黎海波
摘? ?要:隧道施工中由于地質(zhì)情況多變,尤其是拱頂圍巖為強風化松散巖層或砂礫層時,可能會造成開挖后隧道頂部坍塌,出現(xiàn)塌腔。塌腔出現(xiàn)后應立即分析原因,并采取緊急措施,防止塌腔進一步擴大,并穩(wěn)定掌子面,采取穩(wěn)妥開挖方式掘進,同時對出現(xiàn)的塌腔進行妥善處理。文章對此進行了分析。
關鍵詞:塌腔;緊急處理;穩(wěn)妥開挖;塌腔處理
垣澠高速公路某隧道位于南溝坪橋南,屬山嶺地貌,地形起伏大,地面高程為760~1 140 m,高差為380 m,隧道圍巖主要為部分強風化至中風化砂質(zhì)頁巖和石英砂巖,按雙向4車道高速公路標準建設,設計速度80 km/h,該隧道為分離式隧道,左線長3 670 m、右線長3 690 m。進口洞門采用削竹式洞門,出口洞門采用端墻式洞門。洞門段明洞長13 m,采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構,暗洞襯砌結構按新奧法原理,采用復合式支護結構形式,初期支護以拱架、錨桿和鋼筋網(wǎng)噴混凝土組成聯(lián)合支護體系,二次襯砌采用模筑混凝土襯砌,初期支護與二次襯砌結構之間設防排水夾層。隧道縱斷面采用單向坡。該隧道采用兩頭向中間對打的施工方式施工。
1? ? 塌腔情況及原因分析
2019年7月9日凌晨1時左右,某隧道出口右洞施工至K47+732.5處時,開挖進尺一榀拱架,鋼架已立好,間距75 cm,工人正在打超前,拱頂處開始出現(xiàn)小范圍塌方,且拱頂處不停有洞渣塌落,現(xiàn)場工人無法繼續(xù)施工,項目部要求來現(xiàn)場做設計變更。當天9時,業(yè)主、設計、監(jiān)理、施工4方在現(xiàn)場看過后,定下了往前做的施工方案,對于塌腔處理的初步意見是等掉塊停下來時再立鋼架,噴砼后再處理塌腔,同時采取緊急處理措施是從洞外拉石渣進洞,采用洞渣對掌子面進行回填形成反壓,防止掌子面圍巖繼續(xù)失穩(wěn)。某隧道K47+732.5掌子面照片如圖1所示。
2019年7月10日9時,塌腔仍然不斷掉落碎塊,人員不敢靠近,塌腔的具體情況無法得知,原定的等塌腔穩(wěn)定后再施工的方案已經(jīng)不適用了,項目部再次要求業(yè)主、設計、監(jiān)理來現(xiàn)場重新定下塌腔處理方案。截止到2019年7月11日上午9時,塌腔塌落砂礫等估計在200 m3,并且還不時掉落砂礫和小塊狀的強風化頁巖。
K47+732.5處隧道地面距地表垂直距離為156.5 m,屬深埋段。設計圖紙對圍巖的描述是中風化石英砂巖,節(jié)理發(fā)育,巖體較完整,雨季有點滴狀出水,拱部無支護時可發(fā)生小-中塌方,建議按照Ⅲ級圍巖支護,支護類型是Ⅲc,即拱部為環(huán)向120°三肢格柵鋼架,其余部分為光爆,采用掛網(wǎng)噴漿支護?,F(xiàn)場圍巖實際情況是實際掌子面上部與下部均為強風化頁巖,泥質(zhì)含量較高,層理間夾砂質(zhì)頁巖夾層,屬軟弱夾層狀,圍巖破碎,強度很低。圍巖穩(wěn)定性很差,開挖后,拱頂無支護時,不停有松散碎塊往下掉落,已造成拱頂空洞。K47+740~K47+732.5處施工方案經(jīng)過變更,圍巖定為V級,襯砌類型為Va,支護方式是超前小導管,每根長4.5 m,環(huán)向39根,鋼架為I18,間距75 cm,間隔3 m打一次超前小導管,也就是每四榀鋼架打一次超前小導管。發(fā)生塌方后,經(jīng)4方商定K47+732.5向前的施工方案又變更為Ⅴc襯砌,從K47+732.5開始每榀工字鋼打超前小導管,小導管長度為3.5 m,小導管環(huán)向間距為35 cm,每榀小導管數(shù)量為39根。
塌腔發(fā)生的主要原因:第一,拱頂圍巖為強風化頁巖,泥質(zhì)含量較高,層理間夾砂質(zhì)頁巖夾層,屬軟弱夾層狀,圍巖破碎,強度很低,圍巖穩(wěn)定性很差。第二,超前小導管施工未嚴格按照注漿要求進行施工,小導管管壁未打孔,注漿壓力及穩(wěn)壓時間均有所欠缺。
2? ? 塌腔處理方案
2.1? 對掌子面后面初支進行加固處理
從K47+732.5至K47+740段采用I18工字鋼制作環(huán)向鋼架,間距為75 cm,共10榀,將初支面進行支撐,鋼架兩側拱腳處設置雙拼I18工字鋼作為拱腳支撐,長度均為7.5 m。鋼架間設置環(huán)向間距為1 m的連接鋼筋,鋼筋直徑為22 mm。沿鋼架打壁厚3.5 mm,直徑42 mm,長度4.5 m的小導管,環(huán)向間距為1 m,每榀工字鋼打19根小導管,共10榀工字鋼。之后注水玻璃和水泥漿(雙液)對四周圍巖進行加固。打注漿小導管如圖2所示,環(huán)向鋼架支撐初支面如圖3所示。
2.2? 對回填渣體進行噴漿封閉
在現(xiàn)在的塌方及回填土渣上用砂袋碼起來(見圖4),砂袋寬度初定為100 cm,砂袋回填完畢后,對整個渣體和砂袋進行噴漿封閉,噴射C25混凝土厚15 cm(見圖5)。在噴射砼中間預留3根直徑150 mm的泵管,長度約3 m,作為注C25砼及吹砂礫的孔道。
2.3? 向塌腔內(nèi)注C25砼
從預留孔道向塌腔內(nèi)注入C25砼,厚度約為1 m,形成一個類似套拱的砼結構物,等砼強度達到85%的設計強度后打直徑89 mm管棚。
2.4? 打管棚
向注入的C25砼內(nèi)120°范圍內(nèi)環(huán)向打直徑89 mm的鋼管形成管棚,鋼管以向上3°的傾角打設,每根鋼管長度初定10 m。環(huán)向數(shù)量為39根。完成后向鋼管內(nèi)注水泥漿。
2.5? 加強監(jiān)控量測
塌方處理過程中,加強圍巖監(jiān)測頻率,每2 h一次,密切關注并分析監(jiān)測數(shù)據(jù)。量測斷面加密,2 m一個斷面。及時反饋監(jiān)測信息,指導現(xiàn)場施工,直至各項監(jiān)測數(shù)據(jù)穩(wěn)定后方可進行掌子面開挖。
2.6? 開挖及支護
等注入的水泥漿強度達到設計強度的100%后,開挖掌子面前反壓洞渣,并逐步向里面開挖,嚴格按照預留核心土三臺階法施工,施工至K47+732.5處后每次按60 cm開挖立架,按V級圍巖按5c襯砌施工,每榀鋼架均按要求打超前小導管并注漿,直至渡過塌腔段。
2.7? 塌腔回填
塌腔回填分為兩部分,第一部分是往塌腔內(nèi)泵送C25砼,厚度在1 m,前面已經(jīng)施工完成。第二部分是在開挖渡過塌腔段落后,通過預埋的管道向塌腔內(nèi)吹砂礫,厚度在1 m左右,在泵送砼頂面形成一個緩沖層,防止后期塌腔頂部再有掉落的巖石或砂礫時能起到保護作用。選擇砂礫的原因:其一,砂礫自重比較輕,對下面的初支和二襯壓力小,其二,砂礫為柔性材料,緩沖效果較好。
為確保前方安全,穩(wěn)妥掘進,后續(xù)開挖前做好超前地質(zhì)預報。施工時嚴格按照“管超前、嚴注漿、短開挖、強支護、早封閉、勤量測”的原則組織施工。
3? ? 塌腔實際實施方案
3.1? 按原制定的方案進行第一至第三步
原定的方案第一至第三步都嚴格執(zhí)行完成,在進行第四步時,管棚打孔施工時,鉆機進場發(fā)生卡鉆現(xiàn)象,且無法有效成孔,管棚施工難度很大,無法進行下去。
3.2? 超前小導管替代管棚
根據(jù)現(xiàn)場情況,決定取消管棚,將原定方案的第四步改為在拱部120°范圍打設超前小導管,每根小導管直徑42 mm,長4.5 m,環(huán)向39根,然后用注漿機進行注漿,采用注漿量和注漿壓力雙控原則進行注漿時間的控制。注漿壓力0.5~1.0 MPa,穩(wěn)壓10 min。
3.3? 監(jiān)控量測
監(jiān)控量測采取2 m一個斷面,主要觀測拱頂下沉和周邊收斂兩個指標。每兩小時觀測一次,經(jīng)過連續(xù)兩天的觀測數(shù)據(jù)顯示,超前小導管施工后,掌子面后面的初支面很穩(wěn)定,每天的周邊收斂為0.1 mm,拱頂下沉位移為0.2 mm,表明掌子面后面圍巖基本穩(wěn)定。
3.4? 開挖及支護
超前小導管結束后兩天,開始開挖掌子面前的反壓洞渣,并逐步向里面開挖,嚴格按照預留核心土三臺階法施工,施工至K47+732.5處后每次按60 cm開挖立架,按V級圍巖按5c襯砌施工,每榀鋼架均按要求打超前小導管并注漿。
由于之前泵送砼及壓漿措施在掌子面頂部形成了一個類似“硬殼”的結構物,在開挖過程中對施工人員起到了保護作用,在鋼架施工時,用I20工字鋼將鋼架與“硬殼”支撐牢固后,將鋼架與硬殼之間的空間用C25噴射砼填實。
3.5? 塌腔回填
按照制定的方案進行泵送砼和吹砂礫填充塌腔,填充總厚度為2 m。在后續(xù)施工中,對塌腔范圍下的初支和二襯進行了監(jiān)控測量,拱頂下沉和周邊收斂均穩(wěn)定。
此次塌腔未造成人員傷亡,對于塌腔險情處理從7月9日開始至7月19日結束,共歷時10天。工程后續(xù)開挖過程中,加強了超前地質(zhì)預報工作,同時對類似頂部作了防范措施,加強了超前小導管施工質(zhì)量,局部薄弱處采用加密小導管數(shù)量,未再次發(fā)生類似事情。