張開旭 張春海 王仕鵬
摘 要:本文通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)、分解檢查、滑油系統(tǒng)原理等分析了一例發(fā)動(dòng)機(jī)滑油消耗量異常的故障,并簡(jiǎn)要介紹某型發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)的工作原理、空氣封嚴(yán)的原理、及部分滑油附件的功用。本文中所列故障樹,對(duì)分析某型發(fā)動(dòng)機(jī)滑油消耗量異常等故障具有參考價(jià)值和指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī);試車;滑油箱;異常下降;封嚴(yán);壓力
中圖分類號(hào):V263.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2019)20-0049-02
0 引言
某型發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)是向零件的摩擦面供油潤(rùn)滑,以減輕摩擦和散熱,同時(shí)還要向螺旋槳、調(diào)速器、燃油調(diào)節(jié)器、測(cè)扭機(jī)構(gòu)及負(fù)拉力自動(dòng)順槳傳感器供油,作為這些附件的工作介質(zhì)。滑油系統(tǒng)還應(yīng)保證所供滑油的油壓和油量。
1 故障現(xiàn)象
某型發(fā)動(dòng)機(jī)正常工作1h后,滑油箱油平面2min內(nèi)從45L降至43L(標(biāo)準(zhǔn)不超過1L/h),滑油壓力5.1kg/cm2,25min后停車檢查該發(fā)滑油量指示為31L。檢查尾噴口油霧分離器通氣口周圍有少量滑油燒蝕痕跡;檢查主滑油濾,未見異常;檢查油霧分離器、輔助滑油泵及其傳動(dòng)軸,未見異常;從中后軸承回油濾處放油開關(guān)放出300ml滑油,判斷中后軸承回油泵工作正常;用電動(dòng)抽油泵抽油,該發(fā)抽回26L;試車檢查,起動(dòng)前滑油量指示57L,起動(dòng)好后滑油量指示42L,工作約15min滑油量指示31L,隨即停車;停車后檢查發(fā)動(dòng)機(jī)外觀等,未見異常。
2 發(fā)動(dòng)機(jī)返廠檢查
(1)驗(yàn)證試車。發(fā)動(dòng)機(jī)返廠進(jìn)行故障驗(yàn)證試車,試車過程中均未出現(xiàn)滑油量下降現(xiàn)象,但試車發(fā)現(xiàn)中軸承腔壓力、后軸承腔壓力、軸承內(nèi)腔壓力偏高,設(shè)計(jì)規(guī)定中軸承腔壓力不大于0.206MPa,后軸承腔壓力不大于中軸承腔壓力的實(shí)測(cè)值,軸承內(nèi)腔的壓力不大于0.118MPa。隨機(jī)選取3臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的試車數(shù)據(jù)與故障機(jī)的試車數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比,發(fā)現(xiàn)故障機(jī)腔壓值明顯偏高,且中軸承腔壓力超過規(guī)定值(表1)。
(2)分解檢查發(fā)現(xiàn)外封氣圈石墨涂層嚴(yán)重磨損,局部可見基體。對(duì)中、后軸承封嚴(yán)圈及篦齒尺寸測(cè)量進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)外封氣圈、中封氣圈及后軸承封嚴(yán)圈尺寸超差。
(3)其余零部件分解檢查未見異常。
3 故障分析
3.1 故障樹
以發(fā)動(dòng)機(jī)滑油箱油油量異常下降為頂事件,結(jié)合滑油系統(tǒng)組成及工作原理分析,繪制故障樹。對(duì)故障樹的18個(gè)底事件進(jìn)行分析(圖1)。
(1)滑油附件結(jié)合面及管路外部滲漏。發(fā)動(dòng)機(jī)驗(yàn)證試車時(shí),檢查滑油附件結(jié)合面及管路外部情況正常,未發(fā)現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,可以排除。(2)燃燒室機(jī)匣內(nèi)部滲漏。發(fā)動(dòng)機(jī)分解后,對(duì)燃燒室機(jī)匣按照工藝規(guī)程要求進(jìn)行密封性試驗(yàn),檢查合格,可以排除。(3)主、輔助滑油泵調(diào)壓活門失效。主滑油泵驗(yàn)證試車與分解檢查未見異常,可以排除。測(cè)量輔助滑油泵單向活門與調(diào)壓活門彈簧彈力未見異常;在試驗(yàn)器和發(fā)動(dòng)機(jī)上進(jìn)行了輔助滑油泵調(diào)壓活門卡滯試驗(yàn),故障未復(fù)現(xiàn),可以排除。(4)滑油噴嘴異常。分解檢查滑油噴嘴安裝正常,沒有發(fā)現(xiàn)松動(dòng)或堵頭松脫導(dǎo)致流量變大的情況,可以排除。(5)空氣分離器分離能力不足。發(fā)動(dòng)機(jī)返廠驗(yàn)證試車未見異常,空氣分離器分解檢查未見異常,可以排除。(6)空氣分離器傳動(dòng)軸失效。分解檢查空氣分離器傳動(dòng)軸完好、沒有異常磨損,可以排除。(7)空氣分離器后的通氣管路不暢通。分解檢查空氣分離器后的通氣管路暢通,可以排除。(8)上垂直錐齒輪斷裂。分解檢查上垂直錐齒輪工作正常,可以排除。(9)上傳動(dòng)軸承固定座松動(dòng)。分解過程,檢查上傳動(dòng)軸承固定座緊固情況正常,可以排除。(10)油霧分離器傳動(dòng)軸裝反。油霧分離器傳動(dòng)軸裝配方向正確,與油霧分離器軸配合良好,可以排除。(11)油霧分離器失效。發(fā)動(dòng)機(jī)驗(yàn)證試車未見異常,油霧分離器分解檢查未見異常,可以排除。(12)主滑油泵回油能力降低。發(fā)動(dòng)機(jī)驗(yàn)證試車未見異常,主滑油泵上試驗(yàn)器檢查正常,可以排除。(13)中后軸承抽油泵回油能力降低。車臺(tái)試驗(yàn)時(shí)尾噴管沒有冒白煙,分解后檢查中、后軸承封嚴(yán)環(huán)沒有滑油燒焦而形成的痕跡,說明中后軸承抽油泵回油能力滿足要求,可以排除。(14)機(jī)匣回油路出現(xiàn)異常。對(duì)減速器機(jī)匣、附件機(jī)匣進(jìn)行密封性試驗(yàn),檢查合格,說明機(jī)匣內(nèi)部油路無泄漏情況,可以排除。(15)封嚴(yán)壓力高。對(duì)驗(yàn)證試車數(shù)據(jù)、發(fā)動(dòng)機(jī)出廠前試車數(shù)據(jù)及其他發(fā)動(dòng)機(jī)試車數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)C079號(hào)機(jī)封嚴(yán)壓力值偏高,出廠裝機(jī)使用后至故障出現(xiàn)時(shí),中軸承腔、后軸承腔、軸腔壓力值均較出廠時(shí)增加較大,封嚴(yán)壓力異常因素不能排除。(16)空氣封嚴(yán)不良。分解檢查空氣封嚴(yán)部位,未見滑油痕跡,說明滑油沒有從封嚴(yán)部位流出,可以排除。(17)滑油竄入燃調(diào)。將故障機(jī)燃調(diào)串裝其它機(jī)進(jìn)行驗(yàn)證試車,試車過程中滑油消耗量合格,試車后從燃調(diào)口放油進(jìn)行理化分析,未見異常,可以排除。(18)滑油導(dǎo)管滲漏。對(duì)滑油導(dǎo)管進(jìn)行了分解檢查,未見異常,可以排除。
通過對(duì)18個(gè)底事件進(jìn)行分析,封嚴(yán)壓力高底事件不能排除,其余底事件可以排除。
3.2 滑油系統(tǒng)工作原理
滑油系統(tǒng)由主滑油泵、輔助滑油泵、中后軸承抽油泵、傳動(dòng)盒抽油泵、測(cè)扭泵、空氣分離器、油霧分離器、滑油濾、中后軸承回油濾、直流電動(dòng)滑油泵、滑油箱、通氣油箱、滑油散熱器、順槳泵、滑油溫度傳感器及各連接導(dǎo)管等組成?;拖到y(tǒng)中滑油的循環(huán)是閉式循環(huán),即:發(fā)動(dòng)機(jī)——滑油散熱器——發(fā)動(dòng)機(jī)。所消耗了的油量,由輔助滑油泵從滑油箱抽油補(bǔ)充供給。發(fā)動(dòng)機(jī)正常工作時(shí),滑油系統(tǒng)循環(huán)油路的工作過程是:使用過的滑油流入散熱器散熱,從散熱器出來的滑油與輔助滑油泵的補(bǔ)充滑油匯合一起流入主滑油泵增壓級(jí),輔助滑油泵內(nèi)的調(diào)壓活門保持主滑油泵進(jìn)口油壓為58.8kPa~78.4kPa。當(dāng)滑油因被消耗而不能保持此油壓時(shí),輔助滑油泵就從油箱抽油補(bǔ)充,以恢復(fù)此壓力。
空氣分離器的作用是將混入滑油中的空氣分離出來后,空氣流經(jīng)滑油箱再排入大氣中,其目的是盡可能減少滑油中的空氣含量以保證滑油系統(tǒng)正常循環(huán),空氣分離器的分離效率降低將直接導(dǎo)致滑油中的含氣量增加,含氣量增加的滑油進(jìn)入滑油循環(huán)一方面將導(dǎo)致主滑油泵進(jìn)口油壓壓力降低,輔助滑油泵將從飛機(jī)滑油箱抽油補(bǔ)充進(jìn)而導(dǎo)致滑油箱油平面下降;另一方面滑油中的含氣量增加以將進(jìn)一步導(dǎo)致空氣分離器的分離效率的降低,滑油系統(tǒng)的工作越來越惡化進(jìn)入惡性循環(huán)?;蛯?duì)中(后)軸承進(jìn)行潤(rùn)滑時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量的油霧,油霧分離器的作用是將形成的油霧與空氣進(jìn)行分離,滑油流入機(jī)匣進(jìn)入循環(huán),空氣則經(jīng)管路排至發(fā)動(dòng)機(jī)尾噴口以保持與外界大氣的聯(lián)通,以改善潤(rùn)滑和平衡腔壓。
3.3 滑油系統(tǒng)封嚴(yán)與通氣原理
中、后軸承封嚴(yán)與通氣結(jié)構(gòu):中軸承腔由外、中、內(nèi)封氣圈及篦齒組成,高壓氣流經(jīng)由外封氣圈處配合的篦齒滲入中軸承腔;后軸承腔由后軸承封氣圈及篦齒組成,高壓氣流經(jīng)由后軸承封氣圈處配合的篦齒滲入后軸承腔;軸腔由燃燒室機(jī)匣的內(nèi)腔與渦輪軸組合而成;三腔都通過導(dǎo)管與外界大氣相聯(lián)通。
為保證滑油系統(tǒng)在不同工況下能正常工作,發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)設(shè)置了復(fù)雜的封嚴(yán)與通氣結(jié)構(gòu),封嚴(yán)結(jié)構(gòu)是為了防止滑油漏入氣流通道以控制滑油消耗量,通氣結(jié)構(gòu)是為了使滑油系統(tǒng)與外部聯(lián)通以保持合適的腔壓:即中軸承腔壓≤205.8kPa,后軸承腔壓≤中軸承腔壓及軸腔壓力,軸承內(nèi)腔壓力≤117.6kPa。上述三個(gè)腔壓值偏高,將導(dǎo)致空氣分離器的分離效率降低,直接影響滑油系統(tǒng)的正常工作。為了保持合適的腔壓,利用了篦齒封嚴(yán)這一特殊結(jié)構(gòu):涂層與篦齒之間合適的配合間隙能保證正常的系統(tǒng)內(nèi)壓力。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)間的延長(zhǎng),如果因涂層正常磨損導(dǎo)致腔壓稍有變化時(shí),可通過更換節(jié)流墊組別來調(diào)整腔壓;如果涂層出現(xiàn)異常磨損導(dǎo)致腔壓較大變化時(shí),將超出節(jié)流墊的調(diào)整極限。
4 故障結(jié)論
根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢查結(jié)果及滑油系統(tǒng)原理分析,可以得出發(fā)動(dòng)機(jī)封嚴(yán)圈石墨涂層嚴(yán)重磨損,封嚴(yán)間隙增大,壓氣機(jī)后高壓空氣進(jìn)入封嚴(yán)腔增多,導(dǎo)致封嚴(yán)壓力升高,內(nèi)腔壓力升高,改變滑油與空氣混合比,使?jié)櫥S承的滑油產(chǎn)生大量泡沫,中后軸承抽油泵抽回的含有大量泡沫的滑油,造成空氣分離器分離出來參與循環(huán)的滑油量減少,導(dǎo)致主滑油泵進(jìn)口壓力降低,輔助滑油泵抽取滑油補(bǔ)充至進(jìn)油口,導(dǎo)致油箱油平面異常下降。另外,腔壓升高使進(jìn)入油霧分離器的油霧增多,也會(huì)造成部分油霧未徹底分離,少量滑油從油霧分離器通氣管中引射排出。
發(fā)動(dòng)機(jī)封嚴(yán)圈石墨涂層嚴(yán)重磨損,是導(dǎo)致此次滑油箱油量異常下降故障的原因。
5 結(jié)語
通過故障的分析,可以提高對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)各系統(tǒng)的工作原理的認(rèn)識(shí),對(duì)排除某型發(fā)動(dòng)機(jī)故障提供幫助。通過故障樹對(duì)故障進(jìn)行原因分析,可以準(zhǔn)確定位故障,可以有效提高排故效率和水平。
參考文獻(xiàn)
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