丁少偉
摘 要:本文主要介紹了某常減壓裝置在常一線生產(chǎn)航煤煤油時(shí),催化劑種類、原油性質(zhì)、反應(yīng)溫度、注風(fēng)量等因素對(duì)航煤比色、硫醇性硫等質(zhì)量指標(biāo)的影響及措施。
關(guān)鍵詞:反應(yīng)溫度;航煤;注風(fēng)量;硫醇;比色
某常減壓裝置由于航煤反應(yīng)器R201A到達(dá)使用末期更換為R201運(yùn)行,自投用新的反應(yīng)器后常一線航煤顏色、硫醇一直不合格。
1 流程簡(jiǎn)介
航空煤油又稱噴氣燃料,簡(jiǎn)稱航煤,主要用作噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)飛機(jī)的專用燃料。由于其特殊的應(yīng)用場(chǎng)所和環(huán)境,使得對(duì)航空煤油的性能要求十分嚴(yán)格和苛刻。某常減壓車間利用裝置生產(chǎn)的常一線生產(chǎn)航空煤油。常一線從常壓塔第15層自流入汽提塔,經(jīng)再沸器(常三線為熱源)返回汽提塔,汽相返回到常壓塔第15層塔盤,常一線油自汽提塔底由泵抽出經(jīng)原油--常一線換熱器、脫硫醇反應(yīng)器、常一線空冷器、航煤冷卻器冷卻至45℃進(jìn)中間罐,用脫硫醇中間泵抽出后進(jìn)活性炭脫色罐、玻璃毛過濾器、陶瓷過濾器后送出裝置。生產(chǎn)的航空煤油是大慶石化公司的一個(gè)拳頭產(chǎn)品,榮獲全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品,被國(guó)家空軍總部及民航確定為指定用油,多次受到空軍總部及民航的表揚(yáng)及認(rèn)可。
2 影響因素分析
2.1 硫醇不合規(guī)格
目前常減壓裝置主要采用Cu-13X 分子篩催化劑體系去除油品中的硫醇,裝置目前有兩個(gè)脫硫醇反應(yīng)器,運(yùn)行時(shí)相互切換使用。催化氧化脫硫醇不是將硫醇類硫脫除,而是將硫醇類硫轉(zhuǎn)化為腐蝕性很小的二硫化物,解決航煤的腐蝕性問題。該氧化過程是在有氧條件下實(shí)現(xiàn)的,在將硫醇類硫轉(zhuǎn)化為二硫化物的同時(shí),難免會(huì)造成對(duì)油品中其他組分的氧化而影響后續(xù)的活性炭脫色,其氧化的程度取決于催化劑及相應(yīng)的反應(yīng)操作條件。脫硫醇反應(yīng)受原料性質(zhì)、空氣量和水含量等因素對(duì)反應(yīng)效果影響較大,同時(shí)脫硫醇又與反應(yīng)溫度、注風(fēng)量、處理量及反應(yīng)投用時(shí)間有關(guān)。
2.1.1 反應(yīng)溫度、注風(fēng)量對(duì)航煤質(zhì)量的影響
車間為排查由于工藝原因引起航煤質(zhì)量不合格,分別對(duì)反應(yīng)溫度、注風(fēng)量進(jìn)行了調(diào)節(jié),反應(yīng)溫度從投用初期活化,提高反應(yīng)溫度,注風(fēng)量的分別進(jìn)行了調(diào)節(jié)。
發(fā)現(xiàn)航煤在正常生產(chǎn)情況下受反應(yīng)溫度注風(fēng)量等因素影響較大,由于此次排查通過調(diào)節(jié)反應(yīng)溫度及注風(fēng)量對(duì)航煤硫醇有影響,但是后期再次調(diào)節(jié)對(duì)硫醇影響不大。對(duì)注風(fēng)量及反應(yīng)溫度儀表均進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)溫度及注風(fēng)量均為實(shí)際值,沒有出現(xiàn)故障。同時(shí)車間又對(duì)塔頂溫度及頂循流量進(jìn)行了調(diào)節(jié),通航煤質(zhì)量影響不大。
2.1.2 其他換熱反塔介質(zhì)對(duì)航煤質(zhì)量影響
為了排查由于其他換熱器泄露引起常一線系統(tǒng)污染,分別對(duì)常一線各個(gè)流程系統(tǒng)進(jìn)行采樣,同時(shí)將頂循換熱器切除,對(duì)頂循抽出、反塔油品采樣觀察,未發(fā)現(xiàn)明顯的換熱器泄露等異常情況,將頂循回流由280t/h降至150t/h,后停止常頂循反塔。
2.2 航煤比色
產(chǎn)生極性物質(zhì)或有色物質(zhì)的來源主要是含有氮、氧、硫和銅等化合物,其中氮化物產(chǎn)生顏色的可能性較大。為保證常一線在生產(chǎn)航煤時(shí)質(zhì)量合格,比色合格,常減壓裝置在常一線經(jīng)過脫硫醇后采用活性炭脫色、后經(jīng)過過濾器過濾后送出裝置。
自反應(yīng)器投用后開始是脫色灌串級(jí)運(yùn)行,脫色罐沒有效果,顏色始終是21#、22#,反應(yīng)器后一直是19#、20#。經(jīng)過對(duì)流程排查,未發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中重油泄露現(xiàn)象,但是大塔餾出、反應(yīng)器前顏色低,以前反應(yīng)器前比色在30左右,本次出現(xiàn)航煤不合格現(xiàn)象反應(yīng)器前采樣及餾程口前采樣顏色均為26,對(duì)流程排查沒有發(fā)現(xiàn)存在重油介質(zhì)互串及中段回流反塔被污染現(xiàn)象,所以排除設(shè)備泄漏可能性,考慮是原油來料品質(zhì)較正常情況下差,導(dǎo)致航煤比色在餾出口顏色僅為26,所以導(dǎo)致后續(xù)一系列比色硫醇不合格。航煤比色15日出現(xiàn)過一次30#,然而在15日對(duì)航煤操作并做較大調(diào)整。
上圖為硫醇--比色折線圖,由上圖可以看出,航煤在兩脫色罐串級(jí),航煤硫醇較高情況下比色并未合格,說明航煤顏色不合格與硫醇反應(yīng)過度關(guān)系較少,反應(yīng)溫度隨著反應(yīng)時(shí)間的增長(zhǎng)而逐步提高,由于反應(yīng)溫度的提高,油品有色產(chǎn)物增多,導(dǎo)致顏色不合格,通過將脫色罐串聯(lián)投用,加強(qiáng)脫色效果,然而投用脫色罐后航煤顏色并未好轉(zhuǎn)。
2.3 含水量對(duì)航煤質(zhì)量的影響
航煤質(zhì)量受原料性質(zhì)、空氣量和水含量等因素對(duì)反應(yīng)效果影響較大,航煤在進(jìn)行脫硫醇的過程中產(chǎn)物包含水,若在介質(zhì)中存在水會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)停止或逆向進(jìn)行,車間對(duì)反應(yīng)器前含水量進(jìn)行檢測(cè)。通過檢測(cè)發(fā)現(xiàn),航煤含水量不高,指標(biāo)范圍內(nèi),不會(huì)影響催化劑活性及脫色罐效果,同時(shí)車間加強(qiáng)對(duì)航煤反應(yīng)器、脫色罐、過濾器及聚結(jié)器的脫水,盡量將航煤含水量降低到最低值,不對(duì)航煤質(zhì)量造成影響。
3 總結(jié)
通過對(duì)航煤生產(chǎn)的工藝調(diào)節(jié)及質(zhì)量分析可以看出,本次航煤品質(zhì)不好,常一線在餾出口顏色僅為26,由于排除流程及反塔受重油污染問題已經(jīng)排除,說明航煤生產(chǎn)受原料品質(zhì)因素制約較大,原料來料品質(zhì)直接影響航煤的合格率及品質(zhì),由于原油組成復(fù)雜,不確定性較大,目前車間沒有較好的手段來分析判斷原油品質(zhì)對(duì)航煤質(zhì)量影響,希望負(fù)責(zé)原油性質(zhì)分析的上游裝置做好判斷,加強(qiáng)對(duì)原料來料性質(zhì)的分析建立好數(shù)據(jù)庫,作為航煤生產(chǎn)的指導(dǎo)數(shù)據(jù),航煤品質(zhì)差不適合生產(chǎn)航煤及時(shí)通知車間改生產(chǎn)方案,而不是盲目的調(diào)節(jié),在原油來料品質(zhì)差時(shí)改變生產(chǎn)方案,避免不必要的人力及催化劑及脫色罐污染等損失。