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神華寧煤400萬t/a煤炭間接液化示范項目煤氣化裝置存在的問題及對策

2019-12-27 03:12:50
化肥設計 2019年6期
關鍵詞:文丘里煤氣化閃蒸

(中國寰球工程有限公司北京分公司,北京 100012)

神華寧夏煤業(yè)集團400萬t/a煤炭間接液化示范項目的煤氣化裝置,于2016年10月26日實現(xiàn)第一臺氣化爐投料成功,2017年11月3日最后一臺氣化爐投料試車成功并產(chǎn)出合格粗煤氣。經(jīng)歷了一年調(diào)試運行,于2017年12月17日實現(xiàn)滿負荷運行。該項目共設置28臺氣化爐,4個系列低溫甲醇洗,8臺費托反應器,處理氣量為280萬Nm3/h。到目前為止,28臺氣化爐最長運行周期為:A類運行157天;B類運行250天;其中,6臺氣化爐B類運行天數(shù)均達200天以上。

1 煤氣化裝置概況

神華寧煤400萬t/a煤制油項目煤氣化裝置采用了粉煤下行激冷氣化工藝,該裝置包括28臺粉煤氣化爐,其中,24臺氣化爐由中國寰球工程公司負責設計,另外4臺由中國五環(huán)工程有限公司負責設計。每4臺氣化爐共用一個氣化框架,共設置7個氣化框架。

煤氣化裝置的相關數(shù)據(jù)如下:合成氣產(chǎn)量為318.0×104Nm3/h(CO+H2),粉煤消耗量為2 228t/h,其中,24臺氣化爐單爐產(chǎn)氣能力為132 500Nm3/h(CO+H2),4臺神寧爐單爐產(chǎn)氣量為130 000~140 000Nm3/h(CO+H2)。

煤氣化裝置包括粉煤加壓輸送、氣化、除渣、合成氣體洗滌、黑水閃蒸、黑水處理、氣化介質(zhì)供應及配套的公用工程等單元。煤氣化流程見圖1。

圖1 煤氣化流程

(1)粉煤加壓輸送。該單元采用1個常壓粉倉、2個鎖斗、1個給料罐的系統(tǒng)設計。其中,24臺氣化爐采用4根煤線下出料、通氣錐形式的輸送方式設計,4臺神寧爐采用4根側(cè)出料、點式流化器形式的輸送方式設計。煤粉管線上均設置煤粉流量調(diào)節(jié)閥,切實保證了輸送系統(tǒng)煤粉平穩(wěn)供料。

(2)氣化單元。24臺氣化爐是在西門子原有氣化爐基礎上進行了改造,上半部分保留了原有西門子反應室水冷壁結(jié)構(gòu)外殼帶水加套的設計,下部激冷室由原有的噴淋結(jié)構(gòu)改為激冷環(huán)加下降筒和破泡盤結(jié)構(gòu)形式;4臺神寧爐為新設計的氣化爐,也采用水冷壁的結(jié)構(gòu)設計,無水夾套。激冷室結(jié)構(gòu)與24臺氣化爐結(jié)構(gòu)相似,采用了下降筒加破泡盤結(jié)構(gòu)設計。氣化爐產(chǎn)氣能力較24臺氣化爐大。

(3)合成氣洗滌單元。合成氣洗滌單元原SFGT流程采用了鼓泡塔加一級文丘里、一級分離器、高壓噴頭、聚結(jié)器和原料氣分離罐的洗滌工藝;改后28個系列工藝為:來自氣化爐的粗合成氣經(jīng)一級文丘里、一級分離器、二級文丘里、洗滌塔洗滌后進入下游變換裝置。二級文丘里采用可調(diào)式,根據(jù)裝置負荷調(diào)節(jié)喉頭位置,洗滌塔采用板式塔形式。

(4)黑水閃蒸單元。SFGT原工藝采用兩級閃蒸工藝,一級閃蒸壓力為0.55MPa,二級閃蒸壓力為0.03MPa,閃蒸氣采用換熱器間接換熱冷卻工藝;改造后28個系列工藝為:采用三級閃蒸工藝,閃蒸壓力分別為0.8MPa、0.3MPa和0.03MPa。閃蒸氣采用加濕塔的直接接觸換熱冷卻工藝。

(5)黑水處理單元。該單元采用澄清槽加真空過濾機的工藝。

2 煤氣化裝置運行數(shù)據(jù)

煤氣化裝置設計滿負荷運行時,24臺氣化爐在線,4臺備用。

單臺氣化爐運行數(shù)據(jù)見表1。

表1 單臺氣化爐運行數(shù)據(jù)

續(xù)表

3 運行中常見問題及解決方案

3.1 激冷環(huán)磨蝕及下降筒損壞

運行約半年,1#、2#、5#爐停爐檢修時發(fā)現(xiàn)激冷環(huán)外環(huán)管件出現(xiàn)裂縫,下降管局部出現(xiàn)磨損,主要損壞部位集中在下降管從上往下約1 400mm處,出現(xiàn)不同程度的鼓包和變形。主要原因是在下行激冷流程的粉煤氣化工藝中,合成氣中粉塵含量高,激冷水中固含量相對水煤漿氣化工藝偏高,激冷環(huán)設計中通過分配管到環(huán)隙的流速偏高,造成分配管附近水流通過布水孔時對激冷環(huán)外環(huán)的沖刷。

另外,由于激冷水溫度高,堿金屬離子含量高,造成激冷環(huán)內(nèi)部結(jié)垢,激冷水布水孔局部堵塞,也是造成水流速度過大的一個原因。

適當調(diào)低激冷環(huán)的進水量;在原有設計的基礎上,孔數(shù)量不變,加大了孔的面積。另外,改變了激冷環(huán)與下降筒之間的環(huán)縫大小,確保在下降筒上形成均布液膜的同時,減少對下降筒的磨蝕。

3.2 激冷水過濾器堵塞

激冷水過濾器結(jié)構(gòu)為籃式過濾器,為了實現(xiàn)在線反沖洗,激冷水原設計為外進內(nèi)出。實際運行中因激冷水過濾器進口閥門內(nèi)漏,激冷水過濾器切換困難,很難實現(xiàn)在線反沖洗。由于過濾器進水水質(zhì)差,造成了激冷水過濾器濾芯嚴重變形,濾芯前后差壓大導致濾芯整體被頂起。激冷水經(jīng)濾芯法蘭邊短路流通,未經(jīng)過濾器的激冷水直接加壓后送到激冷環(huán)組件,造成下游激冷環(huán)磨蝕。

考慮到籃式過濾器無法實現(xiàn)在線反沖洗,為了保護下游激冷環(huán)部件,將籃式過濾器的內(nèi)部體積增加,改為“里進外出”結(jié)構(gòu)形式,避免激冷水走短路,延長了激冷水過濾器的使用壽命。

另外,原設計為“一用一備”的過濾器,目前正常運行時采用兩臺過濾器同時投用,停車時再對兩臺過濾器進行清洗。

3.3 激冷水泵打不上量

煤氣化裝置中總的激冷水量原設計為576m3/h,激冷水泵設置3臺,2開1備,單臺泵的流量為288m3/h(正常)/315m3/h(最大);激冷水泵前設置籃式過濾器,從洗滌塔底部經(jīng)激冷水過濾器過濾后的水進入激冷水泵入口,經(jīng)激冷水泵加壓后送氣化爐激冷環(huán)使用。激冷水設置流量低自啟動備泵,低低跳車的連鎖。

由于激冷水質(zhì)差,籃式過濾器堵塞造成泵入打量不足,在啟動備泵過程中造成流量低低連鎖跳車。

分析后發(fā)現(xiàn),造成如上問題的原因有以下幾個方面:①激冷水質(zhì)差;②激冷水泵入口配管造成遠端泵實際打量與設計流量相差較大;③激冷水源頭是洗滌塔的下部,入水口距離塔底較近。

解決辦法:①改善激冷水水質(zhì),主要增加外補水質(zhì)量控制和系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)水質(zhì)量控制;②該泵入口管內(nèi)激冷水壓力高、溫度高,應力管道在配管時有嚴格要求,建議以后配管時優(yōu)化入口管道的布置,進入三個泵的入口阻力降盡量相當;③抬高洗滌塔激冷水的出口高度。

3.4 文丘里喉頭部位磨蝕及支撐斷裂

改造措施:①改善激冷水質(zhì);②洗滌塔底部走開路排放,送出一路黑水去黑水處理單元;③由于二級文丘里具有調(diào)節(jié)功能,根據(jù)負荷大小來調(diào)試調(diào)節(jié)桿,達到調(diào)節(jié)流通面積的目的。由于二級文丘里差壓大,造成震動大,所以在布置時要考慮選擇合適的支撐方式消減震動,減少對調(diào)節(jié)桿的損壞。

4 結(jié)語

作為煤氣化裝置的核心設備——氣化爐,其運行好壞直接關系到裝置的長周期、穩(wěn)定運行。該項目煤氣化裝置采用國產(chǎn)化的下行激冷粉煤氣化工藝,在短時間內(nèi)達到了滿負荷甚至超負荷運行狀態(tài),煤耗低、氧耗低,合成氣中有效氣含量高達91%~93%,高于同類型的粉煤氣化工藝,出氣化合成氣中粉塵含量控制在1mg/Nm3。該氣化工藝技術在第一次工業(yè)化應用中遇到了一些問題,經(jīng)過對問題的分析研究,實施了一系列的優(yōu)化改進措施,使得煤氣化裝置得以滿負荷、穩(wěn)定運行,運行周期不斷加長。

神華寧夏煤業(yè)集團400萬t/a煤炭間接液化示范項目是世界上迄今為止規(guī)模最大的、以煤為原料的煤制油項目,其成功示范為我國“富煤、貧油、少氣”的資源狀況提供了新的思路。該項目國產(chǎn)化率高,煤氣化技術、費托合成技術均采用國內(nèi)自主研發(fā)的工藝,在短時間內(nèi)完成了裝置的成功示范。尤其是采用自主研發(fā)的煤氣化工藝,在短短一年時間內(nèi)實現(xiàn)了滿負荷、穩(wěn)定運行,在節(jié)約時間的同時,為項目節(jié)省了更多費用。

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