魏邦平 中國鐵路上海局集團有限公司合肥電務段
液壓道岔是利用液體的壓力能來傳遞能量,主要是通過動力原件(油泵)將電動機產(chǎn)生的機械能轉(zhuǎn)化為液體的壓力能,然后通過管道和控制原件(液壓閥)把有壓的液體輸向執(zhí)行元件(油缸),將液體的壓力能轉(zhuǎn)換成機械能,以驅(qū)動尖軌動作,實現(xiàn)尖軌解鎖、轉(zhuǎn)換、鎖閉的過程,完成動力傳遞。液壓道岔的走行時長與油缸移動距離和道岔動作的速度有關,油缸移動距離為尖軌的開程和外鎖閉裝置的鎖閉動程,道岔動作速度與油缸的壓力有關。開程的大與小、動作速度的快與慢決定了道岔動作的時長,因此道岔動作時長不一致,能夠直接反映出道岔調(diào)整和液壓傳動系統(tǒng)不良。
2018年通過對我段管內(nèi)某車間21件液壓道岔走行時長不一致問題進行跟蹤處理,并對處理情況進行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)目前走行時長不一致的主要因素為:(1)提速道岔開程、鎖閉量調(diào)整不一致;(2)結(jié)合部病害;(3)液壓傳動系統(tǒng)動力不足。在這些因素中,提速道岔開程、鎖閉量調(diào)整不一致以及結(jié)合部病害,維修人員能夠通過調(diào)整、道岔聯(lián)合整治得到解決,但液壓系統(tǒng)動力不足隱患解決較為困難,一是液壓傳動中的泄露和液體的可壓縮性無法保證嚴格的傳動性;二是液壓傳動出現(xiàn)隱患時不易找出真正的原因;三是缺少有效測試手段或方法。
影響液壓道岔走行時長不一致的原因相對較多,但主要因素是液壓道岔傳動系動的不穩(wěn)定造成,下面從以下4個方面進行分析。
由于道岔長期受到列車碾壓,道岔滑床板下部大膠墊壓潰現(xiàn)象嚴重,造成尖軌降低值不足,引起尖軌吊板或翹頭,存在多處滑床板不接觸或單塊接觸,道岔轉(zhuǎn)換阻力增加,造成液壓道岔動作變慢,從而影響了道岔轉(zhuǎn)換時長。
液壓轉(zhuǎn)轍機工作原理是油缸將壓力能轉(zhuǎn)化為動能,液壓轉(zhuǎn)轍機油缸活塞輸出作用力,油缸活塞流量示意圖如圖1所示。
圖1 油缸活塞流量示意圖
其中:D—油缸活塞直徑
d—油缸活塞桿直徑
p1—油缸輸入側(cè)的壓力
p2—油缸輸出側(cè)的壓力
從上述公式可以看出:轉(zhuǎn)轍機牽引點F=F1-F2,在液壓泵輸出功率不變(F1穩(wěn)定)的狀態(tài)下,轉(zhuǎn)換阻力F2增加后牽引輸出力發(fā)生了變化,引起道岔轉(zhuǎn)化時間發(fā)生變化。其原因是液壓油在液壓系統(tǒng)中的流動受到尖軌阻力突然增加后,由于慣性作用,液體從受阻端開始,迅速將阻力的動能逐層轉(zhuǎn)換為壓力能,液體產(chǎn)生壓力波,反向作用于油缸活塞,造成輸出側(cè)P2壓力增大,當P1=P2時該牽引點停止動作,這種壓力能的轉(zhuǎn)換容易從一個牽引點轉(zhuǎn)化到另一個牽引點,如此反復進行能量轉(zhuǎn)換,形成壓力波震蕩,震蕩在微機監(jiān)測道岔曲線表現(xiàn)為鋸齒波,道岔拉力測試在一段時間內(nèi)拉力較小或產(chǎn)生反向的作用力。對于主付機牽引的道岔容易引起“定到反”或“反到定”兩者的走行時間偏差;對于全主機牽引的道岔容易發(fā)生各牽引點間道岔動作時長不一致。
在流動的液體中,液壓油中總是含有一定量的空氣,空氣可以溶解在液體油中,有時也以氣泡的形式混合在液壓油中。如果液壓系統(tǒng)某處的壓力低于空氣分離壓時,原先溶解在液體中的空氣就會分離出來,從而導致液壓中出現(xiàn)大量氣泡,這種現(xiàn)象稱氣穴現(xiàn)象。液壓提速道岔油路中在轉(zhuǎn)換結(jié)束后,油壓泵停止工作,由于油管密封圈不良存在漏油,油路中不真空,容易形成氣穴現(xiàn)象,這種氣穴現(xiàn)象同樣也隨著溫度的變化而變化。
當液壓系統(tǒng)中出現(xiàn)氣穴現(xiàn)象時,大量的氣泡將破壞液流的連續(xù)性,造成流量壓力的脈動,氣泡隨著液流進入高壓區(qū)時又急劇破滅,以致引起局部液壓沖擊,發(fā)出噪聲并引起振動,造成道岔動作不平順,形成道岔走行時長不一致。如圖2所示,潁上站13#道岔“反到定”、“定到反”道岔功率曲線走行時間相差約240 ms,微機監(jiān)測表現(xiàn)為道岔“當前”的走行時間比“參考曲線”的走行時間延長量≥200 ms;對現(xiàn)場進行調(diào)查,并對13#道岔油缸內(nèi)部空氣排盡后來回操縱定反位走行時間偏差0 ms,如圖3所示。
圖2 潁上站13#排氣前動作時長
圖3 潁上站13#排氣后動作時長
對于多機多點牽引的道岔理想狀態(tài)下各牽引點動作應是一致的,但由于負載、摩擦、泄漏和結(jié)構(gòu)變形的差異,將造成各牽引點間動作不一致。
目前主要做法調(diào)整調(diào)節(jié)閥實現(xiàn)道岔動作同步,液壓提速道岔(ZYJ7)采用定量泵的液壓系統(tǒng),利用調(diào)節(jié)閥改變油缸輸入、輸出流量來實現(xiàn)速度調(diào)節(jié),其速度調(diào)節(jié)實行方式為在主、付機進出油缸之處加裝流量調(diào)節(jié)閥,通過調(diào)整調(diào)整閥的大小控制油缸入口和出口流量,從改變它運動速度。其原理如下圖4所示。
圖4 油泵系統(tǒng)原理
液壓提速道岔為雙活塞桿油缸,雙活塞桿油缸兩側(cè)的活塞桿直徑相同,雙腔作用面積相同,兩活塞桿速度相同,活塞運動速度為:
其中:D—油缸活塞直徑
d—油缸活塞桿直徑
q—油缸輸入輸出流量
從上述公式可以看出:活塞桿與活塞的面積固定不變的,改變活塞輸出作用力,就是改變調(diào)節(jié)閥液體流量。在外負載不變的情況下,改變輸入、輸出側(cè)的流量就會改變牽引處尖軌運行速度,從而達到兩牽引點間或多牽引點間動作同步。有效解決了道岔“定到反”、“反到定”兩者的走行時間偏差和道岔“當前”的走行時間比“參考曲線”的走行時間延長量的問題。如圖5所示,潁上站17#道岔“反到定”、“定到反”道岔功率“當前曲線”走行時間兩者相差(后者長)約240 ms,對現(xiàn)場進行調(diào)查,并對17#道岔進行同步調(diào)整后來回操縱定反位走行時間偏差80 ms,如圖6所示。
圖5 潁上站17#同步調(diào)整前動作時長
圖6 潁上站17#同步調(diào)整后動作時長
液壓油是液體傳動系統(tǒng)中用來傳遞能量的液體工作介質(zhì),液壓系統(tǒng)能否可靠有效地工作,在一定程度上取決液壓油的性能,特別是在液壓元件定型狀態(tài)下,液壓油的性能則成為道岔動作的關鍵。如液體的溫度、密度、黏度、液體的可壓縮性,都與液體的性質(zhì)有關。
液壓油的黏度對溫度變化十分敏感,溫度升高,黏度就會下降,液壓油在油缸內(nèi)流動速度加快,反之速度較慢,液壓油在油缸內(nèi)部流動阻力增加。
液體受壓力作用而體積減小的性質(zhì)稱為液體的可壓縮性,液壓油具有可壓縮性,即受壓后體積會發(fā)生變化。液壓油可壓縮性的大小用液體的體積壓縮系數(shù)k來表示,其表達式為:
液壓油的可壓縮性對液壓傳動系統(tǒng)的動態(tài)性能影響較大,黏度越大的液壓油在同樣受到壓力的狀態(tài),液壓體積變化量小,反之液壓體積變化大。
由此在液壓泵動力一定的情況下,不同溫度下,體積相同的油缸,動作時長不一致。液壓道岔由于受季節(jié)的變化,液體的體積壓縮系數(shù)k不一致,極易造成道岔在性能一致的狀態(tài)下不同的季節(jié)動作時長不一致,如圖7和圖8所示,道岔“當前”的走行時間比“參考曲線”的走行時間縮短量的原因是季節(jié)不同油缸性能變化造成。
圖7 潁上站12#夏季動作曲線
圖8 潁上站12#冬季動作曲線
綜上所述液壓道岔油缸的動作不能保證嚴格的傳動性,容易發(fā)生道岔走行時長的變化。因此在日常的維修中要精檢細修,加強液壓道岔傳動系統(tǒng)的漏油檢查,對道岔走行時長偏差應認真細致分析具體原因。重點解決以下幾個方面問題:(1)克服道岔結(jié)合部病害。由于降低值不足,容易造成道岔吊板,形成道岔走行時長不一致;(2)調(diào)整各牽引點道岔開程、鎖閉量一致。液壓提速道岔重點克服各牽引點間開程、鎖閉量大小均勻不一致,以及“虛開”引起的道岔動作時長不一致;(3)做好各牽引點間同步調(diào)整。一是定期排除油路中的空氣;二是對調(diào)節(jié)閥進行適量調(diào)整;(4)解決傳動系統(tǒng)動力的問題。動力系統(tǒng)主要存在油壓泵供油系統(tǒng)不良或者溢流板組密封狀態(tài)不良容易造成轉(zhuǎn)換力動力不足,造成道岔動作比“參考曲線”動作時長偏長,如通過道岔拉力測試道岔轉(zhuǎn)換阻力減小,應及時更換油泵組;(5)完善道岔功率曲線的設置。由于季節(jié)的變化液壓道岔的液壓油壓縮性不一致,造成道岔動作曲線在不同的季節(jié)走行時長不一致。因此,道岔的參考曲線應結(jié)合道岔季節(jié)性調(diào)整重新進行設置。