李 強(qiáng) 杜福云 董社霞 高彥才 胡澤根 周 歡徐鳳祥 王 科 陳 彬
(1. 中海油田服務(wù)股份有限公司 天津 300459; 2. 中海石油(中國)有限公司天津分公司 天津 300459; 3. 海洋石油高效開發(fā)國家重點(diǎn)實驗室 天津 300459)
疏松砂巖地層防砂一直是困擾油氣田開發(fā)的一項難題?,F(xiàn)常用的防砂技術(shù)主要為化學(xué)防砂、機(jī)械防砂、砂拱防砂等,其中一次多層礫石充填防砂因具有作業(yè)效率高、防砂有效期長、保持產(chǎn)能好、后期能夠?qū)崿F(xiàn)分層選擇性注采等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)成為主要的機(jī)械防砂技術(shù)[1-5]。國外海上φ177.8 mm套管井內(nèi)多層防砂技術(shù)主要有DTMZ、Stack Pack技術(shù)以及Mini-Beta多層充填系統(tǒng),其中Stack Pack技術(shù)需采用多趟管柱下入,大大增加了作業(yè)時間和成本;DTMZ技術(shù)因壓裂充填時沖管管徑小,當(dāng)充填層段距離較長時,攜砂液在泵送過程中會產(chǎn)生很大壓降,無法實現(xiàn)壓裂作業(yè)[6-7];而Mini-Beta多層充填系統(tǒng)也無法滿足大排量壓裂充填作業(yè)。這3種防砂技術(shù)防砂完成后內(nèi)通徑僅φ82.55 mm,給后期分采分注井帶來較大困難,嚴(yán)重制約著油田的整體開發(fā)。國內(nèi)礫石充填研究起步較晚,并且因陸地與海上作業(yè)環(huán)境和作業(yè)習(xí)慣等存在諸多差異,陸地油田開發(fā)的一系列充填技術(shù)尚未在海上推廣實施。為了有效解決φ177.8 mm套管井內(nèi)既需防砂又需增產(chǎn)的多層防砂要求,以及粒度不均、分選不好等問題,進(jìn)而滿足一次多層壓裂充填防砂作業(yè)[8-11],在優(yōu)選沖管和篩管基礎(chǔ)上提出了內(nèi)通徑φ98.552 mm的大通徑一次多層壓裂工藝,該工藝技術(shù)已在渤海地區(qū)15口高風(fēng)險井中成功應(yīng)用,防砂效果顯著,工藝管柱技術(shù)可靠、安全,具有較好的推廣應(yīng)用價值。
基于對常規(guī)多層防砂工具串工藝及結(jié)構(gòu)原理研究,確定全新φ177.8 mm多層防砂管柱依然采用內(nèi)外管柱的經(jīng)典組合形式,對所有工具及工藝進(jìn)行重新開發(fā),以滿足一次多層壓裂充填防砂要求。研究確定該管柱分為外管柱和內(nèi)管柱,外管柱從上至下依次為頂部封隔器總成、充填滑套總成、負(fù)荷顯示接箍、盲管和篩管、隔離封隔器、充填滑套總成、負(fù)荷顯示接箍、盲管和篩管、……(視層數(shù)重復(fù))、插入密封、沉砂封隔器;內(nèi)管柱自上而下依次為頂部封隔器坐封工具、內(nèi)外兩層沖管、上部密封、充填工具、負(fù)荷顯示器、滑套單開工具、開關(guān)工具和底部密封等。大通徑一次多層壓裂內(nèi)外管柱配合形式如圖1所示。
圖1 大通徑一次多層壓裂內(nèi)外防砂管柱配合示意圖
多層防砂工藝是保障各層段防砂效果的基礎(chǔ),首先下入沉砂封隔器完成坐封后,依靠其可實現(xiàn)后期一次多層防砂管柱精確定位,再下入一次多層壓裂充填防砂管柱坐于沉砂封隔器上;然后通過打壓依次實現(xiàn)頂部封隔器坐封、驗封、丟手,依靠控制服務(wù)工具的上提下放確定各作業(yè)封隔器后,打開本層段充填滑套完成該層段礫石充填作業(yè)位置,再從下至上逐步關(guān)閉充填層滑套并坐封隔離封隔器,打開本層段充填滑套完成該層段礫石充填作業(yè)。充填時可采用正循環(huán)擠壓充填、高速水充填和壓裂充填,實現(xiàn)一趟管柱下入實現(xiàn)多個層段的礫石充填作業(yè)且防砂層段間距不受限制,待充填結(jié)束后進(jìn)行反循環(huán)作業(yè)并進(jìn)行驗充填滑套作業(yè)。大通徑一次多層壓裂作業(yè)流程示意圖見圖2。
國內(nèi)外防砂管柱現(xiàn)普遍采用φ48.26 mm和φ73.025 mm沖管的組合形式,現(xiàn)場數(shù)據(jù)表明該組合形式排量最高僅能達(dá)到1.27 m3/min,無法滿足壓裂充填作業(yè)需求,故需擴(kuò)大內(nèi)沖管內(nèi)徑尺寸。結(jié)合防砂后內(nèi)通徑尺寸φ98.552 mm,故優(yōu)選φ60.325 mm和φ88.9 mm沖管組合,沖管內(nèi)通徑分別提高28.6%和25.4%,可彌補(bǔ)現(xiàn)有技術(shù)沖砂管尺寸小的弊端,充填主通道流通面積大,基本能夠?qū)崿F(xiàn)大通徑、大排量、低摩阻的壓裂充填作業(yè)。大通徑一次多層壓裂工藝優(yōu)選的內(nèi)外沖管技術(shù)參數(shù)見表1。
圖2 大通徑一次多層壓裂作業(yè)流程
表1 大通徑一次多層壓裂礫石充填沖管技術(shù)參數(shù)
根據(jù)大通徑一次多層壓裂礫石充填作業(yè)要求,初步選擇下入φ114.3 mm及φ127.0 mm篩管進(jìn)行充填作業(yè),二者參數(shù)對比見表2。由表2可知采用φ114.3 mm篩管的篩套環(huán)空大于19 mm、沖篩比達(dá)到0.875,而采用φ127 mm篩管的篩套環(huán)空最大僅17.3 mm、沖篩比為0.794。
表2 大通徑一次多層壓裂礫石充填篩管優(yōu)選
根據(jù)中國海油防砂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)[12],篩套環(huán)空層徑向厚度應(yīng)大于19 mm,結(jié)合表2結(jié)果,φ114.3 mm篩管的篩套環(huán)空和沖篩比更大,更能保證充填效果,因此優(yōu)選采用φ114.3 mm篩管。
2.1.1正循環(huán)充填時摩阻分析
礫石充填過程中,其正循環(huán)摩阻直接影響施工排量及后期充填效果。對壓裂充填過程中沿程摩阻進(jìn)行研究,沿程(鉆桿+沖管)摩阻直接影響防砂層段長度,假設(shè)φ88.9 mm鉆桿長度2 000 m,鉆桿內(nèi)徑70.2 mm,φ60.325 mm沖管長度400 m,沖管內(nèi)徑50.6 mm,壓裂液密度1 030 kg/m3,壓裂液黏度500 mPa·s,儲層垂深1 500 m,破裂梯度0.018 MPa/m,胍膠濃度3 kg/m3,支撐劑濃度960 kg/m3,正循環(huán)排量1.00~3.97 m3/min時沿程摩阻隨沖管長度的變化如圖3所示。
圖3 正循環(huán)時沖管長度與管柱沿程摩阻的關(guān)系曲線
當(dāng)?shù)貙悠屏褖毫?6.7 MPa,靜液柱壓力為15 MPa,整套新型礫石充填工藝管柱壓力級別為52 MPa,進(jìn)而計算出沿程摩阻為40.2 MPa。由圖3可知,在不考慮最下層射孔段、沿程摩阻為40.2 MPa情況下,排量為2.86 m3/min時壓裂充填層段沖管長度達(dá)到220 m,排量為3.18 m3/min時壓裂充填層段沖管長度達(dá)到110 m,均可滿足現(xiàn)場壓裂充填需求。
2.1.2反循環(huán)洗井時摩阻研究
反循環(huán)時,φ88.9 mm鉆桿和φ177.8 mm套管的環(huán)空空間比較大,沿程摩阻可忽略不計,因此反循環(huán)時的沿程摩阻主要發(fā)生在φ88.9 mm沖管和φ73.025 mm沖管的環(huán)形空間內(nèi)。對小沖管環(huán)空進(jìn)行沿程摩阻計算,取完井液(海水)的黏度1 mPa·s,密度857.65 kg/m3,管柱粗糙度0.001(經(jīng)驗值),φ88.9 mm沖管內(nèi)徑76 mm,φ60.325 mm沖管外徑60.325 mm,管柱居中度0(即兩層沖管同心),反循環(huán)排量為0.159~1.59 m3/min時管柱沿程摩阻隨沖管長度的關(guān)系曲線如圖4所示。
圖4 反循環(huán)時沖管長度與管柱沿程摩阻的關(guān)系曲線
由圖4可知,在不考慮最下層射孔段的情況下,同時滿足現(xiàn)場反循環(huán)時最高排量為1.27 m3/min時,當(dāng)在套管限壓(即沿程摩阻)20.7 MPa時,沖管長度為150 m,當(dāng)在套管限壓(即沿程摩阻)34.5 MPa時,沖管長度為250 m,均可達(dá)到現(xiàn)場作業(yè)的要求。
通過對一次多層壓裂充填管柱整體強(qiáng)度的受力分析,確定薄弱環(huán)節(jié)主要集中在2個方面:1)充填時,由于大量砂漿需高速通過充填轉(zhuǎn)向工具孔道,易造成沖蝕、磨損等現(xiàn)象,使得充填工具被擊穿,導(dǎo)致充填作業(yè)失?。?)防砂管柱所有的外管柱重量都集中于頂部封隔器的卡瓦上,其懸掛力直接影響著多層防砂的數(shù)量和重量,故選取以上2個薄弱點(diǎn)進(jìn)行模擬分析。
2.2.1充填轉(zhuǎn)向工具沖蝕模擬分析
假設(shè)最惡劣情況,即排量為3.18 m3/min,由砂比798 kg/m3可知,入口流速26.99 m/s,壓裂充填轉(zhuǎn)向工具沖蝕速率和速度結(jié)果如圖5所示。
圖5 充填轉(zhuǎn)向工具沖蝕速率云圖
由圖5可知,沖蝕最嚴(yán)重的區(qū)域主要集中在外管柱的上延伸筒內(nèi)壁上,整體流體域最大沖蝕速率為4.55×10-3kg/(m2· s),平均沖蝕率為7.25×10-5kg/(m2· s),按照平均充填4層,耗時4 h,過砂量113 t,磨損量約為36 g,上延伸筒厚度為10 mm,充填完厚度損耗約0.062 25 mm,管體強(qiáng)度降低0.002%,安全系數(shù)n=3.1(標(biāo)準(zhǔn)要求安全系數(shù)大于1.5),滿足現(xiàn)場作業(yè)需求。
2.2.2頂部封隔器卡瓦仿真分析
卡瓦牙是頂封卡瓦的關(guān)鍵部分,卡瓦牙齒強(qiáng)度性能的好壞決定卡瓦的工作壽命以及卡瓦卡緊套管的損傷程度。根據(jù)設(shè)計條件可知危險狀態(tài)為封隔器承受最大壓差51.7 MPa,同時受到向上拉力220 kN(其中220 kN為設(shè)定最大向上拉力),下錐體向左施加在卡瓦上的力為1 063 kN,此時卡瓦受力情況如圖6所示。由圖6可知,卡瓦下齒尖邊緣最大應(yīng)力351 MPa,其屈服強(qiáng)度為850 MPa,故卡瓦本體的安全系數(shù)n=2.4,也滿足設(shè)計要求。
圖6 卡瓦模型及受力Mises應(yīng)力云圖
φ177.8 mm套管大通徑一次多層壓裂工藝已在渤海油田15口防砂作業(yè)井中取得成功應(yīng)用。例如,渤海油田A井一開φ215.9 mm井尾管內(nèi)下φ114.3 mm復(fù)合優(yōu)質(zhì)篩管壓裂充填防砂(4層),開窗側(cè)鉆鉆進(jìn)至1 932 m,下φ177.8 mm尾套至1 930.3 m,采用φ114.3 mm篩管擋砂精度120 μm,使用20/40目陶粒充填。該井分四層進(jìn)行壓裂作業(yè),施工排量2.544~3.18 m3/min,砂比718.8 kg/m3,充填系數(shù)最高達(dá)734 40 kg/m3,縫長23.6~33.2 m,縫高13.6~33.6 m,縫寬0.65~1.083 cm?,F(xiàn)場作業(yè)過程順利,工具性能穩(wěn)定,施工數(shù)據(jù)見表3。截至2018年4月,A井累產(chǎn)油8 299.97×104m3,采出程度27.9%,綜合含水81.5%。其中,Ⅰ期累產(chǎn)油4 182.06×104m3,采出程度為35.4%,綜合含水75.0%;Ⅱ期累產(chǎn)油4 117.91×104m3,采出程度為22.9%,綜合含水85.6%,壓裂充填施工成效顯著。
表3 渤海油田A井一次多層壓裂施工數(shù)據(jù)統(tǒng)計
1) 通過內(nèi)外壓裂管柱組合和壓裂工藝研究,在優(yōu)選沖管和篩管基礎(chǔ)上提出了φ177.8 mm套管大通徑一次多層壓裂工藝。
2) 對壓裂管柱沿程摩阻和管柱強(qiáng)度進(jìn)行了分析,結(jié)果表明所提出的φ177.8 mm套管大通徑一次多層壓裂工藝沿程摩阻、沖蝕強(qiáng)度及抗拉強(qiáng)度均可滿足渤海油田疏松砂巖多層壓裂作業(yè)要求。
3)φ177.8 mm套管大通徑一次多層壓裂工藝已在渤海油田15口防砂作業(yè)井中取得成功應(yīng)用,具有較好的推廣應(yīng)用價值。