安鑫
(中國水利水電第七工程局成都水電建設(shè)工程有限公司,成都 611130)
斜卡水電站地質(zhì)條件十分復(fù)雜,卸荷張拉裂隙發(fā)育,帷幕灌漿區(qū)域地質(zhì)巖體多發(fā)育寬大、貫通裂隙,耗漿量大,且地處高寒地區(qū),海拔3100m以上,冬季環(huán)境溫度低,最低溫度達(dá)到-15.6℃,晝夜最大溫差達(dá)27.8℃,漿液凝結(jié)時間延長。上述問題是斜卡水電站地質(zhì)缺陷處理的關(guān)鍵問題,其處理過程和效果直接關(guān)系到電站大壩穩(wěn)定性、安全運(yùn)營及電站投運(yùn)效益,因此,對高寒地區(qū)寬大、貫通裂隙的處理是斜卡水電站基礎(chǔ)處理工程的關(guān)鍵技術(shù)難題之一。
射漿管能否安設(shè)到位是影響帷幕灌漿施工質(zhì)量的主要因素之一,高海拔、高寒地區(qū)的帷幕灌漿常規(guī)射漿管在現(xiàn)場運(yùn)用中存在諸多技術(shù)難題。為保障帷幕灌漿施工質(zhì)量、降低施工成本、提高工作效益,結(jié)合地區(qū)特殊環(huán)境條件和工程實際,探索、生產(chǎn)能夠“下設(shè)到位,容易掃孔”的射漿管。
帷幕灌漿中主要采用鉆桿作為射漿管進(jìn)行灌漿。鑒于地質(zhì)條件的復(fù)雜性,特別是深孔大耗漿量孔段,灌注時間長,鑄鉆風(fēng)險增大,孔故率高,孔故處理周期長,對施工進(jìn)度與質(zhì)量均造成影響。
規(guī)格為3.8m/根,管壁薄,掃孔容易,材料脆性好,但運(yùn)輸或使用過程中,損耗率大,特別是冬季低溫環(huán)境下,在運(yùn)送、下設(shè)時都會出現(xiàn)斷裂,甚至在灌漿過程中,極易造成射漿管脫落,影響灌漿質(zhì)量。
規(guī)格為100m/盤,運(yùn)輸、保存方便,但材質(zhì)柔性較強(qiáng),掃孔困難,特別是冬季低溫環(huán)境下,盤狀射漿管前段容易抵觸到孔壁,超過60m的深孔下設(shè)困難。
常規(guī)射漿管缺陷故障率統(tǒng)計結(jié)果如表1所示。
表1 射漿管缺陷故障率統(tǒng)計
針對上述缺陷,射漿管一次性下設(shè)不到位需要反復(fù)下設(shè)甚至重復(fù)掃孔,而鉆桿作為射漿管灌漿發(fā)生鑄鉆后,處理周期長,若處理無效,則須重新開孔,上述缺陷一旦處理不當(dāng),不僅影響施工進(jìn)度,更主要的是可能帶來帷幕灌漿施工質(zhì)量隱患。
改進(jìn)射漿管主要材料有:藍(lán)管粉、石蠟、硬質(zhì)酸鈣。根據(jù)現(xiàn)場試驗,藍(lán)管粉95%、石蠟3%~3.5%、硬質(zhì)酸鈣1.5%~2%,根據(jù)斜卡電站高寒特點,添加1.5%~3%的耐寒增塑劑(脂肪酸酰胺)。其中,藍(lán)管粉主要成分是:聚氯乙烯(94%~96%)、硬質(zhì)酸鋇(2%~3%)、低溫增韌劑(2%~3%)。
①在對常規(guī)射漿管缺陷分析的基礎(chǔ)上,決定對砂漿管進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),將其管壁加厚,降低破損機(jī)率;②射漿管改為直管,下設(shè)時可避免前端抵觸孔壁;③適當(dāng)提高石蠟成分含量,以增加管壁光滑度,減小摩擦力;③射漿管材質(zhì)性能介于PVC-U管高脆性和PE管的柔韌性強(qiáng)度之間,對其下設(shè)和掃孔都有一定優(yōu)勢。
改進(jìn)型射漿管最大下設(shè)深度可達(dá)150m以上,能夠滿足現(xiàn)場灌漿要求,減少了孔內(nèi)事故的發(fā)生,下設(shè)時脫落現(xiàn)象明顯減少。但改進(jìn)型射漿管自重大,部分管徑和接頭不均勻連接,對接頭厚度薄,易斷裂。
通過試驗研究,穩(wěn)定和試驗最優(yōu)出管速度,并改進(jìn)冷卻方式為水冷,以穩(wěn)定管徑;減小管壁厚度,增加對接頭厚度;根據(jù)孔深使用不同接頭長度、粘結(jié)時間。
通過再優(yōu)化,確定對接頭長度分5cm、7cm、10cm三種,射漿管壁厚為1.8mm,長度為3m、5m兩種規(guī)格,且上述參數(shù)可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)節(jié)。
為滿足現(xiàn)場施工需求,在確保施工質(zhì)量的基礎(chǔ)上,加快施工進(jìn)度,最終確定了“現(xiàn)場60m以內(nèi)及地質(zhì)條件相對較好的帷幕灌漿灌段射漿管以鉆桿為主,60m以上大耗漿量深孔帷幕灌漿灌段射漿管以改進(jìn)型射漿管為主”。既減少復(fù)雜地質(zhì)條件下深孔帷幕灌漿鑄鉆風(fēng)險突出的問題,又解決了常規(guī)射漿管難以下設(shè)到位和掃孔困難的缺點。
最終選用PVC膠作為射漿管粘結(jié)劑,制作三種規(guī)格射漿管接頭,以滿足不同孔深射漿管連接需要,如表2所示。
表2 不同規(guī)格射漿管接頭及粘結(jié)時間
自制射漿管主要材料有:藍(lán)管粉、石蠟、硬質(zhì)酸鈣。通過調(diào)整原材材料中的硬質(zhì)酸鈣配比參數(shù),改變射漿灌漿管的強(qiáng)度、柔韌度,并通過摻加適量的抗寒劑,提高其抗寒性能。
改進(jìn)射漿管接頭和管壁管徑均一致,連接穩(wěn)固,操作相對簡便,且掃孔速度提高,提高了施工效率,加快了施工進(jìn)度,保證了帷幕灌漿施工質(zhì)量。
表3 自制射漿管缺陷故障率統(tǒng)計
從表3中可以看出,采用自制射漿管后,射漿管平均故障率由前期的13.4%,降低至2.0%。
斜卡水電站冬季溫度低(最低溫度達(dá)-15.6℃),采用常規(guī)射漿管時,抗寒性能差,易斷裂。采用改進(jìn)射漿管時,受環(huán)境溫度的影響可忽略不計,能夠滿足不同溫度條件下的施工需要。
采用PE管材時,材質(zhì)柔性較強(qiáng),掃孔過程中,約80%的射漿管被掃成呈碎末狀,部分仍成管狀,回收率不大于20%。
采用自制射漿管時,掃孔為碎片狀,可再回收利用,現(xiàn)場回收率可達(dá)到80%,計入回收加工成本,綜合回收利用率可達(dá)50%。
采用改進(jìn)射漿管后,在塌孔、返砂等施工缺陷部位能夠下設(shè)到位。由于采用射漿管灌漿,出現(xiàn)孔故機(jī)率降低,在提高施工進(jìn)度的同時,灌漿質(zhì)量得到保障。同時,由于自制射漿管回收率高,成本低,取得一定的社會及經(jīng)濟(jì)效益。
經(jīng)過不斷地試驗及研究,改進(jìn)射漿管能夠在高寒、低溫的氣候下承受灌漿壓力、便于下置、掃孔易碎。在保證施工工序質(zhì)量的前提下,加快施工進(jìn)度,縮短工期。同時,由于射漿管回收率高,能夠有效地降低施工成本。
由于地質(zhì)條件、灌漿孔深、環(huán)境溫度的不同,對射漿管的需求各不相同。水電行業(yè)中尤其是基礎(chǔ)處理工程,其地質(zhì)條件越來越復(fù)雜,施工環(huán)境越來越惡劣,而改進(jìn)型射漿管能夠根據(jù)地質(zhì)條件、環(huán)境溫度等要求對配比進(jìn)行調(diào)整,適用性強(qiáng),為復(fù)雜地質(zhì)、惡劣環(huán)境條件下的灌漿施工提供相保障和支持。