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某純電動(dòng)汽車起步時(shí)后懸置異響問(wèn)題解決方案

2019-10-21 10:50:58蔡國(guó)杏
關(guān)鍵詞:異響

蔡國(guó)杏

摘 要:為了解決某新能源乘用車起步時(shí)后懸置異響問(wèn)題,給出了底盤關(guān)鍵部位連接點(diǎn)的軸向力校核規(guī)范;采用理論分析和試驗(yàn)研究相結(jié)合的方法,分析了后懸置異響與緊固力矩、懸置軟墊襯套表面殘膠、支架螺母間隙、支架孔(配合)、支架同軸度、螺栓問(wèn)題(螺距、螺栓螺紋中徑、螺栓螺紋摩擦系數(shù)、螺栓端面摩擦系數(shù))及整車運(yùn)動(dòng)載荷的關(guān)系,給出了后懸置異響的解決方案。結(jié)果表明:后懸置異響與多種因素有關(guān),合理的螺栓選型、零部件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、力矩設(shè)計(jì)及裝配工藝是保證整車良好品質(zhì)的前提。

關(guān)鍵詞:異響;緊固力矩;軸向力;后懸置

1 概述

(1)根據(jù) J.D.Power公司最新調(diào)查研究顯示,中國(guó)市場(chǎng)中汽車客戶抱怨最多的 IQS(新車質(zhì)量研究)問(wèn)題之一就是不正常雜音(即異響)。車輛運(yùn)行過(guò)程中,異響的來(lái)源種類繁多,包括制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、換擋、啟動(dòng)、倒車、空調(diào)等各種操作中產(chǎn)生的異響。本文主要討論起步時(shí)(前進(jìn)或倒退)所產(chǎn)生的后懸置異響。

(2)發(fā)動(dòng)機(jī)懸置作為發(fā)動(dòng)機(jī)與車身或副車架之間的過(guò)渡單元,其主要功能是對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的慣性力及力矩進(jìn)行解耦,同時(shí)隔振、降噪。本文討論的發(fā)動(dòng)機(jī)后懸置與后懸置支架之間的螺紋副連接為中性連接,按 ISO5393規(guī)定,中性連接是在從緊配位轉(zhuǎn)動(dòng)緊固件大于 -30°,小于720°時(shí)達(dá)到終結(jié)力矩的連接。通常情況下,材料、結(jié)構(gòu)、剛度、硬度對(duì)擰緊力矩起著決定性影響。在所有作用在擰緊的扭矩中,大約有 10%的扭矩被夾緊力所消耗,剩下的 90%的扭矩被用來(lái)克服整車運(yùn)動(dòng)過(guò)程中摩擦力的影響。整車運(yùn)行過(guò)程中,保證各系統(tǒng)的功能穩(wěn)定發(fā)揮的主要前提之一就是螺紋副之間的可靠連接。

2 問(wèn)題來(lái)源

江淮大眾公司某即將投產(chǎn)的新能源乘用車,純電驅(qū)動(dòng),三點(diǎn)懸置。主要問(wèn)題為,調(diào)試反饋新車路試后,起步時(shí)掛前進(jìn)檔或倒檔, 快速踩油門,會(huì)聽到一聲清晰的金屬撞擊聲。經(jīng)排查,異響來(lái)源于后懸置與后懸置支架連接點(diǎn)。

3 后懸置連接點(diǎn)設(shè)計(jì)分析

根據(jù)上述問(wèn)題描述,初步判斷為后懸置與后懸置支架之間的連接力矩松動(dòng)或者設(shè)計(jì)夾緊力不夠。為保證整車運(yùn)行的耐久可靠性,設(shè)計(jì)時(shí),該連接螺栓所產(chǎn)生的夾緊力必須能夠足以克服其所受外力的合力。

3.1 軸向夾緊力 Ft計(jì)算

根據(jù)公式Ft=MA/【0.16P+0.58d2·μth+0.5Dkm·μb】,可以在規(guī)定緊固力矩情況下求得夾緊力:

Ft=MA/【0.16P+0.58d2·μth+0.5Dkm·μb】=36.9-81KN

式中:緊固力矩MA=110N.m;螺距P=1.25mm;螺紋中徑d2=d-0.6495P=11.19mm;螺紋摩擦系數(shù)μth=(0.15±0.03),支撐面摩擦系數(shù)μb=(0.15±0.03);支撐面的摩擦直徑Dkm=(dw3-dh3)/(dw2-dh2)×2/3=1.79mm;注:支撐面或墊圈直徑dw=22mm,螺栓通孔直徑dh=13mm。

根據(jù)計(jì)算可知,至少需要36.9KN的軸向力才可滿足此處連接要求。

4 異響原因分析

(1)根據(jù)軸向力的計(jì)算公式及涉及的因素可以確定軸向力不足導(dǎo)致異響發(fā)生,據(jù)此進(jìn)行頭腦風(fēng)暴,繪制樹圖:

(2)制定潛在要因分析計(jì)劃:

根據(jù)原因分析階段識(shí)別出重要的6個(gè)重要潛在因子,對(duì)要因進(jìn)行分析:

5 確定主要原因

X1、裝配打緊扭矩小分析:

1)水平對(duì)比分析:小組對(duì)乘用車其它車型的打緊扭矩設(shè)定與該車型進(jìn)行了對(duì)比,發(fā)現(xiàn)扭矩設(shè)定一致。

2)裝配工藝檢查:現(xiàn)場(chǎng)使用檢驗(yàn)扳手進(jìn)行30臺(tái)抽查驗(yàn)證,扭矩全部達(dá)標(biāo)。

結(jié)論:綜合上述分析確認(rèn)裝配扭矩合格,對(duì)癥結(jié)無(wú)影響,故判定為非要因。

X2、后懸置軟墊襯套表面有殘膠分析:

1)原理分析:

①現(xiàn)場(chǎng)查看來(lái)件狀態(tài),發(fā)現(xiàn)普遍存在后懸置軟墊襯套表面有殘膠問(wèn)題;

②支架與后懸置連接時(shí),若后懸置表面存在殘膠,會(huì)出現(xiàn)軟墊未被夾緊導(dǎo)致松動(dòng)的隱患。

2)故障再現(xiàn)——試裝:

試裝:挑選50套件后懸置軟墊襯套表面無(wú)膠件進(jìn)行試裝驗(yàn)證,記錄底盤號(hào)如下,發(fā)現(xiàn)18臺(tái)異響,異響故障率36%,未下降,說(shuō)明非要因。

結(jié)論:P值大于0.05,說(shuō)明改善無(wú)顯著效果,故判定為非要因。

X3、支架螺母間隙過(guò)小分析:

1)故障件分析:

①圖紙要求六角螺母壓裝后各邊間隙保證在0.1-0.3mm;②間隙要求是為了打緊同軸度保證及Y面與支架完全貼合,確保足夠的夾緊力。

2)零部件抽檢:

①對(duì)來(lái)件進(jìn)行20件抽檢間隙測(cè)量,量具使用0.1塞片進(jìn)行檢測(cè),全部合格;

②選取5臺(tái)故障車,拆下故障車后懸置支架,將支架切開,測(cè)量螺母與支架貼合間隙,結(jié)論合格。

結(jié)論:通過(guò)對(duì)來(lái)件抽檢間隙檢測(cè)均合格,對(duì)故障車支架切割,測(cè)量間隙也合格,確認(rèn)對(duì)癥結(jié)無(wú)影響,故判定為非要因。

X4、懸置支架孔(匹配)過(guò)大分析:

1)懸置支架孔徑尺寸分析:

該支架過(guò)螺栓孔的孔徑為,螺栓外徑尺寸M,最大間隙可達(dá)1.7mm,孔徑較大時(shí),螺栓軸向力較小,則可能導(dǎo)致螺桿與支架孔內(nèi)壁碰撞產(chǎn)生異響。抽檢的6個(gè)支架孔的孔徑處于中值上方(>13.25mm),螺栓外徑處于中值(11.9mm),全部合格。

2)縮孔支架試裝——雙比率分析:

臨時(shí)制作48個(gè)縮孔支架(支架孔由φ13mm變更為φ12.5mm,公差不變),進(jìn)行試裝,跟蹤故障率。

結(jié)論:P值大于0.05,說(shuō)明改善無(wú)顯著效果,故判定為非要因。

X5、支架同軸度過(guò)大分析:

1)水平對(duì)比分析:小組對(duì)乘用車其它車型的同軸度進(jìn)行普查,發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求大于本車,但無(wú)異響問(wèn)題。

2)尺寸檢測(cè)分析——同軸度:現(xiàn)場(chǎng)挑選四個(gè)支架進(jìn)行送檢,檢測(cè)合格(圖5-7)。

3)裝車驗(yàn)證——故障驗(yàn)證:

對(duì) 4個(gè)件進(jìn)行裝車,2個(gè)出現(xiàn)異響,驗(yàn)證結(jié)果見表5-14。

結(jié)論:經(jīng)確認(rèn)同軸度嚴(yán)于其它車型,經(jīng)檢測(cè)同軸度OK,但是此件裝車驗(yàn)證2個(gè)異響,故判定為非要因。

X6、螺栓不達(dá)標(biāo)不良分析:

按照原理分析,螺栓影響扭矩和扭矩衰減的兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù)為法蘭面直徑和摩擦系數(shù)。

1)水平對(duì)比:與其他車型使用螺栓進(jìn)行對(duì)比分析,并從標(biāo)準(zhǔn)件庫(kù)里選擇標(biāo)準(zhǔn)法蘭面的同樣等級(jí)和牙距、軸距、合適長(zhǎng)度的新螺栓進(jìn)行對(duì)比、試裝驗(yàn)證。

結(jié)論:根據(jù)水平對(duì)比分析及測(cè)試確認(rèn),本車型使用螺栓的螺紋摩擦系數(shù)(μth)、端面摩擦系數(shù)偏大(μb)高于其他車型。

2)新螺栓(摩擦系數(shù)0.15±0.03)試裝:

①根據(jù)對(duì)比,臨時(shí)確定選擇螺栓螺紋摩擦系數(shù)(μth)和螺栓端面摩擦系數(shù)偏大(μb)為0.15±0.03的汽標(biāo)件Q1851280TF61進(jìn)行裝車驗(yàn)證;

②對(duì)50臺(tái)車進(jìn)行試裝,車輛無(wú)異響故障,雙比率檢驗(yàn)P=0.000<0.05,確認(rèn)改善效果明顯。

結(jié)論:螺栓不達(dá)標(biāo)對(duì)癥結(jié)有影響,故判定為要因。

通過(guò)測(cè)量分析、驗(yàn)證,找到造成JV01起步時(shí)后懸置異響故障的要因是:X6、螺栓不達(dá)標(biāo)。

6 驗(yàn)證效果

根據(jù)前述分析,將連接螺栓重新選型,更換為汽標(biāo)件后,實(shí)車驗(yàn)證,異響消除,同時(shí),搭載底盤強(qiáng)化路試驗(yàn)證,未見變形開裂等故障,可靠性滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

同時(shí)對(duì)新螺栓的軸向力進(jìn)行測(cè)量,確認(rèn)軸向力可以達(dá)到40KN,滿足設(shè)計(jì)要求。

說(shuō)明:通過(guò)對(duì)新老螺栓軸向力測(cè)試,可以看到,在同樣的110N.m安裝扭矩下,老螺栓軸向力只有30KN左右,新螺栓的軸向力達(dá)到40KN,提升明顯。

7 總結(jié)

針對(duì)底盤關(guān)鍵部位的螺紋副連接,在設(shè)計(jì)之初就應(yīng)該從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析:

(1)被連接件的尺寸精度控制(包括開檔尺寸、上/下連接孔位置度、同軸度);

(2)標(biāo)準(zhǔn)件的合理選型設(shè)計(jì)(防松結(jié)構(gòu)、性能等級(jí)、摩擦系數(shù)等);

(3)螺栓螺母的端面及螺紋摩擦系數(shù)控制(建議控制在0.12-0.18,并在 二維圖紙中體現(xiàn));

(4)安裝力矩的合理設(shè)計(jì);

(5)總裝車間裝配工藝的控制(推薦采用扭矩+轉(zhuǎn)角法)。

參考文獻(xiàn):

[1]陳南.汽車振動(dòng)與噪聲控制[M].北京:人民交通出版社,2005.

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[3]孫林峰,樊文欣.發(fā)動(dòng)機(jī)懸置技術(shù)的發(fā)展研究[J].內(nèi)燃機(jī),2010(03):19-22.

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[5]GB/T518-2013.汽車用螺紋緊固件緊固扭矩[S].中國(guó)計(jì)劃出版社,2013.

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