孟 龍,李俊菀,王峻峰,黃萬(wàn)啟,孫本達(dá)
(1.西安熱工研究院有限公司,西安710032;2.神華國(guó)華寧東發(fā)電有限責(zé)任公司,靈武750408)
隨著煤電行業(yè)“上大壓小”政策的不斷推進(jìn),大容量機(jī)組不斷取代小容量機(jī)組,單機(jī)容量提高,發(fā)電機(jī)定子繞組的線(xiàn)負(fù)荷增加,定子繞組線(xiàn)圈的溫度隨之提高。由于水具有導(dǎo)熱系數(shù)大,安全性高等優(yōu)點(diǎn),水冷逐漸成為發(fā)電機(jī)定子繞組冷卻的主要方式。我國(guó)絕大多數(shù)超臨界、超超臨界機(jī)組發(fā)電機(jī)都采用“水-氫-氫”冷卻方式,定子繞組采用水冷,轉(zhuǎn)子及鐵芯采用氫冷[1]。值得注意的是,隨著機(jī)組容量的提高,發(fā)電機(jī)通水槽的高度反而逐漸降低,如300 MW定子空心銅線(xiàn)圈的通流截面尺寸為7.10 mm×2.09 mm,600 MW 的為3.15 mm×1.85 mm,1 000 MW的為3.15 mm×1.60 mm。隨之帶來(lái)的問(wèn)題如下:1)水流量減小,溫升增加,腐蝕產(chǎn)物沉積加劇;2)通流面積減少,腐蝕產(chǎn)物堵塞問(wèn)題突出;3)發(fā)電機(jī)初始電壓升高,磁場(chǎng)增強(qiáng),腐蝕產(chǎn)物更易于沉積[2-3]。因此,國(guó)家及電力行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)定冷水指標(biāo)的要求愈加嚴(yán)格,詳見(jiàn)表1。本工作整理并分析了定冷水水質(zhì)控制的要點(diǎn),介紹了目前定冷水處理的主要方法并提出智能配水的方法,通過(guò)理論與實(shí)際相結(jié)合,分析了各種定冷水處理方法存在的問(wèn)題,提出較為合適的方案以期指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行。
平衡計(jì)算中將溶液中銅離子濃度分別取10-5.5~10-7mol/L,繪制如圖1所示Cu-H2O體系的電位-p H平衡圖。由圖1可見(jiàn):當(dāng)p H為8.0~9.0時(shí),無(wú)論溶液中氧含量如何變化,金屬銅都處于鈍化狀態(tài),銅表面的氧化物能夠穩(wěn)定存在,對(duì)銅基體起到保護(hù)作用,這與標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定吻合。當(dāng)以10-7mol/L銅作為腐蝕發(fā)生與否的界限作圖時(shí),銅穩(wěn)定存在的p H為7.44~9.31,p H超出此區(qū)間,當(dāng)有極少量的氧導(dǎo)致溶液電位升高時(shí),銅就會(huì)進(jìn)入腐蝕區(qū)。因此,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定p H低于8.0的定冷水,必需控制其氧含量低于30μg/L,由于定冷水需控制其電導(dǎo)率小于2.0μS/cm,因此定冷水的p H 通常不會(huì)大于9.0[4-5]。圖2為銅的腐蝕速率與p H及溶解氧含量的關(guān)系圖。由圖2可見(jiàn):當(dāng)p H為8.3時(shí),溶解氧含量的變化對(duì)銅腐蝕的作用已不明顯,此時(shí)可以不考慮溶解氧含量的影響[2]。
表1 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)定冷水水質(zhì)的要求Tab.1 The requirements for stator cooling water quality in relevant standards
圖1 Cu-H2 O體系的電位-p H平衡圖Fig.1 Potential-p H equilibrium diagram of Cu-H2 O system
圖2 銅的腐蝕速率與p H及溶解氧含量的關(guān)系Fig.2 The relationship of copper corrosion rate with p H and dissolved oxygen content
相關(guān)研究表明,提高定冷水p H至8.5~9.0,能有效抑制銅的釋放,但是,如果p H控制不穩(wěn)定會(huì)導(dǎo)致銅表面氧化膜的形態(tài)發(fā)生變化,使氧化膜遷移,且堿性條件下形成的氧化膜又比中性條件下的厚,隨著銅氧化膜的遷移更易發(fā)生沉積等問(wèn)題。在高氧條件下形成的氧化膜主要為CuO,在較低氧條件形成的Cu2O膜更為致密穩(wěn)定。但是,無(wú)論高氧運(yùn)行還是低氧運(yùn)行,一定要維持氧含量的穩(wěn)定,氧含量的變化會(huì)導(dǎo)致兩種氧化物之間晶型的轉(zhuǎn)變,這種變化會(huì)使氧化膜變得疏松,銅氧化物的溶出增大,不利于系統(tǒng)的穩(wěn)定。因此,運(yùn)行中應(yīng)注意:保持定冷水p H的長(zhǎng)期合格穩(wěn)定,盡量減少p H發(fā)生較大的波動(dòng);無(wú)論低溶解氧運(yùn)行還是高溶解氧運(yùn)行,不要隨意改變運(yùn)行方式,維持氧含量的穩(wěn)定[6-8]。
當(dāng)定冷水系統(tǒng)在堿性條件下運(yùn)行時(shí),控制定冷水的p H為8.0~9.0能有效抑制銅的腐蝕,保證銅含量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。在該工況下,僅需要注意控制定冷水的電導(dǎo)率在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)。在維持定冷水p H不變的條件下,二氧化碳的漏入會(huì)明顯增加溶液的電導(dǎo)率。除鹽水加NH3調(diào)節(jié)p H時(shí)不同總碳濃度下電導(dǎo)率與p H的關(guān)系如圖3所示,由圖3可見(jiàn):以2.0μS/cm作為定冷水電導(dǎo)率的上限,當(dāng)溶液中的總碳濃度達(dá)到1.5×10-5mol/L,p H為8時(shí),定冷水電導(dǎo)率為2.01μS/cm;當(dāng)總碳濃度大于1.5×10-5mol/L,且無(wú)法保證p H大于8.0時(shí),電導(dǎo)率小于2.0μS/cm。因此,維持定冷水中低二氧化碳含量對(duì)保證定冷水水質(zhì)的合格有很重要的意義[6]。
圖3 不同總碳濃度條件下除鹽水+氨溶液電導(dǎo)率-p H對(duì)應(yīng)關(guān)系Fig.3 The conductivity-p H correspondence of demineralized water+ammonia solution under the condition of different total carbon concentrations
不同二氧化碳濃度條件下,除鹽水加氨調(diào)節(jié)p H,電導(dǎo)率與p H的對(duì)應(yīng)關(guān)系可按如下方式推導(dǎo)。
式中:wC為水中總碳含量。設(shè)25℃時(shí)H2CO3的一級(jí)、二級(jí)電離平衡常數(shù)為K1、K2,是只與溫度相關(guān)的常數(shù),
由式(1)及式(2)可得,
不同二氧化碳濃度條件下,除鹽水加氨調(diào)節(jié)p H時(shí)溶液中銨離子濃度如下
將式(4)~式(6)代入其中可得
由于溶液中的離子只有H+、NH+4、OH-、HCO-3及CO2-3,因此
由此可得
已知,25℃時(shí)H2CO3的一級(jí)、二級(jí)電離平衡常數(shù)為K1=4.45×10-7、K2=4.69×10-11,水的離子積KW=1×10-14,極限摩爾電導(dǎo)率 ΛmH+==72.0 S·cm2/mol。將式(4)、(5)、(6)、(8)、(9)代入(11)即可得不同二氧化碳濃度條件下,除鹽水加氨調(diào)節(jié)p H時(shí),電導(dǎo)率與p H的對(duì)應(yīng)關(guān)系,選取不同總碳含量繪圖如圖3所示[9]。
向定冷水中加入一定量的堿性藥劑,維持定冷水的p H為8~9,該種工況下銅的腐蝕速率較小,并且可以忽略氧含量的影響。但是,堿化劑的加入量通常較難精確控制,加量過(guò)小無(wú)法維持定冷水的p H合格,加量過(guò)大又會(huì)導(dǎo)致定冷水電導(dǎo)率嚴(yán)重超標(biāo),有時(shí)甚至達(dá)到幾十μS/cm,嚴(yán)重影響發(fā)電機(jī)的絕緣,威脅機(jī)組的安全運(yùn)行。這種方法通常還會(huì)保留H/OH型樹(shù)脂小混床繼續(xù)投運(yùn),旁路處理量也很難控制合適,p H波動(dòng)較大且需要經(jīng)常更換樹(shù)脂,增加運(yùn)行、檢修人員的工作量[10-12]。
小混床中裝有H型陽(yáng)樹(shù)脂和OH型陰樹(shù)脂,處理的流量一般為內(nèi)冷水流量的5%~10%,混床出水的p H一般低于7.0,銅腐蝕極為嚴(yán)重。這種方法能夠去除水中的雜質(zhì),但是,混床出水偏酸性,且通常沒(méi)有維持定冷水系統(tǒng)的密閉性,空氣中的氧和二氧化碳進(jìn)入定冷水中,定冷水水質(zhì)明顯不合格[10-13]。
這種方法是將H/OH型小混床中的氫型樹(shù)脂改為鈉型樹(shù)脂,鈉型樹(shù)脂與定冷水中的銅離子等交換后,釋放出鈉離子,氫氧型樹(shù)脂與定冷水中其他的陰離子交換,釋放出氫氧根離子,相當(dāng)于向水中投入了氫氧化鈉。這種方法對(duì)p H的提升作用與定冷水中陽(yáng)離子含量密切相關(guān),出水電導(dǎo)率一般不穩(wěn)定且通常對(duì)定冷水p H的提升作用不明顯,一般p H不超過(guò)7.8,樹(shù)脂運(yùn)行周期短,如果定冷水系統(tǒng)密封性不好則運(yùn)行周期更短,通常運(yùn)行較短的時(shí)間p H就會(huì)降至7.0左右,運(yùn)行中需頻繁更換樹(shù)脂,運(yùn)行、檢修人員工作量大,影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行[10-13]。
向定冷水中加緩蝕劑以降低銅的腐蝕,銅緩蝕劑可在銅線(xiàn)圈內(nèi)形成保護(hù)膜,防止定冷水中的介質(zhì)對(duì)銅線(xiàn)圈造成腐蝕,常用的銅緩蝕劑有MBT和BTA等,這些物質(zhì)的水溶性很差,藥劑會(huì)堵塞尺寸不大的銅線(xiàn)槽,導(dǎo)致超溫,因此,新的標(biāo)準(zhǔn)不推薦向定冷水加緩蝕劑調(diào)節(jié)水質(zhì)[10-12,14]。
由于以上各種定冷水處理方法均有較為明顯的不足,西安熱工院提出了智能配水的處理方式,定冷水智能配水法是通過(guò)設(shè)備自動(dòng)調(diào)節(jié)凝結(jié)水精處理出口加氨點(diǎn)前、后兩路來(lái)水的配比,保證經(jīng)過(guò)裝置混合后的補(bǔ)水電導(dǎo)率及p H在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最佳防腐蝕范圍(為防止熱力系統(tǒng)管道的腐蝕,凝結(jié)水經(jīng)過(guò)精處理加氨后的p H通常在9.0以上,因此調(diào)節(jié)加氨前、后水的配比,可穩(wěn)定控制定冷水p H在8.5左右)。來(lái)水均為經(jīng)過(guò)精處理后的凝結(jié)水,水質(zhì)優(yōu)良,保證不引入定冷水系統(tǒng)內(nèi)其他雜質(zhì)離子。同時(shí)對(duì)定冷水系統(tǒng)進(jìn)行改造,在定冷水箱與凝汽器間建立循環(huán)(凝汽器熱井-凝結(jié)水精處理設(shè)備-定冷水箱-凝汽器熱井),通過(guò)連續(xù)補(bǔ)充少量混合好的p H為8.5的水及將多出的水回收至凝汽器,可以在不考慮定冷水系統(tǒng)密閉的情況下,保證定冷水水質(zhì)穩(wěn)定在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格范圍,同時(shí)對(duì)補(bǔ)水進(jìn)行循環(huán)回用可以不浪費(fèi)水。該方法不使用小混床,不進(jìn)行加藥處理,不需要進(jìn)行排污處理,節(jié)省了運(yùn)行及檢修成本[14-15]。
基于智能配水法,西安熱工研究院研究了專(zhuān)利產(chǎn)品(定冷水智能凈化裝置),裝置需對(duì)定冷水系統(tǒng)進(jìn)行改造,在凝結(jié)水精處理后和加氨前后引兩路水通過(guò)人工智能設(shè)備自動(dòng)配比兩路水的流量,使得補(bǔ)水電導(dǎo)率維持在1.0μS/cm左右,p H維持在8.5左右,定冷水系統(tǒng)的排水通過(guò)定冷水箱高位溢流至水封筒進(jìn)行回收。
華潤(rùn)某電廠1號(hào)機(jī)組于2015年9月14日11:00投運(yùn)定冷水智能凈化設(shè)備,電廠之前采用H/OH型樹(shù)脂小混床旁路處理法,補(bǔ)水方式為單一的除鹽水補(bǔ)水,定冷水p H約為6.0,系統(tǒng)腐蝕嚴(yán)重,定冷水中銅含量較高。智能凈化設(shè)備投運(yùn)后,定冷水的電導(dǎo)率逐漸穩(wěn)定在1.0μS/cm左右,p H穩(wěn)定在最佳防腐蝕范圍(p H約為8.5),p H和電導(dǎo)率間的關(guān)系基本符合25℃下,高純水加氨調(diào)節(jié)p H時(shí)的對(duì)應(yīng)關(guān)系式,p H=8.566+lgSC。定冷水中的銅含量由最初的461.8μg/L降低至3μg/L以下。設(shè)備投運(yùn)3 d內(nèi)對(duì)定冷水水質(zhì)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè),結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 智能凈化設(shè)備投運(yùn)后的定冷水水質(zhì)(1號(hào)機(jī)組)Tab.2 The quality of cooling water after the intelligent purification equipment put into operation(Unit 1)
華能某電廠2號(hào)機(jī)組于2015年12月投運(yùn)定冷水智能凈化設(shè)備,電廠之前采用加堿化劑(NaOH)并通過(guò)小混床旁路處理的方法,由于堿化劑的加入量及旁路處理流量很難準(zhǔn)確控制并維持平衡,電廠運(yùn)行人員反映定冷水p H不穩(wěn)定且經(jīng)常出現(xiàn)加藥過(guò)量、電導(dǎo)率超標(biāo)等情況,電導(dǎo)率曾達(dá)到20μS/cm,嚴(yán)重威脅機(jī)組安全運(yùn)行,此外,檢修人員還反映樹(shù)脂失效較快,樹(shù)脂更換頻繁,工作量較大。定冷水智能凈化設(shè)備投運(yùn)后,電廠停止向定冷水中加堿化劑,停止小混床的運(yùn)行,投運(yùn)后定冷水的電導(dǎo)率及p H長(zhǎng)期合格穩(wěn)定,電導(dǎo)率穩(wěn)定在1.0μS/cm左右,p H穩(wěn)定在最佳防腐蝕范圍,定冷水中銅含量一直小于3μg/L,大大減少了運(yùn)行及檢修人員的工作量。設(shè)備投運(yùn)1 a后對(duì)定冷水水質(zhì)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì),結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 智能凈化設(shè)備投運(yùn)后的定冷水水質(zhì)(2號(hào)機(jī)組)Tab.3 The quality of cooling water after the intelligent purification equipment put into operation(Unit 2)
(1)隨著機(jī)組容量的不斷提高,發(fā)電機(jī)銅線(xiàn)圈腐蝕所帶來(lái)的問(wèn)題越來(lái)越顯著,電廠運(yùn)行應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的定冷水指標(biāo),把危險(xiǎn)降到最低。
(2)機(jī)組運(yùn)行期間應(yīng)維持定冷水p H的長(zhǎng)期合格及氧含量的長(zhǎng)期穩(wěn)定,減少因數(shù)據(jù)波動(dòng)給運(yùn)行帶來(lái)的危害。
(3)應(yīng)維持定冷水中的二氧化碳處于低濃度狀態(tài),二氧化碳濃度應(yīng)小于1.5×10-5mol/L,保證定冷水的p H及電導(dǎo)率同時(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
(4)選擇定冷水的處理方法時(shí)應(yīng)充分了解各種方法的優(yōu)、缺點(diǎn),避免給機(jī)組運(yùn)行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
(5)定冷水智能配水法具有自動(dòng)補(bǔ)水,自動(dòng)循環(huán),定冷水水質(zhì)好,銅腐蝕量小等優(yōu)點(diǎn)。設(shè)備投運(yùn)后效果明顯,長(zhǎng)期運(yùn)行指標(biāo)穩(wěn)定可靠,滿(mǎn)足GB/T 12145-2016《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》及DL/T 801-2010《大型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于定冷水水質(zhì)的要求。