羅昕 陸校丞 顏曉娟
摘要:110kV新建變電站主變低壓側斷路器分閘后無法再次合閘,經研究發(fā)現(xiàn),由于主變機構箱防跳繼電器與操作箱跳位監(jiān)視回路參數(shù)不匹配,造成防跳繼電器不能可靠返回,合閘回路被切斷,斷路器無法合閘。通過修改二次接線和開展防跳試驗驗證,該問題得以解決。
關鍵詞:斷路器;繼電保護;防跳回路
中圖分類號:TM622? ? ? ?文獻標識碼:A
文章編號:1009-3044(2019)24-0244-03
開放科學(資源服務)標識碼(OSID):
Analysis and Improvement Measures of the Anti-bouncing Circuit of Circuit Breakers in 110 kV Newly-built Substation
LUO Xin1, LU Xiao-cheng2, YAN Xiao-juan1
(1.Guangxi Hydraulic and Electric Polytechnic, Nanning 530023,China;2.Guangxi Electric Power Transmission and Substation Construction Company, Nanning 530023, China)
Abstract: The low-voltage side circuit breaker of the main transformer could not close again in 110 kV Substation. It was found that the parameters of jump-proof relay of main transformer mechanism box could not match those of jump-position monitoring circuit of operation box, which caused jump-proof relay could not return reliably, As a result, the closing circuit is cut off and the circuit breaker could not close.
Key words: circuit breaker; protective relay; Anti-bouncing Circuit
1 問題提出
2019年1月3日,在廣西南寧市五象新區(qū)新建110kV變電站中,保護調試工作人員對主變高、低壓側斷路器開展遙控分合閘試驗時,主變高壓側斷路器分合閘正常,低壓側斷路器完成一次分閘后,無法再次合閘。
2 原因分析
2.1 變電站基本情況
該新建110kV變電站位于廣西南寧市五象新區(qū)中心,五象新區(qū)遠期規(guī)劃為南寧市新城市中心,目前處于建設發(fā)展期,供電負荷不多,所以變電站分三期建設。一期工程1臺主變(63MVA); 110kV線路2回,10kV線路出線15回,每臺主變安裝2組容量為6Mvar的電容器組。
主變110kV高壓側一次設備采用山東泰開高壓開關有限公司的ZF10-126G型戶內GIS成套設備,低壓側斷路器采用廣東正超電氣有限公司的小車式VS1-12戶內高壓真空斷路器。
主變保護按雙套設計,主保護與后備保護一體化配置(PCS-978NA),配置1套非電量保護(PCS-9661N)和操作箱(CJX-01-121633),主變保護裝置組兩面屏;主變高壓側、低壓側及本體各配置1套測控裝置(PCS-9705-H2),組一面屏。保護屏和測控屏均采為南京南瑞繼保電氣有限公司產品。
2.2 主變低壓側斷路器控制回路分析
由于主變低壓側斷路器遙控分合不正常,工作人員檢查斷路器控制回路,工程設計如圖1所示。
由于圖1設計二次回路十分簡略,斷路器分合閘控制回路走向表述很不明確,因此工作人員只好查廠家資料,核對現(xiàn)場二次接線,補充完善主變低壓側開關控制回路,如圖2所示。
根據(jù)圖2所示,保護調試技術人員進行主變低壓側斷路器遙控分合閘試驗,步驟如下:
1)用短線短接3S1-2接點,解除五防鎖,3QK切換開關打到就地同期位置,3QK3-4接點閉合。
2)投入主變測控柜3LP3遙合壓板,在后臺執(zhí)行合閘操作,HJ接點閉合。
但是主變低壓側斷路器不動作。
3)在主變測控屏用萬用表測量正電源端子3CD1,正電,遙控合閘出口端子3CD9對地電壓,正電;在主變保護屏測量合閘出口端子3-4CD5,正電;在主變低壓開關柜合閘出口端子2D6,正電;2D12負電。說明控制回路電源正常,遙控合閘指令已經正確到達斷路器機構箱。
檢查斷路器輔助常閉接點QF閉合正常,電機儲能接點S1閉合正常,輔助閉鎖接點S2閉合正常,初步分析判斷是機構箱防跳繼電器KO沒有返回,KO常閉觸點切斷合閘回路,造成斷路器無法合閘。
4)斷開控制電源,待機構箱防跳繼電器KO返回,其常閉接點閉合。
5)合上控制電源,測量機構箱端子2D6,負電。執(zhí)行前面的1)和2)步驟,斷路器合閘成功。
6)3QK切換開關打到遠方位置,3QK7-8接點閉合,投入主變測控柜3LP4遙跳壓板,在后臺執(zhí)行跳閘指令,TJ1接點閉合。斷路器跳閘成功。
7)重復前面的1)和2)步驟,斷路器不動作,檢測結果同3)。
基本確定是斷路器機構箱防跳繼電器KO沒有及時返回,其常閉觸點切斷合閘回路,造成斷路器無法合閘。
2.3 防跳繼電器不返回原因分析
1)斷路器防跳
防跳繼電器是防止斷路器出現(xiàn)“跳躍”現(xiàn)象。斷路器“跳躍”是由于斷路器控制開關或自動重合閘裝置的合閘接點未及時返回,例如操作人員未松開手柄、自動重合閘裝置的合閘接點粘連,而正好合閘在故障設備上,造成斷路器連續(xù)多次分合的現(xiàn)象。
2)原因分析
該110kV新建變電站主變高、低壓側斷路器均采用斷路器就地防跳功能。根據(jù)設計要求,取消操作箱防跳功能,即把圖2主變保護A柜操作箱的TBJV防跳常閉接點用短線S2短接。
主變低壓側斷路器合閘回路如圖2所示,二次設計直接把跳位監(jiān)視回路(端子3-4CD6)與操作箱合閘出口(端子3-4CD5)短接,接至機構箱端子2D6。當主變低壓側斷路器QF處于合閘位置,其常開觸點閉合。機構箱防跳繼電器KO回路電流9.1mA,功率1W,技術參數(shù)數(shù)值較小,可通過操作箱TWJ跳位監(jiān)視回路得電動作,其常閉接點斷開,切斷合閘回路,常開觸點閉合,自保持不返回。如圖3所示。
如果變壓器跳閘后,故障處理完恢復送電,調度下令遙控合閘,由于防跳回路一直自保持不復歸,斷路器無法合閘,運維人員必須到達變電站現(xiàn)場手動斷開控制電源才能恢復,延誤了送電,影響非常大。
3 采取的措施
1)斷路器防跳分類
斷路器防跳回路有兩種:
一是保護屏操作箱防跳,也稱為電流型防跳:利用跳閘回路防跳繼電器TBJ電流線圈啟動,通過合閘回路TBJV電壓線圈自保持,從而持續(xù)斷開合閘回路,起到防止斷路器“跳躍”現(xiàn)象的作用,如圖4所示。
二是斷路器機構箱防跳,也稱為電壓型防跳:利用斷路器輔助接點啟動防跳繼電器KO電壓線圈,通過本身的常開接點,用合閘脈沖實現(xiàn)自保持,從而將合閘回路斷開,如圖5所示。
2)改進措施
該站主變低壓側斷路器有兩套防跳回路,根據(jù)《南方電網電力系統(tǒng)繼電保護反事故措施匯編(2014年)》第6.13條規(guī)定:每個斷路器應且只應使用一套防跳回路,宜采用開關本體防跳的要求,該110kV新建變電站主變高、低壓側斷路器均采用斷路器就地防跳功能。由于斷路器機構箱防跳繼電器KO與跳位繼電器TWJ參數(shù)不匹配,防跳繼電器KO不能及時返回,造成斷路器跳閘后無法再次合閘,必須手動斷開控制電源才能恢復。
改進措施有兩種:
1)取消開關本體防跳,改為操作箱防跳。即斷開圖2中S2的短連線,投入TBJV防跳常閉接點,斷開機構箱JP9短連線,拆除防跳繼電器KO防跳回路。
2)TWJ跳位監(jiān)視回路引出端子3-4CD6與合閘出口端子3-4CD5分開,先串聯(lián)機構箱防跳繼電器KO常閉接點及斷路器QF常閉接點后,再接至斷路器合閘回路2D6處,可確保機構防跳可靠返回。如圖5所示。
由于主變機構箱沒有提供相應接點,需聯(lián)系開關廠家,按設計要求增加相應設備,修改相關二次回路接線。
經與業(yè)主工程技術負責人溝通協(xié)商,同意采用第一種改進措施,改為斷路器操作箱防跳。
4 防跳功能試驗
按照前面的改進措施,完成防跳改線,效果如何,必須通過防跳功能試驗驗證。防跳功能驗收,一般采取的方法是人為在二次回路制造分合閘命令共存的現(xiàn)象,然后觀察斷路器是否有跳躍現(xiàn)象。具體步驟如下:
1)合上主變低壓側斷路器,把主變測控屏3QK切換開關切到就地非同期位置,3KK控制開關把手一直保持在合后位置;
2)短接保護出口接點。斷路器跳閘不重合。
3)松開3KK控制開關把手,再合閘一次,保證斷路器能夠可靠合上。
4)短接操作箱防跳接點,再重復1)步驟,點跳斷路器,斷路器跳閘后重合一次。邏輯完全正確。
5 結論
1)通過更改防跳回路,由斷路器機構箱防跳改為保護屏操作箱防跳,有效解決機構防跳繼電器與操作箱跳閘監(jiān)視回路參數(shù)不匹配問題,確保斷路器正常分合閘。
2)斷路器生產廠家很多,其滅弧原理、操作機構和控制回路多種多樣,各有特色,尤其是防跳回路的設計更是千差萬別,如何把控制回路與防跳回路很好地結合起來,需要電力工程設計者和現(xiàn)場技術人員共同協(xié)作,按規(guī)定做好保護調試以及驗收工作,及時發(fā)現(xiàn)問題,分析解決,以免留有后患。
3)采用操作箱防跳回路,注意保護出口自保持回路完好,即可保證斷路器可靠分閘,只有斷路器分閘后,其輔助常開接點QF斷開,跳閘回路才被切斷,保證保護出口繼電器接點不被用來滅分閘回路的直流電弧。
4)二次圖紙設計要求二次回路走向清晰明了,保護裝置內部接線必要的不能簡略,盡量在圖紙上顯示完整,減少現(xiàn)場技術人員查閱有關廠家資料時間,提高工作效率,降低人為接線錯誤概率。
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【通聯(lián)編輯:謝媛媛】