摘? 要:隨著電子控制和監(jiān)測技術(shù)的突飛猛進(jìn),為了滿足日益嚴(yán)格的排放要求,提高燃油經(jīng)濟(jì)性、可靠性和操作的靈活性,電控共軌柴油機(jī)在新造船的裝機(jī)比例越來越高。電子控制和監(jiān)測系統(tǒng)具有高靈敏度、高精確性等優(yōu)點(diǎn),但對(duì)裝機(jī)零部件的制造精度提出了較高要求。筆者通過一起電噴主機(jī)自動(dòng)降速的實(shí)際案例,剖析故障發(fā)生的原因,為新機(jī)型的接收和使用提供思路。
關(guān)鍵詞:主機(jī)排氣閥;故障;補(bǔ)氣單向閥;孔徑
0 引 言
M.J輪是新投入運(yùn)營的1 100 TEU集裝箱船,主機(jī)型號(hào)WARTSILA 6RT FLEX-48T-D,M.C.R 8 730 kW@127 rpm,C.S.R 7 857 kW@122.6 rpm。主機(jī)FULL車速90 rpm,HALF車速75 rpm,SLOW車速50 rpm,DEAD SLOW車速40 rpm,臨界轉(zhuǎn)速59~71 rpm。
1 故障現(xiàn)象
在新船試航過程中,主機(jī)車速由SLOW加速至FULL時(shí)報(bào)警系統(tǒng)發(fā)出“#6 Exv.closdeadtime too long”報(bào)警并觸發(fā)主機(jī)SLOW DOWN,當(dāng)主機(jī)車速由FULL減速至SLOW時(shí),依然會(huì)發(fā)出該報(bào)警并觸發(fā)主機(jī)SLOW DOWN,主機(jī)定速航行期間沒有此故障。
主機(jī)車速變化大多是發(fā)生在機(jī)動(dòng)航行期間,頻繁的SLOW DOWN對(duì)船舶的安全造成威脅,需盡快排除。由于處在新船保修期,服務(wù)工程師上船更換了VCU及排氣閥驅(qū)動(dòng)端后故障依然存在。制造商不能及時(shí)排除故障,只能靠自己摸索,在隨后的運(yùn)營中發(fā)現(xiàn)斷電重啟故障缸FCM-20模塊的同時(shí)迅速加車,主機(jī)能越過臨界轉(zhuǎn)速后不再報(bào)警。
2 故障分析與排除
觸發(fā)主機(jī)SLOW DOWNN的根本原因在于報(bào)警系統(tǒng)發(fā)出“#6 Exv.closdeadtime too long”報(bào)警,其含義為6#缸排氣閥關(guān)閉停滯時(shí)間過長。關(guān)閉停滯時(shí)間(Close deadtime)的定義是指FCM-20模塊發(fā)出排氣閥關(guān)閉指令到排氣閥關(guān)閉時(shí)間終止這一段延遲的時(shí)間,當(dāng)某一缸的關(guān)閉停滯時(shí)間大于整機(jī)平均值的150%時(shí),該缸關(guān)閉停滯時(shí)間過長報(bào)警。
故障發(fā)生時(shí)FLEX VIEW軟件中截取排氣閥DEAD TIME數(shù)據(jù)如圖1所示,從數(shù)據(jù)中可以明顯地看出4#、6#缸的排氣閥關(guān)閉停滯時(shí)間(Close deadtime)明顯高于其他缸。說明書解釋引起該報(bào)警的可能原因有:VCU故障、排氣閥機(jī)械故障、排氣閥位置傳感器故障。考慮到該輪是剛剛下水的新船,VCU在出廠時(shí)經(jīng)過臺(tái)架試驗(yàn),短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)故障的幾率較低,所以首先從排查排氣閥本身的故障方面入手,液壓排氣閥工作原理如圖2所示。
排氣閥的開啟和關(guān)閉均為閉環(huán)控制,其控制中心為各缸的FCM-20模塊,開啟動(dòng)力為100~200 bar的伺服油,關(guān)閉動(dòng)力為空氣彈簧。
排氣閥的打開邏輯如下:(1)FCM-20模塊根據(jù)曲軸位置傳感器信號(hào)計(jì)算并發(fā)出排氣閥開啟信號(hào);(2)共軌閥控制一路伺服油推動(dòng)滑閥工作在上位,伺服油進(jìn)入VCU液壓活塞下部;(3)伺服油進(jìn)入液壓活塞下部推動(dòng)活塞上行而壓縮缸內(nèi)液壓油,驅(qū)動(dòng)排氣閥開啟。
排氣閥的關(guān)閉邏輯如下:(1)FCM-20模塊根據(jù)曲軸位置傳感器信號(hào)計(jì)算并發(fā)出排氣閥關(guān)閉信號(hào);(2)共軌閥伺服油泄放,滑閥在彈簧作用下工作在下位,VCU液壓活塞下部液壓油被泄放;(3)VCU液壓活塞復(fù)位至底部,排氣閥在空氣彈簧的作用下關(guān)閉。
排氣閥狀態(tài)的反饋信號(hào)來自于安裝在排氣閥閥殼上的位置傳感器(Poistion Sensor)。
影響排氣閥動(dòng)作的機(jī)械原因主要有以下幾個(gè)方面:(1)排氣閥閥桿與導(dǎo)套間的配合間隙及對(duì)中性;(2)空氣彈簧活塞與缸體是否有黏滯;(3)排氣閥上部驅(qū)動(dòng)活塞是否卡滯。為了簡單快速的排查故障原因,筆者采用將故障缸(6#)與正常缸(5#)排氣閥總成對(duì)調(diào)的措施,以判斷是否是排氣閥本身機(jī)械故障引起的報(bào)警。6#與5#排氣閥對(duì)換以后報(bào)警轉(zhuǎn)移到5#缸,這說明引起排氣閥關(guān)閉停滯時(shí)間過長的原因就是該排氣閥本身的故障。
現(xiàn)場拆檢該故障排氣閥,閥桿與導(dǎo)套配合間隙測量、對(duì)中度檢查,空氣彈簧活塞與缸體的活絡(luò)性能檢查,驅(qū)動(dòng)活塞活絡(luò)性檢查后發(fā)現(xiàn)所有的運(yùn)動(dòng)部件活絡(luò)無卡滯,配合面無異常磨損現(xiàn)象,對(duì)中度良好,從外觀上看起來無故障特征。為了保險(xiǎn)起見,筆者更換了空氣彈簧活塞密封令并手動(dòng)檢查確認(rèn)正常后裝復(fù),裝機(jī)前整個(gè)排氣閥進(jìn)行模擬開關(guān)試驗(yàn)正常后裝機(jī)試車,故障依舊,至此故障的排查遇到了瓶頸,說明書所列的可能原因已經(jīng)一一排查卻未排除故障。
在排除了因排氣閥空氣缸漏氣引起的clos deadtime過長后,故障的最大可能性就是空氣彈簧氣壓不足。從排氣閥空氣彈簧結(jié)構(gòu)圖中可以看出(見圖4),在空氣彈簧氣缸下部還有一個(gè)帶中心節(jié)流孔的補(bǔ)氣單向閥(見圖5),拆下所有缸的補(bǔ)氣單向閥,仔細(xì)檢查后發(fā)現(xiàn)該閥的中心節(jié)流孔孔徑似乎存在輕微差異,由于孔徑較小船上無適配的內(nèi)徑測量工具,只能使用不同尺寸的通針進(jìn)行比對(duì)測量,經(jīng)過比發(fā)現(xiàn)3#、5#孔徑約0.6 mm左右,4#、6#孔徑約1.0 mm左右,1#、2#孔徑約0.8 mm左右。
至此,故障原因查明:系空氣彈簧補(bǔ)氣單向閥中心節(jié)流孔孔徑不同導(dǎo)致各缸排氣閥CLOSE DEADTIME不一致所致。從圖4中可以看出,整個(gè)排氣閥空氣彈簧氣缸可以近似看作一個(gè)密閉空間,其上部充滿液壓油,下部充滿控制空氣,中間活塞分隔液壓油和控制空氣。當(dāng)排氣閥開啟時(shí),氣缸上部充滿100 bar左右的液壓動(dòng)力油作用于活塞上,從而推動(dòng)排氣閥閥桿下行打開排氣閥,同時(shí)活塞壓縮下部氣缸內(nèi)的控制空氣,當(dāng)上部液壓油壓力泄放以后,活塞在壓縮空氣的作用下引起閥桿上行關(guān)閉排氣閥。
由于驅(qū)動(dòng)排氣閥的動(dòng)力是100 bar左右的系統(tǒng)滑油,不可避免地會(huì)有部分滑油泄漏到氣缸下部,若不能及時(shí)泄放這部分滑油,隨著時(shí)間的延長滑油集聚在氣缸下部,在排氣閥開啟時(shí)會(huì)造成氣缸的液擊現(xiàn)象,同時(shí)由于氣缸下部空氣被壓縮,壓力較高,在實(shí)際使用中也會(huì)有部分泄漏,需要及時(shí)補(bǔ)充。為此,在氣缸下部設(shè)計(jì)了一個(gè)帶節(jié)流孔的補(bǔ)氣單向閥,其節(jié)流孔的作用有二:(1)泄放掉氣缸下部的滑油;(2)對(duì)下部空氣缸有一個(gè)蓄壓恒壓的作用。
從拆檢后的實(shí)際測量可見3#、5#缸節(jié)流孔最小,其對(duì)空氣彈簧的蓄壓能力最強(qiáng),所以其排氣閥關(guān)閉停滯時(shí)間最短;4#、6#缸節(jié)流孔最大,其對(duì)空氣彈簧蓄壓能力最差,所以其排氣閥停滯時(shí)間最長,當(dāng)單缸停滯時(shí)間大于整機(jī)平均值的150%時(shí)單缸報(bào)警并觸發(fā)SLOW DOWN。那為何在主機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中未觸發(fā)報(bào)警呢?筆者考慮是因?yàn)榕艢忾y高速開啟關(guān)閉過程中,空氣彈簧活塞運(yùn)動(dòng)頻率很高,節(jié)流孔對(duì)空氣彈簧氣缸中空氣壓力的影響較小,相反在主機(jī)低速運(yùn)行中,排氣閥的開啟關(guān)閉頻率較低,節(jié)流孔對(duì)空氣彈簧氣缸中空氣壓力的影響較大,從而觸發(fā)報(bào)警。該單向節(jié)流閥不是易損耗備件,船上未存?zhèn)浼瑸榱舜_保船舶進(jìn)出港等機(jī)動(dòng)航行過程中的航行安全,筆者采用將孔徑較小的兩組全部擴(kuò)大到最大一組(1.0 mm)的標(biāo)準(zhǔn),全部擴(kuò)孔后裝機(jī)試車,故障排除,各缸排氣閥關(guān)閉停滯時(shí)間相近,主機(jī)加減速恢復(fù)正常。
3 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
故障排除后經(jīng)過公司與造機(jī)廠溝通后得知,該臺(tái)主機(jī)排氣閥單向節(jié)流閥為不同供應(yīng)商提供的3個(gè)不同批次的產(chǎn)品。因不同批次產(chǎn)品尺寸精度存在一定的差異,這種情況在日常輪機(jī)管理中并不罕見,但在該實(shí)例中同一臺(tái)主機(jī)裝配不同廠家的3個(gè)批次的單向閥卻極少遇見,固有的思維定式影響了筆者的判斷,使得故障的排除過程中走了較多彎路。通過本次故障排除,筆者認(rèn)為在輪機(jī)管理過程中,尤其是面對(duì)新技術(shù)新設(shè)備,一定要先吃透各個(gè)子系統(tǒng)的原理及結(jié)構(gòu),只有把原理和結(jié)構(gòu)都了解清楚了,才能在故障排除過程中駕輕就熟,少走彎路。
作者簡介:
竇天君,輪機(jī)長,(E-mail)282446035@qq.com