甄勇
(四環(huán)鋅鍺科技股份有限公司,四川 漢源 625300)
關(guān)鍵字:濕法煉鋅;深度凈化;鈷返溶;鎘返溶;新型無機藥劑
1.1 濕法煉鋅中中浸上清硫酸鋅溶液含銅、鎘、鈷等雜質(zhì)元素,這些金屬雜質(zhì)元素對濕法煉鋅電解造成極大影響,需要通過凈化工藝將這幾種金屬雜質(zhì)元素除去。
一般情況下凈化工藝分為三段凈化:一段加鋅粉置換去除溶液中的銅、鎘元素;二段加鋅粉和除鈷劑置換去除溶液中的鈷元素;三段加鋅粉掃除溶液中的殘余雜質(zhì)元素。三段凈化后的硫酸鋅溶液行業(yè)中稱為新液,其中的雜質(zhì)元素達到相應(yīng)指標后方可進入硫酸鋅電解系統(tǒng),進行硫酸鋅電解。
1.2 在濕法煉鋅浸出液中,鎘、銅等元素很容易用鋅粉置換下去,但是采取常規(guī)鋅粉置換很難將鈷、鍺等金屬元素置換下去。
硫酸鋅浸出液凈化工段一個重要的目的就是去除鈷鍺等雜質(zhì),其現(xiàn)階段國內(nèi)濕法煉鋅企業(yè)常規(guī)方法一般有兩種:
(1)采用銻鹽、硫酸銅聯(lián)合添加劑加鋅粉做凈化劑多段凈化高溫除鈷,工藝條件為80℃以上反應(yīng)2小時。這套工藝條件的優(yōu)點為工藝比較成熟、操作比較簡單;缺點為鋅粉加入量大成本較高、鈷返溶比較頻繁、硫酸鋅液體指標穩(wěn)定性較差、且凈化渣處理工藝流程較長操作比較困難。
(2)采用有機試劑沉淀法除鈷,有機試劑沉淀法主要包括黃藥沉淀除鈷和α-亞硝基β-萘酚沉淀除鈷。有機試劑沉淀除鈷法的優(yōu)點是工藝比較成熟、除鈷比較穩(wěn)定;其缺點為系統(tǒng)硫酸鋅溶液中殘余有機物需要使用活性炭吸附去除,成本較高,除鈷后液后續(xù)處理比較困難,且產(chǎn)出的沉鈷渣品位不高、處理比較困難。
綜合上述兩種方法的優(yōu)缺點,國內(nèi)某濕法煉鋅廠通過和外協(xié)單位某研究院共同經(jīng)過長期考察和研發(fā),配制成新型除鈷添加劑,聯(lián)合鋅粉對硫酸鋅溶液對鈷元素進行置換,以達到硫酸鋅溶液中鈷元素的深度凈化。有操作簡單,工藝穩(wěn)定,凈化渣處理比較簡單且凈化渣鋅、鎘、鈷等金屬回收較為徹底,經(jīng)濟利潤擴大化等效果。
2018年5月某廠在濕法煉鋅凈化工段開始進行此新型無機藥劑凈化除雜生產(chǎn)實踐。工藝流程分為三段連續(xù)凈化:
(1)一段凈化在70℃—75℃條件下加鋅粉2kg/m3反應(yīng)60min后過濾除銅鎘,一段凈化后液中Cd≤100mg/L、Cu≤5mg/L為合格;
(2)根據(jù)一段凈化后液中的鈷、鎘含量添加電解廢液、鋅粉、新型無機除雜藥劑,鋅粉加入量(重量):(單位體積溶液中鈷含量×1.1+單位體積溶液中鎘含量×0.65)×1.2;
新型除鈷藥劑加入量(重量):單位體積溶液中鈷含量×2.8;
電解廢液的加入量(體積量):1.5×鋅粉加入量/電解廢液中硫酸濃度。
二段凈化在75℃—80℃條件下反應(yīng)90min后過濾,二段凈化后液中Co≤0.8mg/L、Ge≤0.5mg/L為合格;
(3)二段凈化后液在自然溫度條件下加鋅粉1kg/m3進行清除溶液中殘余的雜質(zhì)元素,三段凈化反應(yīng)60min,后液Cd≤ 1mg/L、Cu≤ 0.5mg/L、Co≤ 0.5mg/L、Ge≤0.3mg/L為合格。
其工藝流程圖如圖1所示。
圖1 新型無機藥劑凈化除雜生產(chǎn)工藝流程圖
某廠從2018年5月開始進行新無機藥劑凈化除雜生產(chǎn)實踐,生產(chǎn)中凈化前液為中浸上清液,其成分:Zn:145g/L~155g/L,Cu:400mg/L~600mg/L,Cd:400mg/L~600mg/L,Co:20mg/L~40mg/L,Ge:2mg/L~5mg/L,Sb:0.08mg/L~0.14mg/L.
圖2 生產(chǎn)現(xiàn)場陰極鋅
無機除雜藥劑的配制濃度為500g/L。
表4為生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表:
表4數(shù)據(jù)可以看出,通過一段凈化加鋅粉除銅鎘,二段凈化添加無機除雜藥劑、鋅粉除雜,三段凈化加鋅粉清掃殘余雜質(zhì)的工藝流程可以達到以下生產(chǎn)效果:
表4 凈化生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 mg/L
(1)二段凈化后液可以將鈷控制在1.0mg/L以下,銅控制在0.5mg/L以下,鍺控制在0.04mg/L以下,鎘控制在1.2mg/L以下,銻控制在0.09mg/L以下;
(2)三段凈化可以將鈷控制在0.3mg/L以下,銅控制在0.3mg/L以下,鍺控制在0.03mg/L以下,鎘控制在0.4mg/L以下,銻控制在0.06mg/L以下,達到濕法煉鋅硫酸鋅溶液深度凈化的效果;
(3)生產(chǎn)所產(chǎn)的三段凈化后液直接進入硫酸鋅電積車間進行鋅電積,電積系統(tǒng)中槽電壓、直流電耗、槽溫正常,陰極鋅板面平整、致密性好,陰極鋅現(xiàn)場圖見圖2:
3.1 通過凈化生產(chǎn)試驗結(jié)果可知:①二段凈化后液可以將鈷控制在1.0mg/L以下,銅控制在0.5mg/L以下,鍺控制在0.04mg/L以下,鎘控制在1.2mg/L以下,銻控制在0.09mg/L以下;②三段凈化可以將鈷控制在0.3mg/L以下,銅控制在0.3mg/L以下,鍺控制在0.03mg/L以下,鎘控制在0.4mg/L以下,銻控制在0.06mg/L以下,達到濕法煉鋅硫酸鋅溶液深度凈化的效果。
3.2 從生產(chǎn)實踐可知,無論生產(chǎn)條件的控制還是輔料單耗還是凈化渣的處理,新型無機除雜藥劑配合鋅粉去除濕法煉鋅中浸上清液中雜質(zhì)的工藝流程都優(yōu)于傳統(tǒng)的銻鹽鋅粉凈化除雜工藝、有機藥劑配合鋅粉除雜工藝