林雪玉 劉基國 秦友
(1江麓機電集團有限公司,湖南 湘潭,411100;2湖北江山華科數(shù)字設(shè)備科技有限公司,湖北 襄陽,441000)
大河數(shù)控機床有限公司生產(chǎn)的V1050D立式加工中心, 原配置FANUC 0i MB數(shù)控系統(tǒng),控制X、Y、Z、A軸等4個伺服軸和1個主軸。機床經(jīng)過14年的使用,系統(tǒng)功能部件,高低壓電氣元件、線路都已嚴重老化,同型號FANUC數(shù)控系統(tǒng)已被淘汰,備件難以采購、周期長價格貴;同時機床主軸松拉刀機構(gòu)不靈活,刀庫及機械手部分損壞,導(dǎo)軌磨損嚴重,造成機床精度嚴重下降。在國家04重大專項支持下,該設(shè)備被列為換腦改造設(shè)備。
換腦改造中,數(shù)控系統(tǒng)配置華中HNC-818B/M型總線式數(shù)控系統(tǒng);各軸配置HSV-180UD系列驅(qū)動器,X/Y/Z軸型號為150ST-M23920HMBB伺服電機,A軸型號為130ST-M09620LMBBZ伺服電機;主軸配置HSV-180US系列驅(qū)動器,型號為GM7105-4SB61-0伺服電機。改造完成后設(shè)備各運動軸動作正常,幾何精度與位置精度基本恢復(fù)到了出廠時的精度。
在使用一段時間后,設(shè)備存在如下問題:
1)在安靜環(huán)境下,X軸運動時有嘯叫聲音發(fā)出;
2)在運行加工程序時,主軸啟動后須等待幾秒鐘,各軸才開始移動,加工效率同改造前相比降低;
3)A軸不工作情況下,不定期地出現(xiàn)“SVERR-0030023 A軸伺服-NCUC數(shù)據(jù)幀校驗錯誤”報警,驅(qū)動器報警號為A23,關(guān)機重啟后設(shè)備恢復(fù)正常。
針對上述問題,進行了HNC-818B/M系統(tǒng)的控制參數(shù)、控制程序及相應(yīng)功能部件的優(yōu)化分析,提出了解決措施,并檢查調(diào)整了相應(yīng)的機械部件。經(jīng)過后續(xù)的測試驗證,所開展的應(yīng)用優(yōu)化有效,取得了良好效果,達到了預(yù)期要求。
X軸運動時存在嘯叫聲,本著先電氣后機械的檢查原則,通過電氣檢測,判斷機械故障點的方法,具體如下:
1)移動X軸,觀測X軸驅(qū)動器負載電流,判斷是否為負載過大引起電機嘯叫。在不同倍率下運行,負載電流值在合理范圍內(nèi),觸摸電機無明顯抖動或發(fā)熱現(xiàn)象,可推斷嘯叫聲不是電機引起;
圖1 速度環(huán)監(jiān)控曲線圖
圖2 M03,M04,M05指令響應(yīng)優(yōu)化程序
圖3 S指令響應(yīng)優(yōu)化程序
圖4 M03、M04指令響應(yīng)設(shè)置
2)拆開X軸兩邊防護罩運行,嘯叫聲音依然存在,可排除防護罩的原因;
3)查看X軸導(dǎo)軌,導(dǎo)軌上有足夠潤滑油,排除了導(dǎo)軌干磨發(fā)出的聲音;
4)檢查絲桿兩端的軸承,軸承完好,安裝松緊度適當(dāng),不存在問題;
5)檢查電機與絲桿的連接部分,聯(lián)軸器的安裝有點偏,造成伺服電機軸與絲桿不同心,且聯(lián)軸器安裝過緊。
為此,重新安裝伺服電機,并調(diào)整聯(lián)軸器位置及安裝松緊度,試機運行,無嘯叫聲。
經(jīng)多次觀察,執(zhí)行加工程序時,主軸轉(zhuǎn)速需要幾秒鐘才能達到預(yù)定轉(zhuǎn)速,同時只有當(dāng)速度達到預(yù)定值后,系統(tǒng)才執(zhí)行下一步程序。為提高加工效率,可從兩個方面入手,一是提高主軸從0速到達指令要求的速度時間,二是縮短檢測主軸速度到達指令速度的時間。需要優(yōu)化處理主軸伺服驅(qū)動器參數(shù)及數(shù)控系統(tǒng)中與主軸控制有關(guān)參數(shù);同時對PLC控制程序進行同步優(yōu)化。
圖5 系統(tǒng)功能部件組態(tài)圖
圖6 A軸始終處于使能狀態(tài)控制程序
基于HNC8系統(tǒng)集成伺服監(jiān)控調(diào)試軟件,伺服調(diào)整界面選擇速度環(huán),按循環(huán)啟動在線對主軸轉(zhuǎn)速的響應(yīng)速度、加速度進行監(jiān)控,監(jiān)控曲線如圖1所示。
針對圖1監(jiān)控示意圖,將主軸速度響應(yīng)相關(guān)參數(shù)進行優(yōu)化,讓主軸加速度得到改善,速度到達時間更快的到達指令速度。修改相應(yīng)參數(shù):
1)加工加減速時間常數(shù)——2ms(根據(jù)加速度計算公式:1000 mm/60 s=16.666 mm/s;16.667/0.002=8333 mm/s2 =8.33 m/s2;1g=9.8 m/s2;得出 加速度為0.85g);
2)加工加減速捷度時間常數(shù)——1ms(根據(jù)參數(shù)加工加速度為0.85g,此參數(shù)加工加減捷度時間常數(shù)設(shè)為1ms,那么加加速就等于8.33/0.001=8330 m/s3)。
3)105500SP軸方式位置控制比例增益由205修改為200,105501轉(zhuǎn)矩濾波時間常數(shù)由5修改為4,105502速度控制比例增益由355修改為350,105503速度控制積分時間常數(shù)由32修改為30,105504速度反饋濾波因子由2修改為1,105506加速時間常數(shù)由42修改為40,105511速度到達范圍由6修改為10。
PLC控制程序優(yōu)化如下:
1)機床主軸M03、M04、M05指令響應(yīng)優(yōu)化后PLC程序;
2)機床S指令響應(yīng)優(yōu)化后PLC程序;
3)主軸控制指令M03、M04是否需要等待設(shè)置為不等待。
A軸在不工作情況下,不定期地出現(xiàn)“SVERR-0030023 A軸伺服-NCUC數(shù)據(jù)幀校驗錯誤”現(xiàn)象,查閱華中數(shù)控HSV-180UD系統(tǒng)交流伺服驅(qū)動單元使用說明書,提示為總線通訊故障。故障的處理需要從A軸驅(qū)動器及參數(shù)、A軸與系統(tǒng)連接、A軸驅(qū)動器安裝位置、電氣柜內(nèi)電磁干擾等多方面進行綜合分析。
圖7 功能部件安裝位置圖
在數(shù)控系統(tǒng)診斷目錄下,調(diào)出系統(tǒng)與功能部件的組態(tài)網(wǎng)絡(luò)圖,如圖5所示。
設(shè)備數(shù)控系統(tǒng)通訊配置:MCP單元 IO-NET單元 X軸驅(qū)動器 Y軸驅(qū)動器 Z軸驅(qū)動器 A軸驅(qū)動器 C軸驅(qū)動器 IPC單元網(wǎng)絡(luò)循環(huán)通訊方式。
若系統(tǒng)總線出現(xiàn)故障,每個模塊都會識別不到。因此根據(jù)現(xiàn)場情況分析,首先假設(shè)A軸驅(qū)動器有軟故障造成的報警,進行了A軸驅(qū)動器更換,并對驅(qū)動器參數(shù)進行了優(yōu)化處理,同時把連接驅(qū)動器的所有連接總線進行了更換。同時改變A軸控制方式,A軸在未工作情況下,伺服使能也處于使能狀態(tài),修改PLC控制程序如圖6所示。
經(jīng)上須處理方式觀察,報警依然偶爾出現(xiàn),因此分析是否為干擾引起的報警。檢查電氣線路發(fā)現(xiàn),機床供電電源零線N相和地線PE線纜共用,機床工作時,當(dāng)電柜空調(diào)工作,空調(diào)電源220V占用地PE當(dāng)交流電源零線使用,因此對地線PE造成極大干擾。電氣柜內(nèi)功能部件的安裝位置如圖7所示。
A軸驅(qū)動器安裝位置是最靠近空調(diào),因此空調(diào)工作時引起的干擾對A軸驅(qū)動器的影響也是最大的。為此,將機床的供電電源更改為正確的三相五線制,內(nèi)部交流220V電源線路進行了更正。經(jīng)過以上的優(yōu)化整改后,設(shè)備試運行了1個月,沒有再出現(xiàn)“SVERR-0030023 A軸伺服-NCUC數(shù)據(jù)幀校驗錯誤”報警,問題得到了徹底解決。
以華中8型數(shù)控系統(tǒng)為代表的國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng),其采用總線式、模塊化、開放式的體系結(jié)構(gòu),線纜連接最少且簡單,功能和性能在縱向和橫向比較有了巨大的進步,部分智能化工具技術(shù)已經(jīng)超越了國外產(chǎn)品。但實際使用過程中,需要借助智能化工具,根據(jù)機床具體情況調(diào)試參數(shù),嚴格按電氣規(guī)范接線配置,才能保障數(shù)控系統(tǒng)穩(wěn)定,提高數(shù)控設(shè)備使用效率。