李少偉
(山西朔州平魯區(qū)茂華東易煤業(yè)有限公司,山西 朔州 036800)
影響礦井安全生產(chǎn)的因素很多,比如頂板、水、火、粉塵、瓦斯等,而在眾多安全因素中,瓦斯爆炸對礦井的危害最大,其爆炸產(chǎn)生的高溫高壓以及沖擊波對作業(yè)人員及礦井巷道和設(shè)備損毀極大,一直以來都制約著礦井的安全生產(chǎn)。近年來很多學(xué)者從多方面對瓦斯治理問題進(jìn)行了深入研究,李宏、劉明舉等[1],應(yīng)用頂板走向長鉆孔中位鉆孔和下臨近層底板定向長鉆孔等瓦斯抽采措施,對回采面瓦斯進(jìn)行了多源頭治理,解決了大采高厚煤層工作面回采期間瓦斯超限難題;左云飛[2]通過保護(hù)層開采結(jié)合卸壓瓦斯強(qiáng)化抽放技術(shù)能夠消除煤層的煤與瓦斯突出的危險性,大大降低了煤層的瓦斯含量;申琢[3]通過實(shí)施頂板巖石水平長距離鉆孔瓦斯抽放實(shí)現(xiàn)了安全高效回采,徹底解決了近距離保護(hù)層開采瓦斯超限等問題。本文主要通過本煤層順層長鉆孔與上隅角埋管技術(shù)來進(jìn)行瓦斯治理,為今后瓦斯治理技術(shù)提供一定的借鑒和指導(dǎo)。
19201工作面地質(zhì)構(gòu)造條件中等,根據(jù)掘進(jìn)資料和上覆8#煤回采資料分析,預(yù)計(jì)工作面回采中會受到8條落差為0.8 m~3.5 m的正斷層影響,受斷層影響,構(gòu)造附近頂板節(jié)理、裂隙發(fā)育。根據(jù)地質(zhì)資料,該工作面上覆18202、18203采空區(qū),層間距為10 m左右,切眼長度220 m,巷道形狀為矩形,巷道寬為5.8 m,高為2.8 m,凈斷面積為16.24 m2,支護(hù)形式為錨桿+鋼帶+點(diǎn)柱。
根據(jù)對煤層瓦斯賦存規(guī)律分析,19201工作面瓦斯來源包括開采層瓦斯涌出和鄰近層瓦斯涌出兩部分?;夭晒ぷ髅嫱咚褂砍隽糠衷搭A(yù)測如表1所示[4-5]。
表1 工作面瓦斯涌出分源預(yù)測表Table 1 Prediction of gas emission by source on the working face
經(jīng)計(jì)算,瓦斯涌出量結(jié)果如表2所示。
表2 瓦斯涌出量匯總表Table 2 Gas emission rate
1)由于用通風(fēng)方法難以解決19201工作面回采期間的絕對瓦斯涌出量以及預(yù)防回采期間上隅角瓦斯較大給正常生產(chǎn)帶來困難[6],通過施工本煤層鉆孔提前預(yù)抽來降低煤層瓦斯含量,所以對19201工作面本煤層預(yù)抽是必要的。
2)由于19201工作面回采時使用全負(fù)壓通風(fēng),19201工作面回采時相鄰的19202工作面采空區(qū)和上覆8#煤采空區(qū)通過裂隙帶向19201工作面采空區(qū)涌入大量瓦斯,造成上隅角瓦斯較大,難以維持工作面正常生產(chǎn),所以19201工作面回采時對采空區(qū)抽采是必要的。
1)19201工作面設(shè)計(jì)采用本煤層采前預(yù)抽和邊采邊抽、采空區(qū)瓦斯抽采相結(jié)合的綜合瓦斯抽采方法。采煤工作面采前預(yù)抽和邊采邊抽瓦斯方法為:在回采工作面皮帶巷布置平行順層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯,達(dá)標(biāo)后再邊采邊抽,即在工作面皮帶巷內(nèi)沿煤層傾向布置平行于工作面的抽采鉆孔,對工作面瓦斯進(jìn)行預(yù)抽。
本煤層鉆孔設(shè)計(jì):①鉆孔角度:根據(jù)工作面煤層傾角3°~6°,平均5°,鉆孔傾角根據(jù)巷道底板等高線計(jì)算確定。②鉆孔長度:工作面傾向長220 m,為了提高抽采率從多打孔、加深鉆孔方面考慮,在工作面副巷距切眼20 m處沿傾向方向施工順層鉆孔,鉆孔間距為5 m,孔深為200 m,孔徑為113 mm。③鉆孔數(shù)量:按照設(shè)計(jì)停采線工作面正巷長759 m,在距切眼口20 m處開始施工鉆孔,設(shè)計(jì)施工鉆孔149個,本煤層鉆孔總進(jìn)尺為29 800 m。所有鉆孔必須編號掛牌。本煤層瓦斯抽采管路如圖1所示。
圖1 本煤層鉆孔布置及采空區(qū)埋管Fig.1 Borehole layout in the current coal seam and buried pipelines in goaf
2)采空區(qū)瓦斯抽采。19201工作面開采后,受采動影響,煤層頂、底板變形產(chǎn)生裂隙導(dǎo)致鄰近采空區(qū)瓦斯涌入19201工作面,經(jīng)風(fēng)流稀釋后排出,采空區(qū)涌出瓦斯量容易造成上隅角瓦斯較大,給安全生產(chǎn)帶來困難,所以需要進(jìn)行采空區(qū)抽采[7-8]。
3)19201工作面采空區(qū)抽采采用上隅角埋管抽采瓦斯。
上隅角瓦斯抽采設(shè)計(jì):
從19201正巷保險幫距上隅角30 m處往瓦斯抽采泵站敷設(shè)一趟Φ325不銹鋼瓦斯抽采管路對上隅角進(jìn)行瓦斯抽采,抽采管路末端至上隅角采用伸縮風(fēng)筒連接,上隅角風(fēng)筒末端連接采空區(qū)隔離設(shè)施上的PVC管,來抽取上隅角瓦斯。伸縮風(fēng)筒吊掛采用鋼絞線吊掛,風(fēng)筒吊掛必須平直整齊。隨著工作面的推進(jìn),及時拆除不銹鋼抽采管路,延伸伸縮風(fēng)筒,確保吊掛在上隅角的伸縮風(fēng)筒滿足抽采需要。
液壓支架與煤壁之間的采空區(qū)隔離設(shè)施用編織袋裝不燃性材料制作,支架每往前推進(jìn)0.8 m,做一道隔離設(shè)施,隔離設(shè)施里距頂板300 mm距煤幫200 mm壓直徑325 mmPVC管,PVC管外漏長度為300 mm,在管口加設(shè)過濾網(wǎng),做的隔離設(shè)施要保證嚴(yán)密不漏風(fēng)。
本煤層抽采鉆孔封孔采用3根4 m的2寸PVC管作為封孔器,封孔器前后兩端采用麻袋+聚胺脂卷纏法封至少800 mm,中間部分采用注漿泵壓注聚胺脂封死,封孔器伸出煤壁200 mm,具體如圖2所示。
圖2 本煤層鉆孔封孔示意圖Fig.2 Illustration of boreholes drilling and sealing in the current coal seam
1)抽采管線敷設(shè)
高負(fù)壓系統(tǒng)管路鋪設(shè):(本煤層)
正壓側(cè):南二瓦斯抽采泵站(DN325不銹鋼抽采管)→南二瓦斯抽采專用通道斜坡(DN325不銹鋼抽采管)→南二瓦斯抽采專用通道聯(lián)絡(luò)巷(DN325不銹鋼抽采管)→南翼總回風(fēng)巷(DN325不銹鋼抽采管)——南坪山回風(fēng)井底
負(fù)壓側(cè):19201正巷(DN325不銹鋼抽采管)→回風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷(DN325不銹鋼抽采管) →19201皮帶抬頭巷(DN325不銹鋼抽采管)→南二下組煤回風(fēng)巷(DN325不銹鋼抽采管) →南二瓦斯抽放泵站(DN325不銹鋼抽采管)
低負(fù)壓系統(tǒng)管路鋪設(shè):(上隅角)
正壓側(cè):南二瓦斯抽采泵站(DN325不銹鋼抽采管)→南二瓦斯抽采專用通道斜坡半坡(DN325不銹鋼抽采管)
負(fù)壓側(cè):19201正巷(DN325不銹鋼抽采管)→19201皮帶抬頭巷(DN325不銹鋼抽采管)→南二下組煤回風(fēng)巷(DN325不銹鋼抽采管)→南二瓦斯抽放泵站(DN325不銹鋼抽采管)
2)瓦斯抽采能力。19201工作面利用南二瓦斯抽采泵站進(jìn)行瓦斯抽采,南二瓦斯抽采泵站內(nèi)安設(shè)2臺水環(huán)式真空泵,均為2BEC-42型,電機(jī)功率為200 kW,最大吸氣量為150 m3/min,該泵站經(jīng)計(jì)算能夠滿足瓦斯抽采要求。
對工作面開采中安裝抽放管路前后的風(fēng)排瓦斯量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),其結(jié)果如圖3所示。由圖3可知,在埋管前的工作面開采一定距離之后,工作面的瓦斯涌出量變化幅度已基本平穩(wěn),大致在3.5 m3/min左右;在埋管抽放瓦斯后,由于采空區(qū)的瓦斯通過抽放管路排出,逸散到工作面的瓦斯含量大為減少,因此埋管后的風(fēng)排瓦斯量減少為1.4 m3/min左右,瓦斯治理效果明顯,并達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
圖3 埋管前后的風(fēng)排瓦斯量Fig.3 Gas emission rate by ventilation before and after burying pipelines
將埋管前后上隅角瓦斯的濃度進(jìn)行分析對比,結(jié)果如圖4所示。
圖4 上隅角瓦斯?jié)舛嚷窆芮昂髮Ρ菷ig.4 Gas concentration in the upper corner before and after burying pipelines
由圖4可以看出,在埋設(shè)抽放管路前,上隅角的瓦斯?jié)舛茸兓容^大,分析其原因?yàn)樵?9201工作面開采過程中,采空區(qū)的瓦斯涌入為工作面瓦斯的主要來源,隨著工作面的開采,后方暴露的采空區(qū)面積增大,因此造成瓦斯?jié)舛容^高,且因?yàn)楣ぷ髅娴穆涿汉烷_采過程中不同區(qū)段煤體的非均質(zhì)特性差異,造成在開采過程中的瓦斯?jié)舛容^高和變化不均勻的現(xiàn)象。在埋設(shè)抽放管路之后,上隅角的瓦斯?jié)舛扔休^大幅度的下降,從埋設(shè)前瓦斯?jié)舛鹊?.39%~1.20%到埋設(shè)后瓦斯?jié)舛葹?.23%~0.52%,瓦斯平均濃度下降近53%,有效處理了上隅角的瓦斯超限問題,從而為工作面的安全生產(chǎn)提供了保障。
綜上可知,本煤層順層長鉆孔+上隅角埋管瓦斯抽采技術(shù)對瓦斯治理效果顯著,且此方法可操作性強(qiáng),有效治理了工作面及上隅角的瓦斯超限問題,并對今后瓦斯治理技術(shù)提供了一定的借鑒。
1)19201工作面回采期間本煤層及上隅角瓦斯含量較大,因此進(jìn)行瓦斯抽采有其必要性。
2)在回采工作面皮帶巷超前20 m布置平行順層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯,采用PVC管作為鉆孔封孔器,同時上隅角瓦斯通過采空區(qū)埋管進(jìn)行抽采,從而確立了19201工作面的瓦斯抽采技術(shù)。
3)通過抽放管路進(jìn)行采空區(qū)的瓦斯抽放之后,回風(fēng)大巷的風(fēng)排瓦斯含量和上隅角的瓦斯?jié)舛让黠@下降,工作面生產(chǎn)的安全性得到保障。