式,改造成本低,自控系統(tǒng)的不斷完善,助推了生產(chǎn)質(zhì)量和效率的提高。 參考文獻(xiàn): [1]劉建民.用PLC實(shí)現(xiàn)立式壓濾機(jī)的全自動控制[J].自動化應(yīng)用,2010(03). [2]楊青云.壓濾機(jī)液壓系統(tǒng)動力模塊分析與改進(jìn)設(shè)計(jì)[J].機(jī)械管理開發(fā),2018(09).