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供熱管網(wǎng)“零管損”運(yùn)營分析探討

2019-10-21 06:34:57陳棟
中國電氣工程學(xué)報(bào) 2019年19期

陳棟

摘要:近年來,隨著環(huán)保要求的不斷提升,由熱電廠集中供熱成為市場主流,供熱管網(wǎng)越來越龐大,蒸汽輸送距離逐漸增加,各熱電廠的供熱管損也越來越高。目前供熱管網(wǎng)在長距離輸送中產(chǎn)生的損失全部由供熱企業(yè)承擔(dān),這給供熱企業(yè)造成了巨大的運(yùn)營負(fù)擔(dān),因此,盡量降低甚至消除供熱管損成為擺在各供熱企業(yè)面前最為重要的任務(wù)。本文基于華能金陵燃機(jī)電廠供熱管網(wǎng)“零管損”試驗(yàn)成果,探討供熱管損的主要組成部分,和最大限度降低供熱運(yùn)營管損的辦法。

關(guān)鍵詞:零管損;熱損失;金陵燃機(jī)電廠;控制試驗(yàn);

引言

華能金陵燃機(jī)電廠現(xiàn)向南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和液晶谷近80余家用戶供熱,廠內(nèi)設(shè)置三個(gè)相互連通的分汽缸為供熱首站,其中#1分汽缸接出一根DN350管道向液晶谷供汽;#2、#3分汽缸分別接出一根DN700管道向南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供汽,兩根管道并列運(yùn)行,單根管道長度約14公里,進(jìn)入開發(fā)區(qū)后接入兩個(gè)相互連通的分汽缸后,共接出四條主線向南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供熱。自管道建成投產(chǎn)以來,電廠長期面臨著供熱管損大的壓力。電廠在長期跟蹤管損變化,分析管損的主要影響因素后,實(shí)施了供熱管網(wǎng)“零管損”試驗(yàn),探討最大限度控制管損的方法,取得了顯著成效。

1.管損組成

在實(shí)際應(yīng)用中,供熱管損主要來源于兩部分:一是因管網(wǎng)自身特性和蒸汽參數(shù)引起的內(nèi)部損失;二是供熱管網(wǎng)在運(yùn)營過程中因管道泄漏和計(jì)量失準(zhǔn)等原因引起的外部損失。

1.1內(nèi)部損失

內(nèi)部損失主要反映的是熱損失,即是蒸汽在管道內(nèi)傳輸過程中,因管道布置和蒸汽流量等因素引起的蒸汽參數(shù)變化,最終反映為質(zhì)量損失。熱損失的大小取決于初始參數(shù)和蒸汽流量。

1.2外部損失

外部損失主要由計(jì)量損失和泄漏損失組成。

1.2.1計(jì)量損失

計(jì)量損失主要是由于供熱管網(wǎng)在運(yùn)營過程中,因表計(jì)側(cè)蒸汽處于非過熱狀態(tài),部分蒸汽無法計(jì)量,此時(shí)計(jì)量表計(jì)測定流量小于實(shí)際流量,此部分因計(jì)量不準(zhǔn)確導(dǎo)致的損失為計(jì)量損失。

1.2.2泄漏損失

供熱管道在運(yùn)行過程中,隨著設(shè)備的老化,不可避免會產(chǎn)生泄漏,同時(shí)管道末端往往安裝自動疏水器,如用戶用汽量較小,此時(shí)蒸汽流速小,較多蒸汽凝結(jié)成水排放,會造成疏水損失,此時(shí)疏放水及泄漏損失是直接以質(zhì)量損耗的形式表現(xiàn)。

2.供熱“零管損”

華能金陵燃機(jī)電廠在嚴(yán)格監(jiān)視供熱管損變化、分析管損主要影響因素的基礎(chǔ)上,提出了“供熱零管損”的創(chuàng)新概念。

供熱“零管損”的含義是:供熱管網(wǎng)在實(shí)際運(yùn)營過程中,除受其自身特性影響而發(fā)生的不可避免的損耗外,不再發(fā)生更多的供熱損失,此種狀態(tài)稱為“零管損”,為驗(yàn)證“零管損”的可行性,電廠開展了供熱零管損控制試驗(yàn)。

3.供熱零管損控制試驗(yàn)

華能金陵燃機(jī)電廠向南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)(簡稱“西線”)為替代南京第二熱電廠而建設(shè),共有兩根長約14公里、DN700主線并列運(yùn)行,經(jīng)配汽站兩只相互連通的分汽缸重新分配后,通過四根供熱支線接入開發(fā)區(qū)原供熱管道向開發(fā)區(qū)企業(yè)供汽。西線設(shè)計(jì)流量125t/h,設(shè)計(jì)初始溫度308℃-330℃,壓力1.2MPa-1.4MPa,設(shè)計(jì)末端溫度245℃,壓力0.91MPa,單根管道設(shè)計(jì)管損約5.2t/h,用戶用汽性質(zhì)為工業(yè)用汽。

自西線正式投產(chǎn)運(yùn)行以來,管損一直偏高,特別是在供熱淡季,最高時(shí)管損超過25%,單位時(shí)間質(zhì)量損失高達(dá)30t/h以上。電廠在仔細(xì)分析管損影響因素的基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際的供熱量情況,基于供熱“零管損”的概念,在2017年6月-10月實(shí)施了供熱管網(wǎng)零管損控制試驗(yàn),實(shí)際操作是將西線兩根供熱管道并列運(yùn)行的方式改為一根運(yùn)行,一根備用的運(yùn)行方式。通過運(yùn)行方式的變更,使管道的運(yùn)行參數(shù)盡量接近于設(shè)計(jì)參數(shù),并在此條件下摸索出不同流量下的最佳蒸汽運(yùn)行參數(shù)。

3.1管損變化情況

對比試驗(yàn)前后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),剔出外部干擾因素,試驗(yàn)前后管損有明顯降低。為保證準(zhǔn)確性,選取流量相近的不同時(shí)段、某時(shí)段的連續(xù)用汽(環(huán)比)及7月份同比數(shù)據(jù)分析:

3.1.1流量相近的不同時(shí)段管損變化

對比與單管流量相近的不同時(shí)段數(shù)據(jù)分析,以2016年10月和2017年4月中連續(xù)6天的數(shù)據(jù),與試驗(yàn)后的管損數(shù)據(jù)進(jìn)行比對。

可以看出, 試驗(yàn)期間與接近或略低于2016年10月份用熱量的情況下(100-110t/h左右),管損由原來的19.80%降至15.83%;與接近或高于2017年4月份用熱量的情況下(115-125t/h左右)比較,管損由原來的17.42%降至9.19%??梢娫诠崃炕窘咏那闆r下,試驗(yàn)期間的供熱損失明顯減小。

從絕對的質(zhì)量損失來說,試驗(yàn)期間的損失也下降明顯,以上四表中,7月份6天的單位時(shí)間質(zhì)量損失僅為11.32噸/h,而2016年10月和2017年4月的雙管運(yùn)行期間單位時(shí)間質(zhì)量損失分別為21.41和20.13,分別減少了10.09t/h和8.81t/h。

3.1.2某時(shí)段連續(xù)用汽管損變化

為盡量排除用戶間斷用汽的影響,分別取試驗(yàn)期間和正常運(yùn)行期間用戶工況基本一致的工作日各六天,時(shí)間段為9:00-16:00,對比數(shù)據(jù)如下:

從上表可以看出,試驗(yàn)期間的開發(fā)區(qū)管損有所減小,特別是進(jìn)入7月以后,在用汽量增加的情況下,管損下降尤其明顯。試驗(yàn)期間管損最大10.42%,最小6.56%;而正常運(yùn)行期間管損明顯偏大。

從質(zhì)量損失來說,排除用戶啟停影響后,在用戶連續(xù)用汽的情況下,短期間單管運(yùn)行期間質(zhì)量損失相比雙管運(yùn)行期間減少了近10t/h。

3.1.3同比管損變化

(1)與2016年同期相比,為便于分析,統(tǒng)一以供汽出口流量和用戶側(cè)流量數(shù)據(jù)對比分析,2017年7月份開發(fā)區(qū)供汽量85320噸,售汽量74740噸,管損為12.40%,2016年同期開發(fā)區(qū)供汽量89416噸,售汽量74345噸,管損為16.86%;管損同比下降4.46%,全月減少4492噸蒸汽損耗,折合噸小時(shí)減量6.04噸。

從月度管損曲線不難看出,2017年7月份管損明顯低于2016年同期,由于2017年7月份中旬開始,邦基糧油減產(chǎn)和金陵藥業(yè)年度檢修原因,管損降幅雖有所收窄,但平均值仍低于2016年同期。

(2)正常用汽管損比較

由于2017年7月19日起,存在大用戶停汽檢修的情況,對于管損影響較大,將此因素排除,單獨(dú)比較7月1日-7月18日的數(shù)據(jù)(金陵藥業(yè)7月19日開始停汽)如下:

◆2016年7月1日-18日開發(fā)區(qū)總供汽量52641噸,用汽量43257噸,總質(zhì)量損失9383.75噸,單位時(shí)間質(zhì)量損失21.72t/h,管損21.69%。

◆2017年7月1日-18日開發(fā)區(qū)總供汽量51589噸,用汽量46188噸,總質(zhì)量損失5400.49噸,單位時(shí)間質(zhì)量損失12.50噸,管損12%。

在排除大用戶停汽檢修,供熱量基本一致的情況下,2017年7月管損明顯小于2016年7月,其中管損減小9.69個(gè)百分點(diǎn),單位時(shí)間質(zhì)量損失減小9.22t/h。

3.2流量溫度壓力曲線

3.2“零管損”控制試驗(yàn)結(jié)論

從試驗(yàn)的結(jié)果看,在用戶用量無法改變,同時(shí)初始參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求的情況下,通過合理調(diào)整運(yùn)行方式,將分布于兩根管道的負(fù)荷整合到單根管道上,有效減小了內(nèi)部損失,試驗(yàn)期間的管損基本達(dá)到設(shè)計(jì)值,可以認(rèn)為達(dá)到了“零管損”。

4.外部損失控制實(shí)例

4.1泄漏損失控制

泄漏損失的控制主要在以下兩方面:

(1)消除管道及其附屬機(jī)構(gòu)的泄漏,如焊縫撕裂、砂眼漏汽、盤根法蘭吹損等。

(2)盡量減少管道疏水,在管線末端含水量較大的位置,可考慮安裝合適的自動疏水器,其原則是避免自動疏水器工作時(shí)帶出的蒸汽越少越好,這樣一方面減少了管道中的水份,可在一定程度上保障計(jì)量表計(jì)的安全和計(jì)量完整性;另一方面減少了疏水過程中的蒸汽損耗。

在實(shí)際應(yīng)用中,普通焊縫、砂眼等泄漏造成的損失相對較小,在泄漏損失中,疏水損失所占比重較大,主要是由自動疏水器損壞而導(dǎo)致的長疏水和不合理的自動疏水器布置所引起。

華能金陵燃機(jī)電廠所轄供熱管線的邦基支線,長度約3公里,管道直徑為DN300,基本是架空直管,有少量地埋和彎頭,蒸汽參數(shù)較高,含水量少。2016年以前,此段管道有多達(dá)8組自動疏水器,且自動疏水器型式為熱動力式,儲水量小,在疏水過程中有大量蒸汽排出,管損較大。2016年下半年對此進(jìn)行改造后,將自動疏水器全部拆除,將管線沿途疏水改為用戶內(nèi)部疏水,經(jīng)過計(jì)算,在用戶用汽方式不變的情況下,管損減少了約1.2t/h。

4.2計(jì)量損失控制

計(jì)量損失的組成,一是由于流量計(jì)計(jì)算方式與實(shí)際運(yùn)行參數(shù)不匹配而導(dǎo)致計(jì)量損失;二是因流量計(jì)自身因素,在90%干度條件下,將因溫壓補(bǔ)償不足導(dǎo)致超過10%的損耗。

4.2.1計(jì)量方式調(diào)整

華能金陵燃機(jī)電廠南線,在建設(shè)投產(chǎn)后,長期處于低壓狀態(tài)運(yùn)行, 末端用戶熊貓電子壓力最低僅為0.79MPa,溫度175℃,對應(yīng)初始壓力為0.8MPa,溫度260℃。此時(shí)雙方約定以固定密度方式計(jì)量,對應(yīng)固定密度下的溫度約185℃,壓力0.85MPa,基本符合其流量計(jì)處實(shí)際參數(shù)情況。

2018年下半年,因相關(guān)用戶用熱需求的變化,初始參數(shù)發(fā)生變化,溫度提高至295℃,壓力提高至1.1MPa,此時(shí)熊貓電子處溫度為195℃,壓力1.0MPa,對應(yīng)密度已大大超過流量計(jì)設(shè)定的固定密度,此時(shí)即發(fā)生了較大的計(jì)量損失。調(diào)整計(jì)量方式為溫度壓力實(shí)時(shí)計(jì)算密度的方式后,計(jì)量反映的質(zhì)量流量高出原固定密度下的質(zhì)量流量約1/3。

因此,在供熱管道實(shí)際運(yùn)營過程中,企業(yè)可根據(jù)自身實(shí)際情況,選用合適的計(jì)量方式,以此實(shí)現(xiàn)減少此部分計(jì)量損失的目的。

4.2.2選用合適流量計(jì)并控制參數(shù)

應(yīng)根據(jù)需要選用合適量程的渦街流量計(jì),減少最小流量下測量誤差和超量程下的流量失真,完善溫壓補(bǔ)償,同時(shí)控制好溫度壓力參數(shù),使流量計(jì)處蒸汽始終處于過熱狀態(tài),避免計(jì)量損失。

5.結(jié)語

供熱管損的控制是一項(xiàng)系統(tǒng)性工作,在控制管損的過程中應(yīng)立足理論,結(jié)合實(shí)際,科學(xué)實(shí)施。華能金陵燃機(jī)電廠不拘泥于設(shè)計(jì)運(yùn)行方式,在合理的數(shù)據(jù)分析和科學(xué)決策的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新性地提出了供熱“零管損”的概念,并大膽采取了實(shí)際行動進(jìn)行驗(yàn)證,通過試驗(yàn),一是總結(jié)出了合理的流量、溫度、壓力曲線,二是驗(yàn)證了供熱“零管損”的實(shí)際有效性,有非常顯著的示范效應(yīng)。

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