侯 勇,魏建雄,盧永昌
(中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司,廣東 廣州 510230)
在堆載料易獲得的情況下,真空聯(lián)合堆載預(yù)壓法在地基處理中有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),具有真空預(yù)壓和堆載預(yù)壓的雙重加固效果,在進(jìn)行深厚軟土的地基處理過(guò)程中先進(jìn)行真空預(yù)壓處理,待土體強(qiáng)度有所提高后進(jìn)行堆載,該方法具有工期短、造價(jià)低、工后沉降及不均勻沉降小和加固效果好等優(yōu)點(diǎn),是一種較為有效的軟基處理方法。唐羿生、尚世佐、于志強(qiáng)、吳躍東、吳念一等在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)真空聯(lián)合堆載預(yù)壓進(jìn)行了研究[1-4]。肖策等通過(guò)直排式真空聯(lián)合堆載預(yù)壓的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)工程,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和檢測(cè)資料,分析了該法用于加固軟弱地基的機(jī)理[5]。董志良等根據(jù)現(xiàn)有的真空聯(lián)合堆載預(yù)壓技術(shù)發(fā)展情況,介紹了其作用機(jī)理、設(shè)計(jì)理論及計(jì)算方法等方面的研究成果,并指出了該法在工程應(yīng)用中存在的問(wèn)題[6]。郭彪等考慮真空度沿豎井的發(fā)展是深度的函數(shù),堆載引起的附加應(yīng)力隨時(shí)間和深度變化,此外還考慮了地基的徑豎向滲流以及擾動(dòng)區(qū)土體水平滲透系數(shù),推導(dǎo)了真空聯(lián)合堆載預(yù)壓下豎井地基固結(jié)度的一個(gè)較普遍的解析解[7]。
鑒于傳統(tǒng)真空預(yù)壓法或真空聯(lián)合堆載預(yù)壓法存在耗費(fèi)大量電能和需要使用較厚中粗砂的缺點(diǎn),為節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境,同時(shí)降低工程造價(jià),依托天津大學(xué)渤海軟土地基處理技術(shù)聯(lián)合研究院開(kāi)發(fā)的真空預(yù)壓軟地基處理新技術(shù),即“新型分離式直連真空預(yù)壓技術(shù)”代替?zhèn)鹘y(tǒng)的射流真空泵技術(shù)對(duì)惠州某軟土地基工程進(jìn)行真空預(yù)壓淺層預(yù)處理和真空聯(lián)合堆載預(yù)壓深層處理,并在過(guò)程中完善和改進(jìn)該技術(shù)。
新技術(shù)不僅解決了薄砂真空預(yù)壓的問(wèn)題,而且對(duì)抽真空設(shè)備進(jìn)行重大改造,達(dá)到節(jié)省電能60 %以上,綜合降低工程造價(jià)20 %以上,與傳統(tǒng)真空射流泵技術(shù)相比節(jié)省工期約10 %的效果。新技術(shù)的應(yīng)用取得了良好的技術(shù)效果和項(xiàng)目效益,形成了一套精細(xì)化施工和管理方法,實(shí)現(xiàn)了高效、快速、節(jié)能的進(jìn)行軟地基處理的目的,為類似工程的設(shè)計(jì)和施工管理提供借鑒和參考。
惠州某軟地基項(xiàng)目吹填疏浚土成陸面積約 30萬(wàn) m2,吹填疏浚土為高塑性(IP>25)且有機(jī)質(zhì)含量較高的淤泥質(zhì)土,軟土處理厚度18~23 m,平均厚度約為20 m。采用“新型分離式直連真空預(yù)壓技術(shù)”進(jìn)行軟土地基加固,其中淺層預(yù)處理采用真空預(yù)壓方式,深層處理采用真空聯(lián)合堆載預(yù)壓方式。
與傳統(tǒng)的“射流真空泵”技術(shù)相比較,“高效快速的分離式直連真空預(yù)壓地基處理方法”新技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:
1)新型防泥蝶形接頭與排水板和排水管路直接連接的“薄砂真空直連技術(shù)”,減少傳統(tǒng)技術(shù)中的排水砂墊層厚度,降低了施工成本的同時(shí),改變了吹填土內(nèi)水體排出方式,實(shí)現(xiàn)吹填土內(nèi)的水汽被負(fù)壓直接強(qiáng)制抽出,有效減少了真空度的沿程損失,從而提高了真空度的傳遞效率。
2)采用水氣分離裝置和高效節(jié)能真空泵,加速了水體的定向流動(dòng),改善了維持真空壓力的途徑,提高了真空效率,節(jié)省了大量電能和配電設(shè)施,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排的效果。每套高效真空泵通過(guò)6個(gè)水汽分離罐,可有效控制軟基處理面積達(dá) 7~8萬(wàn)m2,相比較單個(gè)真空泵可有效控制軟基處理面積僅1 200 m2傳統(tǒng)技術(shù),設(shè)備數(shù)量大大減少。合理的管路和高效真空泵的布設(shè),確保膜下真空度的均勻性,避免后期的不均勻沉降。
新技術(shù)加固軟土地基,主要分為淺層預(yù)處理和深層處理兩部分。對(duì)于淺層預(yù)處理,方案的實(shí)施主要是為了達(dá)到進(jìn)行深層處理的施工作業(yè)條件,主要施工工藝流程如下:
①對(duì)于達(dá)到吹填設(shè)計(jì)高程的吹填土進(jìn)行表面排水;
②鋪設(shè)竹竿和泡沫板形成施工通道;
③基于安全和隔泥考慮,鋪設(shè)一層陸上縫合后,規(guī)格為150 g/m2的編織布;
④鋪設(shè)一層規(guī)格為 350 g/m2的隔泥無(wú)紡?fù)凉げ迹?/p>
⑤人工插設(shè)防淤堵塑料排水板(B型板,單根長(zhǎng)度約6 m);
⑥綜合布線:蝶形接頭連接塑料排水板和排水管路(螺紋鋼絲管支管和干管),干管與主管連接,主管末端通過(guò)出膜裝置與水氣分離罐連接,然后再與節(jié)能真空系統(tǒng)(集中控制室)形成整體;
⑦鋪設(shè)一層規(guī)格為 350 g/m2的隔泥無(wú)紡?fù)凉げ肌佋O(shè)2層聚乙烯(或聚氯乙烯)密封膜;
⑧真空預(yù)壓(時(shí)間約2個(gè)月);
⑨停泵,十字板原位檢測(cè)地基承載力。
對(duì)于深層處理,方案的實(shí)施主要是為了達(dá)到設(shè)計(jì)要求的地基處理效果,主要施工工藝流程如下:
①在淺層預(yù)處理完成后的施工作業(yè)面上鋪設(shè)一層規(guī)格為 350 g/m2的無(wú)紡?fù)凉げ己腿蛲凉じ駯牛?/p>
②回填厚度為40 cm的土方;
③鋪設(shè)厚度為40 cm的中粗砂墊層;
④塑料排水板打設(shè)(B型板)、密封墻施工;
⑤綜合布線;
⑥壓膜溝施工;
⑦鋪設(shè)3層聚乙烯(或聚氯乙烯)密封膜;
⑧真空聯(lián)合堆載預(yù)壓:抽真空的同時(shí)鋪設(shè)一層規(guī)格為200 g/m2的土工布,然后分級(jí)加載;
⑨卸載、檢測(cè)、驗(yàn)收。
新技術(shù)通過(guò)真空泵所產(chǎn)生的負(fù)壓將土體中的水和氣由豎向排水系統(tǒng)(塑料排水板)經(jīng)水平排水管路(鋼絲軟管)通過(guò)濾管直接吸入水氣分離裝置。隨后,水通過(guò)潛水泵排出水氣分離裝置外,氣則由真空泵直接排出。水氣分離及系統(tǒng)的自動(dòng)控制提高了設(shè)備的能效比,從而很大程度地節(jié)省了電能、降低了成本,縮短了工期。
在充分總結(jié)并借鑒試驗(yàn)區(qū)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,軟基處理主要從如下三個(gè)方面進(jìn)行施工精細(xì)化控制。
吹填疏浚土經(jīng)預(yù)處理后,含水量依然很大,整體承載能力較差。試驗(yàn)區(qū)在墊層施工、施打塑料排水板、分級(jí)加載等施工過(guò)程中均出現(xiàn)了不同程度的疏浚土“拱淤”現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)表面高差達(dá) 1.5 m,對(duì)排水系統(tǒng)產(chǎn)生了一定的破壞,直接影響軟基處理質(zhì)量。針對(duì)此情況,在征得設(shè)計(jì)、業(yè)主和監(jiān)理等單位同意下,大面積處理區(qū)施工時(shí)采取下列施工質(zhì)量精細(xì)化控制措施:
1)采用自重相對(duì)較小,不易陷落,對(duì)土體擾動(dòng)小的鋼軌式插板機(jī)代替履帶式插板機(jī);
2)延長(zhǎng)分級(jí)加載前的抽真空時(shí)間:將原設(shè)計(jì)要求的抽真空達(dá)到恒載 15天后開(kāi)始進(jìn)行分級(jí)加載施工,延長(zhǎng)至恒載30天;
3)將原設(shè)計(jì)開(kāi)山土墊層厚度由單級(jí)1.0 m調(diào)整為兩級(jí) 0.5 m,將原設(shè)計(jì)加載料的前兩級(jí),單層厚度1.5 m調(diào)整為三級(jí),單層厚度1.0 m;
4)采用容量小于3 m3的運(yùn)輸車輛和小型推土機(jī)多點(diǎn)配合代替 20 m3的大容量自卸汽車推填施工。
通過(guò)如上控制措施,大面積處理區(qū)最大表面高差不足0.2 m,“拱淤”現(xiàn)象得到了有效控制。
由于試驗(yàn)區(qū)密封墻外側(cè)沒(méi)有進(jìn)行抽真空處理,隨著內(nèi)側(cè)加載壓力的增大,密封墻兩側(cè)的壓差逐漸增大,導(dǎo)致其嚴(yán)重向外變形,外側(cè)的壓膜溝被擠壓合攏。嚴(yán)重時(shí)局部密封墻出現(xiàn)剪切破壞,降低了密封作用,導(dǎo)致其膜下真空度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。
軟基處理區(qū)在充分吸取試驗(yàn)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)基礎(chǔ)上,采取在密封墻外側(cè)三角區(qū)同步進(jìn)行真空聯(lián)合堆載預(yù)壓處理的措施,此舉不僅大大減小了密封墻兩側(cè)的壓差及沉降差,嚴(yán)格控制密封墻變形在一定范圍內(nèi),保證了密封墻的密封效果,同時(shí)對(duì)密封墻外側(cè)軟土進(jìn)行有效加固也減少了二次處理的費(fèi)用,取得了質(zhì)量、費(fèi)用的雙贏。
試驗(yàn)區(qū)參照施工經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)規(guī)范的要求進(jìn)行抽真空管線及泵房的布置,滿載后膜下真空度介于70~80 kPa,平均值為 75 kPa,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的85 kPa,呈現(xiàn)一定的不均勻性,最后不得不采取超載的方式對(duì)真空度進(jìn)行補(bǔ)償。
軟基處理區(qū)采取了調(diào)整濾管布置間距為原來(lái)的一半(即由原來(lái)的5 m間距改為2.5 m間距)、增加泵房的數(shù)量使得單個(gè)泵房的有效控制區(qū)域小于 7萬(wàn) m2等精細(xì)化施工措施,確保了施工質(zhì)量。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,其膜下真空度介于85~87 kPa之間,平均值大于85 kPa,數(shù)值滿足設(shè)計(jì)要求,均勻性良好。
通過(guò)積極開(kāi)展“拱淤”控制、密封墻變形控制以及真空管線加密等方面的施工精細(xì)化管理,地表高差、密封墻變形、膜下真空度偏低且均勻度不佳的情況得到了明顯改善,取得了比較滿意的效果,如圖1所示。
圖1 累積沉降—?dú)v時(shí)曲線對(duì)比
從圖 1可知,相同歷時(shí)情況下(150 d>t>45 d),軟基處理區(qū)的累積沉降量均大于試驗(yàn)區(qū),且隨著時(shí)間的推移兩區(qū)的累積沉降差值由 60 mm增大至250 mm。累積沉降差越大,大面積處理區(qū)達(dá)到與試驗(yàn)區(qū)相同地基處理效果(固結(jié)度指標(biāo))所用時(shí)間就越少,卸載時(shí)間較試驗(yàn)區(qū)提前近40 d。
軟基加固處理結(jié)束后,按照設(shè)計(jì)要求對(duì)地基處理效果進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果表明:
1)各區(qū)域預(yù)壓后十字板抗剪強(qiáng)度增長(zhǎng)幅度較大,地基處理效果較為明顯;
2)預(yù)壓后各層土的錐尖阻力和側(cè)摩阻力均有大幅度提高,靜力觸探結(jié)果表明,各區(qū)域土層地基承載力特征值均滿足設(shè)計(jì)要求;
3)原淤泥層經(jīng)真空聯(lián)合堆載預(yù)壓處理后,變?yōu)檎惩粒ň植繛橛倌鄪A層)。預(yù)壓后土的含水量、孔隙比、液性指數(shù)、壓縮系數(shù)等土層物理力學(xué)性質(zhì)指標(biāo)均變?。恢囟?濕)、剪切強(qiáng)度指標(biāo)、無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度土層物理力學(xué)性質(zhì)指標(biāo)均有所增大,壓縮性降低、強(qiáng)度增加,土質(zhì)改善較明顯。根據(jù)室內(nèi)土工試驗(yàn)結(jié)果確定各區(qū)域土層地基承載力特征值均滿足設(shè)計(jì)要求;
4)根據(jù)載荷板試驗(yàn)結(jié)果,可判定表層回填土地基承載力特征值滿足設(shè)計(jì)要求。
綜上所述,監(jiān)測(cè)和檢測(cè)結(jié)果表明,地基固結(jié)度、工后沉降以及地基承載力特征值均滿足設(shè)計(jì)要求,軟基加固處理取得了良好的實(shí)施效果。
1)節(jié)能效益
該項(xiàng)目的節(jié)能排放量約為傳統(tǒng)工藝的 2/3,節(jié)能減排效果顯著,節(jié)能效益良好,有效減少了對(duì)環(huán)境的污染,利于環(huán)境保護(hù),對(duì)節(jié)能減排工作起到了積極的推動(dòng)作用,同時(shí)提高了從業(yè)人員的節(jié)能意識(shí)和服務(wù)水平,贏得了政府有關(guān)部門和附近居民的高度認(rèn)可。
2)經(jīng)濟(jì)效益
①直接經(jīng)濟(jì)效益:該新技術(shù)較傳統(tǒng)工藝綜合節(jié)約總造價(jià)約23 %,特別是其中的耗油費(fèi)用較傳統(tǒng)工藝節(jié)約了約1 700萬(wàn)元,節(jié)約比例高達(dá)2/3(按照預(yù)算,若采用傳統(tǒng)工藝還有費(fèi)用約2 500萬(wàn)元,采用該技術(shù)后實(shí)際耗油費(fèi)用約 820萬(wàn)元),創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效果。
②間接經(jīng)濟(jì)效益:該新技術(shù)較傳統(tǒng)工藝綜合縮短工期約1個(gè)月,縮短比例約9.1 %,有利于總工期的節(jié)約,可以使項(xiàng)目提前投入生產(chǎn),提前獲利。
3)社會(huì)效益
該項(xiàng)目在惠州某工程上的成功應(yīng)用,得到了參建各方的廣泛認(rèn)可,創(chuàng)造了極大的社會(huì)效益,主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面:
①節(jié)能減排,減少環(huán)境污染。該項(xiàng)目得到了環(huán)境監(jiān)測(cè)部門等政府有關(guān)部門的認(rèn)可,為國(guó)家的“綠色建筑”大計(jì)貢獻(xiàn)自己應(yīng)有的力量,為軟地基處理領(lǐng)域的“科學(xué)發(fā)展”指明了方向。
②高度認(rèn)可,加速行業(yè)推廣。該項(xiàng)目的成功實(shí)施為類似地質(zhì)條件和工藝下的軟地基處理提供了參考和依據(jù),進(jìn)一步鞏固了我國(guó)在真空預(yù)壓地基處理方面的國(guó)際領(lǐng)先地位。
③安全可靠,助力企業(yè)發(fā)展。領(lǐng)先的技術(shù),成功的經(jīng)驗(yàn),為企業(yè)未來(lái)在該領(lǐng)域的設(shè)計(jì)、施工方面奠定了絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),有利于企業(yè)轉(zhuǎn)型,提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力;有利于企業(yè)勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的良好形象的樹(shù)立。
表1 傳統(tǒng)技術(shù)與新技術(shù)效益對(duì)比
從表1可以看出,新技術(shù)在耗電量、耗能量、綜合造價(jià)、綜合工期等各項(xiàng)效益指標(biāo)上均優(yōu)于傳統(tǒng)技術(shù),特別是耗電量和耗能量所體現(xiàn)的節(jié)能減排方面效果顯著。新技術(shù)的成功應(yīng)用取得了良好的項(xiàng)目效益。
1)相比較傳統(tǒng)的真空射流泵技術(shù),新技術(shù)具有高效、快速、節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)。新技術(shù)在惠州某軟基項(xiàng)目上的成功應(yīng)用,對(duì)類似工程的軟地基處理有一定的指導(dǎo)意義和參考價(jià)值,為以后的軟地基處理項(xiàng)目指明了一條發(fā)展的方向。
2)新技術(shù)處理軟土地基效果好,與傳統(tǒng)的真空射流泵技術(shù)相比,綜合造價(jià)低,工期短,耗能量減少顯著,特別適用于環(huán)保要求高、砂源緊缺的地區(qū),推廣應(yīng)用價(jià)值高。