秦正山,羅 沛,劉先山,張文昌,周建良
(1.重慶科技學(xué)院 石油與天然氣工程學(xué)院,重慶401331;2.中原油田石油工程技術(shù)研究院,河南 濮陽457000)
國內(nèi)外研究表明,氣水交替驅(qū)(WAG)可明顯提高注水波及效率,起到良好的流度控制作用,減緩氣竄的影響,提高油田的采收率[1]。國內(nèi)研究人員主要對WAG 驅(qū)提高采收率技術(shù)進行了室內(nèi)實驗、礦場實驗和數(shù)值模擬等方面的研究[2-6]。雖然研究目的各有不同,但主要側(cè)重于具體油田的開發(fā)方式優(yōu)選、WAG 驅(qū)提高采收率可行性研究、WAG 驅(qū)注入?yún)?shù)優(yōu)化、WAG 驅(qū)注入能力變化規(guī)律等方面的研究,為國內(nèi)油田的開發(fā)提出指導(dǎo)性建議,但研究目的及成果主要集中于現(xiàn)場工程應(yīng)用。目前,學(xué)者們對WAG 驅(qū)提高采收率機理已進行了一些實驗和理論研究[7-11]。
氣驅(qū)實驗若直接選用短巖心,見氣時間較短,氣體擴散范圍小,指進現(xiàn)象嚴重。而采用長巖心能夠滿足氣驅(qū)過程中氣的有效作用距離。實驗數(shù)據(jù)相較于短巖心更能反映實際油藏狀況。受到取心技術(shù)的影響,目前長巖心實驗普遍是將天然短巖心拼接來替代長巖心。相鄰的短巖心之間的拼接端面用濾紙貼合來減弱末端效應(yīng)[9-10],但在拼接處仍然存在微小的滲流場,會影響流體的流線,導(dǎo)致巖心拼接位置附近存在“死油區(qū)”,注入流體難以波及。模擬不同平均滲透率的長巖心一般是根據(jù)調(diào)和平均法將每塊短巖心按順序排列來實現(xiàn)的,該法對長巖心平均滲透率的調(diào)整具有很強的靈活性,但在拼接端面存在嚴重的應(yīng)力敏感現(xiàn)象[9-10],導(dǎo)致巖心壓力場分布較為復(fù)雜。若采用填砂管,容易出現(xiàn)填充砂礫在高壓作用下垮塌,砂礫位置動態(tài)移動,導(dǎo)致實驗無法進行。
綜上所述,巖心的選用對于長巖心驅(qū)替實驗結(jié)果的客觀性、準確性有直接的聯(lián)系。鑒于以上考慮到的問題,本文自制了一種簡易的模擬巖心,分析WAG 驅(qū)提高采收率作用機理,對國內(nèi)油藏開發(fā)提出指導(dǎo)性建議。
首先,加工內(nèi)壁光滑,中間管螺紋連接,巖心有效長度為1 m 的鋼質(zhì)長巖心筒(見圖1)。加工不同規(guī)格、內(nèi)徑相同、中間靠管螺紋連接、加密封墊片及密封膠的巖心筒。
圖1 鋼質(zhì)巖心筒Fig.1 Steel long core barrel
按照一定的砂型配比含量、膠結(jié)劑含量,填充該巖心筒,安裝在整套驅(qū)替設(shè)備中。采用3 種粒徑范圍的精制陶砂粒制造符合物性要求的模擬巖心。為模擬低滲油藏條件,需明確填塞陶砂粒及膠結(jié)劑的用量比例,加工了內(nèi)壁光滑、內(nèi)徑相同、有效長度為10 cm 的鋼質(zhì)短節(jié)巖心筒,并設(shè)計了不同用量配比組合方案,測定孔、滲參數(shù),優(yōu)選符合低滲透要求的配比方案,以此為據(jù)填充鋼制長巖心筒。
實驗用水:蒸餾水和鈉鹽配制而成,礦化度為6 754 mg/L。
實驗用油:脫氣原油與煤油配置的模擬油,在室內(nèi)25 ℃條件下,測定模擬油黏度為3.23 mPa·s。
實驗用氣:氮氣。
本文采用的巖心驅(qū)替設(shè)備為巖樣流動實驗評價裝置,該驅(qū)替裝置可以模擬油藏實際壓力和溫度條件,借助先進傳感器技術(shù)、自動控制技術(shù)等進行室內(nèi)物理模擬實驗(見圖2)。
圖2 驅(qū)替實驗流程Fig.2 Schematic diagram of displacement experimentalprocess
設(shè)置原始狀態(tài)下氣驅(qū)、原始狀態(tài)下水驅(qū)、水驅(qū)后WAG 驅(qū)、原始狀態(tài)下WAG 驅(qū)、帶傾角原始狀態(tài)下WAG 驅(qū)(45°)作為基本對照組,評價幾種驅(qū)油方式下的驅(qū)油效果。驅(qū)替實驗流程見圖2。
具體實驗步驟為:
(1)建立巖樣初始油水飽和狀態(tài)。
①首先將制備好的巖心模型兩端固定好,用支撐架將自制巖心模型保持穩(wěn)定。對巖心模型抽真空,隨后注入已配置好的地層水飽和巖心,并將飽和模擬地層水后的巖樣模型稱重,扣除巖心筒重。抽真空和飽和地層水,計算孔隙體積。
②用脫氣原油驅(qū)替巖心中的殘水,直至不出水為止。建立束縛水飽和度,記錄巖心模型被驅(qū)出的水體積,計算束縛水飽和度。
(2)對照組實驗。
①原始狀態(tài)下水驅(qū)。通過回壓閥將出口端壓力設(shè)置為15 MPa,以0.3 mL/min 的速度將模擬地層水注入巖心模型,待出口端穩(wěn)定且不再出油,結(jié)束實驗。
②原始狀態(tài)下氣驅(qū)。將巖心復(fù)原,出口端壓力設(shè)置為15 MPa,以0.3 mL/min 的速度將氮氣注入巖心模型,待出口端穩(wěn)定且不再出油,結(jié)束實驗。
③水驅(qū)后連續(xù)氣驅(qū)。將巖心復(fù)原,出口端壓力設(shè)置為15 MPa,以0.3 mL/min 的速度將模擬地層水注入巖心模型,待出口端含水率達到80%,以0.3 mL/min 的速度向巖心模型注氮氣,待出口含水率保持不變,結(jié)束實驗。
④原始狀態(tài)下WAG 驅(qū)。將巖心復(fù)原,出口端壓力設(shè)置為15 MPa,以0.3 mL/min 的速度注入氮氣5 min 后轉(zhuǎn)同速水驅(qū)油5 min,進行以上交替步驟4 輪,結(jié)束實驗。
⑤帶傾角原始狀態(tài)下WAG 驅(qū)(45°)??紤]到巖心模型直徑較小,若采用原始狀態(tài)下WAG 驅(qū),油、氣重力差異對三相流體在巖心中的賦存位置影響不明顯。通過調(diào)節(jié)巖心模型支撐架高度,將傾斜角度調(diào)整為45°。重復(fù)對照組實驗步驟④。一般來說,驅(qū)替實驗巖心直徑較小,水平放置進行驅(qū)替,難以體現(xiàn)重力對驅(qū)油效果影響。將模擬長巖心傾斜放置,加大重力作用對驅(qū)油效果的影響,幫助驗證重力作用對采收率增益效果。
⑥檢驗巖心筒連接位置密封性。
以上步驟中,巖心復(fù)原過程嚴格按照SY/T5336[12]標(biāo)準執(zhí)行。
設(shè)計不同用量配比組合方案,測定孔、滲參數(shù),優(yōu)選符合低滲透要求的配比方案(見表1),并以此為據(jù),填充長巖心筒。選方案2 為配比用量依據(jù)。測試模擬巖心基礎(chǔ)物性見表2。不同驅(qū)替方式最終驅(qū)油效率見表3
表1 配比方案Table 1 Matching scheme
表2 模擬巖心基礎(chǔ)物性參數(shù)Table 2 Physical parameters of simulated core foundation
表3 不同驅(qū)替方式最終驅(qū)油效率Table 3 Final displacement efficiency of different displacement modes %
圖3 為不同驅(qū)替方式各階段采出程度變化。由圖3 可以看出,當(dāng)注入量為0~0.2 HCPV 時,5 種驅(qū)替方式采出程度接近;繼續(xù)增大注入量,帶傾角原始狀態(tài)下WAG 驅(qū)(45°)、原始狀態(tài)下WAG 驅(qū)開發(fā)效果明顯優(yōu)于其余幾種驅(qū)替方式。原始狀態(tài)下氣驅(qū)最終驅(qū)油效率高于原始狀態(tài)下水驅(qū),低于其他驅(qū)替方式,其驅(qū)油效率主要受氣竄的影響。氣體易沿高滲層突進,微小孔隙的波及效果受到了抑制。
圖3 不同驅(qū)替方式各階段采出程度變化Fig.3 Change of extraction degree in various stages of displacement
達西公式及理想氣體的狀態(tài)方程為:
聯(lián)立上式得到:
計算對照組各項的平均流度比可知(見表4),WAG 驅(qū)平均水油、氣油流度比均比水驅(qū)后連續(xù)氣驅(qū)低,可證明WAG 驅(qū)流度控制作用明顯,水氣交替注入后水驅(qū)可封堵高滲帶,氣驅(qū)驅(qū)掃微小孔隙,幫助形成有利流度比,提高原油的采收率。
表4 帶傾角原始狀態(tài)下WAG 驅(qū)(45°)、原始狀態(tài)下WAG驅(qū)、水驅(qū)后連續(xù)氣驅(qū)平均流度比對比Table 4 45°simple wag,simple wag,mean flow ratio com?parison of continuous gas flooding after water flooding
圖4 為不同驅(qū)替方式各階段含水率變化。由圖4 可知,注入量為0~0.4 HCPV 時,帶傾角原始狀態(tài)下WAG 驅(qū)(45°)與原始狀態(tài)下WAG 驅(qū)的含水率為0;繼續(xù)增大注入量,含水率均迅速上升。帶傾角原始狀態(tài)下WAG 驅(qū)(45°)注入水突破時間相較于原始狀態(tài)下WAG 驅(qū)提前,主要原因是帶有角度條件下,重力分異作用得到進一步加強,即氣液兩相交替驅(qū)掃不同位置的含油孔道。
在真實的油藏條件下,WAG 驅(qū)可使水相驅(qū)掃油層的中下部,而氣相驅(qū)掃油層上部的作用更加明顯,有效地提高了驅(qū)油效率(見圖5)。
水驅(qū)后連續(xù)氣驅(qū)的水相突破時間與WAG 驅(qū)相比較短。WAG 驅(qū)替過程是水在孔隙中的縛存狀態(tài)不斷打破,不斷重建的一個動態(tài)過程,注入水交替封堵大孔隙,削弱了注入氣對流體的突破作用,使驅(qū)替前緣均勻穩(wěn)定,延長見水時間。
圖4 不同驅(qū)替方式各階段含水率變化Fig.4 The change of water content in different stages of displacement
圖5 WAG 驅(qū)替過程中油、氣、水分布狀況Fig.5 The distribution of oil,gas and water during the WAG displacement process
水驅(qū)后注氣加強了氣液分子之間的交換、擴散、滲吸及突破作用,其相互作用可影響孔道中原油和束縛水的縛存狀態(tài),若孔道連通,氣體分子可起到“打通通道”的作用(見圖6)。
圖6 WAG 驅(qū)替過程中氣、液分子間的相互作用Fig.6 Inter?molecular interaction between gas and liquid during WAG displacement process
對于真實的油藏條件,WAG 驅(qū)可作為常規(guī)水驅(qū)的一種替代方式,其驅(qū)替效果優(yōu)于水驅(qū)后連續(xù)注氣、原始狀態(tài)下氣驅(qū)、原始狀態(tài)下水驅(qū)。對于非均質(zhì)性嚴重的儲層,交替注水產(chǎn)生的動態(tài)封堵效果進一步提高了WAG 驅(qū)油效果,可改善儲層吸水剖面,延長油井見水時間,進一步提高原油采收率。對于國內(nèi)具有注氣條件,非均質(zhì)性嚴重,吸水剖面不均衡的油藏,可交替注水并結(jié)合化學(xué)驅(qū),開展先導(dǎo)實驗,以便擴大應(yīng)用范圍。
(1)對于油田開發(fā)理論性實驗研究,利用改進模擬巖心,有助于防止產(chǎn)生常規(guī)長巖心驅(qū)替的末端效應(yīng)和應(yīng)力敏感現(xiàn)象,增強了實驗的客觀性和說服力。
(2)利用平均流度比描述了動態(tài)驅(qū)替過程中流度改善效果。表明了WAG 驅(qū)可起到較好的流度控制作用,在改善氣竄方面具有獨到的優(yōu)勢。
(3)WAG 驅(qū)替過程是水在孔隙中的縛存狀態(tài)不斷打破,不斷重建的一個動態(tài)過程,注入水交替封堵大孔隙,削弱了注入氣對流體的突破作用,改善了吸水剖面。其驅(qū)替過程受到重力分異、流度控制、減緩氣竄及分子間交換、擴散、滲吸、突破的多重作用。
(4)對于非均質(zhì)性嚴重的儲層,交替注水產(chǎn)生的動態(tài)封堵效果進一步提高了WAG 驅(qū)油效果,可改善儲層吸水剖面,延長油井見水時間,進一步提高原油采收率。