韋 耿,張定海,魏艷娜,任凌申,周 武
(1.清潔燃燒與煙氣凈化四川省重點實驗室,四川 成都 611731;2.東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司,四川 自貢 643001)
根據(jù)GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標準》要求,2003-12-31 后建成投產(chǎn)的煤粉鍋爐NOx排放質(zhì)量濃度低于100 mg/m3[1],然而根據(jù)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》,對于鍋爐排放進一步提高了要求,煙塵排放質(zhì)量濃度不高于10 mg/m3,SO2排放質(zhì)量濃度不高于35 mg/m3,而NOx排放質(zhì)量濃度則不高于50 mg/m3,即超低排放[2]。據(jù)統(tǒng)計早期建成的鍋爐很多NOx排放質(zhì)量濃度達到500 mg/m3,最高達到1 000 mg/m3,鍋爐超低排放設(shè)計、改造的難度相當大。
目前鍋爐在燃煤煙氣脫硝技術(shù)中有燃燒前控制、燃燒中控制及燃燒后控制技術(shù),燃燒后控制脫硝技術(shù)基本是主流標配。煙氣脫硝技術(shù)還分成SNCR和SCR 技術(shù),雖然目前大部分電廠采用低氮燃燒+SNCR 或者低氮燃燒+SCR 的技術(shù)基本可以滿足環(huán)保排放要求,但是在某些電廠因鍋爐自身設(shè)計運行條件以及煤種限制,單靠SNCR 或者SCR 無法滿足排放要求,因此SNCR+SCR 協(xié)同脫硝技術(shù)也有一定的市場。
楊永利、鄭玉嬰等人研究了脫硝催化劑性能和改進配方[3-4],秦亞男、梁存敬等人研究了SNCR+SCR協(xié)同脫硝的還原劑混合均勻性問題,分別從爐內(nèi)噴槍布置優(yōu)化和噴氨柵格不均勻控制方面著手[5-6],但是對于超低排放下脫硝系統(tǒng)的關(guān)鍵問題,即流場均勻性提升問題還有許多值得探討的地方。本文從工程實際出發(fā),通過分析流場模擬和冷態(tài)試驗數(shù)據(jù),結(jié)合現(xiàn)場測量結(jié)果,闡述了脫硝煙道流場優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)路線。
四角切圓和對沖鍋爐都因為燃燒方式的原因,引起鍋爐出口的煙氣中氮氧化物等組分分布不均,噴氨柵格(AIG)噴氨系統(tǒng)又難以根據(jù)實際分布進行精細調(diào)節(jié),極易引起脫硝煙道中氨氮摩爾比分布不均勻。采用SNCR+SCR 的脫硝系統(tǒng)中,一般SNCR 噴槍布置在爐膛上部前墻,還原劑難以覆蓋爐膛截面,最多只能覆蓋30%左右,受噴槍數(shù)量和霧化效果等原始條件限制,要做到還原劑在煙氣中均勻混合是不可能的,因此投運SNCR 系統(tǒng)后,也極易造成SCR煙道入口NOx分布的不均。要達到理想的氨氮混合效果需要配置大量的控制反饋系統(tǒng),因此直接在脫硝煙道入口采取措施改善NOx分布均勻性是最科學(xué)經(jīng)濟的措施。
工程中對AIG 入口煙氣速度均勻性考察一般要求偏差是±15%,隨著超低排放標準的實施,均勻性要求也越來越高,為應(yīng)對超低排放的指標將AIG 入口速度均勻性優(yōu)化提高至±8%,以保證脫硝效率達標的同時避免氨逃逸超標。常規(guī)脫硝煙道僅通過在轉(zhuǎn)角、擴/縮口位置布置導(dǎo)流板,以調(diào)節(jié)煙道內(nèi)AIG前的流場均勻性。然而這樣的措施在超低排放要求下就要升級,必須采用特殊設(shè)計來優(yōu)化流場均勻性。
在超低排放背景下,一般上層催化劑入口速度偏差考核要求不大于±10%,氨氮比濃度偏差不大于±3%,入射角偏差不大于10°。在實際運行中,反應(yīng)器整流柵格易發(fā)生積灰問題(見圖1),從而影響催化劑入口流場均勻性,尤其在燃燒高灰分煤種時,不科學(xué)的整流器設(shè)計易造成飛灰搭橋沉積,流場不均勻進一步的會引起催化劑層表面的積灰,局部形成高速區(qū),即煙氣走廊。催化劑局部積灰、塌陷嚴重的影響反應(yīng)器的運行表現(xiàn)(見圖2),造成反應(yīng)器出口NOx、氨等排放不達標。
圖1 整流器柵格積灰情況
圖2 催化劑層積灰、磨損情況
針對上述關(guān)鍵問題,通過數(shù)值模擬及冷態(tài)試驗,得到超低排放下脫硝流場均勻性優(yōu)化的實施路線。
2.1.1 技術(shù)路線
SCR 入口煙氣NOx分布規(guī)律存在很大的不確定性,原因在于該分布與鍋爐燃燒方式、SNCR 運行狀況、鍋爐燃燒負荷等關(guān)系緊密,分布規(guī)律的不確定對改進措施的選擇帶來很大挑戰(zhàn)。行業(yè)內(nèi)已有針對大尺度混合器的研究專利,但是只能實現(xiàn)煙道前后墻之間的混合,如圖3(a)所示,通過在煙道中設(shè)置一塊傾斜一定角度的擋板,煙氣流經(jīng)擋板后引起卷吸回流,促成煙道內(nèi)煙氣的劇烈擾動混合,從而實現(xiàn)提高SCR 入口煙氣組分均勻性的目的。但入口煙道的煙氣組分不僅存在前后墻不均勻性,同時還有左右側(cè)各個方向不均勻性。
如圖3(b)所示,新型大尺度混合器結(jié)構(gòu)采用帶角度的葉片組交錯布置,根據(jù)實際流場分布情況可調(diào)節(jié)混合器葉片夾角和葉片組夾角,以及混合器葉片的長度和寬度,實現(xiàn)不同的混合效果,并控制阻力,同時混合器材料需要做防磨。煙氣流經(jīng)該大尺度煙氣混合器后,可以同時實現(xiàn)煙道寬度方向和高度方向全維度的均勻性調(diào)整。
圖3 脫硝煙道傳統(tǒng)和新型大尺度混合器結(jié)構(gòu)
2.1.2 工程應(yīng)用
四川某電廠為600 MW“W”型火焰鍋爐,原始排放較高,因此在2016年進行了脫硝提效改造,效率不小于92.18%,采用SNCR+SCR 系統(tǒng)。為避免SNCR 投運后對SCR 入口NOx濃度的影響,改造中擬在煙道適當位置增加大尺度混合器。
混合器加裝前后流場均勻性的優(yōu)化效果很明顯,在450 MW 負荷下對左側(cè)反應(yīng)器進行現(xiàn)場測量,速度均勻性相對標準偏差從35%優(yōu)化至21.9%,組分均勻性相對標準偏差從13.7%優(yōu)化至6.3%。
2.2.1 技術(shù)路線
在安裝大尺度混合器后,雖然煙氣中的組分均勻性以及速度均勻性已經(jīng)得到極大的優(yōu)化,針對超低排放的要求,仍需要在AIG 之前增加新型均流器,對煙氣進行進一步的精細化調(diào)整,使流場的均勻性偏差達到±10%以內(nèi)。
對多種新型均流器型式(見圖4)進行了試驗研究,最終發(fā)現(xiàn)如圖5 所示結(jié)構(gòu)的均流器效果最好,可以滿足工程需求。該結(jié)構(gòu)采用特定高度直板布置成柵格狀,可十字交叉或者上下層十字交錯,直板在煙道深度和寬度方向上兩兩對稱布置呈八字形結(jié)構(gòu),設(shè)計中通過調(diào)節(jié)均流器的直板高度及角度來滿足特定工程的要求。
圖4 脫硝煙道均流器結(jié)構(gòu)
圖5 脫硝煙道新型均流器結(jié)構(gòu)
2.2.2 應(yīng)用情況
在應(yīng)對超低排放脫硝市場對技術(shù)升級的挑戰(zhàn)時,所述新型均流器可以優(yōu)化AIG 入口的流場均勻性,流場均勻性偏差從目前±15%優(yōu)化至±8%以內(nèi)。在100 多臺(套)各等級容量鍋爐高效脫硝工程項目中應(yīng)用,運行效果良好達到設(shè)計要求。
2.3.1 技術(shù)路線
傳統(tǒng)脫硝反應(yīng)器的整流器為單層?xùn)鸥駹罱Y(jié)構(gòu),如圖6 所示,采用平直交錯的板式框架結(jié)構(gòu)實現(xiàn)煙氣流向的整理。在實際運行過程中,尤其在云貴地區(qū)主要燒高灰分煤種,在機組負荷下降反應(yīng)器流速減小的情況下,容易發(fā)生整流柵格的積灰堵塞。業(yè)內(nèi)各企業(yè)采用的解決方案基本上是通過增加?xùn)鸥竦目讖?,尤其是寬度方向的間隔,避免飛灰在柵格內(nèi)搭橋沉積。這樣造成的一個負面影響是整流柵格對煙氣的整理效果下降明顯,煙氣流向非垂直進入催化劑層,易造成催化劑脫硝效果不佳。本文結(jié)合工程實踐經(jīng)驗,創(chuàng)新性地提出了雙層整流器的結(jié)構(gòu)。
如圖6 所示為傳統(tǒng)整流器柵格結(jié)構(gòu),煙氣流過時形成渦旋,飛灰容易形成橋接;增加?xùn)鸥駥挾确较蚓嚯x后,整流效果又不理想。針對這一矛盾,雙層整流器結(jié)構(gòu)采用上層粗調(diào)下層細調(diào)的思路,避免飛灰沉積的同時保證甚至提高了整流效果。如圖7 所示,上層結(jié)構(gòu)以寬度方向的板式框架為主,主要目的是對煙氣來流進行流向的整理,將煙氣流向變成豎直;下層結(jié)構(gòu)則跟傳統(tǒng)整流柵格相似,但是因為有上層結(jié)構(gòu)預(yù)先對煙氣進行了梳理,在下層的柵格中煙氣避免了劇烈的渦旋運動,飛灰也更不容易在下層沉積。
雙層整流器通過精細計算和設(shè)計,物料成本基本與傳統(tǒng)整流柵格持平,但是運行效果比后者要優(yōu)良很多。
圖6 傳統(tǒng)整流器柵格結(jié)構(gòu)
圖7 雙層整流器柵格結(jié)構(gòu)
2.3.2 應(yīng)用情況
湖南某電廠2×315 MW 機組在運行過程中出現(xiàn)嚴重的催化劑積灰和局部塌方現(xiàn)象,現(xiàn)場調(diào)查后發(fā)現(xiàn)整流柵格本身積灰和磨損嚴重,因而造成了催化劑層入口局部均勻性差,出現(xiàn)積灰和吹損情況。經(jīng)詳細計算,并考慮防磨措施,項目安裝了雙層整流器結(jié)構(gòu)。如圖8 所示,根據(jù)實際工程改造前后結(jié)構(gòu)進行建模分析計算,顯示了催化劑層飛灰分布在兩種整流器結(jié)構(gòu)下對比,圖8(a)是傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),圖8(b)是雙層結(jié)構(gòu),新型結(jié)構(gòu)下催化劑層入口的飛灰分布更均勻,計算結(jié)果表明,雙層新結(jié)構(gòu)整流器下催化劑層入口截面的速度場也更均勻。運行一年多并未再出現(xiàn)之前所反饋問題。
圖8 催化劑層飛灰分布在兩種整流器結(jié)構(gòu)下對比
針對目前高效脫硝系統(tǒng)面臨的煙道流場均勻性提升、避免反應(yīng)器積灰等問題,本文提出了有效的解決方案,并在工程實踐中得到驗證。
大尺度混合器可以極大改善SCR 入口煙氣的均勻性,避免爐內(nèi)燃燒因素及SNCR 投運帶來的負面影響,降低后期還原劑混合的難度。
新型均流器對AIG 入口煙氣均勻性進行了精細化調(diào)節(jié),可以將煙氣均勻性偏差控制在±10%以內(nèi);
雙層整流器的應(yīng)用避免了高灰工程脫硝反應(yīng)器的易積灰風險,有效保護催化劑運行安全。