陳宇寧
[摘要] 本文對(duì)C9A卸料小車行走故障經(jīng)過、原因分析及防范措施。
[關(guān)鍵詞] 行走故障;原因分析;防范措施
1、過程描述
1.1 故障1:2016年4月21日06:00,金灣加煤完成,轉(zhuǎn)取C區(qū)#1005船“粵電6”,用C9A卸料小車加#2爐CDF倉(cāng);06:35轉(zhuǎn)取C區(qū)#998船“五洲6”加#2爐BE倉(cāng);06:46,#2E倉(cāng)煤位93%,操作小車后退至#2B倉(cāng),行走約45秒后停止,小車沒有顯示到位,再次后退,同樣行走約41秒后停止,小車仍沒有顯示到#2B倉(cāng),約5秒后操作小車前進(jìn),約46秒到#2F倉(cāng)停止,約300秒后,操作小車后退,約84秒到#2B倉(cāng)停止,06:56 煤倉(cāng)加滿,停上煤線路。登錄缺陷“ZHP16662 C9A卸料小車2E走到2D倉(cāng)要58秒還沒有走到,當(dāng)時(shí)煤量為2300T/H”。輸煤點(diǎn)檢班開出消缺工單檢查處理缺陷。
1.2 故障2:2016年04月22日05:48,金灣加煤完成,轉(zhuǎn)取C區(qū)#1005船“粵電6”,用C9A卸料小車加#2爐CDF倉(cāng);06:19轉(zhuǎn)取C區(qū)#998船“五洲6”加#2爐B倉(cāng)至90%,06:34,前進(jìn)至#2E倉(cāng)加倉(cāng),煤量維持在2500T/H,06:41,小車后退57秒后停止,沒有倉(cāng)位變化信號(hào),16秒后再次后退36秒,依然沒有倉(cāng)位變化信號(hào)(還在#2E倉(cāng)),06:44,小車前進(jìn)到#2F,停留55秒后,后退至#2B倉(cāng)加煤至94.08%,06:50:40,小車前進(jìn)速度過快情況(即“小車飛車”),卸料小車撞至頭部終端,小車前部護(hù)欄和終端限位支架變形,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)情況后,后退小車至#2E倉(cāng)排煤后停止線路運(yùn)行。輸煤點(diǎn)檢班開出消缺工單處理后續(xù)問題。
2、故障排查及處理:
2.1 ?2016年04月21日09:00,維修人員現(xiàn)場(chǎng)檢查卸料小車情況,軌道正常、無煤塊等異物,表面干燥無油漬、水漬,無打滑痕跡,小車行走輪及軸承無正常無卡澀。根據(jù)當(dāng)班運(yùn)行人員描述和查閱SIS系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)、曲線(見圖1),C9A卸料小車兩臺(tái)行走電機(jī)前進(jìn)、后退反饋信號(hào)動(dòng)作正常且同步,#2爐A路各倉(cāng)位限位開關(guān)動(dòng)作信號(hào)正常,皮帶煤量保持在2500T/H以下,卸料小車過倉(cāng)正常行走時(shí)間為30秒/倉(cāng),06:46:31和06:47:19這兩個(gè)時(shí)間段的后退時(shí)間共86秒(均超過40秒)。
在排查機(jī)械和外力原因后,開出工作票,做好了相關(guān)安全措施之后,在TT7電氣房?jī)?nèi)進(jìn)行C9A小車#1,#2行走電機(jī)的直阻和絕緣測(cè)量(參見圖2),數(shù)據(jù)如下:
#1行走電機(jī):AB=316Ω;AC=56Ω;BC= 200Ω;絕緣值:200MΩ;
#2行走電機(jī):AB=4.5Ω;AC=4.5Ω;BC=4.4Ω;絕緣值:200MΩ。
從測(cè)量數(shù)據(jù)上看#1行走電機(jī)三相直阻值異常且不平衡,進(jìn)一步檢查C9A小車滑環(huán)箱,發(fā)現(xiàn)滑環(huán)箱內(nèi)#1行走電機(jī)碳刷接觸面磨損嚴(yán)重出現(xiàn)不平整的情況,仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)滑環(huán)有碳粉漂浮狀況,將碳刷用砂紙打磨平整后用電子精密清潔劑清洗滑環(huán)和碳刷工作面,再次測(cè)量電機(jī)繞組直阻:
#1電機(jī):AB=2.5Ω;AC=2.4Ω;BC=2.5Ω ?絕緣值:200MΩ,
再到TT7電氣房測(cè)量:
#1電機(jī):AB=:4.5Ω;AC=4.4Ω;BC=4.5Ω ?絕緣值:200M(考慮電纜直阻,數(shù)值屬于正常),押票試運(yùn)行走小車正常。
2.2 ?2016年04月22日09:30,維修人員現(xiàn)場(chǎng)檢查卸料小車情況,小車前部護(hù)欄和終端防撞支架及限位支架變形,終端限位脫落,軌道正常、無煤塊等異物,表面干燥無油漬、水漬,無打滑痕跡,小車行走輪及軸承無正常無卡澀,現(xiàn)場(chǎng)空載前后行走小車,行走速度及停止位置均正常。根據(jù)當(dāng)班運(yùn)行人員描述和查閱SIS系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)、曲線(見圖3),04月22日從05:47:15到06:50:40小車飛車現(xiàn)象前這段時(shí)間,C9A卸料小車加倉(cāng)次序?yàn)椋?2F→#2C→#2D→#2E→#2F→#2B→#2E→#2F→#2B,共前進(jìn)4次(7個(gè)倉(cāng)位變化),后退5次(11個(gè)倉(cāng)位變化),兩臺(tái)行走電機(jī)前進(jìn)、后退反饋信號(hào)全部動(dòng)作正常且同步,所經(jīng)過的#2爐倉(cāng)位信號(hào)動(dòng)作正常,行走時(shí)間約均正常(約30秒/倉(cāng))。06:45:04,因煤倉(cāng)煤位偏高,為避免高高煤位跳停線路,BUNKER A轉(zhuǎn)為“遠(yuǎn)方手動(dòng)方式”,C9A皮帶一直保持運(yùn)行狀態(tài),手動(dòng)停止C8A皮帶運(yùn)行(參見圖4),06:47:49,啟動(dòng)C8A皮帶,06:49:59,瞬時(shí)最大煤量(3644T/H,應(yīng)為C7A導(dǎo)料槽處的煤,參見圖5)經(jīng)過皮帶稱,06:50:40小車前進(jìn)動(dòng)作,此時(shí)最大煤量剛好到達(dá)小車尾車處,小車出現(xiàn)飛車,經(jīng)過#2B、2C、#2D、#2E倉(cāng)的時(shí)間分別為10秒、4秒、4秒、3秒,因已撞至終端,沒有#2F倉(cāng)位顯示,。飛車后沒有第一時(shí)間發(fā)現(xiàn),繼續(xù)運(yùn)行至06:52:02,再次停止C8A皮帶運(yùn)行,06:53:58,小車后退,6秒后出現(xiàn)#2F倉(cāng)信號(hào),再過26秒后#2E倉(cāng),停留至06:57:41,之后的操作信號(hào)均屬正常。在確認(rèn)情況后,修復(fù)護(hù)欄、支架及終端限位,檢查各動(dòng)作信號(hào)正常,現(xiàn)場(chǎng)多次前后小車試運(yùn),行走均正常,上煤期間檢查也行走正常。
3、原因分析:
3.1 卸料小車行走緩慢故障原因分析:由于小車內(nèi)#1行走電機(jī)碳刷接觸面磨損嚴(yán)重,滑環(huán)有碳粉漂浮狀況,造成電機(jī)直阻增大,電機(jī)驅(qū)動(dòng)力降低造成行走緩慢,在處理碳刷接觸面后恢復(fù)正常。
3.2 卸料小車出現(xiàn)飛車故障原因分析:
3.2.1 小車期間及前后時(shí)間的SIS數(shù)據(jù)記錄顯示,小車的倉(cāng)位信號(hào)正常,前進(jìn)/后退信號(hào)正常且同步,煤位信號(hào)正常,皮帶啟停信號(hào)正常,可排除控制及信號(hào)方面的原因;
3.2.2 小車的行走電機(jī)為交流異步電機(jī)直接驅(qū)動(dòng),剎車與電機(jī)是一體式,電源也是并在一起的,可排除剎車與電機(jī)配合時(shí)間差的原因;
3.2.3 在06:50:40小車前進(jìn)時(shí),最大煤量剛好到達(dá)小車尾車處,小車受到向前的推力比正常運(yùn)行時(shí)要大很多,這是飛車的直接外力因素;
3.2.4 在卸料小車開始出現(xiàn)飛車時(shí),C9A皮帶一直在運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),這是小車在驅(qū)動(dòng)電機(jī)停止的情況下仍然繼續(xù)向前飛車的繼續(xù)作用力因素。
3.2.5 在上述外力作用的同時(shí),小車前進(jìn)信號(hào)剛好動(dòng)作,剎車打開,電機(jī)勵(lì)磁剛建立,驅(qū)動(dòng)力較?。ㄍ瑫r(shí)也是制動(dòng)力),小車從#2B倉(cāng)前進(jìn)到#2C倉(cāng)時(shí)行走電機(jī)的制動(dòng)作用下,過倉(cāng)用時(shí)只有10秒,小車此時(shí)事實(shí)上已經(jīng)出現(xiàn)飛車,這是時(shí)間因素。
3.2.6 當(dāng)#2C倉(cāng)位信號(hào)動(dòng)作時(shí),電機(jī)正常停止,之后小車在無行走驅(qū)動(dòng)的情況下,在C9A皮帶運(yùn)行的作用力下繼續(xù)向前移動(dòng),且過倉(cāng)速度更快(4秒/倉(cāng)),直至撞至終端停止,故障后檢查軌道的情況良好,沒有發(fā)現(xiàn)行走輪與軌道摩擦的痕跡,可判斷剎車的制動(dòng)性能差,打開端蓋檢查剎車片間隙為3.2mm和4.1mm,均大于1.3mm要求,這是設(shè)備因素。
3.2.7 在小車發(fā)生飛車前、中、后三個(gè)時(shí)間段,出現(xiàn)多個(gè)異常情況,當(dāng)值監(jiān)控操作人員沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)或正確操作,屬人為因素:
3.2.7.1 飛車前,沒有正確預(yù)判皮帶上的煤量,存在加倉(cāng)煤位過高風(fēng)險(xiǎn),從而采取“切手動(dòng)”方式,非正常停止C8A皮帶運(yùn)行,尾部導(dǎo)料槽大量積煤,再啟動(dòng)后大煤量經(jīng)過小車尾車時(shí)向前推力過大。
3.2.7.2 小車行走時(shí)間會(huì)在上位機(jī)上實(shí)時(shí)顯示,飛車時(shí)從#2B倉(cāng)走到#2C倉(cāng)用時(shí)只有10秒,監(jiān)控操作人員沒有注意行走時(shí)間,也沒有注意上位機(jī)出現(xiàn)“行走過快或過慢”報(bào)警,更沒有注意到小車在沒有操作和驅(qū)動(dòng)的情況小車?yán)^續(xù)經(jīng)過了#2D、2E倉(cāng),最后走到了非目標(biāo)倉(cāng)#2F倉(cāng)撞停(實(shí)際上沒有倉(cāng)位顯示,可以通過攝像頭和煤位變化得知),期間沒有及時(shí)采取措施停止C9A皮帶運(yùn)行,否則小車已沒有驅(qū)動(dòng),若沒有C9A皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的向前推力,小車不會(huì)撞至終端。
3.2.7.3 小車飛車撞停后,C9A皮帶繼續(xù)運(yùn)行177秒后(06:53:58),操作小車后退至#2E倉(cāng),06:54:30,再次停止C8A皮帶運(yùn)行,這些操作都是在發(fā)生飛車后沒有確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況下進(jìn)行的遠(yuǎn)控操作,幸好沒有造成設(shè)備進(jìn)一步損害和事故擴(kuò)大,直至07:04:39才發(fā)現(xiàn)異常停止C9A皮帶運(yùn)行,派人現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)情況。
4、防范措施
出現(xiàn)卸料小車行走緩慢和飛車故障,反映出機(jī)械和電氣專業(yè)維護(hù)工作均不到位、設(shè)備存在隱患、操作人員在隱患意識(shí)不強(qiáng)、異常分析和處理能力也有待提高等問題。針對(duì)上述原因和問題,主要的防范措施如下:
4.1 加強(qiáng)監(jiān)督,提高維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量,做好主要測(cè)量、調(diào)整數(shù)據(jù)記錄和分析工作,保證設(shè)備的健康可靠;各專業(yè)均要嚴(yán)格按照保養(yǎng)工作票要求及步驟完成每次卸料小車的保養(yǎng)工作,
4.2 滑環(huán)箱作為小車上重點(diǎn)部位,電氣專業(yè)要仔細(xì)檢查碳刷與滑環(huán)是否接觸良好,碳刷有無擺動(dòng)、跳動(dòng)、卡澀、冒火花的痕跡、有無過度磨損的情況、如有過度磨損的情況需要打磨平整。壓緊彈簧是否變形;檢查滑環(huán)上是否有碳粉漂浮情況并且用精密電子清洗劑清潔碳刷及滑環(huán)接觸面,確保碳刷接觸良好。訂購(gòu)?fù)吞?hào)和合適的碳刷,以備更換無法修復(fù)的碳刷。
4.3機(jī)械專業(yè)按保養(yǎng)周期每次保養(yǎng)時(shí)必須檢查測(cè)量剎車情況,必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并做好記錄。
4.4 熱控專業(yè)要做好定期試驗(yàn)工作,保證每個(gè)信號(hào)的動(dòng)作可靠性;優(yōu)化小車行走程序,對(duì)行走小車時(shí)間過快過慢進(jìn)行自動(dòng)判斷,異常時(shí)聯(lián)鎖停止皮帶運(yùn)行,待現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)后方可繼續(xù)運(yùn)行,避免故障繼續(xù)發(fā)展擴(kuò)大。
4.5 加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)盤操作人員的技能培訓(xùn),尤其異常的分析,在出現(xiàn)異?;蛞蓡枙r(shí),應(yīng)第一時(shí)間停止相關(guān)設(shè)備的運(yùn)行和正確操作,確認(rèn)異常原因并消除后,方可允許設(shè)備的運(yùn)行,避免設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、結(jié)束語
通過對(duì)C9A卸料小車行走故障分析及制定相應(yīng)的防范措施,使我們加強(qiáng)了對(duì)卸料小車的認(rèn)識(shí)和了解,對(duì)以后的工作起到了很大的幫助作用。
參考資料:
1、《珠海發(fā)電廠燃料運(yùn)行規(guī)程》
2、《火力發(fā)電職業(yè)技能培訓(xùn)教材――燃料設(shè)備運(yùn)行》