李世然 方向東
摘要:為了滿足消費者對個性化的需求,越來越多的汽車制造商推出了菜單式的配置解決方案。多配置不僅體現(xiàn)在動力總成的選擇上,同時也體現(xiàn)在內(nèi)飾零件的顏色和材質(zhì)上。面對種類繁多的內(nèi)飾零件,零部件供應(yīng)商一邊加緊生產(chǎn)滿足汽車制造商JustinTime的及時供貨需求,一邊花費大量精力挑選合適的零件以應(yīng)對汽車主機廠柔性化生產(chǎn)的要求。內(nèi)飾零件的生產(chǎn)模式充分體現(xiàn)出小規(guī)模,多配置,菜單式的特點,Justintime的供貨模式更對柔性生產(chǎn)線的防錯裝置提出了更高的要求。因而,找到一種低成本,高效率的防錯手段是企業(yè)實施零缺陷管理的重要途徑。
關(guān)鍵詞:關(guān)鍵詞:生產(chǎn)防錯,零缺陷管理,視覺識別,柔性化生產(chǎn)
1門內(nèi)飾焊接防錯設(shè)計
2011款Ford野馬跑車的內(nèi)飾有多達125種個性化配色,國內(nèi)也有了9種內(nèi)飾配色的大眾高爾夫,對于28種配置的大切諾基,防錯設(shè)計是不容忽視的。超聲波焊接是零件組合最重要的一個工序。經(jīng)過焊接后,零件將不能拆卸替換,一旦造成零件錯漏裝并完成焊接,則會直接導(dǎo)致報廢的發(fā)生,造成重大的浪費和損失。因此在焊接前進行零件的識別是關(guān)鍵。由于在設(shè)計階段考慮通用性,零件的結(jié)構(gòu)上沒有特別明顯的差異,故難以采用控制源頭的阻斷原理的手段區(qū)分不同的零件;由于顏色眾多且十分相近,利用顏色區(qū)分警示的辦法已不適用;焊接工段的組裝也不具備實行順序與自動防錯的條件,同時考慮到夾具的改造需要大成本的投入,故采用電器防錯的手段,輔以條形碼掃描的方式,采用光電傳感器,并對零部件進行編碼,主要從材質(zhì)和顏色兩個方面進行判別,采用的主要技術(shù)手段如下所述。
1.1判別零件顏色的有效方法
工業(yè)上,采用最為廣泛的是RGB色彩模式。圖1中左下為綠,右下為紅,中間為藍,該圖形的每一條邊都可以按照RGB分量等分256,順序各取一個0~255范圍內(nèi)的強度值。RGB圖像只使用綠,紅,藍三種顏色,使它們按照不同的比例混合,在256?256?256的分割內(nèi)重現(xiàn)16777216種顏色
通過彩虹,我們知道自然光是由7色光混合而成,原則上,要實現(xiàn)各色也需要7色光源,但是受限于實現(xiàn)7種純色光技術(shù)條件及工業(yè)化應(yīng)用的實際情況,將7色光簡化為3色混合,亮度等于混合光亮度之和,越混合亮度越高。加法混合的一個特點是越疊加越明亮。有色光疊加無色光會變淡并變亮,紅色光與白光相遇,會產(chǎn)生明亮的淺紅光。如果綠,藍,紅三色光同時疊加,則中心為白色,即最亮的疊加區(qū)。紅,綠,藍三色在圖9中各分為256階,在0時最弱,在255時最強,當(dāng)三個數(shù)值都相同時是無色彩的灰度,該灰度色在圖9中只有(0,0,0)的黑色以及(255,255,255)的白色可見,其他的254階灰度在圖9中隱藏在上頂點與下頂點的連線上,由此可見RGB色彩模式是一個立體圖形。
2焊機防錯設(shè)計
2.1色差識別
對于工業(yè)化的內(nèi)外飾零件生產(chǎn)而言,色差的控制是必不可少的。一般而言,一個產(chǎn)品開發(fā)完成后,汽車主機廠會對某一牌號的色母或表皮進行批準(zhǔn),而零部件供應(yīng)商需要每天對所生產(chǎn)的零件進行檢驗。因為檢驗零件顏色的耗時較長,通常批量生產(chǎn)的情況下,對首件產(chǎn)品進行檢驗并每隔2小時進行抽檢,而無法做到對所有的零件進行控制,因此難免會發(fā)生質(zhì)量波動。因此需要對零件先進行色彩的閾值檢驗,以達到控制色差的目的。延鋒使用的CZ-H35S顏色感應(yīng)器具有3種檢測模式1.SuperI:檢測接收到的光線數(shù)量2.C:檢測顏色構(gòu)成3.C+I:檢測顏色構(gòu)成和接收到的光線數(shù)量在初期調(diào)試中,傳感器測得的是RGB模式的數(shù)據(jù),即檢測模式2,并與標(biāo)準(zhǔn)值進行比對,以判別錯誤,進行防錯。在實際應(yīng)用中,開發(fā)團隊使用SuperI模式來檢測零件顏色,同時,使用極限顏色封樣(最深極限和最淺極限)的樣品測量得到的光線數(shù)量數(shù)值,作為這種顏色光線數(shù)量的上下閾值。在閾值范圍內(nèi)的,視作顏色與極限封樣接近,可以正常生產(chǎn),否則,設(shè)備報警,提示顏色不匹配。如此能夠做到使用設(shè)備全檢所有零件,控制色差的目的。
2.2基于光電傳感器組合設(shè)計防錯的材質(zhì)識別
光電傳感器是廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)中的一種電子設(shè)備,具有易于使用,穩(wěn)定,耐用,壽命長等特點,是采用光電元件作為檢測元件的傳感器。它首先把被測量的變化轉(zhuǎn)換成光信號的變化,然后借助光電元件進一步將光信號轉(zhuǎn)換成電信號。光電傳感器一般由光源、光學(xué)通路和光電元件三部分組成。本課題中使用的是PZ-101系列的光電傳感器,具有可見光點小,僅為5mm*5mm的特點。
2.3光源對傳感器識別的影響
由于安裝空間和避免光澤影響的緣故,實際生產(chǎn)中選擇了CZ-H35S發(fā)光器,理論光點為4.5mm。但是上裝飾板高配與低配判別僅僅有一個直徑6MM的孔來區(qū)別,實際傳感器在調(diào)試時發(fā)出的光束(哪怕是在焦點位置)就已經(jīng)達到8MM直徑,明顯不能達到標(biāo)稱尺寸。在這種情況下,無論有孔沒孔,即使把感應(yīng)裝置調(diào)到極限小,還是要么都感應(yīng),要么都感應(yīng)不出,無法判別是否發(fā)生錯誤,防錯的試制遇到了瓶頸。
3門內(nèi)板產(chǎn)品的防錯實施與追溯
3.1終檢視覺識別防錯方案
延鋒焊接裝配后的門內(nèi)板產(chǎn)品還要按照配置要求,安裝發(fā)光線束,座椅記憶開關(guān)和15個多節(jié)塑料推釘。為了避免與客戶之間對于零件表面質(zhì)量缺陷原因的互相推諉,也為了避免錯裝線束,漏裝塑料推釘帶來的客戶抱怨和失效,開發(fā)團隊采購Keyence公司的CV200C百萬像素數(shù)字影像機作為核心部件,委托延鋒裝備中心研發(fā)了識別系統(tǒng),該系統(tǒng)對總成零件進行終檢識別防錯。識別攝像頭直接安裝在終檢工位支架上端,由于需要拍出塑料推釘?shù)年P(guān)系,攝像頭對環(huán)境亮度有一定要求。如圖2,3所示,識別照相機的周圍及零件正上方需要700流明以上的光照強度,且照相機與零件之間不能有其他異物干擾識別。
終檢系統(tǒng)工作流程:終檢工序首先要對門內(nèi)飾板總成條碼進行掃描,設(shè)備識別條碼后讀取預(yù)存在終檢設(shè)備中的目標(biāo)影像A,相機對產(chǎn)品拍照后得到照片B與目標(biāo)影像A進行對比,如果A和B中同一關(guān)鍵位置(X坐標(biāo),Y坐標(biāo))的色彩(像素)符合,即無異常發(fā)生,如圖23所示,系統(tǒng)將照片B上傳到服務(wù)器,并將相關(guān)的總成條碼,線束條碼,客戶裝車VIN碼與產(chǎn)品照片B文件名進行關(guān)聯(lián)。
結(jié)論:
總結(jié)了現(xiàn)有防錯法,防錯技術(shù)的特征、效果與優(yōu)劣點,并從中尋找到適用本企業(yè)的防錯方式是加裝探測傳感器替代雙人工識別,以實時監(jiān)控生產(chǎn)線生產(chǎn)情況。開發(fā)團隊對可供選擇的顏色識別裝置進行了分析,比較各種方案的特點,針對材質(zhì)不同,光澤不同的實際情況選擇有效的識別裝置,結(jié)合實際生產(chǎn)線情況和設(shè)備需求,選定Keyence公司的RGB數(shù)字光纖傳感器CZ-V20系列產(chǎn)品CZ-H35S型號為顏色傳感器。針對材質(zhì)識別的局限,利用加工工藝的不同,進行零件結(jié)構(gòu)的變更,使用普通光電識別器進行組合判別,解決了材質(zhì)識別問題。為使得產(chǎn)品下線后,更好的監(jiān)控質(zhì)量風(fēng)險,直到用戶使用都能隨時查詢其相關(guān)信息,特地建立條形碼規(guī)則,添加零件的流水條形碼,加裝條碼讀取及上傳,建立零件追溯系統(tǒng)。在最終裝配后使用拍照識別系統(tǒng),對最終產(chǎn)品進行拍照留檔。
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