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新型煙氣超低排放技術(shù)的研究與應用

2019-12-11 14:45:50王繼倫華電國際十里泉發(fā)電廠
節(jié)能與環(huán)保 2019年11期
關(guān)鍵詞:濕式吸收塔除塵器

文_王繼倫 華電國際十里泉發(fā)電廠

1 研究背景

根據(jù)國家發(fā)改委、環(huán)保部、能源局2014年下發(fā)的《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》要求,東部地區(qū)新建燃煤發(fā)電機組大氣污染物排放濃度基本達到燃氣輪機組排放限值(即在基準氧含量6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50mg/Nm3)。

山東省發(fā)改委、環(huán)保廳下發(fā)《關(guān)于盡快制定現(xiàn)役燃煤機組節(jié)能減排升級與改造計劃的通知》(魯發(fā)改能交[2014]1147號)要求:山東省現(xiàn)役30萬kW及以上公用燃煤發(fā)電機組,改造后大氣污染物排放濃度要達到燃氣輪機組排放限值。

目前,我國環(huán)境治理的形式非常嚴峻,尤其對燃煤電廠煙氣超低排放、廢水零排放、節(jié)能降耗等均提出了更加嚴格的要求。

2 研究意義

在保證煙氣超低排放的前提下,盡可能的降低投資、減少設備運行維護成本、減少廢水、降低廠用電是燃煤電廠對爐后環(huán)保設施選擇的主攻方向。經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn),不采用濕式除塵器方案不僅可以優(yōu)化設備布置,減少設備投資和后續(xù)設備維護,而且可以實現(xiàn)節(jié)能降耗,同時杜絕相應廢水產(chǎn)生,減少治污成本。從環(huán)保和節(jié)能兩個方面分析,在滿足煙氣超低排放的前提下,不采用濕式除塵器方案具有較大的優(yōu)越性。

3 研究路線

華電國際十里泉發(fā)電廠“上大壓小”2×660MW超超臨界機組執(zhí)行燃氣輪機組超低排放標準,探索并應用一種超低排放技術(shù)路線,建設節(jié)能、環(huán)保、高效機組是我們的研究的主要內(nèi)容。

煙氣超低排放的關(guān)鍵和難點在于高效脫硫協(xié)同除塵系統(tǒng)與高效除塵措施相結(jié)合,合理利用爐后設備間的相互配合。通過借鑒日本燃煤火力發(fā)電廠在環(huán)保方面提出的“環(huán)保島”概念,引入(SCR)全負荷脫硝、煙氣余熱利用、低低溫、FGD PLUS等先進技術(shù),合理融合并經(jīng)過充分論證,本期工程技術(shù)路線為:(SCR)全負荷脫硝技術(shù)+低低溫靜電除塵器+高效脫硫及高效協(xié)同除塵+MGGH。

本工程投產(chǎn)以來,真正實現(xiàn)取消濕式除塵器、達到超低排放效果。煙塵、二氧化硫、氮氧化物等排放濃度均達到并優(yōu)于國家最新標準且優(yōu)于設計值,兩臺機組先后順利通過竣工環(huán)保驗收,此技術(shù)路線屬于同類型機組中首創(chuàng)。

3.1 (SCR)全負荷脫硝技術(shù)

SCR反應器布置在鍋爐省煤器和空氣預熱器之間(高含塵區(qū)布置)。省煤器出口的煙氣垂直進入SCR反應器,經(jīng)過各層催化劑模塊將NOx還原為無害的N2、H2O。

本期工程采用選擇性催化還原法SCR脫硝裝置,在設計煤種及校核煤種、鍋爐最大工況(BMCR)、處理100%煙氣量條件下,脫硝效率不小于86%,催化劑層數(shù)按2+2選型布置安裝,配備尿素熱解制氨系統(tǒng)。

3.2 低低溫靜電除塵器

根據(jù)多個運行項目調(diào)研總結(jié),煙氣溫度與粉塵比電阻為拋物線關(guān)系。在低溫區(qū),表面比電阻占主導地位,隨著溫度的降低而降低;在高溫區(qū),體積比電阻占主導地位,隨著溫度的升高而降低;溫度介于兩者之間,二者都起作用,且比電阻處于拋物線的頂點區(qū)域,屬于比電阻高點。

試驗研究證明煙溫與比電阻密切相關(guān),并直接影響到電除塵效率。比電阻最大降幅降低到1個數(shù)量級以上,而使電除塵效率得到大幅提高。分析認為,煙氣經(jīng)換熱降溫后,煙氣的體積流量、煙氣流速得以降低,同時煙氣中的SO3會發(fā)生冷凝,形成液態(tài)粒子混合在煙氣中形成氣溶膠,這會快速與粉塵顆粒之間發(fā)生物理和化學吸附,從而提高粉塵顆粒表面的電導率,降低其比電阻。

本工程采用“余熱利用+低低溫電除塵”的結(jié)合技術(shù),建設獨具特色的余熱利用低低溫靜電除塵器。使電除塵器運行在90~110℃的煙溫區(qū)間,降低比電阻、降低煙氣量、提高運行電壓,提高電除塵效率。實現(xiàn)煙溫調(diào)節(jié)、工況自動分析、機電一體化協(xié)同控制,達到系統(tǒng)運行最優(yōu)、節(jié)能最佳的控制效果,低低溫靜電除塵器出口煙塵濃度低于15mg/Nm3。

3.3 高效脫硫及高效協(xié)同除塵

高效脫硫協(xié)同除塵系統(tǒng)按一爐兩塔、三層噴淋層、雙塔雙循環(huán)的方案建設。脫硫效率不小于99.37%,出口煙氣SO2濃度小于35mg/Nm3,粉塵排放濃度小于5mg/Nm3。一級吸收塔入口脫硫效率85%,二級吸收塔脫硫效率96%,除塵效率70%。

通過在吸收塔入口和噴淋層之間增加一層FGD PLUS,使得煙氣在吸收塔的截面上均勻分布,從而確保煙氣與漿液能充分均勻接觸,提高脫硫效率;同時漿液在PLUS層上會形成一層液膜,煙氣通過液膜,傳質(zhì)面積會增加,煙氣與漿液的接觸時間延長,脫硫效率和除塵效率得到提高。

FGD PLUS技術(shù)特點如下。

①形成持液層,強化氣液接觸,提高脫硫和除塵能力。FGD PLUS設置在噴淋層下方,大量的循環(huán)漿液在PLUS上形成了一個持液層,降低了氣液兩相的反應阻力,增加了傳質(zhì)面積。同時煙氣穿過持液層,增加了氣體和液體接觸的時間。漿液穿過PLUS,增強20%~30%的脫硫能力,一層噴淋層的脫硫效率與1.5個噴淋層相當,在提高脫硫效率的同時提高除塵的效率。

②對進入吸收塔的煙氣進行整流。漿液在FGD PLUS上形成了一層持液層,進入吸收塔內(nèi)分布不均勻的煙氣在穿過持液層時,F(xiàn)GD PLUS產(chǎn)生的阻力造成氣體流量盡量均勻地分布在塔截面。在氣體和漿液剛接觸時形成了這種阻力使?jié){液均布,并惠及到吸收區(qū)。因此,漿液和煙氣的接觸在整個吸收區(qū)域都被優(yōu)化。

本工程吸收塔采用FGD PLUS技術(shù)及相關(guān)措施保證脫硫效率達到99.6%,超過設計目標值99.37%。

針對本項目的低濃度粉塵排放要求,通過采用以下技術(shù)措施,吸收塔的除塵效率提高到85%以上。

③增加FGD PLUS,提高除塵效率。在吸收塔內(nèi)安裝FGD PLUS,在其表面會形成持液層,煙氣中夾帶的粉塵通過持液層后,大部分的粉塵被脫除。

④利用CFD流場模擬,提高煙氣分布均勻度。氣體經(jīng)過PLUS后、噴淋層之間、除霧器入口的速度分布滿足速度偏差不大于15%,有效提高噴嘴出口液滴與粉塵顆粒的碰撞幾率,提高吸收塔內(nèi)噴淋漿液對粉塵的脫除效率。

⑤優(yōu)化噴淋層布置,提高覆蓋率。根據(jù)CFD流場的模擬,優(yōu)化噴淋層布置及噴嘴分布,提高漿液在塔截面分布的均勻性,單層噴淋層噴嘴的覆蓋率達到200%以上,提高除塵效率。

⑥優(yōu)化噴嘴選型,降低液滴粒徑,提高效率。噴嘴采用高效同向雙頭噴嘴,采用此噴嘴產(chǎn)生更小的霧滴,氣液接觸面積增大,提高塵的脫除率。

⑦降低塔內(nèi)煙氣流速,提高粉塵捕捉幾率。吸收塔內(nèi)煙氣流速為3.46m/s,延長煙氣在吸收塔內(nèi)的停留時間,增強液滴捕捉粉塵顆粒的幾率。

⑧降低除霧器出口液滴含量,減少液滴漿液顆粒夾帶。以上措施保證本項目實現(xiàn)煙囪入口處塵含量小于5mg/Nm3(標、干、6%O2)。

3.4 MGGH

設置兩級換熱器,在除塵器前設低低溫省煤器,利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水,回收熱量;在煙囪入口設煙氣加熱器,以循環(huán)水為媒介,吸收電除塵前的煙氣熱量,提高排煙溫度至75℃,消除或減輕煙囪出口“白煙”現(xiàn)象。

4 應用效果

本期工程機組投產(chǎn)后,經(jīng)過性能試驗及環(huán)保檢測,煙塵、二氧化硫、氮氧化物等排放指標均達到并優(yōu)于國家最新標準且優(yōu)于設計值。真正實現(xiàn)了不設置濕式除塵器,達到超低排放效果,且直接減少投資約4000萬元。截止目前,項目投運已兩年有余,各項指標依然滿足超低排放要求,此項技術(shù)真正經(jīng)受住時間的檢驗,應用前景十分廣泛。

5 結(jié)語

此超低排放技術(shù)路線,真正實現(xiàn)了無濕式除塵器,達到超低排放效果,為后續(xù)的火電機組新建或爐后超低排放改造提供了重要的技術(shù)參考價值。

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