甄 小 東 王廷
[摘要] 有效降低NOx的排放濃度是火電廠科學(xué)適應(yīng)清潔能源、綠色環(huán)保、節(jié)約發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措。本文介紹了內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司600MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒改造前概況,闡述了鍋爐低氮燃燒改造技術(shù),分析了鍋爐低氮燃燒改造后效果,同時(shí)探討了600MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒改造后出現(xiàn)低汽溫的燃燒調(diào)整方法。
[關(guān)鍵詞] 600MW機(jī)組;鍋爐低氮燃燒;改造技術(shù);效果分析;調(diào)整方法
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,對(duì)火電廠大氣污染物的排放控制問(wèn)題提出了更高更新的要求。目前,大部分早期投運(yùn)的火電廠鍋爐低氮燃燒技術(shù)相對(duì)落后,NOx排放濃度普遍較高,減排的成本上升,嚴(yán)重制約著鍋爐燃燒效率,不符合國(guó)家對(duì)發(fā)電企業(yè)的環(huán)保指標(biāo)。因此,科學(xué)推廣低氮燃燒改造高新技術(shù),提高火電廠經(jīng)濟(jì)效益具有重要的實(shí)踐意義。
1、內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司600MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒改造前概況
內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司二期2×600MW機(jī)組鍋爐為亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、控制循環(huán)汽包爐,緊身封閉,全鋼構(gòu)架,平衡通風(fēng)方式、直流式擺動(dòng)燃燒器四角切圓燃燒,固態(tài)排渣鍋爐呈П型布置。爐膛四周布滿水冷壁,爐膛截面尺寸為20193×20052mm×78260 mm 。燃燒器采用ABB-CE大風(fēng)箱結(jié)構(gòu),四角切圓布置,全擺動(dòng)式燃燒器,最大擺角為±30°,共設(shè)八層水平濃淡煤粉一次風(fēng)噴口,四層油風(fēng)室,二層燃盡風(fēng)室和六層輔助風(fēng)室,每組燃燒器上下端各有一層防焦風(fēng)。每角燃燒器分為兩組,每組燃燒器為四層一次風(fēng),兩組燃燒器間距為5046mm。二次風(fēng)擋板采用ABB-CE典型結(jié)構(gòu),非平衡式。整個(gè)燃燒器同水冷壁固定連接,并隨水冷壁一起向下膨脹。目前,在鍋爐運(yùn)行過(guò)程中,由于燃用高水分褐煤及煤質(zhì)變化工況下,實(shí)際燃用煤質(zhì)較設(shè)計(jì)階段的煤質(zhì)數(shù)據(jù)不同,導(dǎo)致全水分更高、熱值更低及鍋爐一次風(fēng)率高,從而造成4號(hào)機(jī)組NOx最大平均排放濃度600mg/m3以上。因此,科學(xué)改造鍋爐低氮燃燒器,提高電廠環(huán)境效益是很有必要的。
2、內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司600MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒改造技術(shù)
本廠認(rèn)真結(jié)合電廠鍋爐設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及燃燒器存在的問(wèn)題,更新理念,創(chuàng)新技術(shù),改善傳統(tǒng)的方法,改造過(guò)程中主要采用復(fù)合式翼型濃淡低氮煤粉燃燒器+偏置周界風(fēng)+SOFA燃燒技術(shù)。
2.1低NOx翼型導(dǎo)流濃淡燃燒技術(shù)。一次風(fēng)流經(jīng)噴嘴體時(shí),通過(guò)安裝在噴嘴體內(nèi)部的翼型濃淡導(dǎo)流板分離裝置,將一次風(fēng)分成濃淡兩相。翼型導(dǎo)流濃淡煤粉燃燒器在爐膛水平斷面實(shí)現(xiàn)了濃淡分級(jí),產(chǎn)生了中心濃,四周淡的煤粉濃淡效果。煤粉集中在爐膛的中心區(qū)域,有效地防止煤粉被甩到水冷壁上,增強(qiáng)了水冷壁附近的氧化性氣氛。有效地防止兩側(cè)墻水冷壁因?qū)崿F(xiàn)爐內(nèi)水平空氣分級(jí)后導(dǎo)致主燃區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)降低而產(chǎn)生的高溫腐蝕問(wèn)題。翼型導(dǎo)流濃淡煤粉燃燒器可以使煤粉適時(shí)著火,保證了煤粉的燃盡時(shí)間。同時(shí),一次風(fēng)量沒(méi)有改變,保證了煤粉燃燒所需的一次風(fēng)。由于加裝SOFA噴口,主燃區(qū)煙氣流量減小,導(dǎo)致?tīng)t膛截面煙氣流速降低,進(jìn)而延長(zhǎng)了煤粉在爐膛內(nèi)的停留時(shí)間,有助于控制NOx生成和提高煤粉的燃盡。
低NOx翼型導(dǎo)流濃淡特性:①翼型導(dǎo)流濃淡煤粉燃燒器能夠適應(yīng)不同煤種的要求,煤種適應(yīng)性幾乎涵蓋了整個(gè)煤種分類的范圍。②良好的著火穩(wěn)燃性能:濃煤粉氣流具備著火熱少,著火溫度低,著火時(shí)間短,火焰?zhèn)鞑ニ俣瓤斓蕊@著的優(yōu)點(diǎn),使其具有良好的穩(wěn)燃性能。特別是在低負(fù)荷時(shí),由于相對(duì)較高的煤粉濃度,保證了低負(fù)荷的穩(wěn)定燃燒。③防止?fàn)t膛結(jié)渣:濃煤粉在向火側(cè),淡煤粉氣流在背火側(cè)射入爐膛減少了灰顆粒沖刷水冷壁的可能性,再有偏置周界風(fēng)的存在,在水冷壁附近形成相對(duì)較強(qiáng)的氧化性氣氛,在較強(qiáng)的氧化氣氛下,煤的灰熔點(diǎn)會(huì)相對(duì)提高,從而可防止結(jié)渣,避免高溫腐蝕。
2.2偏置周界風(fēng)技術(shù)。偏置周界風(fēng)是為了防止在燃燒器背火側(cè)發(fā)生結(jié)焦,提高水冷壁側(cè)氧量的最佳方法。由于四角切圓燃燒方式,上游火焰對(duì)下游火焰的支持燃燒力度較大。在支持燃燒的同時(shí),也會(huì)由于上游火焰的動(dòng)量沖擊,燃燒火焰必將向水冷壁側(cè)偏斜。通常,熱態(tài)的火焰實(shí)際直徑是假想切圓的8~12倍。實(shí)際火焰的真實(shí)直徑不僅與假想切圓有關(guān),同時(shí)與一次風(fēng)動(dòng)量、二次風(fēng)動(dòng)量、氣流的剛性、混合燃燒的程度等有關(guān)。因此,必須找到一種能夠防止由于外在原因影響水冷壁的可靠手段。偏置周界風(fēng)對(duì)防止結(jié)焦有兩方面好處:①提高燃燒器出口射流的“剛性”,減少射流的偏斜傾向。②偏置周界風(fēng)具有風(fēng)屏保護(hù)作用,能提高爐膛水冷壁處氧化性氣氛,而氧化性氣氛使得煤灰粒子的軟化溫度相對(duì)升高,進(jìn)一步弱化了結(jié)焦傾向,有利于防止結(jié)焦。由于采用了偏置周界風(fēng),靠近水冷壁側(cè)一次風(fēng)氣流含粉濃度低,再加之采用了大量的二次風(fēng),致使水冷壁區(qū)域的煤粉濃度進(jìn)一步降低,氧濃度提高到最大。這樣的布置方式不僅能夠?qū)崿F(xiàn)爐膛截面上的濃淡燃燒,同時(shí)有利于提高水冷壁的氧化性氣氛。
2.3 SOFA燃燒技術(shù)。SOFA燃燒技術(shù)也稱為降低爐內(nèi)NOx燃燒系統(tǒng)。將較大比例的二次風(fēng)(SOFA)布置在燃燒器的上部。該二次風(fēng)不僅能夠控制NOx的生成而且保證爐膛燃盡區(qū)進(jìn)一步完全燃燒從而降低飛灰可燃物的含量,從而保證燃燒效率。SOFA燃燒技術(shù)特點(diǎn)是:①適應(yīng)各種燃料如煤、油、氣。②能減少尾部脫硝設(shè)備的投資。③減少污染物排放罰款費(fèi)用。④鍋爐燃燒效率和煙氣流量沒(méi)有改變,爐膛不會(huì)產(chǎn)生結(jié)渣和高溫腐蝕。⑤爐膛內(nèi)的燃燒穩(wěn)定、低負(fù)荷性能良好,安全可靠,火焰檢測(cè)不受影響。⑥對(duì)鍋爐燃燒效率影響較小。SOFA燃燒器風(fēng)率實(shí)際設(shè)計(jì)值按20%或更高,對(duì)應(yīng)的主燃燒器區(qū)域過(guò)量空氣系數(shù)選取0.95或更低,這是目前新設(shè)計(jì)機(jī)組鍋爐燃用煙煤低NOx燃燒器參數(shù)常用值,當(dāng)然在煤種確定的條件下要同時(shí)綜合考慮其他相關(guān)特性參數(shù)的選取。但將來(lái)機(jī)組調(diào)試、運(yùn)行時(shí)將綜合考慮燃用煤質(zhì)的燃燒特性、NOx排放、燃燒效率及CO排放,給出的一個(gè)建議運(yùn)行推薦值。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)估計(jì)應(yīng)在16-22%范圍內(nèi),設(shè)計(jì)值按21% 或更高是考慮設(shè)計(jì)裕量及未來(lái)運(yùn)行煤種偏離常態(tài)運(yùn)行較多的情況。改造后調(diào)試期間確定NOx排放量時(shí)要密切注意此值在合理范圍內(nèi),只要CO排放控制在100ppm以下鍋爐長(zhǎng)期運(yùn)行是安全可靠的。
3、內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司600MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒改造后效果分析
通過(guò)機(jī)組規(guī)范調(diào)整試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,本廠鍋爐低氮燃燒改造后蒸汽品質(zhì)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn);BMCR給水溫度達(dá)到275±5℃設(shè)計(jì)值;飛灰含碳量小于1.5%;鍋爐熱效率大于92.5%并保持最佳狀態(tài)。同時(shí),機(jī)組負(fù)荷600MW運(yùn)行工況下,煤粉細(xì)度保持R90=20-35%,在不投油最低穩(wěn)燃負(fù)荷不小于240 MW工況下,煤粉細(xì)度仍然保持R90=20-35%。通過(guò)以上分析數(shù)據(jù)得到結(jié)論如下:翼型導(dǎo)流濃淡低NOx改造效果較好,在每個(gè)主燃燒器最下部采用加大托粉噴嘴設(shè)計(jì),通入加大部分空氣量,以降低大渣含碳量;可垂直擺動(dòng)分離燃盡風(fēng)(SOFA)設(shè)計(jì),能有效調(diào)整空氣和煙氣的混合過(guò)程,增加后期燃燒擾動(dòng),強(qiáng)化燃盡,降低飛灰含碳量,同時(shí)一次風(fēng)噴口至屏底有足夠的燃燒空間,保證有足夠的煤粉停留時(shí)間,進(jìn)一步降低飛灰含碳量。 低NOx燃燒技術(shù)空氣分級(jí)方法在有效降低NOx排放的同時(shí)能最大限度地提高燃燒效率,并且不降低鍋爐原有的燃煤適應(yīng)性的要求。
4、內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司600MW機(jī)組鍋爐設(shè)備燃燒系統(tǒng)的調(diào)整方法
本廠鍋爐低氮燃燒器和分級(jí)燃燒改造后主要產(chǎn)生的問(wèn)題就是低負(fù)荷下主、再熱汽溫較設(shè)計(jì)溫度較大程度偏低,及機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下降負(fù)荷時(shí)出現(xiàn)主、再熱汽溫偏低現(xiàn)象。為了有效解決上述出現(xiàn)的問(wèn)題,從現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行設(shè)備的實(shí)際出發(fā),主要采取了以下切實(shí)可行的調(diào)整措施,從而針對(duì)性地解決了汽溫偏低異常問(wèn)題。①根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)CO測(cè)點(diǎn)值狀況、飛灰含碳量數(shù)值、大渣含碳量數(shù)值及NOx排放值合理調(diào)整氧量來(lái)強(qiáng)化燃燒,既保證NOx排放要求又不降低鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)性。②精準(zhǔn)控制及合理調(diào)整爐膛負(fù)壓由-100pa提高到-70pa,適當(dāng)增加煤粉在爐膛的燃盡時(shí)間。③遠(yuǎn)方就地傳動(dòng)二次風(fēng)門擋板以使燃燒調(diào)整更為精準(zhǔn)。④增加機(jī)組負(fù)荷時(shí)采用正塔配風(fēng)方式,降低機(jī)組負(fù)荷時(shí)采用倒塔配風(fēng)方式,從而靈活調(diào)整主汽壓的升高和降低速率。⑤就地檢查發(fā)現(xiàn)由于SOFA上下擺動(dòng)火嘴執(zhí)行機(jī)構(gòu)的位置反饋故障,DCS顯示SOFA上下擺動(dòng)火嘴位置在50%,而就地SOFA上下擺動(dòng)火嘴位置在全開(kāi)位(此時(shí)爐內(nèi)SOFA擺動(dòng)火嘴位置為向最下方擺動(dòng)角度),致使火焰向下吹,此時(shí)應(yīng)立即檢查就地?cái)[動(dòng)火嘴的氣缸反饋信號(hào)及裝置的連接投入情況,如果發(fā)現(xiàn)未連接時(shí),立刻聯(lián)系熱工檢修人員盡快投入運(yùn)行。通過(guò)熱工修復(fù)在一定時(shí)間內(nèi)仍不能操作時(shí),應(yīng)聯(lián)系焊工,將SOFA上下擺動(dòng)火嘴合理固定在中間位置,有效避免爐內(nèi)燃燒不穩(wěn)定狀況的出現(xiàn)。⑥SOFA擋板就地也可以通過(guò)操作把手上進(jìn)行左右擺動(dòng),其中#1、3角SOFA擋板就地向下擺動(dòng)時(shí)爐內(nèi)實(shí)際為向右擺動(dòng),#2、4角的正好與#1、3角相反。當(dāng)鍋爐燃燒出現(xiàn)偏左現(xiàn)象時(shí),將SOFA擋板合理調(diào)整至整體向右擺動(dòng),從而有利于抵消燃燒的殘余旋轉(zhuǎn),同時(shí)利于平衡左右側(cè)煙氣量,給脫硝的煙氣流場(chǎng)均勻創(chuàng)造有利條件,這樣調(diào)整還會(huì)有利于降低脫硝催化劑層的積灰可能性,給脫硝系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造更加良好條件。⑦本廠鍋爐就地的#1、4角SOFA風(fēng)進(jìn)風(fēng)管道取自下層二次風(fēng)大風(fēng)箱母管,#2、3角SOFA進(jìn)風(fēng)管道取自上層二次風(fēng)大風(fēng)箱母管,而二次風(fēng)大風(fēng)箱母管進(jìn)二次風(fēng)大風(fēng)箱有一個(gè)擋板。針對(duì)此狀況,可以通過(guò)精準(zhǔn)調(diào)整左右側(cè)這四個(gè)開(kāi)度來(lái)保證四個(gè)角SOFA進(jìn)風(fēng)量大致相同,從而達(dá)到較均勻的動(dòng)量,有利于切圓不偏斜。⑧當(dāng)機(jī)組檢修期間檢查低氮燃燒器內(nèi)部的擋流板、穩(wěn)燃鈍體等所屬設(shè)備的磨損、燒損及燃燒器周邊結(jié)焦情況,對(duì)磨損、燒損的附屬設(shè)備要加以修復(fù),對(duì)于燃燒器周邊的結(jié)焦要及時(shí)清理干凈,從而保證爐內(nèi)燃燒按設(shè)計(jì)初衷正常進(jìn)行。⑨由于本廠實(shí)際燃用煤質(zhì)較設(shè)計(jì)煤種全水分更高、熱值更低及鍋爐一次風(fēng)率更高,所以通過(guò)控制合理的一次風(fēng)率、減少制粉系統(tǒng)冷風(fēng)漏入量、及時(shí)對(duì)制粉系統(tǒng)進(jìn)行檢修維護(hù)以保證合適的煤粉細(xì)度值、盡可能增加二次風(fēng)量以使其更好地組織燃燒等措施盡可能縮短煤粉在爐內(nèi)的燃燼時(shí)間,提高鍋爐燃燒效率的同時(shí)增加爐內(nèi)受熱面的吸熱量。
5、結(jié)束語(yǔ)
低氮燃燒技術(shù)是火電廠氮氧化物控制的首選技術(shù),低氮燃燒器改造是一種經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、有效的減排方法。在實(shí)際的鍋爐低氮燃燒改造過(guò)程中,有些機(jī)組會(huì)發(fā)生類似的蒸汽溫度偏低問(wèn)題,相關(guān)技術(shù)人員可通過(guò)分析機(jī)組鍋爐低氮燃燒改造后的燃燒器狀態(tài)、一、二次風(fēng)配比、SOFA擋板的操作調(diào)整、爐膛負(fù)壓的控制、二次風(fēng)門開(kāi)關(guān)特性等調(diào)整手段,采取切實(shí)可行的措施,創(chuàng)新理念,改善調(diào)整方法,完善技術(shù)方案,優(yōu)化設(shè)備環(huán)境,既實(shí)現(xiàn)NOx排放濃度的有效降低,又保證鍋爐汽溫等各項(xiàng)指標(biāo)不大幅偏離設(shè)計(jì)值,有效避免環(huán)境污染的同時(shí)提高火電廠社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介
甄小東,男,漢族,本科學(xué)歷,1987年出生,工程師,現(xiàn)從事發(fā)電廠鍋爐技術(shù)管理工作。王廷,男,漢族,本科學(xué)歷,1980年出生,高級(jí)工程師,現(xiàn)從事發(fā)電廠生產(chǎn)技術(shù)管理工作。