摘 要:在甲醇制烯烴工業(yè)裝置當(dāng)中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)進(jìn)料系統(tǒng)問題,造成了水系統(tǒng)運(yùn)行工作中出現(xiàn)油水分離非常困難,以及固體含量較高等相關(guān)問題。通過相關(guān)技術(shù)改造之后,加入了高溫萃取劑以及采取了相應(yīng)的優(yōu)化措施來加以保障,有效解決了水洗塔壓力差波動(dòng)以及冷換設(shè)備在熱效率轉(zhuǎn)化較低等方面的問題,大大提高了甲醇制烯烴裝置的工作效率和
在工業(yè)生產(chǎn)過程中甲醇制烯烴工藝,主要針對(duì)的是液相甲醇直接換熱成氣態(tài),并且相應(yīng)的催化劑反應(yīng)作用下生成乙烯丙烯等化工原材料。甲醇制烯烴反應(yīng)屬于一個(gè)去氧的反應(yīng)過程,在生產(chǎn)過程中烯烴產(chǎn)品當(dāng)中會(huì)還有超過50%以上的水,同時(shí)也夾雜著一些少量的油類物質(zhì),這些油類物質(zhì)會(huì)和水體之間進(jìn)行混合,同時(shí)和反應(yīng)器當(dāng)中所夾雜的冷水催化劑直接被輸送到水洗系統(tǒng)當(dāng)中,這一操作流程不但會(huì)影響到水體的cod值,同時(shí)還會(huì)在學(xué)習(xí)系統(tǒng)當(dāng)中形成雜質(zhì)堵塞,給整個(gè)系統(tǒng)的換熱器以及空冷器形成了較大的影響,造成了換熱器的熱效率不斷下降,直接影響到了整個(gè)裝置的安全穩(wěn)定工作和運(yùn)行。
1 水洗水系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與分析
1.1 水洗塔壓差波動(dòng)頻繁
甲醇制烯烴自從開工20天之后,水洗塔在下半部分的壓力差值基本上穩(wěn)定在14~18kPa之間來回浮動(dòng),最高的可以達(dá)到40kPa,同時(shí)在隨其他的下半部分的壓力差值不斷上漲。當(dāng)達(dá)到19kPa之后會(huì)直接造成右側(cè)泵抽空,影響到了水汽塔的正常穩(wěn)定工作和運(yùn)行,嚴(yán)重的情況下還會(huì)造成反應(yīng)中斷等不良問題,形成了不良的反應(yīng)中斷問題,反應(yīng)塔內(nèi)部的熱轉(zhuǎn)換效率明顯下降,造成了水洗溫度無法得到有效的控制,反應(yīng)裝置的內(nèi)部溫度不斷上漲,給下游裝置的正常工作產(chǎn)生了較大的壓力。
1.2 水洗水系統(tǒng)換熱器換熱效率下降
隨著裝置運(yùn)行工作時(shí)間的不斷上漲,系統(tǒng)內(nèi)部的負(fù)荷量不斷增大,在給水洗水換熱過程當(dāng)中,循環(huán)水和空冷器的循環(huán)設(shè)備在整個(gè)工作的熱效率上大打折扣,因此需要人工周期性對(duì)換熱器進(jìn)行停工清洗,水洗設(shè)備的反應(yīng)塔溫度不斷上漲,尤其是在環(huán)境溫度較高的條件下,這一現(xiàn)象表現(xiàn)尤為明顯,無法通過人工調(diào)節(jié)的方式來保證整個(gè)水洗塔的正常穩(wěn)定工作和運(yùn)行。因此,采用了臨時(shí)降溫的措施來保證整個(gè)壓縮機(jī)的正常穩(wěn)定工作和運(yùn)行,這種處理方式不但提高了壓縮機(jī)的工作能耗,同時(shí)也對(duì)壓縮機(jī)工作的穩(wěn)定性產(chǎn)生了一定的影響。
2 甲醇制烯烴工業(yè)裝置進(jìn)料系統(tǒng)問題分析和解決方案
2.1 油蠟類物質(zhì)
在甲醇制烯烴的反應(yīng)過程中,油類物質(zhì)主要是通過甲醇制烯烴所生成的副產(chǎn)物聚集而成,在催化劑的邊角區(qū)域,從破碎的催化劑孔當(dāng)中生成的甲苯和甲醇原材料,在重組分類物質(zhì)當(dāng)中相互之間進(jìn)行融合,其中凝固點(diǎn)較低的有利物質(zhì),會(huì)在低溫度的環(huán)境下不斷冷凝析出,然后凝固在反應(yīng)塔的塔旁,或者是換熱器的表層結(jié)構(gòu)上,直接造成了換熱結(jié)構(gòu)的阻力不斷上漲,形成了水洗塔和換熱器復(fù)合工作效率下滑,同時(shí)這也是形成水洗廠和水洗油設(shè)備壓力上漲的重要原因。
甲醇制烯烴反應(yīng)流程除了生成乙烯和丙烯等主要物質(zhì)之外,其中還會(huì)生成一定量的環(huán)烯烴,苯類物質(zhì)等相關(guān)的副產(chǎn)物,盡管甲醇制烯烴在反應(yīng)過程當(dāng)中的原材料構(gòu)成相對(duì)比較單一,但是所生成的副產(chǎn)物相對(duì)比較復(fù)雜,對(duì)整個(gè)生產(chǎn)的效率和質(zhì)量產(chǎn)生了一定的影響。因?yàn)樽陨淼姆磻?yīng)原理的性質(zhì)外加上,事先對(duì)整個(gè)反應(yīng)工作流程到認(rèn)知程度不足,造成了反應(yīng)完成之后所產(chǎn)生的副產(chǎn)物類型非常復(fù)雜,所生成的主產(chǎn)品當(dāng)中的油類物質(zhì)占到了整個(gè)主產(chǎn)品的總量0.3%。
2.2 對(duì)水洗水系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)
通過對(duì)甲醇制烯烴裝置實(shí)際運(yùn)行工作當(dāng)中可以看出,水洗塔的上半段區(qū)域和下半段區(qū)域,所產(chǎn)生的水體cod值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)值,造成了反應(yīng)他在工作過程中始終處于一種高負(fù)荷的工作環(huán)境下,同時(shí)在凈化水當(dāng)中的cod值經(jīng)常會(huì)超出正常的工作指標(biāo)。針對(duì)這一問題相關(guān)化工廠提出了相應(yīng)的改造措施來加以保障,在經(jīng)過更改之后運(yùn)行一年期間,隨其他的下半部分工作壓力處于12 kPa左右,同時(shí)在上段水洗水的cod值由16230 mg/L下降到了6778 mg/L,下半段的水洗水cod值由10552 mg/L,下降到了4336 mg/L,凈化水的cod值長(zhǎng)期穩(wěn)定在660mg/L。
2.3 急冷水系統(tǒng)加入高溫萃取劑
在沉降罐的設(shè)計(jì)工作中,主要是水溫來進(jìn)行有效的控制,并且在冷凝塔的反應(yīng)器管道之間進(jìn)行有效的脫熱處理,使得反應(yīng)器的速率直接達(dá)到了飽和的工作狀態(tài)。但是在實(shí)際的運(yùn)行工作當(dāng)中,因?yàn)楫a(chǎn)品的堵塞狀況比較嚴(yán)重,造成了設(shè)備停止運(yùn)行和工作,為了有效保證水系統(tǒng)在工作過程當(dāng)中的平衡程度,需要將沉降冷凝水改進(jìn)成水洗水沉降罐,有效降低水洗水在反應(yīng)過程當(dāng)中的油水分離難度,進(jìn)而提高了水體凈化的效率和質(zhì)量,為了降低生成產(chǎn)物當(dāng)中的固體含量,才用了急冷水水沉降罐加入高溫萃取劑的方式,來有效提高急冷水水當(dāng)中的催化劑分離工作效率,高溫萃取劑主要是將懸浮物當(dāng)中的小顆粒物質(zhì),通過固液快速分離的方法來加以使用。
3.結(jié)束語(yǔ)
通過對(duì)甲醇制烯烴工業(yè)裝置的進(jìn)料系統(tǒng)相關(guān)問題進(jìn)行了有效的分析和總結(jié),提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施來加以有效的保障,以此來為工業(yè)制烯烴產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打下良好的保障。
作者簡(jiǎn)介:
高?。?986- ),男,漢族,中共黨員,陜西神木人,本科學(xué)歷,助理工程師職稱。
質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:甲醇制烯烴;水洗水系統(tǒng);油蠟類物質(zhì)