李棟 江福英
摘 要:本文介紹焦?fàn)t煤氣制甲醇工藝過(guò)程中的一種除塵凈化技術(shù)。該技術(shù)采用纖維除塵器對(duì)焦?fàn)t煤氣進(jìn)行過(guò)濾除雜質(zhì),降低進(jìn)入系統(tǒng)煤氣中粉塵、焦油及萘等雜質(zhì)含量,降低甲醇系統(tǒng)設(shè)備損壞頻次;設(shè)計(jì)在線清洗流程,進(jìn)行纖維除塵器在線清洗,既保證生產(chǎn)連續(xù)性,又大大減少了原設(shè)計(jì)中更換運(yùn)行材料的費(fèi)用,降低運(yùn)行成本。
關(guān)鍵詞:纖維床;焦?fàn)t煤氣;甲醇;粉塵;清洗
1 引言
根據(jù)原料的不同,目前工業(yè)甲醇生產(chǎn)方式主要分為煤制甲醇、天然氣制甲醇、焦?fàn)t煤氣制甲醇三種方式。采用焦化工藝得到的焦?fàn)t煤氣,其間夾帶部分粉塵、焦油、萘、苯、氨等物質(zhì),通過(guò)化產(chǎn)系統(tǒng)的除塵、除焦油、脫硫、洗脫苯、洗萘等過(guò)程,去除大部分的焦油、粉塵、苯、氨、萘等物質(zhì)。自化產(chǎn)氣柜后焦?fàn)t煤氣,通過(guò)干脫塔裝置處理后,進(jìn)入甲醇生產(chǎn)系統(tǒng),經(jīng)過(guò)壓縮、精脫硫轉(zhuǎn)化、合成精餾,得到滿足GB/T338-2011要求的甲醇。在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中,根據(jù)干脫運(yùn)行壓差情況,需要定期進(jìn)行干脫塔切除處理,更換內(nèi)部吸附材料,對(duì)焦?fàn)t煤氣進(jìn)行凈化過(guò)程,確保甲醇系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
本公司采用焦?fàn)t煤氣制甲醇的生產(chǎn)工藝,干脫塔設(shè)備設(shè)計(jì)為2臺(tái),一開一備,單臺(tái)煤氣處理量為30000Nm3/h,設(shè)計(jì)形式為四框式干脫塔,內(nèi)部裝填活性炭及吸油劑材料進(jìn)行焦?fàn)t煤氣凈化處理。
2 運(yùn)行問題及分析
①甲醇生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,干脫塔運(yùn)行壓差升高后,需定期進(jìn)行內(nèi)部材料更換,增加生產(chǎn)成本;
②夏季煤氣指標(biāo)波動(dòng)大的情況下,導(dǎo)致甲醇后系統(tǒng)精脫硫多次出現(xiàn)運(yùn)行阻力升高及壓縮機(jī)氣閥頻繁更換等一系列的問題,影響生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定及生產(chǎn)成本升高,主要問題如下:
a.干脫塔運(yùn)行阻力過(guò)高,導(dǎo)致進(jìn)入壓縮機(jī)前煤氣壓力低,存在聯(lián)鎖停機(jī)風(fēng)險(xiǎn),危及系統(tǒng)安全運(yùn)行。自氣柜供甲醇車間煤氣壓力約4-6 kPa,煤氣進(jìn)入干脫塔進(jìn)行凈化除雜,運(yùn)行阻力約1-1.5 kPa,活性炭及吸油劑材料吸附飽和后,壓差升高,系統(tǒng)煤氣量波動(dòng)情況下容易造成進(jìn)壓縮機(jī)前煤氣壓力低(壓力低聯(lián)鎖值0.5kPa),對(duì)生產(chǎn)安全性造成影響;b.壓縮機(jī)氣缸頻繁異常,多次出現(xiàn)打氣量減少、振動(dòng)值升高以及壓縮機(jī)異響等情況。嚴(yán)重情況下壓縮機(jī)非計(jì)劃性倒機(jī)檢查更換氣閥,共計(jì)8次,嚴(yán)重影響了車間的穩(wěn)定生產(chǎn),且造成大量的電能浪費(fèi),生產(chǎn)運(yùn)行成本升高;c.經(jīng)干脫塔凈化后煤氣進(jìn)入精脫硫系統(tǒng),過(guò)濾器、預(yù)脫硫槽及預(yù)加氫催化劑運(yùn)行阻力頻繁升高,導(dǎo)致更換及系統(tǒng)清理頻繁。精脫硫系統(tǒng)過(guò)濾器、預(yù)脫硫槽進(jìn)出口壓力差設(shè)計(jì)小于0.1MPa,經(jīng)數(shù)據(jù)匯總,改造前,出現(xiàn)多達(dá)18次非正常運(yùn)行壓差升高的情況,導(dǎo)致車間催化劑實(shí)際費(fèi)用超過(guò)計(jì)劃費(fèi)用約150萬(wàn)元,造成大量人力、財(cái)力浪費(fèi);
③單臺(tái)干脫塔煤氣處理量為30000Nm3/h,后期生產(chǎn)負(fù)荷升高情況下(滿負(fù)荷煤氣量~50000Nm3/h),需兩臺(tái)干脫設(shè)備同時(shí)使用,當(dāng)設(shè)備運(yùn)行阻力升高需更換內(nèi)部吸附材料時(shí),無(wú)法保證甲醇車間滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)阻力持續(xù)升高情況下,危及車間安全穩(wěn)定運(yùn)行。
3 改進(jìn)方式
①在原有干脫塔基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)改造,除去常規(guī)使用的活性炭、焦炭等吸附材料,更換為纖維除塵器,利用除霧除塵技術(shù)替代現(xiàn)有活性炭吸附技術(shù),降低焦?fàn)t煤氣中的粉塵、焦油、萘含量;同時(shí)增加在線反清洗管線及程序,實(shí)現(xiàn)設(shè)備定期自動(dòng)清洗的功能,確保設(shè)備連續(xù)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。吸附原理為:焦?fàn)t煤氣進(jìn)入疏松纖維床,因纖維比表面積大,微小含塵霧滴因擴(kuò)散作用,與纖維發(fā)生碰撞后反彈,在疏松纖維床空隙中,與其他含塵液滴碰撞吸附增大,增大后的含塵液滴不斷吸附氣體中的微小顆粒,增大至一定程度后形成液流,在重力作用下沿纖維表面并在疏松纖維床的導(dǎo)流結(jié)構(gòu)作用下形成脫離疏松纖維床流入設(shè)備底部,經(jīng)除霧除塵后的煤氣達(dá)到使用要求;
②原干脫纖維床除塵沖洗水為脫鹽水,用水量約0.65m3/h,為提高沖洗效果,減少纖維床粘附萘,增加蒸汽加熱器將沖洗水加熱,水溫控制40~50℃。通過(guò)安裝管道將降溫前的精餾殘液作為干脫纖維床除塵沖洗水,每天可實(shí)現(xiàn)節(jié)約一次水0.65*24m3=15.6m3及加熱蒸汽5t左右。
4 改造效果及結(jié)論
①煤氣引入除霧除塵器后,含焦油、塵的煤氣在除霧除塵器纖維上被攔截、吸附、聚集成大的含塵液滴,在纖維床導(dǎo)流結(jié)構(gòu)的作用下流下。凈化后的煤氣含塵量,基本可控制在5mg/Nm3以下,滿足生產(chǎn)需求;
②自干脫塔更換纖維材料,后期生產(chǎn)過(guò)程中,未進(jìn)行內(nèi)部活性炭、吸油劑等吸附材料的更換,大大降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本;
③干脫塔改造完成后,通過(guò)近一年的運(yùn)行跟蹤,精脫硫設(shè)備非計(jì)劃更換或倒換頻次明顯減少,大大節(jié)約了生產(chǎn)運(yùn)行成本,降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度;
④改造完成后,焦?fàn)t氣壓縮機(jī)運(yùn)行情況穩(wěn)定,設(shè)備因煤氣質(zhì)量問題導(dǎo)致的非正常倒機(jī)及氣閥更換維修頻次明顯減少。
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